电动葫芦
电动葫芦的相关文献在1962年到2023年内共计3484篇,主要集中在机械、仪表工业、建筑科学、电工技术
等领域,其中期刊论文428篇、会议论文20篇、专利文献340371篇;相关期刊214种,包括城市建设理论研究(电子版)、设备管理与维修、石油化工建设等;
相关会议18种,包括第十六届全国大高炉炼铁学术年会、第十五届中国科协年会、2012年全国建筑钢结构行业大会等;电动葫芦的相关文献由3967位作者贡献,包括王松雷、不公告发明人、胡林中等。
电动葫芦—发文量
专利文献>
论文:340371篇
占比:99.87%
总计:340819篇
电动葫芦
-研究学者
- 王松雷
- 不公告发明人
- 胡林中
- 徐东海
- 雷云仙
- 宋瑞辉
- 贾新天
- 周其忠
- 张吉均
- 徐娜
- 金庆好
- 沈兵
- 孙佩杰
- 孙方博
- 王红华
- 洪余力
- 吴琪
- 邓宏康
- 马向阳
- 齐欢
- 刘方
- 叶振良
- 胡鸣尚
- 胡杰
- 李建党
- 罗叙华
- 苏世忠
- 王建科
- 赵益峰
- 黄建民
- 叶海波
- 高崇阳
- 韩军印
- 乾红伦
- 林杨波
- 熊永飞
- 付普
- 吴伟森
- 孙煌杰
- 曾芳
- 董彦波
- 陆忠华
- 陈志忠
- 颜林兵
- 丁一
- 张景东
- 杨童垒
- 王春雨
- 赵定元
- 郁正叶
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向海涛
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摘要:
本项目在进行石油化工大型储罐的建造时,采用电动葫芦等小型设备进行储罐倒升法建造。该工法不仅是一种安全性高,稳定性好,劳动强度低,技术操作简单的先进工艺。且具有施工速度快,施工成本低等优势。本文对该工法的施工原理、施工步骤及施工工艺,以及本项目对该工法的技术改进及工艺优化进行了详细阐述。
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陈迟
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摘要:
起升高度限位器作为起重机械最重要的安全保护装置之一,其目的是为了防止起升机构过卷扬而发生事故,保证起重机械使用安全。电动葫芦使用的起升高度限位器由于结构特点,经常出现损坏和失效等情况,将作业人员置于危险之中。文中通过分析国家市场监管总局市监特设发〔2021〕16号文和GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程》对起升高度限位器的要求,提出适合电动葫芦的“双限位”设计方案。
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严晓锋;
邹铁汉(采编);
张韦微(采编)
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摘要:
随着全新的科尼S系列合成纤维绳电动葫芦的重磅推出,科尼作为全球起重行业百年引领者,再一次突破自己,突破行业想象限制,打破桥式起重机设计的刻板印象,革命性地推出S系列合成纤维绳电动葫芦。作为科尼多年科研和创新的最新成果,S系列起重机将为行业带来一系列前所未有的变革,在当今的起重行业中将会产生翻天覆地的变化。
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闵建祥
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摘要:
目前,大型储罐一般采用正装法的施工技术,倒装法主要应用于小型储罐的安装。相比于正装法,倒装法施工作业都控制在2m以下,无论是从施工效果、质量管理、安全管理、施工工期还是施工成本上都有比较明显的优势。电动葫芦倒装法相对传统的液压千斤顶倒装法等其他倒装法不仅具有设备简单、造价低廉、便于操作的优点,而且不使用液压油等易对周边环境造成污染的易耗品,对周边环境无污染。
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张辉;
郑立君;
王凯;
项科忠;
刘建铖
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摘要:
电动葫芦是目前应用最广泛的起重机械,而楔块固定是电动葫芦最常用的钢丝绳端固定方式之一.起重机械安装监督检验是特种设备检验机构在施工单位自检合格的基础上,对起重机械施工过程进行的强制性、 验证性检验.本文以某电动葫芦桥式起重机安装监督检验过程中发现的电动葫芦钢丝绳端固定楔块破裂造成试验载荷坠落的缺陷为例,分析其产生原因,同时提出了改进方法及今后监检的对策.
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王松雷;
张瑞;
徐军帅
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摘要:
本文分析了内平动传动的原理,研究了内平动减速机应用于电动葫芦起升机构的可行性和优势;提出了一种集制动器、减速机、电机于一体的三合一内平动卷筒,并分析了该创新型卷筒的优点;结合不同的运行结构,提出了三合一内平动电动卷筒在悬挂式钢丝绳葫芦、低净空钢丝绳葫芦和双梁小车式葫芦上的应用.
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Zhang Chao;
张超
- 《第十六届全国大高炉炼铁学术年会》
| 2015年
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摘要:
电动葫芦是用来提升搬运物料的设备,由于具有体积小,自重轻,操作简单,使用方便等特点,在钢铁企业应用非常广泛.陕钢集团汉钢电动葫芦主要用于烧结、炼铁物料起重搬运及设备吊装、检修.多年来在运行中发生过各种问题和故障,给正常的生产过程造成一定的影响.本文浅谈了钢丝绳电动葫芦使用常见故障简析机日常维护:启动故障(1)启动后,电机不转,不能提起重物。可能原因:①过度超载,不允许超载使用。②电压比额定电压低10%以上,等电压恢复正常。③电器有故障,导线断开或接触不良,检修电器与线路。④制动轮与后端盖锈蚀咬死,制动轮脱不开,卸下制动轮,清洗锈蚀表面。⑤电机扫膛,按故障序号9处理。⑥导线过细,更换导线。(2)启动时电机发出嗡嗡声电源及电机少相,检修或更换接触器。运行故障(1)制动不可靠,下滑距离超过规定要求也就是我们常说的溜钩。可能原因:①因制动环磨损大或其它原因,使弹簧压力减少,弹簧压力调整。②制动环与后端盖锥面接触不良,拆下修磨。③制动面有油污,拆下清洗。④制动环松动,更换制动环。⑤压力弹簧疲劳,更换弹簧。⑥联轴器窜动不灵或卡死,检查其联接部分。⑦锥形转子窜动量过大,按规定调整。(2)电动机升温过高可能原因:①超载使用,减载使用。②作业过于频繁,减少作业次数。③制动器间隙太小,运转时制动环未完全脱开,相当于附加载荷,重新调整。(3)减速器响声过大润滑不良,拆卸检修。(4)重物升至半空中,停车后不能再启动。可能原因:①电压过低波动大,等电压恢复后再启动。②超载起吊,减载使用。(5)启动后不能停车,或者到极限位置时,仍不停车。可能原因:①交流接触器触头熔焊,迅速切断总电源拆卸检修或更换。②限位器失灵,换交流接触器。③限位器内线头接错,检修限位器线路。(6)减速器漏油可能原因:①箱体与箱盖之间,密封圈装配不良或失效损坏,拆下检修或更换密封圈。②联接螺钉未拧紧,拧紧螺钉。③加油超量,按规定加油。(7)电机锥形转子或定子之间间隙太小发生碰擦(叫扫膛)出厂产品是不允许“扫膛的”,发生“扫膛”的主要原因是:电机轴上支承圈磨损,转子铁芯轴向移位,或者是定制铁芯位移。拆下更换支承圈,使定子转子锥面之间有均匀的间隙,每边为0.35-0.55mm(小电机间隙小)或送回制造厂里检修。
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BAO Bo;
包波
- 《第十五届中国科协年会》
| 2013年
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摘要:
为满足现有检测任务的需要和国家有关检测标准对电动葫芦检测试验的要求,研发设计了电动葫芦能效试验台.电动葫芦能效试验台控制系统由电能表、低电阻测量仪、激光测距仪、PLC、工控机和执行元件组成,可按M1-M8工作制进行各类钢丝绳葫芦和环链葫芦的出厂试验、型式试验、寿命试验和能效试验,并能将实验数据通过数据库SQL Sever制成报表.
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曹璐;
刘红军;
陈小伟;
李金火;
谭神洲
- 《2012年全国建筑钢结构行业大会》
| 2012年
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摘要:
汉口站改造工程高架候车室二层钢梁设计长达43.565m,重为20.077t,且不具备机械吊装条件;介绍了在有限施工条件下,超长超重钢梁电动葫芦整体提升施工技术,包括提升支架设计与施工、定位等措施.设备、措施投入方面:通过将超过现有汽车式起重机起重量的钢梁现场整体拼装、现场电动葫芦整体提升的方案,减小了大型吊装机械的投入及大量安装措施的增加,节约了施工投入资金,取得了一定的经济效益。工期方面:革新传统安装工艺,缩短了安装时间,钢结构施工的时间由原来的巧天缩短至天,大大提高了施工进度,为下部结构的尽快安装创造了条件。
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王飞;
胡秀蓉
- 《2016年电力行业节能环保论坛暨技术应用交流会》
| 2016年
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摘要:
一种现场脱硫FALK整体式减速机轴承锁紧环的拆装方法,主要包括:设计加工轴承锁紧环专用拆装工具、将旋转运动转化直线运动的拆装轴承锁紧环方法等.本方法解决了FLAK减速机现场无法拆装轴承及齿轮的技术难题,特别是有效地利用工厂电动葫芦将圆周运动转化为直线运动的拆装方法,可大幅度提高工效,对于现场难以拆装的丝扣类连接零件提供了一种借签的拆装方法.
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刘辉
- 《2014第五届中国矿业科技大会》
| 2014年
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摘要:
本文介绍了目前选煤厂用起重设备的种类,设计中选用的原则,及选煤厂中起重设备的设置,在同类型设备台数较少,部件不经常维修、工艺布置较分散等条件下,一般只设若干台手拉葫芦进行巡回起重,也可在设备需要提升部位上面的楼板设立起吊环。相反,如果在同类型设备较多,部件维修量较大,可设电动葫芦。而在同类型设备多而集中、部件维修较频繁、起重点分散的情况下可设置单梁起重机,例如大型厂浮选压滤系统布置形式为大厅式布置时,可采用单梁或双梁起重机。在厂房提升孔处,选煤厂一般采用电动葫芦,用于厂房内各层设备及所需要物品的提升。在大、中型选煤厂安装门处可选用电动葫芦,小型选煤厂一般选用手动葫芦。起重吨位的选择,一般按设备最大检修部件的重量来确定,习惯上以整体装拆的设备,如电动机、电磁振动给料机的起重吨位应按该设备的总重量来确定。