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磨矿介质

磨矿介质的相关文献在1986年到2022年内共计230篇,主要集中在矿业工程、冶金工业、金属学与金属工艺 等领域,其中期刊论文166篇、会议论文19篇、专利文献653238篇;相关期刊61种,包括矿业工程、金属矿山、现代矿业等; 相关会议19种,包括第二十二届川鲁冀晋琼粤辽七省矿业学术交流会、鲁冀晋琼粤川辽七省金属(冶金)学会第二十一届矿业学术交流会、纪念中国煤炭学会成立50周年暨2012全国选煤学术交流会等;磨矿介质的相关文献由493位作者贡献,包括肖庆飞、吴彩斌、王鹏等。

磨矿介质—发文量

期刊论文>

论文:166 占比:0.03%

会议论文>

论文:19 占比:0.00%

专利文献>

论文:653238 占比:99.97%

总计:653423篇

磨矿介质—发文趋势图

磨矿介质

-研究学者

  • 肖庆飞
  • 吴彩斌
  • 王鹏
  • 石贵明
  • 孙传尧
  • 马少健
  • 宋保莹
  • 谢兆宗
  • 宋振国
  • 宋永胜
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 尹自信; 李同清
    • 摘要: 针对球磨机磨矿介质运动信息很难测量的问题,以Φ520mm×260mm试验球磨机为研究对象,基于设计的检测球装置分析了不同转速率工况下磨矿介质运动参数的变化规律,并提出了一种试验验证离散元仿真的方法。研究结果表明,检测球加速度主要介于0-3.3g,球磨机的转速率越大,加速度的波动范围越大,磨矿介质的冲击碰撞越明显;检测球角速度主要介于0-31rad/s,球磨机的转速率越大,角速度的波动范围越大,磨矿介质的研磨作用越明显;检测球试验与离散元仿真的单位质量转动动能累积分布基本一致,说明检测球试验验证离散元仿真是有效的。
    • 王家奇; 李艳军; 余建文; 徐海龙; 张小龙
    • 摘要: 为对比陶瓷介质和铸铁介质搅拌磨矿对氰化尾渣中金浸出效果的影响,以中国黄金集团三和金业有限公司的金矿氰化尾渣为研究对象,开展了浸出提金试验。研究结果表明,在磨矿细度-6μm占90%、JC浸出剂用量40 kg/t及浸出时间12 h的条件下,采用陶瓷介质磨矿可获得浸出渣Au 1.29 g/t、浸出率54.45%的技术指标,采用铸铁介质磨矿可获得浸出渣Au 2.15 g/t、浸出率39.45%的技术指标。与传统铸铁介质磨矿相比,陶瓷介质磨矿条件下金的浸出率显著提高。在陶瓷介质磨矿过程中加入Fe^(3+)后,金的浸出效果明显下降,表明Fe^(3+)的加入不利于金的浸出。机理分析表明,铸铁介质磨矿过程中会产生Fe^(3+),Fe^(3+)会在矿物表面形成羟基氧化铁(FeOOH),阻碍了CN^(-)的扩散过程,恶化浸出环境,从而降低了金的浸出率。
    • 邓文; 王明飞; 常伟华
    • 摘要: 基于云南某铅锌矿矿石的力学性质与二段磨矿入磨物料的粒度特性分布,系统考查了磨矿介质直径、级配和充填率等多种因素对磨矿产品粒度特性的影响规律,通过对比钢段和钢球两种不同形状磨矿介质对二段磨矿效果的影响,确定了选厂二段磨矿3.2×4.5 m溢流型球磨机的磨矿介质制度为(D×L)35×40∶25×30∶20×25=20∶45∶35,试验研究表明,在相同的试验条件下,推荐的钢段级配方案在保证磨矿细度的前提下,磨矿产品中-0.045~+0.010 mm可选粒级、-0.045~+0.019 mm易选粒级分别比现场现有工艺提高了6.00、7.15个百分点,过细粒级-0.010 mm仅比现场生产工艺小幅上升0.83个百分点。同时研究表明当推荐钢段级配方案在磨机充填率为20%时,磨矿效果最好。
    • 张小龙; 何建成; 李艳军; 韩跃新; 聂梦宇
    • 摘要: 磨矿是硫化矿浮选前必备的工序之一,对硫化矿后续浮选有着重要影响。针对大井子铜锌硫化矿石,分别探究了陶瓷球和钢球介质磨矿对该矿石铜锌混合浮选的影响。结果表明,在陶瓷球介质磨矿体系下,矿石经过1粗1精2扫流程浮选可获得Cu品位为16.40%、Cu回收率为82.19%,Zn品位为14.50%、Zn回收率为73.99%的铜锌混合精矿。与钢球介质磨矿体系相比,在相同条件下,铜锌混合精矿Cu品位基本不变、Cu回收率提高了1.71个百分点,Zn品位提高了4.41个百分点、Zn回收率提高了24.94个百分点。陶瓷球介质磨矿体系下,电化学作用相对较弱,矿物表面只有少量絮状物覆盖,更有利于矿物的浮选。
    • 张明伟
    • 摘要: 试验考察了水杨羟肟酸体系下不同磨矿介质对锡石浮选的影响.通过单矿物浮选试验可以看出,在铅离子浓度小于100 mg/L的范围内,铁介质磨矿条件下锡石的产率高于80%,明显高于瓷介质;在不同的水杨羟肟酸浓度和pH值条件下,铁介质磨矿条件下锡石的产率都高于瓷介质,说明锡石在铁介质磨矿条件下的可浮性好于瓷介质;锡石-石英浮选分离试验结果表明,在pH值相近时,瓷介质磨矿条件下锡的回收率明显高于铁介质,说明锡石-石英在瓷介质磨矿条件下选择性要好于铁介质;扫描电镜及能谱分析结果表明,铁介质磨矿条件下锡石、石英矿物表面反应活性要高于瓷磨.
    • 刘凤春; 崔振坤; 丁明星
    • 摘要: 以铜矿尾渣为研究对象,选择三辊四筒棒磨机为实验设备,分别采用不同的磨矿介质进行磨矿实验.通过控制磨矿时间、磨矿浓度、磨矿介质充填率三个单一因素变量,研究这些磨矿条件对磨矿细度和效率的影响,最终得出经济合理的磨矿条件以提高合格物料的产率.实验结果表明:磨矿时间越长,磨矿介质的充填率越高,磨矿细度越细;在充填率相同的条件下,磨矿介质表面积越大,磨矿细度越细.实验最佳条件为:磨矿时间30 min,磨矿浓度60%,磨矿介质充填率19.74%.
    • 王志亮
    • 摘要: 为了研究磨矿过程中矿物表面电化学性质变化对浮选的影响,设计了实验,选择三种矿石作为实验矿物,分别改变磨矿介质、磨矿机械压力和浮选池的PH值,对浮选率进行统计分析.实验结果表明,随着磨矿机械压力变大会增强磨矿体系的还原性,削弱氧化,不利于提高浮选率.FeS2和PbS的磨矿介质为石英瓷球时会发生氧化,提高浮选率;CuFeS2使用Fe做磨矿介质能够发生氧化,提高浮选率;PH发生变化时会增加FeS2和PbS表面的氧化反应,提高浮选率;PH值对CuFeS2的浮选率影响很小.
    • 徐怀浩
    • 摘要: 针对立磨机磨矿介质采用高铬钢球造成的螺旋衬板消耗高、氰化钠和锌粉消耗增加等问题,金翅岭金矿进行了纳米陶瓷球替代高铬钢球试验研究及工业应用.结果表明:立磨机最佳运行条件为磨矿浓度(66±2)%、运行电流(13±2)A,补加球制度为Φ25 mm与Φ20 mm质量比2:1;纳米陶瓷球和高铬钢球磨矿分级产品粒度分布、磨矿效率和金浸出率基本一致,但减少了铁质污染,同时球耗从7.720元/t降至0.191元/t,螺旋衬板年耗从3套降至1.69套,总计年可节省费用249.15万元,取得了良好的经济效果.
    • 杨韧华; 杜文平; 宋坤
    • 摘要: 因给料粒级宽泛,含铜矿物嵌布粒度细的特性,传统球磨机难以达到细磨的要求,德兴铜矿尾矿回收厂采用JM2200BF型立磨机取代球磨机,并对立磨机介质充填率、搅拌转速、磨矿浓度等相关运行参数进行了工业调试及优化.与球磨机相比,立磨机的使用使现场磨矿效果得到了极大的改善,并可获得较好的经济效益.
    • 景宇; 徐国华
    • 摘要: 磨矿作业在选矿中占有极其重要的地位,磨矿作业能耗占选矿厂能耗的50%左右.钢球是球磨机中最常用的研磨介质,也是消耗量最大的损耗件.氧化铝耐磨陶瓷球作为一种新型磨矿介质,具有重量轻、强度高、硬度高、耐磨性好、耐温性好等优点.本论文针对贵溪冶炼厂介质成本高、磨矿产品过粉碎含量多等问题开展陶瓷球与钢球的混合替代试验室磨矿试验和工业试验,结果显示介质混合添加能够有效降低磨矿作业电单耗,大幅减少磨矿介质消耗,有效降低磨矿成本,促进指标提升.
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