焙砂
焙砂的相关文献在1977年到2023年内共计280篇,主要集中在冶金工业、化学工业、化学
等领域,其中期刊论文80篇、会议论文3篇、专利文献59960篇;相关期刊42种,包括黄山学院学报、东北大学学报(自然科学版)、湖南有色金属等;
相关会议2种,包括中国有色金属学会第二届青年论坛学术会议、中国有色金属学会第三届青年学术会议等;焙砂的相关文献由659位作者贡献,包括杨天足、张杜超、曹毅等。
焙砂—发文量
专利文献>
论文:59960篇
占比:99.86%
总计:60043篇
焙砂
-研究学者
- 杨天足
- 张杜超
- 曹毅
- 刘伟锋
- 姜涛
- 李花平
- 王振虎
- 王泉
- 陈霖
- 黄晴宇
- 唐军利
- 李玉宏
- 杨永斌
- 牛磊
- 唐晓玲
- 李光辉
- 李永立
- 王云
- 赵中伟
- 郭宇峰
- 郭持皓
- 侯作义
- 刘晓亮
- 刘维
- 孙洪硕
- 孙留根
- 席昭
- 彭文杰
- 徐晓辉
- 李兴彬
- 李存兄
- 李新海
- 李旻廷
- 李景涛
- 李骞
- 杨永强
- 杨玮娇
- 柴立元
- 王德志
- 王志兴
- 王成彦
- 秦丽娜
- 胡启阳
- 邓志敢
- 郑德雪
- 郭华军
- 陈毅琳
- 高泽宾
- 魏昶
- 何永林
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兰亚飞
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摘要:
金精矿焙烧过程中产生的含金粉尘是一种有价值的二次金资源。在矿物学分析的基础上,研究了不同预处理方法对含金粉尘氰化脱除有害元素和提金的影响。结果表明,该粉尘属于难处理金矿石,砷、碳、铁对提金的不利影响是导致提金率低的主要原因。当NaOH浓度为6 moL/L时,对砷和碳的去除率分别为99.7%和60.6%;金浸提率为58.9%,仅比直接氰化提高了4.60%;在H_(2)SO_(4)质量分数为15%时,铁、砷和碳的去除率分别为33.7%、80.4%和12.6%,金的萃取率达到80.4%;在650°C、0.2 m^(3)/h气流速率下焙烧4 h后,砷和碳的去除率分别为54.7%和95.0%,金的提金率达到84.5%。结果表明,碳对金从尘埃中浸出的影响最大,其次是铁和砷。
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蒋常菊;
范志平;
雷占昌;
费发源;
李学莲
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摘要:
研究了用硫酸溶解金矿石焙砂中的铁氧化物,探讨了溶解反应动力学。结果表明:减小焙砂粒度、增大硫酸用量、升高反应温度或延长反应时间均有利于提高铁溶解率;在焙砂粒度-325目占90%、浓硫酸用量1.09 mL/g、反应温度90°C、反应时间1 h最优条件下,铁氧化物得到充分溶解,溶解过程符合缩芯模型,受化学反应控制,表观反应活化能为47.06 kJ/mol。
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李达;
蒋训雄;
赵峰;
汪胜东;
张登高;
冯林永;
蒋伟;
孙旭东
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摘要:
采用硫酸化焙烧?还原焙烧脱硫?溶出深度脱硫?拜耳法工艺从粉煤灰中提取氧化铝,对溶出深度脱硫工序的溶出剂和溶出条件进行了研究,确定了最佳工艺条件为:以碳酸钠溶液为溶出剂、用量为理论消耗量的3.5倍,溶出温度50°C,溶出时间60 min,溶出液固比6:1,在此条件下硫溶出率达到88%以上,脱硫渣中硫含量低于0.3%,达到拜耳法对铝土矿中硫含量要求.
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周文斌;
周林军
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摘要:
锌冶炼厂的沸腾冷却器由于受到焙砂的冲刷而磨损严重,冲刷部位容易产生漏水而引起设备故障,严重影响了生产,培加了生产成本.通过对沸腾冷却器进行结优化和改造,在冲刷部位增加耐热的不锈钢防护板和保护套,并制定定期检修计划,杜绝了因沸腾冷却器漏水而引地的停产事故,节约了成本,达到了增产增效的目的.
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初士君;
陈贵民;
王剑;
郭海;
谢锋
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摘要:
某含铜金精矿焙砂中铜含量高,直接进行酸性硫脲浸出,铜会对硫脲浸出产生不利影响.针对该含铜金精矿焙砂性质特点,进行了酸浸脱铜、硫脲浸出试验研究.结果表明:经过酸浸脱铜预处理后,采用硫脲浸出工艺处理该含铜金精矿焙砂,金浸出速率较快,且金浸出率相对较高;在优化条件下,经过1 h的硫脲浸出,金浸出率可达92.2%,银浸出率可达48.6%;硫脲浸出工艺可实现快速高效回收金精矿焙砂中金的目的.
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朱坤娥;
姚现召;
闫丽;
李贺
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摘要:
我国的钴资源匮乏,因此人们需要有效回收有机钴渣.焙烧渣大多含有高价钴氧化物,需添加SO2或Na2SO3进行还原浸出,其间不可避免地放出刺激性气体SO2,造成设备成本上升.本试验采用新型环保浸钴剂褐煤代替Na2SO3还原浸出钴,结果表明,在最佳条件下,浸出终渣含钴99%.
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李明亮;
王宪忠;
张绍辉;
赵亚峰;
贾佳林;
吕超飞;
董文龙;
纪国强
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摘要:
为了提高硫酸化焙砂中金和铜的浸出率,降低尾渣金品位,减少铜对氰化浸出过程的影响,考察了焙砂粒度、硫酸浓度、温度对硫酸脱铜率和脱铜渣氰化浸金率的影响.结果表明,焙砂(矿粉粒度-0.045 mm粒级占90.16%)在酸度25 g/L、液固比1.5:1、80°C下浸出2 h,硫酸脱铜率达93.62%.脱铜渣在NH4 HCO3用量10 kg/t、液固比1.5:1、NaCN浓度0.10%条件下浸出60 h,金浸出率高达98.04%.根据研究结果,通过提高硫酸脱铜温度、硫酸浓度和氰化浸出过程增加旋流器和浸出槽数,采用两段浸出-两段洗涤措施,对现有生产流程进行了优化,铜和金回收率得到了明显提高,获得较好的经济效益.
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李勇刚;
马蕾;
伍铁斌;
朱红求;
阳春华
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摘要:
It is difficult to optimize and control pH in iron removal process, due to multi-reactor cascade, delayed detection of ionic concentration, and frequent change of working conditions. A pH optimization control method was proposed for iron removal process of a multi-reactor cascade. This method set pH in each reactor of the cascade according to classification of inlet conditions and amount of oxygen change. Two key factors, i.e. pH and ferrous ion concentration, were used to establish calcine consumption model by chemical reaction mechanism and process material balance. Considered effects of both complex mechanism and delayed detection of ion concentration on accurate addition of calcine, oxidation-reduction potential (ORP) was introduced and combined with pH to build a modified fuzzy model of calcine consumption. Simulation results show effectiveness of the method, which creates foundation for stable operation of amphibolite iron removal process.%针对沉铁过程多反应器级联、离子浓度检测滞后及工况变化频繁导致 pH 优化控制困难的问题,提出了一种基于多反应器级联的沉铁过程 pH 优化控制方法.该方法基于入口工况划分与氧气变化量预设定各个级联反应器的pH,并针对影响焙砂添加量的两个主要因素:pH和亚铁离子浓度,建立了基于沉铁过程化学反应机理和物料平衡的焙砂添加量模型;考虑到沉铁过程机理复杂及离子浓度检测滞后影响焙砂的准确添加,引入了氧化还原电位(oxidation-reduction potential, ORP),并提出一种基于ORP和pH变化量的焙砂模糊修正模型.仿真结果证明了该方法的有效性,为针铁矿法沉铁过程的稳定运行创造了条件.