稠油热采
稠油热采的相关文献在1987年到2023年内共计1210篇,主要集中在石油、天然气工业、能源与动力工程、化学工业
等领域,其中期刊论文659篇、会议论文116篇、专利文献245645篇;相关期刊221种,包括石油天然气学报、石油石化节能、中国石油和化工标准与质量等;
相关会议65种,包括中国石油和化工自动化第十三届年会 、中国油气田地面工程技术交流大会、2010全国三次采油提高采收率技术交流研讨会等;稠油热采的相关文献由3028位作者贡献,包括刘书杰、郑伟、孙永涛等。
稠油热采—发文量
专利文献>
论文:245645篇
占比:99.69%
总计:246420篇
稠油热采
-研究学者
- 刘书杰
- 郑伟
- 孙永涛
- 朱国金
- 严文德
- 林日亿
- 王秋霞
- 谢仁军
- 韩礼红
- 黄小亮
- 徐鹏
- 戚志林
- 李娜
- 王少华
- 王新伟
- 马认琦
- 刘传刚
- 袁长忠
- 郭树彬
- 陈毅
- 马增华
- 魏新春
- 云美厚
- 刘义刚
- 刘志龙
- 刘昊
- 卢中原
- 周法元
- 姚凯
- 张伟
- 张华
- 张卫行
- 张大年
- 张守献
- 李兆敏
- 李南
- 潘竟军
- 田杰
- 石晓霞
- 袁迎中
- 谭先红
- 马振
- 马明
- 丁万成
- 刘慧卿
- 刘花军
- 刘鹏
- 向祖平
- 孙玉豹
- 尚思贤
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钟小侠;
林洞峰;
陈希;
郑路;
侯辰光
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摘要:
渤海油田稠油主要运用蒸汽吞吐开采,稠油热采过程中存在着较多技术问题,这些技术问题对渤海油田的稠油开采增加了难度。结合渤海油田具体工程实例,阐述蒸汽吞吐热采工艺在渤海油田的应用,通过关键工艺技术的提升,提高稠油采收率。
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瞿朝朝;
刘斌;
张静;
刘玉娟;
王立垒
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摘要:
为解决海上不同组合外边界下多层稠油油藏定向采油井热采渗流方面缺乏研究的问题,基于渗流力学、数学物理等方法,建立考虑不同组合外边界影响的多层稠油油藏定向采油井热采双区复合试井模型,运用有限差分算法得到各层井底压力的瞬时解,并绘制井底压力双对数曲线。研究表明:双对数曲线呈现6个典型渗流阶段。其中,内区拟径向流段是内区流体加热后流体性质改善的反映,该段结束时刻对应波及距离为加热前缘。外区稠油黏度越大,内外区过渡段“抬升”幅度越大,外区拟径向流阶段在纵坐标上对应的值越大。内外区拟径向流段体现了内区加热流体与外区稠油流体的复合特征。导数曲线后期是多层合采井不同组合边界的特征反映。研究成果为海上多层稠油油藏定向采油井热采的试井问题提供了理论支持。
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袁长忠;
王冠;
李清振;
岳胜辉;
冯逸茹
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摘要:
目的解决稠油热采井场因存在难闻恶臭异味,从而影响油井正常生产的问题。方法开展了油井伴生恶臭气体含硫化合物分析、以油藏微生物种类为主的生物成因分析和以稠油水热裂解实验为主的热成因分析;针对恶臭气体,开展了喷雾处理工艺研究,比较了亚氯酸钠、过硫酸钠和高锰酸钾对恶臭气体的处理效果;考查了喷雾强度、喷雾压力对恶臭气体处理效果的影响。结果具有一定含量且嗅觉阈值低的甲硫醇、乙硫醇等低分子含硫化合物为稠油井场的恶臭异味主要物质,油藏微生物以海杆菌、假单胞菌和沙雷氏菌为主,不具备产生甲硫醇、乙硫醇等恶臭异味气体的代谢途径,稠油水热裂解产生大量甲硫醇、乙硫醇等恶臭异味气体。质量浓度相同的亚氯酸钠比过硫酸钠和高锰酸钾对恶臭异味气体脱除率高,确定为喷雾处理剂;优化喷雾强度为3.0 m^(3)/(m^(2)·h),喷雾压力为0.4 MPa,对质量浓度为2000 mg/m^(3)的恶臭气体脱除率可达100%。结论稠油热采井场的恶臭异味主要为甲硫醇、乙硫醇等低分子含硫有机物,来源于稠油热采开发过程中的水热裂解反应,以亚氯酸钠为处理剂的喷雾处理工艺可以消除甲硫醇、乙硫醇等恶臭异味,为稠油资源的热采开发提供保障。
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赵恒伟;
黄佳;
郑伟;
周子豪
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摘要:
渤海油田蒸汽吞吐先导性试验已在LD27-2稠油田进行了多次应用,需要不断的对注入蒸汽质量评价提供依据。本文根据LD27-2油田A22H井蒸汽吞吐作业方案中的注热参数优化设计,总结了海上高温井钢丝作业地面井口防喷控制方法,介绍了井下耐高温五参数测试仪及蒸汽干度取样工具。合理的现场施工过程为资料录取工作提供了有效保障,达到优化注汽的效果,同时为多种高温热采井筒测试技术的引入做好铺垫工作。
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梅伟;
仝春玥;
孙玉豹;
张卫行;
林珊珊;
张建亮
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摘要:
自2008年,海上油田首次进行热采作业,经过近13年的不断试验、摸索,累计在渤海油田开展多元热流体吞吐施工近20井次,取得了良好的增产效果;同时逐步完善了多元热流体吞吐工艺技术,为海上非常规稠油油田的有效、高效开发提供了技术支持。对于在生产稠油油田,目前主要采用冷采方式开发,单井投产初期产能较高,但随着油田的开发,由于堵塞、油稠、地层能量不足等原因造成在生产稠油井低产,迫切需要增产措施,针对低黏稠油增产、老油田挖潜、低产低效井进行治理。对渤海油田某平台A井开展多元热流体吞吐老井增效先导试验,作业后该井初期日产油量为作业前日产量4~5倍,增产效果明显,表明多元热流体热采技术为渤海油田稳产、增产提供了一条有效的技术路径。
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张莉
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摘要:
针对中国石化东部老油田的油藏特点和开发矛盾,介绍了水驱、化学驱、稠油热采、CO_(2)驱等不同开发方式下提高采收率技术的主要进展和矿场应用效果。水驱调整以局部注-采关系完善为主,配套工艺采取智能分注分采技术,特低渗油藏开展了压驱注水试验;化学驱形成了无碱二元复合驱和非均相复合驱技术并已工业化推广应用,研发了耐温、耐盐、抗钙镁驱油剂和驱油体系;稠油油藏发展了低效稠油降粘复合驱技术、深层特超稠油HDCS技术、浅层超稠油HDNS技术和深层稠油化学蒸汽驱技术;CO_(2)驱针对中-高渗高含水油藏采取长效焖井+大段塞注入模式,针对低渗/特低渗油藏采取高压低速注入、异井水气交替注入模式,针对致密油藏采取异步周期注采模式。在上述技术进展分析的基础上,指出了不同类型油藏进一步提高采收率的攻关方向。
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王宝军;
刘鹏;
李冠群;
马长亮;
刘成杰;
冯兆龙
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摘要:
针对中国海上首个规模化稠油热采先导试验项目,旅大21-2油田开发中面临着目标区块浅层气气窜风险大、冷热采转换和热采平台空间限制等因素对井口装置要求高的问题,通过防浅层气套管头设计、注采一体化专用通孔堵塞器设计、采油树结构优化以及井口密封设计,形成了海上稠油热采井注采一体化井口关键技术,实现了注热和冷采切换不需更换井口,解决了热采井后期生产中井口装置抬升的问题,提高了井口空间利用率,满足了安全生产的需要。现场应用结果表明:海上稠油热采井注采一体化井口装置整体耐压21 MPa,符合技术要求,已完成6井次第一轮高温蒸汽吞吐,井口装置密封性能安全、可靠,取得了较好的应用效果。海上热采井注采一体化井口技术的成功开发为海上稠油规模化热采高效开发提供了重要的技术支撑。
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魏振国;
蒲星耀;
肖江河;
李振杰;
张向阳
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摘要:
稠油热采小断块边水油藏在蒸汽吞吐生产过程中受边水侵入影响很大,研究应用整体治理技术,按照油藏特点和水侵特征将边水侵入划分为构造部位水淹型、区域差异水淹型、条带状不规则水淹型等三种类型,分别采取立体抑水技术、分区抑水技术、节点抑水技术,优化应用多段塞组合抑水技术,优化热化学组合注汽参数,改善了小断块边水油藏控水稳油开发效果。
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赵衍彬
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摘要:
参照目标储层岩石物性参数分布范围,采集了相对低、中、高渗的典型岩样,分别模拟地层温度和热采高温环境下的防砂及排砂流动过程,并对实验岩样进行CT扫描及图像后处理三维重构,建立数字岩心,利用孔道网络流动模拟技术,研究热采防砂、排砂开发方式对储层岩石孔道微观结构和地层渗透率的影响规律。结果表明:在地层温度条件下,防砂导致孔隙度下降8.2%,渗透率下降60.4%,排砂则导致孔隙度增加7.4%,渗透率增加32.2%;在热采高温环境下,防砂导致孔隙度下降16.1%,渗透率下降79.8%,排砂只能增加0.8%的孔隙度,渗透率仍然降低18%。热采高温产生的新生矿物将充填孔道,其缩径降渗效果将削弱高温降粘及排砂带来的增产效果,因此需要在热采方案制定或实施前,对目的层热采增产的可行性条件和增产幅度进行综合评价。
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杨燕;
李路宽;
朱宽亮;
冯福平;
刘圣源;
韩旭
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摘要:
由于常规油井水泥无法适应热采带来的高温环境,采用改性硅酸盐水泥是稠油热采井固井的主要手段。针对耐高温改性硅酸盐水泥进行了调研与梳理,分析了G级油井水泥的高温衰退机制,总结了目前中外的硅酸盐水泥抗高温技术及其抗高温机理。调研发现:加砂是目前最重要的硅酸盐水泥抗高温手段,在300°C以上的热采井中,常规密度水泥浆体系应掺入45%~60%、细度200目左右的硅粉。在此基础上,选择合理的颗粒级配并添加各类水泥外加剂可以进一步增强高温环境下水泥石的性能。除硅粉以外,中外学者也开发了其他抗高温添加剂,廉价优质的新型抗高温添加剂仍是该领域的研究重点。
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于法浩;
刘义刚;
白健华;
蒋召平
- 《国际稠(重)油勘探开发技术论坛》
| 2017年
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摘要:
从工艺的角度出发,稠油热采井防砂筛管的寿命决定了其注热开发的轮次.多轮次注热时,温度重复性地升高和降低会使得防砂筛管承受交变热应力作用.为了定量确定此交变应力下防砂筛管疲劳寿命,本论文进行了以下研究:(1)数学模型化多轮次注热时防砂筛管温度的变化规律,提供热应力计算软件可识别的数据形式;(2)考虑到有限元软件中多参数耦合计算的复杂性和耗时性,建立了弱化时间与温度、突出受力与轮次的交变应力变化规律;(3)依据基于孔眼分析的疲劳破坏模型,数值模拟预测了热采井中基于防砂筛管疲劳破坏的极限注热轮次.论文提出了一种热采井极限注热轮次定量预测的新方法,为热采井开采年限的确定提供了理论依据.
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陈军;
申公昰;
赵云献;
师忠卿;
董宪彬
- 《采油工程降本增效技术、管理及实践研讨会》
| 2017年
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摘要:
稠油是油田稳产和可持续发展的重要基础,稠油热采是稠油开发的主要方式,"热"是稠油热采的核心,创新"三图一线"管理工作法,实现全程热管理,创新蒸汽流场调整技术、创新全程保干技术,持续提升稠油开采效益,为油田稳产可持续发展提供有力支撑.稠油热采核心是热,如何最大限度降低热损失,提高系统热效率是提升稠油开发效益的关键。胜利油田提出全程“热”管理思路,立足油藏热需求,提高热利用效率,创新形成“三图一线”工作法,包括“热能平衡优化图版”,立足油藏热需求,优化注汽参数,从源头降本;“工艺增油增效图版”,优选高效增效工艺,优化成熟工艺参数,靠技术增效;“锅炉工况优化图版”,优化注汽锅炉运行工况,使注汽锅炉能效最优;创新“单井生产效益曲线”,优化转周时机,动态注汽生产,形成了一套覆盖稠油热采制汽、输汽、注汽全过程的提质增效管理新模式。
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丁万成;
吴秀全;
过杨;
靳光新;
曾俊
- 《采油工程降本增效技术、管理及实践研讨会》
| 2017年
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摘要:
针对稠油注汽工艺中给水离子交换过程中产生的高含盐废水,通过对离子交换过程中外排水质和工艺进行分析,提出含盐废水减量化和达标处理与回用相结合的技术思路.经过现场工业化试验,通过工艺调整将给水离子交换过程中产生的含盐废水中矿化度较低的45%水量进行回收利用,剩余55%的高含盐废水进行达标外排处理,外排水质达到了GB8978污水综合排放标准的要求.含盐废水减量化和达标处理与回用相结合的技术思路对于降低投资和处理成本,解决稠油热采中高含盐废水的工程设计和节能减排具有指导意义.混凝沉淀+生化系统工艺可以将含盐废水中污染物去除满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中第二类污染物二级排放标准。稠油热采中注汽过程中产生的含盐废水中清洁的低含盐废水占45%左右,可以直接回收利用,剩余的55%可以通过技术经济比较进行合理利用。含盐废水的减量化将大幅度降低含盐废水达标处理中的负荷,从而降低工程投资和运行费用,可以为工程设计或类似的废水处理与回用提供借鉴。
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丁万成;
王献;
吴秀全;
江兴家
- 《2016年采油气工程降本增效技术与管理研讨会》
| 2016年
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摘要:
针对稠油热采生产中的主要能耗点和减排点进行节能和减排潜力分析,提出"梯级利用"提高能源利用效率的原则和含盐污水减量化的技术思路.通过采出水回用锅炉、烟气余热回收利用、采出液保温、汽动换热供暖、相变掺热、高含盐水分类处理与回用试验等技术实现了能量的梯级利用和余热的回收利用与废水的减排,大幅度降低了非生产用汽量,年节约蒸汽60×104t,六九区污水回用率达92.8%,六九区形成的节能减排技术已形成配套技术并在在新疆油田公司推广应用.
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山永林
- 《中国石油学会2018年固井技术研讨会》
| 2018年
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摘要:
水泥环的密封完整性对降低环空带压、提高井筒安全性、延长气井开采寿命至关重要.稠油热采过程将会引起井筒附近地层温度场的改变,本文将注气前的地应力、热采过程中局部地应力改变及热应力的作用三种因素进行耦合求解分析,得到水泥环上的温度场及应力场.计算结果表明:热采过程引起的局部地应力变化对水泥环上的应力分布影响较大,增加水泥环的热膨胀系数和降低水泥环的弹性模量是确保水泥环完整性的有效技术手段.本文对热采过程中水泥环的力学行为做了一定的理论分析,要真正完全解决稠油热采井中的水泥环完整性问题尚需要进行大量深入的研究.
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马振
- 《中国石油学会石油工程专业委员会2016注气提高采收率技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
火驱是一种重要的稠油热采开发方式,在燃烧过程中,产生大量的烟道气(主要成分是CO2、N2),已有大量室内试验和现场试验证明:高温混合气驱(烟道气+蒸汽)可以极大地提高原油采收率.本文通过对火烧产生的烟道气成分及烟道气+蒸汽混合气驱的驱油机理的研究,从辽河油田某稠油区块的原油性质出发,考虑到烟道气中CO2、N2等组分在原油溶解度、溶解后的原油黏度的变化等影响,根据传热学、流体力学,建立了井筒中隔热管内混合气的压力、温度、干度计算模型,对一口实验井进行注入参数优化设计研究.以提高采收率和注气经济性为目标,通过计算混合气的沿程热损失和到达井底的温度值、干度值,优化需要注入的烟道气与蒸汽的最佳注入比例,以及混合气的注入速率、注入压力.本文的研究结果可用于烟道气+蒸汽混合气驱的注气参数的优化设计,对混合气驱注入工艺具有重要的指导意义.
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WANG Zhou-jie;
汪周杰;
LI Song-yan;
李松岩;
HAN Rui;
韩瑞
- 《2020油气田勘探与开发国际会议(IFEDC2020)》
| 2020年
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摘要:
随着常规石油资源的开采不断加大,不得不加强对稠油的开采.这就需要在一定程度上实现稠油的改质.本文通过在不同条件下进行水热裂解实验分析稠油的改质情况.改质情况主要从粘度变化方面进行评价.最后得到进行水热裂解实验最合适的催化剂、催化剂浓度、反应温度和反应时间.通过室内实验对比不同改质降粘体系的降粘效果,筛选出适合现场超稠油油藏的改质降粘体系配方是合成催化剂A+C10H12的组合在催化剂浓度为0.5%,反应釜温度为240°C,反应时间24h.此时该体系的降粘效果最佳.一站P6-P57降粘率最高达到79.1%,二站P6-P87降粘率最高达到88.2%.通过本文所述进行室内实验可以筛选出最适合新疆稠油的最佳裂解条件体系从而实现稠油的改质降黏.
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WANG Zhou-jie;
汪周杰;
LI Song-yan;
李松岩;
HAN Rui;
韩瑞
- 《2020油气田勘探与开发国际会议(IFEDC2020)》
| 2020年
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摘要:
随着常规石油资源的开采不断加大,不得不加强对稠油的开采.这就需要在一定程度上实现稠油的改质.本文通过在不同条件下进行水热裂解实验分析稠油的改质情况.改质情况主要从粘度变化方面进行评价.最后得到进行水热裂解实验最合适的催化剂、催化剂浓度、反应温度和反应时间.通过室内实验对比不同改质降粘体系的降粘效果,筛选出适合现场超稠油油藏的改质降粘体系配方是合成催化剂A+C10H12的组合在催化剂浓度为0.5%,反应釜温度为240°C,反应时间24h.此时该体系的降粘效果最佳.一站P6-P57降粘率最高达到79.1%,二站P6-P87降粘率最高达到88.2%.通过本文所述进行室内实验可以筛选出最适合新疆稠油的最佳裂解条件体系从而实现稠油的改质降黏.