立磨
立磨的相关文献在1987年到2023年内共计2628篇,主要集中在化学工业、机械、仪表工业、建筑科学
等领域,其中期刊论文811篇、会议论文101篇、专利文献84912篇;相关期刊147种,包括中国粉体工业、水泥科技、水泥等;
相关会议20种,包括第八届国内外水泥粉磨新技术交流大会、2015第七届国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会、工业建筑的可持续发展全国学术会议等;立磨的相关文献由4381位作者贡献,包括赵俊、李立华、曹酒毓等。
立磨—发文量
专利文献>
论文:84912篇
占比:98.94%
总计:85824篇
立磨
-研究学者
- 赵俊
- 李立华
- 曹酒毓
- 李安平
- 杜鑫
- 康宇
- 曾粤
- 李海
- 聂文海
- 肖杰玉
- 须晓华
- 张树琛
- 李冉
- 王宏涛
- 肖文玲
- 张桂才
- 秦欢
- 柴星腾
- 汪宁
- 胡若美
- 王振中
- 豆海建
- 陆利敏
- 顾军明
- 张伟
- 盛春
- 何小龙
- 华超
- 孙斌
- 张磊
- 赵化冲
- 刘子河
- 刘宝军
- 卢世杰
- 孟玥珉
- 庄永飞
- 张爱东
- 张贤清
- 徐靖
- 李大明
- 王昆
- 邹波
- 郑学明
- 吴宏登
- 屈志杰
- 彭贵明
- 朱华
- 李林富
- 林先明
- 罗方
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独传新;
武浩;
耿卫军;
文知路
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摘要:
1技改背景中材株洲水泥有限责任公司5000 t/d水泥生产线,生料制备系统配备ATOX50立磨。自2008年投产以来,长期存在生料工序电耗高的问题,2018年5月通过对立磨挡料圈高度进行优化调整,同时在磨盘上方增加刮料板后,生料工序电耗由16kWh/t降低至15.5 kWh/t左右。为进一步提高立磨台时产量,降低生料工序电耗,2021年大修期间,公司组织实施了立磨提产降耗技术改造,采用新型低阻高效选粉机、低阻稳料风环、磨盘底层物料吹散装置、磨内流场优化等新技术,对磨机进行升级改造,改造前磨机部分运行参数见表1。
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李娟
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摘要:
1实施背景我集团某5000 t/d熟料线配置生料立磨存在台时产量偏低,电耗高的问题。分析生料立磨内部结构存在如下问题:磨内粗粉回料溜子较短,出口端距离磨盘的高度达到2.5 m,在下落过程中被磨内气流打散,形成无效循环,增加了磨内通风阻力;新入磨物料的溜子口距离磨盘的高度也接近2 m以上,且根据入料运行轨迹判断落料点不在磨盘中心,无法形成周向均匀分布的料层,各辊子挤压的料层不均匀且不稳定;立磨的喂料锁风装置采用的是回转下料器,由于结构缺陷,锁风效果不佳,漏风进入磨机后使磨内的粗粉回粉不能完全落到磨盘上形成稳定的研磨料层,且因为回转下料器存在脉冲下料的问题,上述问题使磨机的研磨效率偏低状态。
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孟世奇
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摘要:
立磨机主要是通过对物料的细碎粉磨处理来达到特定的物料处理要求,在水泥建材等行业的固体物料处理中均有应用。立磨机在物料处理中的粉磨作用将直接影响水泥等材料的生产质量。在前期应用中可以发现,立磨机在生产中存在拉紧缸漏油、分离器叶片掉落、三道阀下料溜子堵料以及混合料仓挂壁等问题。因此,文章围绕立磨生产中的问题进行分析,并且提出对应的解决措施。
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张永伟;
陈永锋;
简润桐;
何永坚;
赵自荣
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摘要:
笔者详细的研究了陶瓷原料节能高效制浆工艺技术。在现有球磨制浆工艺基础上进行改造,由球磨与立磨、化浆相结合得到的高效制浆工艺技术,确定砂石料水分控制在8%以下,立磨产量达60 t/h,立磨粉料细度控制在10目筛,以制定原矿泥化浆处理过60目筛为基础,与高岭土任意比例搭配,有效地节约生产成本,保证了生产稳定性、提升了产品质量。该节能新工艺技术球磨时间减少近50%,委托佛山市特种设备能效测试研究院对项目进行节能测试,节能率达到45.54%。
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孟晓强
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摘要:
高炉水渣粉磨到一定细度后,能够作为水泥混合材使用,实现变废为宝。立磨因其工艺流程简单,粉磨效率高和烘干能力强等特点,被广泛应用于矿渣粉磨中。随着立磨粉磨系统的成熟及大型化,年产100万t矿渣粉磨系统在市场逐渐成为主流。本文介绍莱歇公司年产100万t矿渣粉磨系统的特点,以及实际运行情况,其特点是技术先进、占地面积小、布局合理、运行指标优异,满足了用户的使用要求。
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周建设
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摘要:
立磨是国家重点推广的粉磨设备,它集物料的研磨粉碎、烘干、输运为一体,具有节能效果好、粉磨能力强、选粉效率高、占地面积小、整机重量轻、高效烘干、粉尘外溢少等优点,在生产中得到了广泛应用。例如,水泥、电力、冶金、化工非金属矿工业等。但是,在生产实践中发现立磨容易受振动、工艺参数变化等影响而出现台时产量下降、吨电单耗上升等问题,吨电单耗上升将严重影响经济效益,本文以该立磨为例,介绍大型立磨节能改造技术及经验。
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王邦万;
江中京;
王超;
崔前军
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摘要:
通风管道管径小是生料立磨系统供风不足、阻力较大的根本原因,直接导致台时产量低,粉磨电耗高。通过扩大通风截面积、优化风管布局,选用高效节能风机,系统阻力降低1200 Pa左右,降低了吨生料粉磨电耗,提高了系统台时产量,消除了烧成系统提产的生料供应瓶颈;熟料综合电耗较去年同期下降5.26 kWh/t;立磨台时产量的提升也为错峰生产等环保工作创造了条件。
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关川
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摘要:
立磨是水泥厂生料、水泥和煤粉生产重要的大型设备,设备能否稳定运行直接影响水泥窑和水泥产质量及企业经济效益,对立磨的使用、维护、维修管理是水泥企业设备管理的重点,正确处理出现的异常状况,及时高效恢复立磨正常运行状态具有重要的意义。文章介绍了立磨系统故障处理案例,供同行参考。
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肖鹏高;
姚阳阳;
万妍
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摘要:
0引言立磨是一种用于细磨物料的大型粉磨设备,在水泥行业广泛应用。磨辊润滑系统是立磨的重要组成部分,其功能是持续地向磨辊轴承提供一定粘度的润滑油,并维持油液在轴承腔内的液位高度,确保轴承得到良好的润滑,并将轴承运转过程中产生的热量带出轴承腔外,同时也可将其表面正常磨损产生的金属颗粒等机械杂质冲洗带出轴承腔外,同时也可将其表面正常磨损产生的金属颗粒等机械杂质冲洗带出轴承腔外,然后油液回到润滑站进行过滤、冷却,从而保持轴承的温度相对稳定和清洁。
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张秀全;
高祥光;
卜江江
- 《2015第七届国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会》
| 2015年
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摘要:
本公司水泥粉磨系统是水泥立磨CKP240+Φ4.8×9.5m球磨的联合粉磨系统,2011年在投产初期由于经验不足、设计、制作安装及操作管理问题等,虽然能够达到设计能力P·O42.5180t/h,但电耗偏高,达38.23kWh/t左右通过加强技术管理、强化检修、技改技措、台账数据跟进、定期培训、优化操作、优化配料配比等一系列措施,使水泥立磨CKP240+Φ4.8×9.5m球磨的联合粉磨系统台时产量有了大幅度提高,比改造前电耗下降5kWh/t,节能效益显著.
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Liang Yi;
梁义
- 《工业建筑的可持续发展全国学术会议》
| 2015年
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摘要:
立磨是水泥生产线中最大的设备,其设备重、振动大,而且基础预埋螺栓组规格多、数量大且安装精度要求高.以水泥生产线立磨螺栓组安装为例,介绍了立磨螺栓组安装成套集成技术,保证了地脚螺栓安装的位置和精度,从而达到了良好的效果.
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王欣;
赵鑫磊
- 《第八届国内外水泥粉磨新技术交流大会》
| 2016年
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摘要:
随着辊压机、立磨在水泥行业的推广应用,为水泥生产带来应有的贡献,但辊压机、立磨在使用过程中,辊压机辊子、立磨磨辊磨盘经常磨损,辊面修复是每个水泥厂都要面临的问题.郑州机械研究所在耐磨堆焊方面积累了几十年的工作经验,认真分析辊压机辊面的磨损机理,研制了ZD系列药芯焊丝.针对辊压机辊子、立磨磨辊磨盘的不同运行阶段及辊面的不同磨损状况,制定了相应的修复工艺.通过选好堆焊材料,做好前期准备工作,对堆焊过程严格把关,实现了对辊压机、立磨磨辊的修复工作。为广大水泥企业解决了为广大水泥企业解决了辊压机、立磨磨辊易剥落、耐磨性差的难题,提高粉磨系统的运转率,减少维修成本,为辊压机、立磨在粉磨系统中的推广应用做出了应有的贡献。
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