焊接缺陷
焊接缺陷的相关文献在1985年到2023年内共计2215篇,主要集中在金属学与金属工艺、无线电电子学、电信技术、石油、天然气工业
等领域,其中期刊论文1713篇、会议论文279篇、专利文献243956篇;相关期刊591种,包括城市建设理论研究(电子版)、焊管、焊接技术等;
相关会议188种,包括中国安装协会焊接专业委员会2014年会暨能源装备及钢结构预制和安装焊接关键技术论坛、第十六次全国焊接学术会议、2009中国高端SMT学术会议等;焊接缺陷的相关文献由4320位作者贡献,包括高向东、王超、阮鑫等。
焊接缺陷—发文量
专利文献>
论文:243956篇
占比:99.19%
总计:245948篇
焊接缺陷
-研究学者
- 高向东
- 王超
- 阮鑫
- 鲜飞
- 史建卫
- 游德勇
- 高鹏
- 王成君
- 占小红
- 张晓光
- 李波
- 王志强
- 支亚
- 李东升
- 王勇
- 陈爱军
- 刘会杰
- 刚铁
- 张天会
- 张艳喜
- 李伟
- 李旸
- 李衍
- 路浩
- 闫沛军
- 冯吉才
- 刘世军
- 张力
- 李强
- 李德元
- 杨亚涛
- 杨杰
- 田慧云
- 陈希章
- 陈晓辉
- 丁佳英
- 刘伟
- 周晓虎
- 唐衡郴
- 姚力军
- 张国栋
- 张宝玉
- 张屹
- 张志毅
- 李亮
- 杨公达
- 梁硼
- 潘杰
- 王建
- 王强
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张瑶;
卢俊文;
王肖逸;
周璐璐;
陈敏
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摘要:
加氢反应器产品制造采用2.25Cr-1Mo-0.25V等高强度合金钢材料,高强钢碳当量过高易产生焊接冷裂纹,且Cr、Mo、V等强碳化物元素加大了产生再热裂纹的倾向。为避免产品制造过程中产生焊接缺陷,通过对母材及焊材化学成分的匹配、焊接工艺参数的控制,采取合理的焊后热处理工艺等措施,达到了控制加氢反应器焊接质量目的。经焊接试件冲击试验及拉伸试验证明,焊接接头机械性能满足标准要求,经无损探伤检测未见裂纹缺陷,可供加氢反应器产品制造作为技术参考。
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张国强;
孙宝财
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摘要:
介绍了聚乙烯燃气管道主要的连接方式及失效形式,制备了氧化皮未去除的热熔和电熔焊接接头,研究了氧化皮对热熔和电熔焊接接头性能的影响。结果表明:氧化皮未去除对焊接接头性能产生不利影响,其最大拉应力为正常焊接接头的16.1%。
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刘靖远
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摘要:
桩腿承载着自升式平台的自重和作业载荷,是平台最重要的承载结构。据作业经验,桩腿损伤多发生在插拔桩作业过程中,尤以桩腿桩靴连接处最为突出。本文提及自升式平台是由美国ETA/Robinloh公司设计,日本日立船厂建造的罗布雷-300型非自航自升式钻井平台。该平台采用桁架式三桩腿结构,桩腿全长417.4ft,船体以下有效长度350ft。该平台在坞内检验中多次发现桩腿第一根水平撑管以下的0BAY区域和桩靴内部与齿板连接的辐射状强力结构区域存在母材裂纹和焊接缺陷,经专业技术专家讨论分析。
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季玉坤;
王聪毅;
刘倩雯;
张艳喜;
高向东
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摘要:
对焊件表面及亚表面缺陷进行无损检测是保证焊接产品质量的关键。提出了一种基于法拉第磁致旋光效应的磁光成像焊接缺陷三维重构方法,实现焊接缺陷形状和大小的识别。基于磁光成像原理分析漏磁场磁感应强度与磁光成像的对应关系,以脉冲激光焊接凹坑(3 mm×0.3 mm×0.25 mm)为研究对象,建立焊接凹坑缺陷三维有限元磁场仿真模型,探索漏磁场磁感应强度分布规律。通过图像数字化技术及磁光成像像素值的分布规律,提取缺陷的二维轮廓信息,并设计梯度-偏差算法构建深度信息,最终获得焊接缺陷的三维轮廓。实验结果表明:缺陷处距离中心点越远磁场应强度越大,场强变化梯度越大处越接近Y轴方向中心点。与共聚焦显微镜获取的缺陷轮廓信息对比,凹坑最大深度均在150~200μm之间,平均深度及深度中位数相差较小,分别为0.1,2μm。磁光成像检测技术具有较高的识别精度,可实现对焊接缺陷的三维轮廓重构。
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曹善刚
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摘要:
AP1000核电大口径HDPE管道电熔焊接在国内属首次应用。目前,国内外只有针对HDPE管道及电熔套筒产品本身的行业标准,缺少针对施工过程及验收的相关规范性文件。本文通过对电熔焊接的原理、常见的缺陷形式以及原因分析,同时结合大口径HDPE管道电熔焊接的实践经验,提出了电熔焊接质量控制的相关工艺要求,有效地推动了HDPE管道电熔焊接施工工艺的标准化,为预防和控制电熔焊接缺陷提供了有效手段。
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王文涛;
梁志刚
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摘要:
某火电厂1025 t/h自然循环锅炉省煤器发生泄漏,为保障冬季供暖,泄漏持续12天后机组停机。为查清泄漏原因并降低同类事故发生概率,现场采用外观质量检查并结合运行、检修情况进行了综合分析判断。结果表明:鳍片焊接不规范,鳍片焊缝可能存在咬边、损伤等缺陷,加之焊缝位置应力集中,缺陷不断扩展,最终导致在熔合线附近母材发生泄漏。泄漏介质吹损对侧省煤器护瓦及管子,导致护瓦脱落、省煤器管子泄漏。就此提出更换受损管子及护瓦,扩大防磨防爆检查范围,总结泄漏规律等消缺处理及预防措施,供发电企业及相关从业人员参考。
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于前;
尚保玉;
吴香清
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摘要:
为了减少焊接缺陷以及不合格品返修的次数,从而降低生产成本,文章研究了薄板镀锌板焊接工艺的优化方法,分析了镀锌板机器人焊接中焊缝烧穿、咬边、气孔、弧坑等变形缺陷产生原因,提出了优化焊接程序、零件组合间隙、熔滴过渡方式、焊接姿态、船型位置焊接、焊接速度及选用后倾焊接方法、反变形等预防措施,结果显示焊接缺陷得到有效控制,焊缝一次合格率达到95%以上,大幅降低了返修成本,具有重大意义。
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胡亚兰;
范效礼;
时亚南
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摘要:
为提高工业管道焊接缺陷识别效率,本文提出利用DR图像基于深度学习网络的方法进行焊缝缺陷识别,即在分析DR焊缝缺陷图像特征的基础上,构建一种基于模拟视觉感知原理的深度学习网络结构,并对卷积神经网络的卷积模板大小及层数进行分析,有针对性地提出优化方法,该方法将对提高一线人员的缺陷检测效率和准确度有一定的意义.
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韩燕;
张成杰;
高彦伟;
王振平;
谢文江;
付安庆
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摘要:
针对含缺陷的L415QB/316L双金属复合管环焊接头,分析研究了焊接缺陷的特征及形成原因,并评估含缺陷接头服役使用的安全性。用无损探伤、金相分析、拉伸性能试验和水压试验对含缺陷接头样品的缺陷类型、金相组织、力学性能和承压能力进行了试验分析。结果表明,该双金属复合管对接环焊缝焊根部位存在未熔合及微裂纹缺陷,含缺陷接头材料的力学性能及含缺陷接头的承压能力符合标准的要求。建议对已投运的采用与含缺陷接头相同的环焊缝焊接工艺焊接的双金属复合管管线定期进行检测和评估。
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张国强;
孙宝财;
张官正
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摘要:
本文提出了一种聚乙烯燃气管道热熔和电熔焊接接头缺陷检测方法,分析了热熔和电熔焊接接头失效模式,制备了带有人为缺陷的电熔和热熔焊接接头,采用数字射线(DR)对带有人为缺陷的接头进行检测,实验结果表明,数字射线能够作为一种可靠的检测手段对聚乙烯燃气管道焊接接头进行可靠检测.通过对在役聚乙烯热熔和电熔焊接接头的DR检测,应用结果显示,数字射线能够对聚乙烯焊接缺陷进行有效识别.
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陈力
- 《2019中国高端SMT学术会议》
| 2019年
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摘要:
在SMT生产中,锡膏印刷是一道关键工序.在SMT贴装工艺技术中,锡膏印刷工艺是第一环节,也是极其重要的一个环节,印刷质量直接影响表面组件的性能和可靠性.锡膏印刷工艺技术是焊点质量和产品最终质量的保障.统计表明SMT生产中60-70%的焊接缺陷和锡膏的印刷有关,由此可见锡膏印刷的重要性.
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左彩红;
龚弦;
迮晓青;
王湘
- 《2019中国高端SMT学术会议》
| 2019年
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摘要:
随着半导体技术的发展,电子产品朝着小型化的趋势在发展,元器件、PCB设计集成度越来越高,提高SMT制造的可靠性尤为关键.本文从工艺的可制造性设计角度结合生产实际情况,总结出不同的几种典型案例分析SMT制造过程中出现的缺陷,并提出相应的改进措施,从而不断减少SMT焊接缺陷,提高产品质量.
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LI Zhongwen;
李忠文
- 《2018高速铁路先进焊接技术国际研讨会》
| 2018年
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摘要:
针对高速列车转向架焊接构架存在的表面线性缺陷和根部连续缺陷,基于断裂力学理论,采用结构设计规范中的工程计算方法获得不同缺陷深度的应力场强度因子,结合构架接头材料的特性,进一步得到不同应力水平下的缺陷容限尺寸.焊缝表面线性缺陷和根部连续缺陷的前缘,应力场强度因子随着缺陷深度或应力的增加而增加;焊缝表面线性缺陷的深宽比a/c越小,应力场强度因子越大;随着应力水平的增加,缺陷容许尺寸明显降低.
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苏健晖;
牟立婷;
唐彪;
吴明忠;
连军;
马振
- 《IFWT 2018焊接国际论坛》
| 2018年
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摘要:
针对轴25CrMo与辐板Q345在风力发电机转子焊接领域的应用,进行了焊接接头单试样增量法低周疲劳试验,获得S-N曲线及疲劳极限,并采用SEM对疲劳断口进行分析.结果表明:25CrMo与Q345焊接接头疲劳强度高于母材Q345的,疲劳断裂位置发生强度较低的Q345母材区,韧性断裂;其焊接接头的循环应力疲劳寿命曲线的表达式为lgσa=2.986-0.052lgN,修正后的疲劳极限为380MPa,接头疲劳断口为疲劳源区、裂纹稳定扩展区和瞬断区,焊缝内部及表面缺欠是影响接头疲劳性能的主要原因.
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苏健晖;
牟立婷;
唐彪;
吴明忠;
连军;
马振
- 《IFWT 2018焊接国际论坛》
| 2018年
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摘要:
针对轴25CrMo与辐板Q345在风力发电机转子焊接领域的应用,进行了焊接接头单试样增量法低周疲劳试验,获得S-N曲线及疲劳极限,并采用SEM对疲劳断口进行分析.结果表明:25CrMo与Q345焊接接头疲劳强度高于母材Q345的,疲劳断裂位置发生强度较低的Q345母材区,韧性断裂;其焊接接头的循环应力疲劳寿命曲线的表达式为lgσa=2.986-0.052lgN,修正后的疲劳极限为380MPa,接头疲劳断口为疲劳源区、裂纹稳定扩展区和瞬断区,焊缝内部及表面缺欠是影响接头疲劳性能的主要原因.