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脆断

脆断的相关文献在1978年到2023年内共计428篇,主要集中在金属学与金属工艺、电工技术、冶金工业 等领域,其中期刊论文324篇、会议论文7篇、专利文献50890篇;相关期刊186种,包括医学美学美容(美颜志)、理化检验-物理分册、河南冶金等; 相关会议7种,包括全国金属制品信息网第21届年会、2007年全国失效分析学术会议、2006中南泛珠三角十一省(区)炼钢连铸年会等;脆断的相关文献由883位作者贡献,包括杨长江、刘亚军、马正强等。

脆断—发文量

期刊论文>

论文:324 占比:0.63%

会议论文>

论文:7 占比:0.01%

专利文献>

论文:50890 占比:99.35%

总计:51221篇

脆断—发文趋势图

脆断

-研究学者

  • 杨长江
  • 刘亚军
  • 马正强
  • 刘洋
  • 卢明
  • 吕佐明
  • 何立军
  • 吕刚
  • 寇生中
  • 尚沙沙
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 卢明; 高超; 吴焱松; 李子岳; 梅红伟; 王黎明
    • 摘要: 为了深入地研究复合绝缘子的酥朽断裂,获得其与脆断的异同,文中对现场酥断故障复合绝缘子进行了外观形貌检查、扫描电镜分析、傅里叶光谱分析以及X射线扫描分析,并且将结果与脆断绝缘子进行了相应地对比分析。分析表明:酥朽绝缘子断口颜色不再正常,芯棒变软劣化,脆断端口颜色正常;与脆断相比,酥朽样品的电镜结果出现了树脂的气泡现象,纤维丝裸露更严重;元素分析表明,两者都受到了硝酸入侵,都出现了芯棒的水解,但酥朽时更严重。基于实验结果,对两者的断裂机理进行了总结分析,得出放电与酸是造成这类故障的共同因素。
    • 马涛; 刘梦东; 施武; 周豪; 吴文祥
    • 摘要: 近年来,部分检测机构对规范条款过度解读,导致钢筋搭接焊接头试验结果存在判定过严的问题,文章以钢筋焊接规范内容为理论依据,结合实际试验检测情况,阐述了钢筋接头常见的断裂形式,分析了分歧产生的原因和带来的影响。通过具体的工程案例,对焊接接头脆断的原因进行分析、试验,找出了脆断产生的原因,同时提出了钢筋焊接工程中的质量管理要求和建议。文章不仅对检测机构试验人员正确理解钢筋焊接规范具有一定的参考意义,同时对施工单位质量管理人员做好焊接施工质量管理也有一定的指导作用。
    • 周晓斌; 王家文
    • 摘要: 本文分析了某常温输送管道在输送低温介质,发生接管低温断裂的成因。
    • 陈凯敏; 樊洋; 赵宜; 乔建勇
    • 摘要: 某装载机用内齿圈成品在搬运过程中意外跌落并发生脆断。采用宏观观察、断口分析、化学成分分析、低倍检验、金相检验等方法对其断裂原因进行了分析。结果表明:不当的辗环工艺导致内齿圈形变过烧,进而在其心部出现大量呈周向分布的细小孔洞和裂纹;机加工使材料心部的缺陷暴露出来,并在随后的渗氮处理中生成了大量的脉状组织,极大地增加了内齿圈的脆性,最终导致内齿圈在跌落时发生脆断
    • 吴炳章; 唐章国; 陈勇; 严家扬
    • 摘要: 研究一种新型弹簧活塞用单股钢丝绳生产工艺。通过优化工艺,制备了1×3-Φ1.51 mm、1×3-Φ2.0 mm新型弹簧活塞用单股钢丝绳试样,该试样不易脆断,疲劳试验次数达到了6万次,提高了疲劳性能,成品长度波动由原来的±3 mm,提高到±1.50 mm,高于客户技术标准,满足用户特定使用要求。
    • 姚丽颖
    • 摘要: 在塑料注塑生产中,零件脆断的问题时有发生,为找出根本原因并做出相应改善,本文以PA66材料的汽车电路保护导线槽零件为研究案例,从设备、模具、工艺、材料、吸水量等方面进行研究分析。结果表明,在合适的设备和工艺条件下,PA66材料内玻璃纤维含量高低直接影响注塑产品的韧性;注塑零件避空位置会形成熔接线,该位置强度较其他位置相对薄弱,受外力时容易发生脆断;内部玻纤含量过高将会导致产品吸水性下降,吸水后增加的韧性并不足以抵消粒子本身的物性缺陷。
    • 马晓旭; 邱香花; 位枫; 周启航; 王学龙; 陶爱丽
    • 摘要: 通过对82B盘条缺陷取样,断口、SEM和金相分析、硬度测试,对脆断82B盘条进行综合检验,分析脆断产生的原因,并提出改进措施.大直径82B的圆盘虽然已经历了陈化,但在起重或酸洗后放置在放线架上或只进行了第一次拉伸后仍会发生断裂.根据3种不同类型的断裂情况,认为82B型圆盘的天然脆性断裂是由其内部的非正常结构和表面缺陷引起的.断裂部位的局部表层出现了块状碳化物和网格状渗碳体,裂缝的来源为不正常的部位,样品横截面上有较大的C级和较小的B级保护渣,因此,认为脆断是由于铸坯表面的部分碳化,导致出现了大量的碳粒沉淀.通过对铸锭均匀性的调控、浸入式喷嘴的适当埋入、恒拉速浇注、保持钢液位的稳定性,可降低钢锭因卷渣而造成的局部积炭,从而降低板料的脆性开裂.
    • 万文华; 许加陆; 徐旋旋; 戴林荣; 杜佳美
    • 摘要: GCr15钢Φ50 mm规格热轧圆钢在应力断料时产生脆断。采用宏观及微观断口分析、化学成分分析和金相检验等方法,对GCr15圆钢断裂的原因进行了分析。结果表明:GCr15热轧圆钢断裂的主要原因是圆钢心部区域存在封闭的厚片网状碳化物和矫直处理时矫正力过大,致使圆心部区域晶界处萌生沿网状碳化物的微裂纹,而圆钢内部较大轴向内应力进一步促进了圆钢的脆断
    • 黄雁; 陶群南
    • 摘要: 某钢厂成分为0.80C-0.22Si-0.83Mn-0.22Cr-0.013P-0.005S(质量分数,%)的SWRH82 B钢线材在放线剥皮过程中脆性断裂次数高达20次/百t.研究发现,线材脆断频次高的主要原因是线材心部存在大块马氏体及残余应力较大.为此进行了斯太尔摩线控冷工艺试验和时效工艺试验.结果表明:斯太尔摩冷却作业线6~12号风机开口度从100%减小至60%,关闭7 A-10 B保温罩,辊道速比下降15%,可有效避免线材心部大块马氏体的形成,从而提高线材塑性、减小残余应力.此外,线材自然时效时间从20天缩短至15天,可使线材的脆断次数从20次/百t降低至5次/百t以下,显著提高了生产效率.
    • 罗锋
    • 摘要: 利用背散射电子像分析了2507超级双相不锈钢热轧态黑卷脆断处的组织,采用拉伸试验、硬度测试、背散射电子像等手段研究了精轧终轧温度对2507双相不锈钢力学性能以及σ相析出的影响。结果表明,2507热轧黑卷脆断区域存在σ相,σ相比例偏高是其脆断的主要原因。随精轧终轧温度的降低,σ相析出量增加,材料塑性变差,终轧温度低于950°C伸长率仅6.5%,终轧温度高于970°C其伸长率大于20%。
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