耳轴
耳轴的相关文献在1983年到2022年内共计484篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文131篇、会议论文2篇、专利文献189097篇;相关期刊80种,包括设备管理与维修、中国包装科技博览、黑龙江冶金等;
相关会议2种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、第十届全国设备监测与诊断技术学术会议等;耳轴的相关文献由1150位作者贡献,包括杜守虎、傅多智、张烨等。
耳轴—发文量
专利文献>
论文:189097篇
占比:99.93%
总计:189230篇
耳轴
-研究学者
- 杜守虎
- 傅多智
- 张烨
- 冯永军
- 王世忠
- 王景志
- 夏会明
- 张宏亮
- 王凤良
- 陈健
- 马骝
- 丁洪周
- 吴荣善
- 曹舟
- 朱超
- 汪文书
- 沈康
- 王洪彦
- 翟恒东
- 贾从杰
- 魏相亮
- 刘光宇
- 刘瑞林
- 吴茂成
- 张凯平
- 张文明
- 李刚
- 李晓波
- 李珊珊
- 杨家武
- 杨慧
- 杨芙
- 焦万才
- 董光轩
- 郑琳
- 陈显著
- 丁金鸿
- 何炎平
- 倪士军
- 包伟
- 吴强
- 孙光泽
- 尹志红
- 张国日
- 张建华
- 张文碧
- 张斌
- 张明
- 张红霞
- 施卫忠
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杨付春;
周文军
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摘要:
钢水包是把钢水由转炉的炉下运输到连铸机钢水包回转台的容器,钢水包的安全可靠是整个炼钢过程的关键环节。钢水包发生事故,1600-1700°C的钢水洒到车间,很容易造成人身或设备的伤害事故,从1996年到2005年钢水包耳轴几次拔出,虽然没有发生大的事故,但是相当危险。我们经过分析发现,耳轴最小过盈量偏小,同时钢水包温度高造成过盈量也相应的减小。在2005年我们在耳轴的内侧增加了一个轴肩,改造后再也没有发生过耳轴拔出的情况。现在大部分钢厂的钢水包耳轴仍然是原来的设计样式,很不安全。希望同行能够借鉴学习。
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杨炼金
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摘要:
文章针对135t钢水罐耳板轴开裂失效的问题,结合钢水罐本身的外形结构及工艺特点,通过对钢水罐耳板轴的工作环境进行受力分析,找出钢水罐耳板轴开裂失效的原因,然后针对失效原因采取措施,彻底消除钢水罐耳板轴开裂失效的设备隐惠,并运用强度理论,对钢水罐的本体耳轴及吊耳装置的耳板轴进行强度校核,确保设备的本质安全。
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吕晓飞;
杜鹏远;
习杰;
蒿润涛;
杨磊
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摘要:
针对铁水罐晃动进行了分析.通过理论计算对铁水罐耳轴磨损后的情况进行了分析,运用SolidWorks motion软件对不同耳轴直径铁水罐的晃动情况进行了运动仿真,得出了耳轴磨损、板钩与耳轴间隙过大,会造成铁罐内铁水溢出风险加大的结论.给出了铁水罐耳轴加轴套的具体方案,并验证了该方案的可靠和便利.
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叶红奕;
王玉成
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摘要:
本文主要对110吨钢水包的各部设计过程进行了论述,通过钢包容量的计算得出钢包包壳及耐火材料的尺寸,并分析了钢包在工作过程中的工况,按照钢包功能要求及使用环境提出设计思路,重点对钢水包的包壳外部形状、耳轴、耳轴座等部分结构的设计做了详细的描述。
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王崇
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摘要:
针对首钢京唐300 t钢包容积与炼钢产能不匹配的问题,从理论上分析了钢包扩容方案的可行性.通过对耳轴上部筒体扩径、包底筒体扩径及部分设备进行利旧处理,钢包有效容积由295 t提高至305 t,日增产3万t,促进了炼钢产能的提升,同时降低了耐材费用、人工费用,年可创效1 200万元.
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林明烈
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摘要:
为满足转炉生产要求,石横特钢对铁水包耳轴进行接长的优化改造,并对接长耳轴与耳轴座的焊缝剪切强度进行了校核.改造后,铁水包耳轴中心距得到加长,与铁水罐耳轴中心距相同,使两台起重机完全通用,提高了生产效率.
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周弋琳;
夏胜登;
包孔;
赵建忠;
杜渝
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摘要:
采用熔化极气体保护焊,在5 000 kW铰刀功率自航式绞吸挖泥船耳轴端外衬套内壁进行镍基合金堆焊,并对堆焊接头进行焊接工艺性能试验.结果 显示:采用CHM-NiCrMo-3焊丝并选取适当试验参数焊接的堆焊接头其焊缝成形、硬度、宏观腐蚀形貌、探伤等均满足客户及相关技术规范的要求.此镍基焊材及堆焊工艺已应用于自航式绞吸挖泥船的生产制造中,效果良好.
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Zeng Pan;
曾攀;
Lei Liping;
雷丽萍;
Li Congcong;
李聪聪;
Song Jiangteng;
宋江腾;
Zheng Jun;
郑军
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
本文针对大型液压传动布料器无料钟的主体结构,在冷态及热态下运行状态下,具体就布料器的曲柄、万向框架、溜槽花键和顶盖等主要承力部件进行应变测试,考虑不同溜槽倾角下的周期性条件为:40°→35°→30°→25°→20°→15°→10°→5°→40°,实时获得测试点应变的变化规律.对于高炉布料器关键部位的耳轴及轴套进行磨损预测,首先保障真实磨程的前提下,进行加速实验,并找到加速条件下的磨损关系,同时对高炉布料器中的耳轴与轴套的受力状态进行分析,基于模拟仿真,最后对高炉布料器中的耳轴与轴套的磨损状况进行评价.