摘要:
晋宁磷矿擦洗厂始建于一九九零年,于一九九四年底竣工,设计能力为擦洗原矿100万吨/年.然而建成之后,由于整个生产工艺在理论设计与实际生产上存在着一定差距,个别生产装置的生产能力不仅达不到设计能力的要求(到九六年正式生产后,全年累计生产磷精矿仅有七千八百零五吨),而且,整个生产工艺也是不尽合理,生产设备常常出现开开停停的现象,擦洗精矿产率不足80﹪,矿石回收率不足85﹪,尾矿品位达到22~28﹪,有时甚至会达到30﹪以上.从而,造成了大量高品质磷矿石资源的极大损失和浪费.本文讨论,1磷矿石的物理性质,物理组份的变化(实际生产与原设计相比),是造成产率和回收率过低的最根本原因.2由于矿石原料的物理组份发生的改变,主要是粉矿含量过高,导致的粉矿分离设备在选型方面的失误,造成了旋流器生产处理能力过小,跑尾现象严重,造成精矿产率和回收率过低.3由于在旋流器的整个生产工艺流程中,第五段旋流器的底流直接外排和旋流器对200目以下粉矿的分离尤为困难,造成部份粉矿继续流失与浪费,导致精矿产率和回收率很难达到设计指标的要求。