煅烧炉
煅烧炉的相关文献在1970年到2023年内共计1779篇,主要集中在化学工业、冶金工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文232篇、会议论文20篇、专利文献190437篇;相关期刊76种,包括中国质量万里行、非金属矿、有色冶金节能等;
相关会议19种,包括河南省有色金属学会2017年度学术年会、全国2016年轻金属学术年会、2015河南有色金属学术年会等;煅烧炉的相关文献由2860位作者贡献,包括王佐任、刘国福、赵建纲等。
煅烧炉—发文量
专利文献>
论文:190437篇
占比:99.87%
总计:190689篇
煅烧炉
-研究学者
- 王佐任
- 刘国福
- 赵建纲
- 吕博
- 王佐峰
- 刘永启
- 崔银河
- 翟美
- 赵嘉珩
- 孙毅
- 刘瑞祥
- 卞玉峰
- 胡斯友
- 莫崇兆
- 赵庆才
- 郑斌
- 于国友
- 周善红
- 赵玉明
- 江文豪
- 王斌
- 王旺林
- 王忠心
- 刘朝东
- 孟庆华
- 庞辰勇
- 杨智生
- 董轩
- 赵敬利
- 邓亲华
- 不公告发明人
- 于磊
- 任建疆
- 刘志强
- 刘涛
- 张晓新
- 王敏
- 都小平
- 都林涛
- 刘瑞
- 包根良
- 崔永福
- 李书龙
- 李盛春
- 董建翔
- 郭幸
- 郭燕平
- 钟玉华
- 阎海玉
- 马汝杰
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杨乐;
孟庆华;
曹威
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摘要:
煅烧炉是纯碱生产的核心设备之一,在实际运行中都存在炉头密封泄漏的问题。结合实际运行状况,对煅烧炉炉头结构进行分析与研究,提出借鉴其它行业的密封方案,采用气室复合密封或者正反向复合密封的方式解决密封难题,希望能对国内纯碱行业发展有所促进。
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刘晓卫;
王艳琼
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摘要:
煅烧炉主电机与减速机之间的连接设备原为液力耦合器,在运行中,液力耦合器频繁出现漏油、易熔塞熔、轴承故障,致使煅烧炉紧急停车,严重影响生产。采用永磁耦合技术将其改造为永磁耦合器连接后,设备运行稳定性大幅提升,煅烧炉能够长周期稳定运行。
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孟浩杰;
李长勇;
李峰;
赵秀峰
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摘要:
目前我国原镁生产均采用皮江法工艺,存在能源消耗高、资源利用效率低、环境污染严重及碳排放强度高的问题。本文分析了镁冶炼行业碳排放现状,从煅烧炉、还原炉和炼镁新技术3个方面阐述了镁冶炼节能减排的技术和方法。研究表明推动采用HTAC技术、富氧燃烧技术等加热方式的新型煅烧炉及采用微波、感应、等离子加热还原炉等新装备的发展与应用,开发短流程绿色炼镁技术、连续冶炼技术、铝热法炼镁技术等高效节能减碳新技术,是实现镁行业碳中和目标及可持续发展的有效途径。
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彭礼勇;
余浩
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摘要:
针对Φ3000×30000轻灰煅烧炉在运行中密封润滑脂易进入炉内影响产品质量,我公司对轻灰煅烧炉密封结构进行了详细分析,找出了原润滑密封脂及密封结构存在的问题,分别介绍更换油品和密封结构改进的情况。
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王泽学;
李宝军;
李玉松;
郄东生
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摘要:
在两步法冷坩埚玻璃固化冷台架运行过程中,冷坩埚和煅烧炉的压力控制十分重要。由于高放废液中盐分的周期性分解以及设备密封问题等,会导致设备内压力波动较大,如果压力控制不足,极易引发放射性泄漏或尾气系统堵塞和排放超标。本文针对现阶段高放废液冷坩埚玻璃固化冷台架关键设备负压控制存在的大惯性、非线性、大滞后以及不确定性等问题,利用模糊算法设计了一套自适应负压调节系统。本系统建立的模糊算法可根据采集到的数据来预测可能的压力波动,并结合PID控制主动通过调节电磁补气阀控制负压。通过Simulink仿真模块建立了自适应负压控制器仿真模型,并采用历史运行数据对本自适应负压调节系统计算得到的补气量能否维持煅烧炉内的负压稳定进行了实验验证,结果显示,负压偏差积累量降低了98.64%,表明采用自适应负压控制器能有效降低压力波动,并消除泄漏隐患。
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黄超
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摘要:
煅烧炉在作业时,炉气经过三通管线输送容易在管线内部形成碱疤,造成设备堵塞,针对这一现状本研究提供了一种新型喷淋装置,旨在有效解决纯碱煅烧炉炉气在三通管线的"干、湿交界处"结碱疤的问题.
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程海涛;
杨乐;
孟庆华;
王磊
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摘要:
纯碱厂的煅烧炉系统一直是核心装置之一,其中煅烧炉托轮轴承润滑是确保系统稳定运行的重点,我公司在轻灰煅烧炉托轮轴承上增加了SKF自动润滑系统,该润滑系统全过程密封,避免碱尘影响,定期补油,可靠性高,降低人工成本,大大降低托轮轴承故障率.
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李敬辉
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摘要:
轻灰工序存在的轻灰煅烧炉进料绞龙腐蚀、轴承密封漏碱、人孔门笨重开关困难,轻灰0#内预混螺旋叶片、溜管频繁结疤,轻灰炉气冷凝液长时间停留在炉气管线内造成碳铵结晶,热母液泵和进口管线不匹配四项主要影响因素,通过升级改造,解决长期影响生产的瓶颈问题.
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王磊;
闫朝任;
程海涛;
孟庆华
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摘要:
在氨碱法生产纯碱的过程中,煅烧工序产生的热母液在输送过程中由于各种原因的影响,经常存在热母液泵泵体及出液管线振动、不上量、输液不稳等问题,严重影响了热母液的输送能力.本文结合我公司在热母液输送过程中存在问题进行分析,通过升级改造,提升了热母液的输送能力,起到非常好的效果.
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郭占军
- 《河南省有色金属学会2017年度学术年会》
| 2017年
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摘要:
论述了在不停炉状态下更换罐式炉水套的可行性,以及实施过程中应采取的措施.通过实践证明,不停炉更换罐式炉水套,能有效地延长罐式煅烧炉的使用寿命.不停炉状态下更换罐式炉水套,无论是从理论上,还是在实践中,都是切实可行的,突破了停炉后才能更换水套的传统模式;可以节省时间和大量的燃料消耗,减少了冷却停炉、烘炉等复杂环节,对正常生产影响极小;罐式炉在更换水套期间,完全可以不借助外加燃料补充热量,能够平稳运行;找到了延长罐式煅烧炉使用寿命的最佳途径。
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李晶晶
- 《河南省有色金属学会2017年度学术年会》
| 2017年
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摘要:
炭质原料在隔绝空气的条件下进行高温热处理的过程称为煅烧.煅烧是碳素生产的第一道热处理工序.煅烧的目的是排出原料中的水分、挥发分,使炭质原料充分收缩从而提高其物理化学性能和改善其工艺性能.罐式煅烧炉是碳素生产的重要煅烧设备之一,具有煅烧质量稳定,炭质烧损少喝煅烧延迟石油焦不需外加燃料等优点.为防止罐式煅烧炉(逆流或顺流)因高温事故导致火道或罐体破损,影响炉体使用寿命,使用磷酸-黏土质泥料对罐式煅烧炉罐体或火道(漏点及裂缝)进行热态(炉体正常运行温度下)维修.经实践证明维修后磷酸-黏土质泥料与罐体及火道硅砖砌体胶结牢固,罐体及火道在长期高温环境下运行正常,因此使用磷酸-黏土质泥料对罐式煅烧炉进行热态维修是完全可行的,可有效延长炉体的使用寿命.本文将结合车间实际,将就“顺流式罐式煅烧炉破损料罐修复技术”进行探讨.
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任春高
- 《2015年中西部第八届有色金属工业发展论坛》
| 2015年
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摘要:
罐式煅烧炉是一种炭素制品生产的主要煅烧设备.生产一定时间后,需要拆除重建,经济损失将非常大.本文主要根据罐式煅烧炉结构特点,结合嘉峪关索通预焙阳极有限公司实际生产情况,从炉体砌筑、烘炉、工艺操作、生产维护等方面探讨了延长炉体寿命的方法.例如采用大负压操作,一是使挥发份顺利排出,二是使其有足够的空气助燃,这是必要的。但负压过大使空气从加排料装置不严密处漏入,造成炭质烧损增加,炉顶温度增高及排料装置烧红烧坏,部分挥发份总道燃烧,提高了总道温度,增加了总道结焦堵塞的可能性,一般来说,以罐顶保持微小的正压,在每次开始排料的三分钟内,炉顶可见微弱挥发份逸出为最好。
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张斌
- 《中国金属学会炭素材料分会第二十九届学术交流会》
| 2015年
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摘要:
山东晨阳新型碳材料股份有限公司拥有6台煅烧炉,烟气汇集与一条地下烟道内,烟气温度190~200°C,烟气总量100000m3/h,此部分热能没有回收利用,直接排放,既浪费了大量的热能又污染环境,且在国内同行业内还没有回收利用成熟案例.公司组织技术人员进行技术攻关,联合热能利用公司共同开发,在总烟道上安装烟气余热回收装置,利用烟气余热加热除氧水,使温度由50°C加热到130°C,经余热锅炉省煤器供锅炉用水,以提高余热锅炉的运行热效率,达到节能减排的目标.
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Sun Lizhen;
孙丽贞;
Ru Demin;
茹德敏;
Chen Kaibin;
陈开斌
- 《全国2016年轻金属学术年会》
| 2016年
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摘要:
介绍罐式炉煅烧石油焦的"棚料"现象,分析其产生的机理、原因、种类及危害.介绍预防和处理结拱的方法.首先控制锻前石油焦,根据石油焦特性制定科学稳定的配方,控制挥发分含量、水分含量及粉料的含量。这样来降低石油焦颗粒的粘附粘结性。另外,保证石油焦粒度的均匀性。应严格执行锻烧工艺制度和安全制度,防止料罐内的石油焦出现锻烧不足或高温过烧、长时间静置、下料过快等易造成“棚料”的工艺状态。尽可能连续排料,使物料在料罐内连续流动。加料和排料须按时、按量,可减少棚料现象的发生。合理设计料罐结构,对于石油焦颗粒,料罐宽度应在保证锻烧效果的前提下适当增宽。己形成的棚料,主要是根据破坏其结拱强度,恢复石油焦在料罐内的流动性的原则来处理。破拱处理时存在一定的风险性,需做好安全防护工作。
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王志强;
WANG Zhi-qiang
- 《中国核学会2015年学术年会》
| 2015年
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摘要:
在金属铀及铀合金加工生产过程中会产生大量的铀屑,为处理贫铀屑,消除安全隐患,本文在已有实验的基础上设计了一种新型煅烧炉——可控氧化煅烧炉,介绍了煅烧炉可控氧化的工艺原理,通过炉尾进管、母管开孔的进气方式,尽量满足铀屑的均匀氧化;并对开孔进气的流量和速率进行控制,保证炉内的铀屑不剧烈燃烧,控制热量的释放.为进一步对设计煅烧炉的可控氧化性能进行验证,本文利用FLUENT软件对煅烧炉内空气可控氧化过程进行了模拟计算,分析煅烧炉内中轴线及偏轴线上空气的速率分布,结果表明母管开孔等量进气时炉内速率不均匀,会造成铀屑氧化不均.文章最后对煅烧炉内空气进气流量分配进一步优化.
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