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粉末活性炭

粉末活性炭的相关文献在1980年到2022年内共计1215篇,主要集中在建筑科学、废物处理与综合利用、化学工业 等领域,其中期刊论文658篇、会议论文157篇、专利文献184648篇;相关期刊246种,包括广东化工、工业用水与废水、净水技术等; 相关会议77种,包括中国土木工程学会水工业分会给水深度处理研究会2015年年会、中国土木工程学会水工业分会给水深度处理研究会2014年年会、中国土木工程学会水工业分会全国给水深度处理研究会2013年年会等;粉末活性炭的相关文献由2502位作者贡献,包括刘鲁建、董俊、高乃云等。

粉末活性炭—发文量

期刊论文>

论文:658 占比:0.35%

会议论文>

论文:157 占比:0.08%

专利文献>

论文:184648 占比:99.56%

总计:185463篇

粉末活性炭—发文趋势图

粉末活性炭

-研究学者

  • 刘鲁建
  • 董俊
  • 高乃云
  • 刘成
  • 杨艳玲
  • 李星
  • 聂忠文
  • 陈卫
  • 李圭白
  • 张小松
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 龙佳妮
    • 摘要: 广东省某县城污水处理厂设计总规模为3万m^(3)/d,分两期建设,一期处理量为1.5万m^(3)/d(已建成),二期处理量达到3万m^(3)/d。本次设计为污水厂一期提标工程及二期扩容工程,出水执行“准三类”标准。一期提标工程采用“曝气生物滤池+粉末活性炭-磁混凝澄清池+转盘滤池”工艺,扩容工程采用“预处理+AAO微曝氧化沟+曝气生物滤池+磁混凝澄清池+转盘滤池”工艺。
    • 季红军; 童裕佳; 李佳尧; 李卫星
    • 摘要: 采用粉末活性炭集成膜生物反应器(membrane bio-reactor,MBR)工艺,以经A/O处理后的农药废水作为进水,先进入活性炭沉降池,再进入MBR中试设备,出水进入产水池,分别对农药废水进水和出水的pH、色度、浊度、电导率、悬浮物(suspended solids,SS)、化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)、氨氮、总磷、颗粒粒径等进行检测.实验结果表明,在废水温度为27~36°C下,MBR中试设备运行的跨膜压差稳定在-7 kPa,废水中粉末活性炭和污泥浓度达到20300 mg/L;粉末活性炭集成MBR膜工艺,对农药废水的pH、电导率影响较小,能显著降低农药废水的色度和浊度,SS截留率达到98.4%,COD降解率均值达到35.2%,氨氮降解率均值达到41.8%,总磷去除率均值达到48.8%.在曝气工况下,粉末活性炭集成MBR工艺对农药废水的COD降解率优于不曝气工况,活性炭和污泥聚集体的粒径范围为400~700 nm,能被孔径为25 nm的MBR膜截留.通过三维计算流体力学(computational fluid dynamics,CFD),对膜丝附近流动区域进行模拟,结果显示SV30为40%时,膜面剪切应力为0.09 Pa.该粉末活性炭集成MBR工艺运行稳定,能够有效处理农药废水,提升出水水质,在农药废水深度处理领域具有较高的工业应用价值.
    • 关永年; 刘洪波; 黄剑虹; 徐超; 陈勇
    • 摘要: 鉴于某污水处理厂接纳处理污水中存在难降解有机物和有机磷,会对出水稳定达标造成一定风险,文中分别取污水处理厂的二级出水,分别投加不同浓度的粉末活性炭、聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)进行组合试验,以探究去除COD;和总磷(TP)的最佳药剂组合。试验表明,投加粉末活性炭和不同药剂组合对二沉池出水中COD;和TP均有一定去除作用,当投加10 mg/L的粉末活性炭、2.0 mg/L的PAM和15 mg/L的PAC时,对去除二沉池水中COD;和TP具有明显的效果。该结果对处理同类水质的污水厂选择深度处理工艺有积极的指导作用。
    • 杨金月; 杨晓英; 郑正; 何坚
    • 摘要: 水中天然有机污染物作为致癌消毒副产物的已知前体物,会增强配水系统的生物活性,对人类健康产生严重危害。本研究旨在提高澄清工艺处理水库原水的净化效能,降低中小型水厂出厂水中NOM的含量。试验首先考察了澄清工艺中上升流速对絮体层形成的影响,确定了工艺的最佳上升流速,在此基础上探究了投加粉末活性炭对澄清工艺去除有机物的强化效能。研究结果表明,在3.60m/h的上升流速下,悬浮泥渣澄清工艺可将原水浊度去除至0.37NTU,此工况对UV_(254)和COD_(Mn)的去除率分别为57.92%和50.53%。在投加粉末活性炭后,工艺对有机物的去除率明显提高,其中在投加量为15.0mg/L时对UV_(254)和COD_(Mn)的去除率分别达到88.69%和63.38%。分子量分级实验结果表明,水库水中小分子量有机物含量最多,其中小于3kDa的有机物占比59%,经沉淀工艺和澄清工艺处理后,此部分有机物含量分别降低了30.71%和38.80%,在投加活性炭后沉淀工艺和澄清工艺去除率分别提升了26.38%和19.07%。三维荧光光谱表明投加粉末活性炭显著提升了对原水中溶解性微生物产物类、芳香族蛋白质Ⅱ类物质的去除效果。
    • 赵云; 张珲; 丁强; 赵明雷
    • 摘要: 针对某水厂所采用的藻类过度生长的采矿塌陷区水源水,研究了单独聚合氯化铝,次氯酸钠和聚合氯化铝联用,高锰酸钾、粉末活性炭和聚合氯化铝联用的方法对藻类的去除效果。结果表明,将80 mg/L聚合氯化铝与24 mg/L高锰酸钾和20 mg/L粉末活性炭联用,对藻类和浊度的去除率分别达到87.8%和91.5%。
    • 叶志浩; 王建辉; 赵航; 任加慧; 闫娇; 刘俞辰
    • 摘要: 使用壳聚糖(CS)和粉末活性炭(PAC)复配制备了一种复合吸附剂(CS-PAC),用于对污水厂二级出水中溶解性有机物(DOM)的吸附,以UV_(254)作为DOM浓度的检测参数,研究复合吸附剂对DOM的吸附性能及其动力学特性.实验结果表明,DOM去除率随吸附质浓度的增加而升高,随复合吸附剂投加量的增大和接触时间的延长先增大后趋于稳定,吸附60 min基本达到平衡,DOM最高去除率达到74.17%.吸附动力学研究表明,吸附过程更加符合Freundlich模型,由多层吸附主导;复合吸附剂对DOM的吸附过程适合用二级动力学描述,主要吸附作用为化学吸附.
    • 时新雨; 崔建国
    • 摘要: 采用高铁酸钾和粉末活性炭处理苯酚微污染原水,研究粉末活性炭投加量、高铁酸钾与粉末活性炭的投加顺序、高铁酸钾投加量、原水pH、温度、搅拌速度、反应时间对苯酚去除率的影响,并用生成的顺丁烯二酸和草酸作为水质安全性指标。结果表明,先投加高铁酸钾(与苯酚质量比为25∶1),随后投加粉末活性炭4.0 mg/L,在原水pH为8,温度30°C,搅拌速度180 r/min,反应时间40 min为苯酚原水的最佳处理条件,处理后苯酚去除率可达60.8%,水中残留苯酚浓度达到生活饮用水卫生标准(GB 5749—2006);此时生成的顺丁烯二酸和草酸占比大于50%,而有毒性中间体对苯二酚只占1.4%左右,对苯醌只占3.3%左右。可见高铁酸钾和粉末活性炭联合处理微污染苯酚原水不仅高效,而且具有较高的水质安全性。
    • 李博涵; 李岿然; 戎慧敏; 相壮壮; 白洁; 赵阳国
    • 摘要: 研究了粉末活性炭(Powdered Activated Carbon,PAC)投加对厌氧/好氧-移动床-动态膜组合生物膜反应器(A/O-MB-DMBR)处理海水养殖废水工艺中的膜污染控制过程与作用机制.结果表明:投加PAC使反应器中生物膜胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substances,EPS)的含量下降45.5 mg·g-1,最高增长速率降低62.47%;同时PAC还可使悬浮物粒径增大,有效的控制EPS的积累和膜污染.PAC投加前,反应器在运行16 d时膜通量即降到0.4 L·(m2·h)-1,而投加后,运行32 d后膜通量仍保持在9 L·(m2·h)-1,反应器运行周期显著延长.微生物群落分析发现,PAC投加可促进动态膜微生物群落多样性以及物种丰富度,与污泥絮体水解及脱氮相关的拟杆菌门和浮霉菌门相对丰度显著增加,亮发菌属、黄单胞菌属等与EPS产生有关的变形菌丰度显著降低.可见,PAC通过改变反应器生物膜的微生物群落结构、降低EPS含量等过程控制膜污染进程,并最终延长了反应器的运行周期.
    • 刘鲁建; 董俊; 张岚欣; 王威; 熊蔚; 曹斌强; 张双峰
    • 摘要: 开展了粉末活性炭膜生物反应器深度处理印染废水的中试研究,探讨了其对出水CODCr、色度、悬浮物的去除效果.结果表明,在粉末活性炭投加量为400~500 mg·L-1的条件下,CODCr、色度、悬浮物的去除率分别达到了55% ~68%、80% ~92%、74% ~92%,出水水质可满足GB 4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》中表3规定的特别排放限值.中试工程直接运行成本为1.35元·m-3,对于有迫切提标需要的印染工业园区,粉末活性炭膜生物反应器深度处理印染废水在经济上是可行的.
    • 魏爱书; 巴德朋
    • 摘要: 针对己内酰胺废水难以稳定达标的问题,采用两级AO-粉末活性炭吸附-臭氧/双氧水催化氧化组合工艺对己内酰胺废水进行处理,介绍了该工艺流程及主要设计参数,给出了处理效果及运行成本.运行结果表明,进水COD、氨氮和SS平均质量浓度分别为1507、156和92 mg/L时,出水平均质量浓度分别为45、10和17 mg/L,去除率分别为97%、94%和82%,达到下游回用水处理段进水要求.己内酰胺废水处理装置总投资为5000万元,设计规模为345.5 m3/h,运行成本为4.01元/m3.
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