电解铝
电解铝的相关文献在1965年到2023年内共计3964篇,主要集中在冶金工业、工业经济、化学工业
等领域,其中期刊论文2196篇、会议论文193篇、专利文献189322篇;相关期刊657种,包括股市动态分析、中国粉体工业、有色冶金节能等;
相关会议81种,包括 2018年河南有色金属学会学术年会、2012河南省有色金属学术年会、2011河南有色金属工业科技创新会议等;电解铝的相关文献由5136位作者贡献,包括张存忠、何文、王旭东等。
电解铝—发文量
专利文献>
论文:189322篇
占比:98.75%
总计:191711篇
电解铝
-研究学者
- 张存忠
- 何文
- 王旭东
- 冯晓强
- 朱振国
- 金岭
- 陈雨
- 崔建民
- 李锐
- 韩宪超
- 俞福友
- 曹国法
- 申士富
- 张刚
- 曹志伟
- 王军
- 王祝堂
- 孙松涛
- 戴志雄
- 许和平
- 袁志强
- 许其品
- 刘磊
- 方玉林
- 梁晓光
- 王伟
- 王尚元
- 邹建明
- 刘海营
- 唐勇
- 李玲芳
- 李远军
- 王喆
- 王庆烜
- 王维
- 骆有发
- 曾超林
- 杨征
- 王平甫
- 肖述兵
- 刘兵
- 周明
- 张林
- 李永平
- 温铁军
- 王义仁
- 祁宗斌
- 罗英涛
- 陈义宣
- 陈喜平
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廖辉;
李龙江;
卯松
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摘要:
对贵州某电解铝厂产生的阳极炭渣进行了成分分析,并利用浮选法对阳极炭渣中的有用组分进行了分离。采用单因素试验研究了浮选工艺条件对浮选效果的影响,结果表明,在矿浆质量分数为30%、捕收剂用量为300 g/t、起泡剂用量为100 g/t的条件下浮选效果较好,并在此条件下进行了1粗2精开路试验,得到了精炭C品位为89.92%、C回收率为80.46%,尾矿C品位为1.38%的分选指标。利用分子模拟软件Forcite模块计算柴油(二苯并噻吩、甲基萘和十二烷)、水与石墨间的相互作用能,发现柴油对石墨有较好的捕收性。
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杨聪富
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摘要:
排烟机作为电解铝生产体系的重要组成部分,其性能的稳定性与高效性对于电解铝生产活动的能力有着最为直接的影响。为确保电解铝生产能力的稳步提升,实现节能减排的转型要求,文章尝试以高压变频器作为切入点,系统探讨其在排烟机中的应用方法,旨在构建完备技术体系,加速实现电解铝厂产业的转型。
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楼美善;
张学彦;
楼凯翔;
戴建盛;
龚贞
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摘要:
0引言工业铝灰是电解铝或铸造铝生产工艺中产生的熔渣经冷却加工后的副产品,人们通常把工业铝灰当作废渣而堆弃,寻找经济有效的方法加以利用和治理工业铝灰,不仅可以实现资源的有效循环利用,还将对实现经济、社会的可持续发展产生重要的影响。我公司将工业铝灰在水泥企业的开发利用作为一个重要课题进行试验研究,并进行推广利用,取得了较好的成效。
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杨聪富
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摘要:
随着电解铝生产加工事业的持续快速发展,电解炉设备管理及维修工作面临着相应挑战与考验,如何全面有效运用多样化方法与策略,全面优化提升电解铝设备管理及维修整体成效,备受业内关注。基于此,本文首先介绍了电解铝设备应用常见故障,分析了电解铝设备管理及维修现状及存在问题,并结合相关实践经验,分别从建立健全电解铝设备管理及维修规则体系等多个角度与方面,探讨了电解铝设备管理及维修的有效实施策略,阐述了个人对此的几点认知。
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张逸飞;
张宏忠;
刘芳莹;
杨浩;
郭方方
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摘要:
铝电解槽大修拆解下的废阴极炭块是含有大量氟化物、氰化物的危险废物。本文综述了电解铝阴极的破损机制、废阴极炭块的化学组分以及国内外的处理工艺概况,分别论述了电解铝废阴极炭块在无害化处理、资源化利用过程中研究过的处理工艺及工艺特点,并对现有处理工艺存在的技术问题进行了总结和展望。在碳中和的大背景下,不论是湿法还是火法处理,都需要更多地考虑安全、环保、能源等方面的政策因素,同时这也对废阴极处理技术提出了新的要求。
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王敏;
师华峰;
吴俊杰;
孔凡成;
李愿飞;
陈飞飞;
李兵
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摘要:
针对电解铝厂整流机组无信号跳闸原因进行了全面分析,应用信号发生器、继电保护测试仪、监测等设备进行试验,找出了整流机组无信号跳闸的主要原因是整流柜内微动开关连接点松动,从设计、改造及运维三个维度对整流机组无信号跳闸缺陷预防及处理给出了建议,可为整流机组无信号跳闸的查找及处理提供参考。
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朱博;
万文
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摘要:
吨铝直流电耗、电流效率等,都是电解铝生产企业的重要指标,也是企业关注的重点。本文重点描述了电解槽槽电压与电流效率的关系,阐述了电流损失的主要原因,提出了提高电流效率、降低吨铝直流电耗的主要措施,为降低吨铝能耗和生产成本,提升产品竞争力具有积极而重要的参考价值。
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王刻平;
马祥然;
温连柬
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摘要:
分析了电解铝粉尘形成原因,介绍了超声微雾抑尘装置的结构组成、设计原则、系统特征及应用效果。在电解车间集中启动电解槽时,该装置可将外部空间逸散的浮游粉尘(10μm以下)与直径约为(1~10)μm的颗粒相结合,使质量增大后的尘雾凝结物以自身重量沉降,达到无组织排放的细微颗粒粉尘量降低的目的,减少环境污染。
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摘要:
日前,电解铝阴极扁钢产品在鞍钢集团本钢板材炼钢厂矩形坯产线试制成功,各项成分指标均符合产品标准。电解铝阴极扁钢是国内外业界公认的高技术含量、高生产难度、高利润空间的钢种,广泛应用于汽车配件、航空、航天、五金工具等领域。电解铝阴极扁钢的生产对钢水成分控制和纯净度要求十分苛刻,生产和质量过程控制难度极大。据悉,此次试制成功的350 mm×470 mm规格超低碳电解铝阴极扁钢DZ13,在国内尚属首次,具有里程碑意义。
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温铁军;
张洪涛;
张义卫;
崔永亮;
朱光;
王占欣
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
电解铝行业随着新技术、新材料的技术突破,依靠科技创新和新技术、新工艺应用,通过电解槽大修、净化改造等进行电解铝技术改造升级,实现电解低能耗、高效平稳生产,直流电耗降低到12500Kw.h/t-Al以下,工作电压3.7-3.85V,电流效率92%,炉底压降180-240mV.电解铝企业超洁净排放及智能化创新型工厂的目标.
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张义卫;
王思航
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
面对电解铝日益激烈的市场竞争,降低生产能耗势在必行,伊川铝厂通过技术创新对槽控机的升级换代、利用电解槽大修对筑炉工艺等技术进行革新、加厚极上保温料,降低槽电压,在改善经济效益的同时,大力推进企业环保节能高效生产技术应用.
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赵倩华
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
在一个现代化的企业里,设备的自动化和生产过程的契合程度越来越高。特别是光谱仪对产品质量的控制过程,可以说设备出现故障,直接影响电解铝产品质量的控制环节,影响正常的生产过程。所以提高设备的创新管理,对设备的运行性能有直接的决定性作用。光电直读光谱,主要用于电解槽的质量控制和成品铝锭的质量控制.定量分析的任务准确测定出试样中组分的含量,因此必须使分析结果具有一定的准确度.不准确的可以导致生产上的损失、资源的浪费和错误的分析数据.
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朱光;
崔永亮;
张洪涛;
王占欣;
温铁军
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
电解温度和初晶温度的差值叫过热度.本文阐述了过热度对铝电解生产的重要性,分析了多热度过高或过低对对铝电解的影响.给出了对过高或过低过热度的处理.过热度在5°C以下时电解槽侧部炉帮变厚,伸腿肥大,电解质发粘,电解质降水平低,槽底多有沉淀。过热度8~12°C,是炉帮形成的最佳区域,此时,炉底几乎无沉淀,炉帮形成良好,测量厚度在12~14cm之间,电流效率达到最高值。既能维持铝电解过程的正常进行,又保证较低的能源损耗。过热度12~20°C炉帮厚度由10cm减薄到2cm,电流效率偏低。当过热度大于20°C时,炉底压降增大,水平电流增加电流空耗,造成电流效率偏低。通过观察电解槽运行情况。对过热度过大或偏低的电解槽或进行工艺调整,或人工处理都能得到理想的电解质过热度。以便获得更好的生产指标。
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朱光;
崔永亮;
张洪涛;
王占欣;
温铁军
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
电解温度和初晶温度的差值叫过热度.本文阐述了过热度对铝电解生产的重要性,分析了多热度过高或过低对对铝电解的影响.给出了对过高或过低过热度的处理.过热度在5°C以下时电解槽侧部炉帮变厚,伸腿肥大,电解质发粘,电解质降水平低,槽底多有沉淀。过热度8~12°C,是炉帮形成的最佳区域,此时,炉底几乎无沉淀,炉帮形成良好,测量厚度在12~14cm之间,电流效率达到最高值。既能维持铝电解过程的正常进行,又保证较低的能源损耗。过热度12~20°C炉帮厚度由10cm减薄到2cm,电流效率偏低。当过热度大于20°C时,炉底压降增大,水平电流增加电流空耗,造成电流效率偏低。通过观察电解槽运行情况。对过热度过大或偏低的电解槽或进行工艺调整,或人工处理都能得到理想的电解质过热度。以便获得更好的生产指标。
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朱光;
崔永亮;
张洪涛;
王占欣;
温铁军
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
电解温度和初晶温度的差值叫过热度.本文阐述了过热度对铝电解生产的重要性,分析了多热度过高或过低对对铝电解的影响.给出了对过高或过低过热度的处理.过热度在5°C以下时电解槽侧部炉帮变厚,伸腿肥大,电解质发粘,电解质降水平低,槽底多有沉淀。过热度8~12°C,是炉帮形成的最佳区域,此时,炉底几乎无沉淀,炉帮形成良好,测量厚度在12~14cm之间,电流效率达到最高值。既能维持铝电解过程的正常进行,又保证较低的能源损耗。过热度12~20°C炉帮厚度由10cm减薄到2cm,电流效率偏低。当过热度大于20°C时,炉底压降增大,水平电流增加电流空耗,造成电流效率偏低。通过观察电解槽运行情况。对过热度过大或偏低的电解槽或进行工艺调整,或人工处理都能得到理想的电解质过热度。以便获得更好的生产指标。
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朱光;
崔永亮;
张洪涛;
王占欣;
温铁军
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
电解温度和初晶温度的差值叫过热度.本文阐述了过热度对铝电解生产的重要性,分析了多热度过高或过低对对铝电解的影响.给出了对过高或过低过热度的处理.过热度在5°C以下时电解槽侧部炉帮变厚,伸腿肥大,电解质发粘,电解质降水平低,槽底多有沉淀。过热度8~12°C,是炉帮形成的最佳区域,此时,炉底几乎无沉淀,炉帮形成良好,测量厚度在12~14cm之间,电流效率达到最高值。既能维持铝电解过程的正常进行,又保证较低的能源损耗。过热度12~20°C炉帮厚度由10cm减薄到2cm,电流效率偏低。当过热度大于20°C时,炉底压降增大,水平电流增加电流空耗,造成电流效率偏低。通过观察电解槽运行情况。对过热度过大或偏低的电解槽或进行工艺调整,或人工处理都能得到理想的电解质过热度。以便获得更好的生产指标。
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崔永亮;
朱光;
张洪涛;
温铁军;
王占欣
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
在冰晶石一氧化铝熔盐铝电解工艺中,金属锂盐可作为一种重要的铝电解质体系添加剂.如果氧化铝中金属锂盐含量增加,长期使用高锂盐的氧化铝,在一定铝电解工艺技术条件下,会造成铝电解时电解质中的锂含量逐渐升高,对生产造成了不利影.在哈兹列特连铸连轧生产工艺中,铝液经过精炼后途经铸嘴进行铸造.如果铝液中含有大量的锂经过氯气精炼后,生成LiCl,LiCl以液态形式存在在铝液中,直至在溜槽某处或铸嘴内遇到温降而凝固析出而造成铸嘴堵塞.本文从电解质中锂的含量计算及氧化铝的搭配方面对锂盐在铝电解体系中含量的进行了研究,分析其影响因素,并提出其相应的解决降低铝液中锂含量的措施.
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崔永亮;
朱光;
张洪涛;
温铁军;
王占欣
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
在冰晶石一氧化铝熔盐铝电解工艺中,金属锂盐可作为一种重要的铝电解质体系添加剂.如果氧化铝中金属锂盐含量增加,长期使用高锂盐的氧化铝,在一定铝电解工艺技术条件下,会造成铝电解时电解质中的锂含量逐渐升高,对生产造成了不利影.在哈兹列特连铸连轧生产工艺中,铝液经过精炼后途经铸嘴进行铸造.如果铝液中含有大量的锂经过氯气精炼后,生成LiCl,LiCl以液态形式存在在铝液中,直至在溜槽某处或铸嘴内遇到温降而凝固析出而造成铸嘴堵塞.本文从电解质中锂的含量计算及氧化铝的搭配方面对锂盐在铝电解体系中含量的进行了研究,分析其影响因素,并提出其相应的解决降低铝液中锂含量的措施.
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崔永亮;
朱光;
张洪涛;
温铁军;
王占欣
- 《2018年河南有色金属学会学术年会》
| 2018年
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摘要:
在冰晶石一氧化铝熔盐铝电解工艺中,金属锂盐可作为一种重要的铝电解质体系添加剂.如果氧化铝中金属锂盐含量增加,长期使用高锂盐的氧化铝,在一定铝电解工艺技术条件下,会造成铝电解时电解质中的锂含量逐渐升高,对生产造成了不利影.在哈兹列特连铸连轧生产工艺中,铝液经过精炼后途经铸嘴进行铸造.如果铝液中含有大量的锂经过氯气精炼后,生成LiCl,LiCl以液态形式存在在铝液中,直至在溜槽某处或铸嘴内遇到温降而凝固析出而造成铸嘴堵塞.本文从电解质中锂的含量计算及氧化铝的搭配方面对锂盐在铝电解体系中含量的进行了研究,分析其影响因素,并提出其相应的解决降低铝液中锂含量的措施.