珩磨机
珩磨机的相关文献在1987年到2023年内共计679篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、公路运输
等领域,其中期刊论文118篇、会议论文5篇、专利文献2522947篇;相关期刊72种,包括应用科技、设备管理与维修、金属加工:冷加工等;
相关会议5种,包括第七届全国设备维修与改造暨第十届全国设备润滑与液压学术会议、2010年山东省科协学术年会、中国内燃机学会华东地区内燃机学会第八次联合学术年会等;珩磨机的相关文献由885位作者贡献,包括刘忠、谷山品、赖英利等。
珩磨机—发文量
专利文献>
论文:2522947篇
占比:100.00%
总计:2523070篇
珩磨机
-研究学者
- 刘忠
- 谷山品
- 赖英利
- 张晓杰
- 杨定文
- 沈飞鸿
- 不公告发明人
- 亢晗亮
- 姚俊贤
- 肖东
- 范黎明
- 王勇
- 陈江峰
- 刘延明
- 史海燕
- 周志平
- 唐国贤
- 左朋
- 张永生
- 李玉杰
- 沈浩
- 罗晓锋
- 郭建忠
- 姚文礼
- 张智超
- 张波杰
- 李广雷
- 荣晓
- 魏智亮
- H·F·耶格
- 万文浩
- 乔柱
- 于伟忱
- 任朋飞
- 周子杰
- 姚运厂
- 屈绍辉
- 张健
- 张新彩
- 张玉昆
- 徐建华
- 戴利收
- 朱卫士
- 李学武
- 李燕飞
- 李长云
- 汪明高
- 牟世维
- 王红
- 王鹏
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张辉;
王亮;
朱亚辉;
丁言方
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摘要:
机加工设备缸体珩磨机精珩涨刀存在撞零环风险,由于珩磨机工艺过程复杂、加工工序多,针对该类型故障排查范围大,产生撞击的原因多等问题,提出减小液压系统对缩刀的影响和增加逻辑判断、完善缩刀程序的机械电气综合改进方法。通过分析涨刀机构能量供给部分是否异常和排查精珩收刀控制逻辑,找到珩磨机精珩涨刀撞零环故障的关键因素,并采取有效措施,避免撞零环风险。
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鹰眼
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摘要:
Q1编辑同志:您好!我是一名维修工,现有几个问题向您求教,盼望得到满意的答复。a)我在维修摩托车时,有的发动机汽缸压力下降,经检查是汽缸筒严重磨损引起的,由于部分汽缸在市场上暂时买不到,我看到有些杂志上介绍可以扩缸加工,使报废的汽缸恢复使用。能否简要介绍这方面的常识(因为没有看不到这方面的介绍),我还想购买镗缸机和珩磨机开展这方面的业务,可行否?b)我在维修一辆无高速的C L 50 Q T-A踏板车(二冲程机型)时,发现一个奇怪的现象,在卸掉排气消声器后,车速不但不升高,反而有所下降,不知何故?请帮助我解开迷团!
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赵莉
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摘要:
5月21日,听说国家能源神东煤炭集团设备维修中心三厂单体维修车间技术小组完成的一项创新发明效果不错,笔者前去采访。"珩磨机油液过滤系统装置的投入使用,既解决了珩磨机不能正常上油的难题,又降低了珩磨机的故障率,提高了支架的维修进度,节约了材料费用和设备的维修成本,真是一举多得呀。"该车间生产经理曹黎明指着正在使用的珩磨机喜滋滋地说。
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摘要:
宁夏银川大河数控机床有限公司始建于1965年,由定点生产珩磨机、加工中心、立式钻铣床的三线企业大河机床厂改制而来,是国家火炬计划重点高新技术企业,是国家发展和改革委员会批准的“数控珩磨机床关键技术国家地方联合工程实验室”主要依托单位,是“宁夏数控珩磨机床院士工作站”载体单位。
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朱腾飞;
龚俊;
宁会峰;
魏丽娜
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摘要:
Aiming at the no fast feed of empty stroke in all-electric servo honing machine,it applies the force sensor to detect the force of the screw in real time,establishes the static model according to the structure of the feed system,obtains the relationship between the detection force and the feed force.It proposes a comparison method to judge the completion of the rapid feed.The experience result shows that the method has the advantages of short feeding time and small force overshoot,which provides theoretical and experimental basis for the further study of the fast feed and the research of the controlled force feeding.%针对全电伺服珩磨机无法实现空行程快速进给的问题,研究了实现快速进给的方法.采用压力传感器实时检测丝杠的受力,根据进给系统结构建立静力学模型,得到了检测力与进给压力之间的关系,提出用比较的方法来判断快速进给是否完成.实验结果表明,该方法所需进给时间短、压力超调量小,为快速进给的进一步研究和控压进给研究提供了理论和实验依据.
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陈斌;
於双月;
蒙旭喜
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摘要:
针对珩磨机生产B15缸体产生圆度超差,设备故障率高的问题,从机械设计、控制参数、工艺等方面深入分析,制定可靠的改进方案,落实改进措施,提高了单轴立式珩磨机运行效率及可靠性.
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张仲玺;
龚俊;
宁会峰;
蔺卡宾
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摘要:
为了解决珩磨机液压进给系统响应速度慢、效率低、液压油易泄漏、无法实现恒速进给等不足,通过对珩磨加工工艺的研究,针对珩磨工艺特殊的加工要求,提出了珩磨机伺服进给系统;并通过动力学分析,得到了进给机械系统传递函数;利用PID控制算法在Matlab/Simulink工具箱中建立了系统控制模型.通过仿真分析得到了合理的PID控制参数,仿真结果表明,所设计的珩磨机伺服进给系统具有较好的动态性能,仿真分析所得到的控制参数对设计珩磨机控制系统具有重要的指导作用.
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赵慧娟;
巨春飞;
解欢;
张仲玺
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摘要:
It is more and more difficult for the honing machine using hydraulic feed systemto meet the requirements of modern manufacturing industry because of hydraulic itself defects.To solve the single feed way and slow response of hydraulic feed system,themechanics model of honing machine feed system was analyzed,structurebased on servo system proposed,the test bed and control system for was designed.Theexperiment of constant speed feed, constant pressure feeding was designed based on multi-mode feedstructure and honing process.The experimental results show that the multi-mode serv of eedstructure presented can satisfy the modern honing process requirements and improve the performance of honing machineeffectively.%采用液压进给系统的珩磨机床因液压自身的缺陷已经越来越难以满足现代加工制造业的要求.为了解决液压进给系统进给方式单一,响应速度慢等缺点,分析了珩磨机进给系统的力学模型,提出了基于伺服系统的多模式进给结构,并设计了多模式进给试验台与控制系统.针对所提出的多模式进给结构以及珩磨加工工艺设计了恒压进给与恒速进给实验,通过实验结果分析表明所提出的多模式伺服进给结构能够满足现代珩磨工艺要求,有效的提高珩磨机的性能.
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李海伟
- 《2010年山东省科协学术年会》
| 2010年
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摘要:
本文所设计的项目将珩磨机的切削液冷却系统由原先的两级过滤升级到了三级过滤,过滤精度可达到5微米.可再生过滤器在珩磨机切削液冷却系统中的应用是一个大胆的突破,不仅解决了珩磨机切削液过滤不彻底的难题,也极大地延长了珩磨机原有的使用寿命.经过改进后,珩磨机的切削液冷却系统珩磨头上的气动量仪不再堵塞,珩磨出来的缸孔表面粗糙度很高,而且过滤出来的淤泥能自动清除,大大提高了生产效率和生产质量.
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郭继程;
高山阳;
谢鹏鹏
- 《第七届全国设备维修与改造暨第十届全国设备润滑与液压学术会议》
| 2011年
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摘要:
本文通过分析出现断裂珩磨条事故的原因,并在今后的工作中引起重视,杜绝类似的事情再次发生.本文通过分析出现断裂珩磨条事故的原因,并在今后的工作中引起重视,杜绝类似的事情再次发生.该精珩珩磨头的形磨条从上次更换至今已有一个多月,期间一直工作良好,并未出现过异常情况,以前也从未出现过珩磨条破碎事件。将新珩磨条与挤碎的琦磨条比较后发现,后者的一处尺寸比前者高。从箭头所示处可以看出该处装有一弹簧圈,磨条的箭头所示处也装有一个弹簧圈,珩磨条就通过这前后两个弹簧圈被固定到珩磨头上。珩磨过程中,珩磨尺寸的进给是通过伺服电磁阀控制液压缸推动新磨头中间的锥形心轴向下运动.来完成的,弹簧圈的作用是保证珩磨条在径向进给时斜面和芯轴的锥面紧密贴合,并在完成珩磨后,液压缸退回时将珩磨条复位。由此可以看出弹簧圈在此起着至关重要的作用。维修人员在拆下该精珩珩磨头时发现图4箭头处的弹簧圈已经脱出至字母A所示的位置,由此可以判定是珩磨条高处的弹簧圈脱出才导致此次事故。而造成弹簧脱出的直接原因则是由于珩磨条红圈处尺寸高出3mm所致。该珩磨条才开始使用时由于径向进给量较少,弹簧径向变形的直径也小,所以能安全的工作,在工作一个多月后由于珩磨条的不断磨损,珩磨条的径向进给补偿量不断增加,弹簧圈径向变形的直径过大,处于不稳定状态,最终在工作状态下脱出,造成珩磨条挤碎。通过这次对事件的分析,让维修人员认识到在维修工作中有很多地方需要去留意,任何的疏忽大意都会留下隐患。
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