磨料磨损
磨料磨损的相关文献在1984年到2022年内共计335篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、农业工程
等领域,其中期刊论文284篇、会议论文33篇、专利文献27895篇;相关期刊164种,包括长安大学学报(自然科学版)、山东农机化、焊接学报等;
相关会议22种,包括第十五届华东五省一市粉末冶金技术交流会、第十二届全国高校金相与显微分析学术年会、第十二届全国耐磨材料大会等;磨料磨损的相关文献由643位作者贡献,包括方亮、任莹、吴劲锋等。
磨料磨损—发文量
专利文献>
论文:27895篇
占比:98.88%
总计:28212篇
磨料磨损
-研究学者
- 方亮
- 任莹
- 吴劲锋
- 张长军
- 邢建东
- 魏世忠
- 任露泉
- 张炜
- 许云华
- 饶启昌
- 张克平
- 邹伟斌
- 严伟林
- 刘政军
- 孙琨
- 张国志
- 张国赏
- 张金波
- 熊博文
- 王庆良
- 董占武
- 高义民
- 黄晓鹏
- 龙锐
- 付昌会
- 佟金
- 刘志学
- 刘文刚
- 吕振林
- 吴振卿
- 周宏
- 尹奕君
- 张兴元
- 张军
- 张恒
- 张桂清
- 徐流杰
- 李继文
- 杨滨
- 杨瑞成
- 王恩泽
- 王立辉
- 田学锋
- 程巨强
- 羊海棠
- 袁晓波
- 许益民
- 贺林
- 赵宇
- 路学成
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张楠楠;
马永亮;
于惠舒;
郝德喜;
金冰倩
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摘要:
为了研究TiN含量对AlCoCrFeNi高熵合金微观组织和力学性能的影响,采用真空电弧熔炼方法制备了AlCoCrFeNi(TiN)_(X)高熵合金,利用扫描电镜、X射线衍射仪、显微硬度计、磨损试验机和压缩试验机对合金的微观组织和力学性能进行测试和分析.结果表明:AlCoCrFeNi(TiN)_(X)高熵合金以体心立方(BCC)结构为主,TiN使其发生严重的晶格畸变,致使BCC结构主峰向左偏移;晶界处析出纳米颗粒,致使其塑性降低,合金强度先升高后降低;随着TiN的添加,弥散强化增强,合金的磨损机理从粘着磨损转变为磨料磨损,合金硬度增加,耐磨性能增强;当TiN摩尔值为1.0时,合金具有最小摩擦系数0.28,最大硬度625HV.
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卞伟
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摘要:
核电站一回路主泵机械密封副在正常运行中突然失效.对失效密封环的宏观形貌、断口宏微观形貌、金相组织、化学成分、硬度、尺寸及运行历史等进行分析,查找其失效原因.结果表明:该密封环不存在明显制造缺陷;失效原因为初始安装时动环弹簧压缩量太大,间隙太小,动静环发生干摩擦产生初始热裂纹,后期运行中热裂纹在交变载荷作用下扩展至相互交叉,交叉处碎块脱落致使静环磨料磨损,最终导致密封间隙超过阈值而失效.
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张楠楠;
郝德喜;
马永亮;
金冰倩;
李德元
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摘要:
为了加强机械零部件的表面耐磨防护,采用等离子喷涂后激光重熔方法在Q235钢基体上制备了不同V含量的AlCoCrFeNiVX高熵合金涂层,测试了涂层的硬度和耐磨性.结果表明:合金涂层呈现出典型的枝晶和枝晶间组织,且在枝晶间组织附近出现了条状CrV相;V含量较低时,合金涂层为FCC+BCC双相结构;随着V含量的增加,合金涂层转变为单相BCC结构;在V含量升高的同时,合金涂层的硬度和耐磨性都随之提高;当V摩尔值为1.0时,涂层平均硬度达到了627.43 HV,此时涂层磨损失重最小,磨损机制表现为磨料磨损以及轻微氧化磨损.
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赵中里;
薛勇杰;
吴大鸣;
冯雅辉;
黄昌文;
宋加兵;
王涛;
汪杰;
朱皓哲
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摘要:
基于热锻模失效总体研究现状,结合热锻模工作过程中的实际磨损情况,分析了多因素作用下热锻模的摩擦磨损机理,将扩散磨损理论应用在热锻模中,针对性地提出改善锻模磨损的有效措施,讨论了热锻模PVD涂层将是延缓锻模磨损的有效方法,并基于扩散磨损理论开发的扩散阻挡涂层延长了活塞头锻模的使用寿命。
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朱和军;
施琴;
史银花
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摘要:
为了给材料化学机械抛光提供理论指导,从纳米和原子层面研究材料磨损的过程及机制。基于分子动力学方法,在微观尺度下研究了含水膜单晶铜的三体磨料磨损过程,探究了水膜对单晶铜三体磨损的过程影响。研究发现:一方面,在磨损过程中磨料的运动方式为滚动,随着载荷增加和水膜增厚,其运动方式有向滑动转变的趋势;且在相同条件下,这种转变的趋势会随着滑动速度的增大而增大。另一方面,水膜具有承重和润滑的作用,其存在对磨损有巨大影响。随着水膜的增厚,磨料和基体之间的正压力和摩擦力减小,基体内部位错线总长度减小。
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朱瑾;
陈华辉;
滕子;
马峰
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摘要:
刮板输送机中板的严重磨料磨损造成了运输效率降低、维修费用增加等问题,同时也影响着煤矿的生产安全.对新研制的拟用于刮板输送机中板的新型不同Ti含量低合金耐磨钢Ti20与Ti60的组织、相结构进行了研究,并在橡胶轮干砂磨粒磨损试验机上进行了石英砂和煤砂混合两种磨料的磨料磨损试验,并与常用于刮板输送机中板的马氏体耐磨钢Hardox450做了对比研究.新型耐磨钢Ti20和Ti60的含Ti量分别为0.2%和0.6%,铸造后轧制成板,热处理工艺为900°C淬火后200°C回火.研究结果表明:Ti20与Ti60的组织为板条马氏体.随着Ti含量的增加,耐磨钢的原奥氏体晶粒度减小,马氏体板条长度也减小.Ti与C在原奥氏体晶界处原位生成了尺寸为1~5 μm的不规则TiC颗粒,TiC颗粒起到了钉扎晶界、细化晶粒的作用.在石英砂和煤砂混合两种磨料的磨损实验中,由于煤砂混合磨料主要成分煤粉的硬度远低于石英砂,颗粒较为圆钝,因此,耐磨钢在石英砂磨料的微犁削沟槽深度和宽度远大于煤砂混合磨料的磨损.无论在石英砂还是在煤砂混合的磨损条件下,耐磨钢的磨损失重都随着Ti的增加而降低.加Ti的新型耐磨钢的耐磨性可达Hardox450的1.3倍.耐磨钢的磨损机制主要为微切削和微犁沟.随着Ti含量的增加,Ti元素集中区域较为光滑,犁沟受到阻碍,犁沟和切削槽深度变浅.原位生成的TiC颗粒起到了局部强化作用,增强了周围区域的硬度和对磨料的阻碍作用,提高了新型耐磨钢的耐磨料磨损性能.
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巨佳;
薛烽;
周健;
何惠国;
郝明洪
- 《第十五届华东五省一市粉末冶金技术交流会》
| 2014年
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摘要:
在磨料磨损过程会产生大量热,使硬质合金温度升高,严重影响了合金的组织和性能.本文采用粉末烧结工艺制备的WC-8%Co硬质合金,对WC-8%Co硬质合金在磨料磨损过程中摩擦温度、磨损量、合金微观组织以及力学性能进行研究.结果表明:在磨粒磨损过程中,随着磨损时间的延长,合金摩擦温度和磨损量呈整体上升趋势.合金的微观组织在磨损初期阶段,基本上未发生改变,但是在磨损稳定阶段合金的硬质相出现脱嵌现象,最后在磨损加速阶段合金的脱嵌现象加剧,同时生成脆性η相.合金的硬度随着磨损时间的延长逐渐下降,与之相反,断裂韧性则先缓慢升高后加速上升,最后急剧下降.
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董占武;
魏世忠;
张国赏;
徐流杰;
李继文
- 《第十二届全国耐磨材料大会》
| 2009年
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摘要:
在MLD-10动载磨料磨损试验机上研究了高碳硼钢的冲击磨料磨损性能,并与高铬铸铁(cr26)进行了比较。结果表明,冲击功为2.OJ时,高碳硼钢的耐磨性不如高铬铸铁,冲击功为2.5J时,高碳硼钢的耐磨性相当于高铬铸铁(cr26);在磨损过程中,高碳硼钢的冲击磨损机制主要是塑性变形及疲劳剥落,切削所占的比例较小。
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王智慧;
俞长丽;
贺定勇;
蒋建敏
- 《第十二届全国耐磨材料大会》
| 2009年
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摘要:
在Fe-Cr-C耐磨堆焊合金中加入钒,研究钒对Fe-Cr-c耐磨堆焊合金焊态和焊后热处理态性能的影响.采用埋弧堆焊方法在Q235低碳钢基体上制备了堆焊层。利用光学金相、SEM分析了堆焊合金的显微组织,并进行了硬度和磨料磨损试验。结果表明,焊后加热对Fe-cr-C耐磨堆焊合金的硬度有较大影响,经过焊后加热,基体组织的硬度降低值都大于22%,降低值最大的是不含V的Fe-cr-C耐磨堆焊合金,达到37.7%。焊后加热对初生碳化物M7C,的硬度影响较小,其硬度降低值为1.4-11.3%.含O.4%V可以有效的提高Fe-Cr-C耐磨堆焊合金高温热处理后的耐磨料磨损性能,以淬火态的45#钢为标样,在经过焊后900°C热处理后,含O.4%V的Fe-cr-c耐磨堆焊合相对耐磨性为1.9,而同样条件下不含V的相对耐磨性只有1.3,两者相比,含O.4%V的合金相对耐磨性提高了46%。
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何栓;
周立成;
宋俊良;
承明泽;
陶磊;
万海涛;
程明朗
- 《第三届水泥工业用耐磨材料技术研讨会》
| 2008年
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摘要:
为了解决水泥厂湿法棒球原料磨、黑色矿山、有色矿山湿式球磨机衬板既受冲击磨料磨损又受酸碱腐蚀的问题,我们研制了一种中铬多元合金钢(ZG25Cr7)新型耐磨材料.经960°C油淬+240°C回火处理,金相组织为细小回火低碳板条马氏体和极少量残余奥氏体;冲击韧性为173.6 J/cm2,硬度为HRC 53.5.经过静态腐蚀试验表明,高锰钢(ZGMn13Cr2)在pH值为4.5的弱酸里平均腐蚀速度是本钢种(25cr7)的15.56倍,是硅锰钢的6.97倍;硅锰钢在pH值为4.5的弱酸里静态平均腐蚀速度是本钢种(ZG25Cr7)的2.23倍.说明本钢种(ZG25cr7)有良好的耐弱酸腐蚀性能;在pH值为10.5的强碱里腐蚀速度都较小,硅锰钢腐蚀速是本钢种(ZG25Cr7)的1.96倍;高锰钢(ZGMn13cr2)是本钢种的1.18倍.可见本钢种是一种耐腐蚀、耐冲击的新型耐磨材料.
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张金波;
李彩花
- 《第十二届中国体视学与图像分析学术会议》
| 2008年
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摘要:
利用逆向工程技术和数学拟合的方法,建立了穿山甲鳞片外表面几何结构的数学模型。经仿生优化设计制造出了用于磨料磨损试验的样件。利用棱纹形仿生结构样件和普通平板形样件进行了磨料磨损试验,得到了磨损后的形貌和样件的质量磨损量数据,分析了棱纹形几何结构的磨损机理,并将二者的质量磨损量数据进行了对比。结果表明,棱纹形几何结构的耐磨性明显优干平板形,从而证明了棱纹形几何结构较之普通平板形结构具有良好的耐磨性。
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苗隽;
王立军;
刘春明
- 《第十二届全国高校金相与显微分析学术年会》
| 2009年
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摘要:
研究了热处理工艺对低碳低合金耐磨钢组织和性能的影响,结果表明:试验钢经不同工艺热处理后均获得了马氏体组织,并发生不同程度的自回火现象,硬度均大于HB370;当板厚为15mm时,经915°C淬火后可获得硬度、强度和韧性的最佳配合,而当板厚为40mm时,经950°C淬火后,试验钢的硬度、强度和韧性有最佳的配合。淬火后在250°C低温回火使渗碳体更充分析出,并沿一定取向均匀分布,也使试验钢产生了第一类回火脆性。经不同工艺热处理后的试验钢,其磨损率随砂纸粒度和载荷增大而增大:在高载荷(84N)和有足够韧性的前提下硬度对材料耐磨性起主导作用;在低载荷(42N)和硬度相近的前提下,提高韧性对耐磨性有一定的改善作用:试验钢板的磨损机理均为显微切削机制为主并伴有显微犁削机制。
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苗隽;
王立军;
刘春明
- 《第十二届全国高校金相与显微分析学术年会》
| 2009年
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摘要:
研究了热处理工艺对低碳低合金耐磨钢组织和性能的影响,结果表明:试验钢经不同工艺热处理后均获得了马氏体组织,并发生不同程度的自回火现象,硬度均大于HB370;当板厚为15mm时,经915°C淬火后可获得硬度、强度和韧性的最佳配合,而当板厚为40mm时,经950°C淬火后,试验钢的硬度、强度和韧性有最佳的配合。淬火后在250°C低温回火使渗碳体更充分析出,并沿一定取向均匀分布,也使试验钢产生了第一类回火脆性。经不同工艺热处理后的试验钢,其磨损率随砂纸粒度和载荷增大而增大:在高载荷(84N)和有足够韧性的前提下硬度对材料耐磨性起主导作用;在低载荷(42N)和硬度相近的前提下,提高韧性对耐磨性有一定的改善作用:试验钢板的磨损机理均为显微切削机制为主并伴有显微犁削机制。
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苗隽;
王立军;
刘春明
- 《第十二届全国高校金相与显微分析学术年会》
| 2009年
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摘要:
研究了热处理工艺对低碳低合金耐磨钢组织和性能的影响,结果表明:试验钢经不同工艺热处理后均获得了马氏体组织,并发生不同程度的自回火现象,硬度均大于HB370;当板厚为15mm时,经915°C淬火后可获得硬度、强度和韧性的最佳配合,而当板厚为40mm时,经950°C淬火后,试验钢的硬度、强度和韧性有最佳的配合。淬火后在250°C低温回火使渗碳体更充分析出,并沿一定取向均匀分布,也使试验钢产生了第一类回火脆性。经不同工艺热处理后的试验钢,其磨损率随砂纸粒度和载荷增大而增大:在高载荷(84N)和有足够韧性的前提下硬度对材料耐磨性起主导作用;在低载荷(42N)和硬度相近的前提下,提高韧性对耐磨性有一定的改善作用:试验钢板的磨损机理均为显微切削机制为主并伴有显微犁削机制。