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直收率

直收率的相关文献在1990年到2022年内共计104篇,主要集中在冶金工业、化学工业、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文88篇、会议论文9篇、专利文献58087篇;相关期刊43种,包括大众科技、科技资讯、湖南有色金属等; 相关会议8种,包括2015河南有色金属学术年会、低碳经济条件下重有色金属冶金技术发展研讨会暨重冶学委会第六届委员会成立大会、2010(南昌)中西部第三届有色金属工业发展论坛等;直收率的相关文献由237位作者贡献,包括刘智明、卢苏君、周岳珍等。

直收率—发文量

期刊论文>

论文:88 占比:0.15%

会议论文>

论文:9 占比:0.02%

专利文献>

论文:58087 占比:99.83%

总计:58184篇

直收率—发文趋势图

直收率

-研究学者

  • 刘智明
  • 卢苏君
  • 周岳珍
  • 周志
  • 安剑刚
  • 崔家友
  • 张保华
  • 张晗
  • 张迎军
  • 张鹏
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 解维平; 代昕璐
    • 摘要: 某冶炼厂采用人工水平方式浇铸银阳极板和利用传统船型银电解槽电解银阳极板,从而回收铅阳极泥中的银,存在占地面积大、占压资金多、生产成本高、操作环境差等诸多问题,急需引进新的高效银电解设备。本文介绍了立模人工浇铸阳极板、自动水平连铸阳极板、立式高效电解槽、无残极电解槽等设备的原理、优点及其应用。采用自动水平连铸阳极板配套立式高效电解槽及无残极电解槽的工艺回收银,残极率为5%~10%,比传统电解设备降低了15%,电流密度提高约70 A/m^(2),电流效率提高了约35%,节约了生产成本,产出的银粉品质符合国标要求,银粉含金量由16.5 g/t降至0.5 g/t,具有显著的经济效益。
    • 宁瑞; 房孟钊
    • 摘要: 为了提高硫化金银直收率,确定了废水中固体含量高、表面过滤器超负荷是造成硫化金银直收率低的原因,通过采用单个工序单个管道的废水排放方式与单独排放标准,选择在表面过滤器之前加一个150m^(3)的沉降槽,改进后,硫化后液含银均值达到0.31mg/L,硫化金银的直收率达到了96.20%,每年可以增加利润约为45.3万元。
    • 香钦华; 唐剑光; 周忠跃; 黄高富
    • 摘要: 以云南文山锑原矿作为原料,利用矿浆电解工艺原理对该矿进行一步碱性矿浆电解提取锑金属生产精锑,通过优化实验因素得到最佳工艺生产条件为矿料粒度74μm、电解液NaOH (70~90) g/L,硫化钠(10~20) g/L、电解时间3 h、搅拌转速600 r/min、液固比5:1,在此条件下阴极析出金属锑品位在93%以上。
    • 虞晓航; 马国跃; 谢长振
    • 摘要: 直收率是阳极板铜含量与直接投入原料铜含量的百分比,检验的是冶金工艺的效率。理论分析造成阳极炉直收率低的原因,提出了提高阳极炉直收率具体办法有:合理搭配入炉铜料、控制炉内温度、控制加入溶剂量、吹风时间和还原时间适当。采取相对的控制手段,减少铜的损失,提高阳极炉的直收率。目前,通过此方式直收率已明显提高,铜金属的价格贵,相对应的提高直收率能够明显的提高经济效益。
    • 周叶刚; 钱丽陶; 李江涛; 孔祥同
    • 摘要: 金属平衡管理水平是衡量采选和冶炼企业技术经济指标和管理水平好坏的重要标志,其最有效的手段就是编制金属平衡统计表,该表能较为全面和直观的反应出企业全流程金属平衡管理(包括生产、加工、仓储、运输及交易)过程中存在的薄弱环节.通过在企业金属平衡管理实际运作及对标考察过程中所遇到和折射出的一些实际问题,对目前铜冶炼行业金属平衡管理及其计算方式的利弊进行对比分析,并在此基础上提出了一些优化和改进建议.
    • 孙敬韬; 黄绍勇; 陈善文; 刘永平
    • 摘要: 针对传统"王水溶解—氯化铵反复沉淀法"从铂钯精矿提取铂的过程中存在氮氧化物难治理、赶硝不彻底造成钯超标等问题,提出了"氯酸钠溶解—水解—丁二酮肟除钯—水合肼还原精炼"全湿法短流程,从铂钯精矿提取高纯铂的新工艺方案.结合工业生产实践对该新工艺的流程和原理进行详细分析,并确定了各阶段的最佳反应条件.该工艺可以稳定产出满足SM-99.95的海绵铂,铂直收率高达98%.新工艺流程简单,原料适应性强,成本低、易操作.
    • 钟志燕
    • 摘要: 研究了分碲液脱锡工艺,考察了复合硅酸盐加入量、反应温度及反应时间对脱锡效果的影响.结果表明:在复合硅酸盐A加入量与锡杂质元素质量比(2.3~3):1、反应温度70°C、反应时间2h条件下,锡脱除率95%,碲直收率99%,锡、碲分离效果较好.
    • 钟仁志; 李承祖; 周岳珍; 谢远根; 廖琦琦
    • 摘要: 针对铜冶炼系统中镍直收率偏低的现象,分析镍在各工序的行为及走向,通过降低热冰铜品位在58%~60%以内、提高转炉渣含硫在0.4%~0.6%以内、降低热粗铜含氧在0.3%以下、氧化终点铜水含硫在0.005%~0.008%以内及降低阳极铜含氧在0.15%以下等措施,使铜冶炼系统中,阳极板的镍直收率由54.41%提高到65.52%.
    • 房孟钊
    • 摘要: 大冶有色冶炼厂稀贵车间积压40 t综合渣(湿重),含碲约11 t,还含有少量贱金属和极少量贵金属,为达到工业化处理的目标,本文借鉴从沉金后液中回收碲的工艺路线思路进行探索性试验验证,得到以下结论.采用盐酸-氯酸钠氯化-水解中和法,综合渣中碲的浸出率可以达到99%以上,沉淀率达到77%以上,碲的直收率达到77%以上;采用沉金后液-氯酸钠氯化-水解中和-锌粉置换法,综合渣中碲的浸出率可以达到94%以上,沉淀率达到75%以上,碲的直收率达到71%以上.对比两种方法,沉金后液-氯酸钠氯化法对综合渣中碲的回收更加贴合实际生产应用.工业试验验证,采用沉金后液-氯酸钠氯化-沉铂钯工艺路线处理综合渣得到的铂钯精矿含碲达到29%以上,可回收4.66 t碲,实现利润约165.64万元.
    • 杨娜
    • 摘要: 粗钨酸是黑钨精矿酸解作业后的产品,可以作为制取仲钨酸铵和三氧化钨的原料,实验对粗钨酸进行了氨溶、氨渣碱溶、蒸发结晶等工序进行条件试验.在较优条件试验的基础上进行了综合试验,得出如下结论:推荐流程只采用一次氨溶,氨渣中残留的钨用碱浸回收;黑钨精矿经盐酸分解后获得的粗钨酸直接采用氨溶-蒸发结晶流程处理可获得含WO388.46% ~88.75%的仲钨酸铵,经煅烧后的WO3纯度>99.9%,氨渣经碱溶后可充分回收钨,WO3的氨溶率可达到89%以上,碱溶率可达10%以上,WO3的总收率达99%以上,进入产品WO3的直收率75%以上.粗钨酸经氨溶、碱浸出后,钽、铌、锡富集于碱渣中,可作回收钽、铌的原料.
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