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热煤气

热煤气的相关文献在1984年到2021年内共计182篇,主要集中在化学工业、冶金工业、能源与动力工程 等领域,其中期刊论文70篇、会议论文3篇、专利文献243895篇;相关期刊51种,包括洁净煤技术、煤炭学报、冶金环境保护等; 相关会议3种,包括2008年全国玻璃窑炉技术研讨交流会、2005年环渤海浅(滩)海油气勘探开发技术研讨会、中国金属学会能源与热工2002学术年会等;热煤气的相关文献由295位作者贡献,包括王乃计、彭万旺、丁震华等。

热煤气—发文量

期刊论文>

论文:70 占比:0.03%

会议论文>

论文:3 占比:0.00%

专利文献>

论文:243895 占比:99.97%

总计:243968篇

热煤气—发文趋势图

热煤气

-研究学者

  • 王乃计
  • 彭万旺
  • 丁震华
  • 位敏祥
  • 俞雪峰
  • 司岭
  • 吴栋华
  • 钱晓烽
  • 钱永祥
  • 位京民
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 李俏春; 郭恩惠; 李阳; 米杰; 武蒙蒙
    • 摘要: 通过共沉淀法合成了具有片状堆积结构的类水滑石衍生锌基(钴或镍掺杂)复合金属氧化物,并将其用于中高温煤气脱硫.本文采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)分析了脱硫剂及其前体的物相组成与形貌织构,发现镍(或钴)掺杂后脱硫剂的主要晶相仍为具有六方纤锌矿结构的氧化锌,且镍(或钴)的引入并未明显改变锌铝复合氧化物及其类水滑石前体的形貌结构.在固定床评价装置上研究了脱硫剂的硫化与再生行为,研究表明,锌镍(或钴)摩尔比为20时对应的掺杂型脱硫剂穿透时间(324min)最长,硫容(25.4%)最高.与未掺杂脱硫剂相比,掺杂镍(或钴)的脱硫剂最佳再生温度降低60°C左右.引入镍(或钴)后,脱硫剂不仅在多次硫化再生循环过程中维持高硫容,而且仍具有片状结构,硫化再生循环稳定性显著增强.
    • 苑卫军; 王辉; 韩明汝; 杨征
    • 摘要: 为探索适合作为常规天然气的补充气源的煤系气体燃料,从生命周期角度,计算了发生炉冷煤气和发生炉热煤气的碳排放强度,就生产、输送和终端消费环节CO2排放强度,对发生炉冷煤气与煤制天然气进行了对比。结果表明,发生炉冷煤气碳总排放强度为177.06 g/MJ,发生炉热煤气碳总排放强度为144.68 g/MJ,综合考虑热煤气燃烧烟气在脱硫和脱硝过程的CO2排放,冷煤气与热煤气的炭排放强度应该基本相当。优化煤气站工艺路线,减少煤气站设备耗电产生的CO2排放,是降低发生炉煤气全生命周期碳排放总强度的有效手段。就生产、输送和终端消费环节而言,煤制天然气CO2总排放强度为169.91 g/MJ,约为发生炉煤气的1.3倍,发生炉煤气更适合作为常规天然气的补充气源。
    • 贾磊; 李玉红; 张赛赛; 武蒙蒙; 米杰
    • 摘要: In order to solve the powdering problem of hot coal gas desulfurizer in its use, a unique desulfurizer preparation method was designed. Firstly, the nano-zinc sulfide precursor was synthesized by solid phase method, then the regenerated nano-zinc oxide desulfurizer was obtained by in-situ regeneration of the precursor. The effects of regeneration temperature, oxygen concentration and MHSV on the regeneration performance of the desulfurizer were investigated. The precursors and regenerative desulfurizers were characterized by XRD, TEM and BET. The optimum regeneration conditions were determined as follows: regeneration temperature of 650°C, oxygen volume fraction of 6% and gas hourly space velocity of 4000h-1. The prepared desulfurizer was subjected to sulfurization- regeneration cycle test for four times. The results showed that the desulfurizer maintained high mechanical strength (~140N/cm) after four sulfurization-regeneration cycles, and no powdering and cracking phenomena were found. The sulfurization performance remained stable after repeated sulfurization.%为解决高温煤气脱硫剂在使用过程中的粉化问题,设计了一种独特的脱硫剂原位制备方法.首先采用固相法合成纳米硫化锌前驱体,再通过对前驱体进行原位再生从而得到再生型纳米氧化锌脱硫剂.考察了前驱体再生过程中再生温度、氧气体积分数和再生空速对脱硫剂再生性能的影响,并使用XRD、TEM和BET等仪器对前驱体和再生型脱硫剂进行了表征.获得了最佳的前驱体再生条件:再生温度650°C、氧气体积分数6%和再生空速4000h-1.对制备的脱硫剂进行了四次硫化再生循环测试.结果显示,该脱硫剂经过四次硫化再生后仍保持较高的机械强度,维持在140N/cm左右,没有出现粉化和涨裂等问题,且硫化性能在多次硫化后也保持稳定.
    • 锕正仕
    • 摘要: 焦炉煤气横管式初冷器是焦化厂用来冷却焦炉抽过来热煤气的设备。内部有若干根横向管道,冷却水在管道中循环。冷却水又分为一段冷却水和二段冷却水,一段冷却水温度一般在25~32°C,在初冷器上半部分循环;二段冷却水温度一般在18~25°C,在初冷器下半部分循环。热煤气由初冷器顶部进入,再由底部出去,热煤气在初冷器里遇到横管内的冷却水而降温,使出初冷器的气体温度达到技术指标。为防止煤气在冷却时凝结出来的晶体堵塞管线,
    • 方惠斌; 赵建涛; 房倚天; 董立波; 黄戒介
    • 摘要: 为获得影响Fe/AC(活性炭担载金属氧化物)脱硫剂热煤气脱硫效率的工艺条件,对M/AC脱硫剂在输送床反应器上进行了热煤气脱硫试验.研究表明,输送床反应器脱硫可实现连续稳定运行.完成了模拟气氛下热态脱硫试验,模拟气氛为N2+H2S,试验压力0.1~ 1.0 MPa.输送床反应器脱硫温度160~ 180°C,再生反应器温度400 ~ 450°C.完成了真实煤气气氛的热煤气脱硫试验研究,试验压力0.5~2.0 MPa,最大处理煤气量120 Nm3/h,最长运行时间约9 h(1.5 MPa,100 Nm3/h).结果表明,输送床反应器脱硫后,硫化氢含量可低于10 mg/Nm3,COS含量低于30 mg/Nm3,硫化氢脱除率大于99%,羰基硫脱除率可达90%.
    • 吴莹; 张启民; 郭选钿
    • 摘要: 介绍了发生炉制热煤气焙烧马赛克的82 m隧道窑的窑体结构、燃烧系统、冷却系统的设计特点和应用效果.
    • 吴莹; 张启民; 郭选钿
    • 摘要: 介绍了发生炉制热煤气焙烧马赛克的82m隧道窑的窑体结构、燃烧系统、冷却系统的设计特点和应用效果。
    • 方惠斌; 赵建涛; 王胜; 黄戒介; 房倚天
    • 摘要: Modified activated carbon Fe-K/AC (activated carbon supported iron and potassium) was used as an oxidation catalyst for low concentration hydrogen sulfide (H2S) removed. The orthogonal design method was introduced in the research of Fe-K/AC preparation to determine the optimum condition and to measure the impact of different factors. Then, catalytic activity and mechanism on Fe-K/AC catalyst for oxidation of hydrogen sulfide was investigated. The optimum preparation condition of Fe-K/AC with high sulfur capacity and selectivity is that the iron and potassium content is 0. 5% and 5. 0% , respectively; and the calcination temperature and the Fe2VFe3+ atomic ratio is 600°C and 0. 5, respectively. The order of their influences is potassium content > iron content > calcination temperature > Fe2+/Fe3+ atomic ratio. Results from structural parameters and surface morphology of sorbents reveal that iron metal oxide loaded on the surface of activated carbon has the selective catalytic oxidation activity of hydrogen sulfide to element sulfur. Alkali metal oxide, which changes basic surface groups, has a synergistic effect on the catalytic oxidation of hydrogen sulfide. However,the catalytic activity decreases due to excessive metal oxides loadings that may block the accessibility of micropores and reduce the surface area.%采用正交实验法制备了负载铁、钾的活性炭(Fe-K/AC)热煤气催化氧化脱硫剂,考察了活性组分铁、钾含量、二价铁和三价铁比例、煅烧温度对催化氧化脱硫反应活性的影响.由正交实验极差分析可知,各因素影响程度依次为:钾含量>铁含量>煅烧温度> Fe2+/Fe3+,最优制备条件为,铁含量0.5%、钾含量5.0%、煅烧温度600°C、Fe2+/Fe3+比0.5.通过对脱硫剂的孔隙结构和表面形貌分析可知,活性炭表面负载的铁金属氧化物具有催化氧化硫化氢生成单质硫的活性,碱金属氧化物具有协同作用,可以改变表面酸碱性,促进硫化氢的催化转化,但过高的金属氧化物负载量会阻塞孔道,减小反应比表面积,从而降低脱硫剂的反应活性.
    • 彭庆奎
    • 摘要: 热脏煤气代替重油应用于45m2铅锑烧结机点火,解决了使用重油燃料成本太高的问题。
    • 韩才新
    • 摘要: Many advantages,such as high efficiency,low energy consumption and time saving,have been given by hot air heating-up since the hot coal gas combustion is in favor of uniform temperature distribution in every corner space of the furnace.The hot coal gas and hot air heating-up technology are still in the primary stage even though the heating-up technology with diesel,purified gas and natural gas has been wide used.%热风烤窑技术具有质量高、消耗低、时间短等许多优点,得到普遍应用。在以往的实践中,人们已经熟练掌握了柴油、净煤气或天然气作为烤窑热能的技术,但对于热煤气热风烤窑技术还不太了解,热煤气燃烧时火焰有利于炉内燃烧空间各个角落的温度均匀,因此,采用热煤气热风烤窑还有待深入和探讨。
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