电涡流缓速器
电涡流缓速器的相关文献在2001年到2022年内共计669篇,主要集中在公路运输、工业经济、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文231篇、会议论文22篇、专利文献3103753篇;相关期刊120种,包括城市公共交通、城市车辆、汽车电器等;
相关会议18种,包括中国客车行业发展论坛暨2015中国客车学术年会、2013年广东铸造·压铸新技术年会、2010'中国汽车工程学会越野车技术分会年会暨首届军事轮式车辆装备论坛等;电涡流缓速器的相关文献由660位作者贡献,包括何仁、陈仁学、刘增岗等。
电涡流缓速器—发文量
专利文献>
论文:3103753篇
占比:99.99%
总计:3104006篇
电涡流缓速器
-研究学者
- 何仁
- 陈仁学
- 刘增岗
- 李德胜
- 俞士妙
- 赵迎生
- 张津梁
- 朱俊
- 岑家德
- 陈华
- 黄国宁
- 伍中权
- 衣丰艳
- 刘成晔
- 张炜
- 罗友玉
- 付冠东
- 刘超
- 张学申
- 王军
- 黄美龙
- 刘文光
- 叶乐志
- 梁世杰
- 凌兆蔚
- 叶建林
- 吴延刚
- 左小娟
- 张凯
- 张宁
- 李燕
- 杨效军
- 王永涛
- 胡东海
- 范琪
- 黄斌
- 宋青健
- 杜肖
- 林会明
- 梁爽
- 郭玉峰
- 金朝杰
- 金永乐
- 陈传松
- 刘金
- 吕水莲
- 廖国栋
- 张国强
- 敖忠辉
- 朱松然
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叶乐志;
李祥利;
李德胜
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摘要:
我国山区卡车存在长时间下坡制动负荷大的问题,由于液力缓速器成本高和电涡流缓速器持续制动转矩热衰退严重,导致缓速器在卡车上推广缓慢.提出了一种线圈水冷式电涡流缓速器,将发热的缓速器定子和励磁线圈都设计为水冷结构,从而解决了电涡流缓速器长时间制动产生高温导致线圈励磁不稳定、制动转矩衰退等问题.采用电磁仿真的方法分析了缓速器装车前后的静态气隙磁通密度,计算了由于传动轴带来的漏磁磁通,并提出减少漏磁的方法,漏磁比例由21.2%降至3.4%.通过有限元法求解了缓速器定子和励磁线圈的温度场分布,并结合瞬态电磁场解出定子温度场、线圈温度场耦合下的缓速器制动转矩.针对18 t卡车试制了安装在后桥上的线圈水冷式电涡流缓速器样机并进行了台架试验与车载试验,台架试验结果表明缓速器转矩的试验值与仿真值吻合较好,误差在9.7%内,车辆满载试验时,最大减速度为0.61 m/s^(2).
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李德胜;
田金山;
宁克焱;
叶乐志;
张凯
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摘要:
为保证在长下坡工况时的安全行驶,重载车辆普遍安装液力缓速器或电涡流缓速器.液力缓速器(液缓)低速特性差,单独使用难以满足重载车辆在低车速下长坡时对辅助制动系统的需求,而电涡流缓速器(电缓)在高速时扭矩小,由此得出:电缓与液缓两者的制动性能具有互补的特点.结合液力制动及电涡流制动机理,将电缓与液缓一体化设计,获得了一种径向构造的电液复合缓速器(简称电液复合缓速器).该缓速器在低转速下主要依靠电涡流缓速部分制动,在高速时依靠电涡流缓速部分及液力缓速部分共同作用.对试制的样机进行台架试验,研究了电液复合缓速器的制动特性和控制方法.同时,建立车辆仅依靠缓速器制动的动力学模型,并根据试验结果建立了考虑响应时间的缓速器模型.通过对上述模型进行数值模拟,研究在相同空间内设计的电液复合缓速器、纯液缓和纯电缓的制动特性.研究发现车辆仅依靠电液复合缓速器进行制动,不但能够满足国标对车辆辅助制动系统的要求,还能够使制动时间最短.除此之外,可仅通过控制电涡流部分的制动扭矩实现车辆的恒速控制,从而简化车辆辅助制动系统的控制难度.
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兰海潮;
马宗钰;
李学博;
阙海霞
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摘要:
电动商用车在长大下坡路段行驶时,需要有一定的持续制动力来维持匀速下坡,然而随着坡长的增加,制动器摩擦升温,使制动效能高速下降,出现制动器热衰退现象,造成巨大的安全隐患.针对上述问题,该文针对装有电涡流缓速器的电动商用车进行制动策略研究,对总需求制动力进行二次分配.首先,利用遗传算法优化的模糊控制器确定电机所提供的制动力;再以制动器温升最低为目标,基于动态规划法提出联合制动策略,对电涡流缓速器制动力矩和制动器制动力矩进行分配;最后,在Matlab/Simulink平台进行了定坡度和变坡度道路仿真实验.结果 表明,该文所提的控制策略可以有效地延长缓速器的工作时间,从而降低制动器温升.
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刘剑滨
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摘要:
本文提出一种基于多路线圈励磁控制的大功率汽车电涡流缓速器控制系统设计.该系统采用PWM技术,对4路励磁线圈的电流进行调制,从而实现对大型车辆的电子刹车,以取代刹车片的物理摩擦.该系统最大单路励磁电流可达20A,4路励磁线圈累计可提供高达1920W的制动功率,具有过流保护、过热保护、各类便捷输入、输出功能.该系统已研发成功,并在当地公交车上广泛使用,功能完善,性能可靠.
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刘金
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摘要:
对于混合动力车辆,因其有制动能量回收功能[1,2],此前只有加装发动机制动的报道[3].笔者公司针对混合动力车辆电池容量达到一定限度或充满之后,就很难再进行能量回收,从而导致车辆制动力不足的问题[4,5],采用加装电涡流缓速器方法,进行实车下长坡及热衰退实验,测试了整车缓速器辅助制动性能,表明对混合动力车辆加装电涡流缓速器能够解决制动力不足的问题.
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张舒阳
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摘要:
为提升高速重载履带车辆的制动性能,以某型车辆为原型,在Matlab/Simulink环境中建立其制动工况下整车及其现有机械制动器动力学模型,通过仿真与试验比对验证模型的准确性建立了峰值功率500 kW的电涡流缓速器模型,制订了基于模糊控制的缓速器与机械制动器转矩分配策略.通过仿真与实验对比了该车辆在安装缓速器后制动性能的变化,结果表明电涡流缓速器参与联合制动可有效降低机械制动器消耗能量和延长制动器寿命.
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- 《中国农业机械学会2008年学术年会》
| 2008年
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摘要:
为缓速器的结构分析和新产品开发提供简明、可靠的分析和计算方法,以实际的电涡流缓速器物珲结构参数为依据,选取了7个气隙参数、4个线圈参数、7个电流参数,采用Maxwell软件对一种存在磁轭作用的电涡流缓速器制的转子的制动力矩的影响因素进行了仿真,利用SPSS软件对仿真数据进行回归,得出了电流、气隙和线圈匝数对制动力矩的作用关系式,试验结果与仿真结果表明利用本文结论计算的制动力矩符合实际要求.
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