研磨体
研磨体的相关文献在1959年到2023年内共计470篇,主要集中在化学工业、矿业工程、建筑科学
等领域,其中期刊论文244篇、会议论文11篇、专利文献581517篇;相关期刊83种,包括水泥科技、水泥、水泥工程等;
相关会议11种,包括全国2016年轻金属学术年会、2013国内外水泥粉磨新技术交流大会、第四届中国水泥工业耐磨材料技术研讨会等;研磨体的相关文献由689位作者贡献,包括金太军、谌永祥、韩仁青等。
研磨体—发文量
专利文献>
论文:581517篇
占比:99.96%
总计:581772篇
研磨体
-研究学者
- 金太军
- 谌永祥
- 韩仁青
- 韩文博
- 刘平成
- 杨晓红
- 邹伟斌
- 丁民修
- 孙云
- 李德祥
- 水中和
- 崔栋刚
- 张国辉
- 李国平
- 王慧
- 王玉荣
- 王超
- 肖镇
- 赵玉会
- P·鲍杜罗夫
- 卢智峰
- 叶捷
- 周建铭
- 姚宇
- 张学旭
- 张德强
- 张德成
- 张日华
- 张骐
- 曹国锋
- 朱宽平
- 朱文沛
- 朱珈奇
- 李兴
- 杨成
- 杨遂震
- 毛帮来
- 江皇义
- 汤德益
- 汤永忠
- 沈发明
- 牟元全
- 王凯悦
- 王峰
- 王建安
- 苑明华
- 钱有贵
- 陈忠玉
- 陈远鑫
- 陈风
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王刚
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摘要:
溢流型球磨机是物料细化加工制备的重要设备,能源消耗在整个工序占有很大比例。根据供料情况球磨机里面装有各种规格的研磨体和各种形状的衬板,溢流型球磨机研磨体根据进出物料要求以各种型号钢球为主。如何添加钢球、降低磨机衬板磨损,对磨机的高效、稳定生产起到至关重要的作用。本文介绍了溢流型球磨机钢球添加的方法和如何降低衬板磨损的几项措施,对如何提高球磨机产能和降低损耗进行了研究分析。
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廖述聪;
吴小缓;
王雪蕊
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摘要:
(接上期)由表3和图1、图2可知,两种钢渣经过超细粉磨后,超细钢渣粉中位粒径都远小于10μm,微细粉含量高,且粒度分布均匀。这是由于该超细粉磨工艺对磨机和研磨体进行了创新设计和改造,相对普通球磨机,钢渣一次受磨时间相对延长、粉磨温升低、微细粉不易结团,所以超细钢渣粉粒度较细,颗粒分布良好[4]。
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邹伟斌
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摘要:
管磨机内部结构的优化既关系到水泥的能耗,又关系到它的质量.在管磨机内部结构优化改造过程中,细磨仓可安装使用优化设计的新型大区域活化环,充分激活小规格研磨体集群的粉磨能量;大通孔率新型单层复合式便更换筛片隔仓板与出磨篦板具有良好通风与过料能力的;新型高效无研磨死区设计的单波峰大波纹衬板(工作表面与研磨体之间的提升摩擦系数f要比小波纹衬板大得多)极其有利于水泥物料的磨细,既能够用于水泥管磨机粗磨仓,也可以用于过渡仓和细磨仓;椭圆球研磨体可提高管磨机粉磨效率;根据物料的粉磨特性与入磨物料颗粒粒径,水分与温度等相关技术参数,优化选择管磨机各仓的有效仓长比例和隔仓板、出磨篦板篦缝取值以及与之适应的研磨体级配,可大幅度提高磨内磨细能力,降低粉磨系统电耗.
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郑在庭;
肖伟;
孙广臣
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摘要:
目前大多数新建或技改水泥企业采用联合粉磨工艺系统制备水泥,继续沿用传统的磨机研磨体堆积密度经验数据来计算磨机装载量已不适宜,为此,本文以Φ4.2 m×13 m磨机为例,通过33%、60%、90%不同研磨体装载量的试验,探讨出了磨机一仓和二仓的最佳堆积密度,从而为磨机研磨体精准级配打下基础。
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邹伟斌
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摘要:
以处理“一拖二”双闭路水泥联合粉磨系统、闭路水泥联合粉磨系统、开路联合粉磨系统的实际案例为研究对象,探讨粉磨过程与颗粒粒径分布及水泥性能的关系.实践证明:研磨体级配是磨机对物料处理能力的关键;强化磨机磨细功能,缩小研磨体尺寸,增大研磨体总表面积时,应对活化环进行处理,减少粉磨“滞留带”,激活研磨体粉磨能量,有效抑制物料流速,实现磨内磨细;磨机通风量需根据出磨细度与成品细度进行调整;提高熟料强度利用率非常重要,最有效的途径是物料分别粉磨、配制技术的应用;熟料的磨细程度越差,水泥颗粒粒径偏粗.水化反应速度慢,强度增长值较低;水泥细度筛析法、比表面积、激光粒径分析等测试方法各有特点,三种方法都是为了控制水泥颗粒粒径与性能.但其共同存在的不足是:无法知晓成品水泥筛余物中的颗粒是何种化学成分及对应的材料与所占比例,需要借助化学分析方法或扫描电镜定量测试.生产过程中,可以将多种测试方法结合应用,从中找出相关的规律.
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陶冶;
王建生;
陈升伟;
张德强;
张满卿
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摘要:
1现场验证目的PK水泥公司配置3台套工艺相同的水泥粉磨系统,该系统均由辊压机和V型选粉机、球磨机及高效选粉机等组成双闭路联合粉磨系统,2016年8月24日,3号粉磨系统二仓投入了陶瓷研磨体节能改造,在2017年5月4日,我公司与PK水泥公司共同核定该系统平均节电超10 kWh/t,台时产量提升2.1 t/h,节能收益明显。
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Li Honggang;
李洪刚
- 《全国2016年轻金属学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文阐述矿浆磨是制取氧化铝的重要设备,其整体效能的高低不仅影响矿浆的单位制造成本,而且由其制备的矿浆质量也会影响着后续溶出效果和沉降及分离性能,从而整体影响氧化铝的制造成本。对影响矿浆磨效能的主要因素研磨体的填充率、级配、材质等进行了分析及试验研究,确定了矿浆磨各仓研磨体的填充率,优化了研磨体的级配,优选了研磨体的材质.经过分析和试验研究,确定了三仓矿浆磨各仓研磨体的填充率,一仓25%,二仓23%,三仓26%;优化了研磨体的级配;优选了研磨体的材质。磨机整体效能提高18%以上。
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牟元全
- 《2016中国水泥工业粉磨系统改造技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
稀土微晶陶瓷研磨体系无机非金属耐磨材料—Al2O3新型复合耐磨陶瓷制成的球形或短柱形研磨体,取代金属研磨体应用于水泥粉磨系统,目的是为管磨机"减负增效".稀土微晶陶瓷研磨体在水泥联合粉磨系统中的试用证明:单位产品电耗至少可降低15%-20%以上,本试验节约电耗的平均值为5kWh/t.
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- 《第三届水泥工业用耐磨材料技术研讨会》
| 2008年
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摘要:
目前,仍有数以千计的球磨机在水泥厂粉磨物料,尤其是粉磨水泥。企业会定期向磨内补球补锻,这是因为磨机转动时,研磨体与物料、研磨体与研磨体、研磨体与筒体衬板不断冲击和摩擦,不但造成研磨体的磨损,同时也改变了原设计的研磨体装载量和级配,如不及时添补新研磨体,磨机的粉磨效率将会下降,磨机的产质量就会下降。本文简述了研磨体磨损的因素,并分析了几种典型的研磨体材质,最后论述了补球周期的确定。
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张日华
- 《第五届中国粉煤灰、矿渣及煤矸石加工与应用技术交流大会》
| 2007年
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摘要:
本文针对目前球磨机生产矿渣微粉存在效率低的问题,通过采用不同的工艺、研磨体以及料球比等进行试验,检验试样的有关技术参数.试验结果表明:采用钢棒做研磨体的预粉磨工艺粉磨效率较高,粉体的颗粒级配及分布合理,有利于提高矿渣微粉的质量相关.但试验同时也发现,采用预粉磨工艺需要确定的合理粉磨时间和料球比.
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