烟气轮机
烟气轮机的相关文献在1987年到2022年内共计710篇,主要集中在石油、天然气工业、能源与动力工程、化学工业
等领域,其中期刊论文466篇、会议论文117篇、专利文献114132篇;相关期刊145种,包括设备管理与维修、石油和化工设备、炼油与化工等;
相关会议44种,包括第八届全国设备管理、第九届全国设备维修与改造暨第十一届全国设备润滑油与液压学术会议、第五届宝钢学术年会、第九届全国设备与维修工程学术会议暨第十五届全国设备监测与诊断学术会议等;烟气轮机的相关文献由955位作者贡献,包括冀江、王建军、张玉峰等。
烟气轮机—发文量
专利文献>
论文:114132篇
占比:99.49%
总计:114715篇
烟气轮机
-研究学者
- 冀江
- 王建军
- 张玉峰
- 任旭阳
- 卢纲
- 丁勤
- 金有海
- 窦小伟
- 张三多
- 韦正宗
- 卢鹏飞
- 张云杰
- 闫庆安
- 李洪平
- 刘陇生
- 张来斌
- 杨俊
- 侯靖波
- 吴家虎
- 王晓放
- 王自球
- 米鹏锋
- 陈帅甫
- 王建
- 王朝晖
- 白云
- 丁克勤
- 凌志光
- 刘强
- 叶锐曾
- 吴和元
- 周春滨
- 屈双军
- 张家灿
- 徐平义
- 杨龙文
- 章宏标
- 郭海
- 刘盛宙
- 田夫
- 胡仁波
- 袁国凯
- 赵广
- 陆刚
- 陈四平
- 马明
- 齐金祥
- 刘九林
- 孙金贵
- 张笑笑
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程光剑;
李学;
李志宇;
于浩
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摘要:
烟气轮机(简称烟机)是催化裂化装置余热回收系统的核心设备,直接关系到装置的平稳运行、安全生产及节能降耗。文章结合某石化公司220万t/a重油催化裂化装置烟机结垢现象进行原因分析,结果表明:催化裂化装置更换催化剂后,催化剂本身黏度、烟机内催化剂细粉浓度以及细粉因受到叶片高速旋流而产生的离心力是导致烟机结垢的关键因素。针对上述原因,提出了保证烟机长时间稳定运行的预防措施和建议。
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王富强;
安润平;
王明利
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摘要:
针对延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂联合一车间1.0 Mt/a催化裂化装置能量回收机组耗电量大的问题,进行技术攻关,从烟机技改、双动滑阀间隙调整、反应和机组岗位联动管理入手,成功将该机组在额定负荷工作状态时电机电流由330 A降至130 A左右,月用电量降至83.06万kWh。平均每月节约用电量139.1万kWh,以电费0.54元/kWh计算,约合75.1万元/月,901万元/a。
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安润平
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摘要:
烟气轮机的主要作用为有效回收催化装置的能量,烟气轮机的运行状态直接决定催化装置的使用状况。但是在日常运行过程中,与催化装置配套的烟气轮机经常发生烟气泄漏故障,导致机器受到不同程度的腐蚀。通过介绍烟气密封系统的概念,在全方位归纳总结烟气密封系统失效具体原因的基础上,为普遍产生的问题提供针对性解决方案,从而有效完善烟气轮机的烟气密封系统并提高生产效率。
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何明川
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摘要:
针对催化裂化装置烟气轮机(以下简称烟机)出现的振动振幅偏高问题,考察了烟机不同种类转子、平衡催化剂中含金属量、烟机入口温度、烟机润滑油温度等因素对烟机振动的影响,同时提出了相应的改进措施。结果表明:控制催化剂稀相与密相温差低于10°C,烟机入口温度低于680°C,催化剂稀相质量浓度不高于4 mg/m^(3),平衡催化剂中0~40μm细粉体积分数大于11%,细粉产生量低于7 t/周,以及烟机润滑油温度为32°C左右,可将再生烟气温度控制在690°C以下,烟气粉尘质量浓度控制在100 mg/m^(3)以下,同时烟机可以平稳运行近10个月。
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刘志民
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摘要:
催化裂化装置是炼油厂重要的创效装置,烟气轮机回收再生烟气中的热能和压力能,带动主风机做功。文中0.8Mt/a催化裂化装置烟气轮机属于两级动叶片结构,由于转子叶片和叶根等部件在运行过程中频繁结垢,当垢物突然脱落时,造成机组振动超标,装置被迫降低负荷进行在线清垢或停机更换转子,对装置的长周期高负荷稳定运行产生了严重影响。烟气轮机转子在双级改单级改造中,应用了动静叶片大焓降弯扭高效叶片、新型动叶叶根、叶根密封冷却等多项新技术。改造后烟气轮机振动值长期稳定在25μm左右,运行良好。新技术的应用使得烟气轮机效率提高,电动/发电机从原来的耗电转入少耗电甚至发电状态,每年节电大约6900 MW·h,节能效果显著。
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张家灿;
冀江
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摘要:
烟气轮机(简称烟机)结垢是当前困扰机组运行的一个难题.文章对影响催化剂细粉颗粒附着的作用力进行了分析,并对催化剂细粉的烧结机理进行了探讨,分析了细粉浓度、细粉粒径、催化剂元素组成等对烟机结垢的影响.同时,还对催化剂细粉颗粒在烟气轮机中的结垢过程进行了进一步分析,得出烟机结垢的关键条件是高浓度超细粉颗粒的存在的结论.细小粒径、元素富集、高温环境使得细粉颗粒表面存在熔融态化合物,而烟气轮机内部局部催化剂浓度高、局部低流速以及适宜的温度范围等因素为熔融态化合物在烟机内部附着、烧结直至结垢创造了条件.
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罗显琦(文/图)
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摘要:
中国石油渤海装备兰州石油化工装备分公司的装配车间里,时常能看到一个瘦俏高挑的忙碌身影,镜片后炯炯有神的双眸透出睿智的光芒。这个人就是张成。好“匠人”2010年,张成入职兰州石化装备公司,分配到了装配车间,成为一名装配钳工,加入了拥有多名全国劳模、中央企业劳模、集团公司劳模光辉历史的烟气轮机装配工作团队。
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邹立群;
顾军
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摘要:
针对烟气轮机叶片在制或在役过程中产生的缺陷不易检测和检测效率不高的现状,提出利用X射线数字成像对高温烟气轮机叶片进行全面检测的方法.在烟气轮机叶片上设计制作人工模拟缺陷,采用不同射线透照参数组合进行检测能力的工艺试验,提出适于高温烟气轮机叶片数字射线检测的工艺.工程应用结果表明,X射线数字成像检测技术具有高效可靠的特点,可以检出不同类型的缺陷,可用于在制或在役烟气轮机叶片的检测.
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吕红霞
- 《第九届(2018)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2018年
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摘要:
中国石化沧州分公司120万吨/年催化裂化装置烟气轮机自2001年10月投入运行,2015年11月和2016年1月先后发生了两次动叶片断裂,室内手动紧急停机处理.通过分析判断为多源的外表面接触处引起的多源疲劳断裂.70天内烟机主备用转子二级动叶片的相继断裂,给烟机的再次稳定运行带来了很大的挑战,通过采取一系列的措施,机组稳定运行到2017年5月份大检修.
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林雅军;
王建军;
张笑笑
- 《第十八届全国计算流体力学会议》
| 2018年
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摘要:
烟气轮机叶顶间隙对流道内的流动有很大影响.采用标准k-ε湍流模型和DPM多相流模型以及自定义的临界速度粘附模型,对烟气轮机内气固两相运动规律和催化剂颗粒在叶片上沉积进行研究.研究表明:静叶间隙流的压能、热能转化为动能的转化率比主流小;因为压力差的存在,叶顶隙处会产生从压力侧到吸入侧的间隙流;静叶间隙流周向速度与主流相反,在靠近吸力面和压力面处出现旋涡;动叶叶顶、叶尖以及压力面后半段是颗粒浓度和颗粒沉积量大的区域;动叶机壳的前半段以及动叶叶顶的前2/3处颗粒沉积量比较大.
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季丽文
- 《第八届(2017)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2017年
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摘要:
烟气轮机(简称烟机)是石油化工行业的关键设备之一,同时也是关键设备中故障率最高的。本文针对烟机结构、运行工况、故障特点及现行的检测技术进行了详细的论述,指出了目前烟机轴振动检测对故障发生时不敏感的缺陷,大量的监测数据对故障诊断分析提供不了有效的支撑;提出并实施了一套全新的监测升级技术,增加在故障敏感部位安装高温振动探头的手段来达到有效检测运行故障的目的,为催化装置的安全长周期运行提供了一定的技术保证.
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田立玉
- 《中国石化2016年催化裂化技术交流会》
| 2016年
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摘要:
一催化装置的烟气轮机2005年安装运行后机组的效率没有达到设计值,所以对烟机进行了改造,改造内容包括将原单级涡轮改为一级半涡轮、静叶改型等设备改造.改造后运行结果表明,烟气轮机的运行状况和经济效益得到了明显的改善和提高.
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田文慧;
张来斌;
胡瑾秋
- 《第八届全国设备管理、第九届全国设备维修与改造暨第十一届全国设备润滑油与液压学术会议》
| 2015年
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摘要:
烟气轮机由于工作环境具有温度高、粉尘多等特点,易发生由元件退化而引起的失效事故.然而现有的烟气轮机故障诊断领域的研究往往专注于某种单一故障特征的研究或通过对现场信号的处理讨论后找到引发故障的直接原因,却忽视了烟气轮机作为由多种部件组成的有机整体,其故障多为部件相互作用而导致的特点.在对烟气轮机失效退化机理进行分析的基础上,基于动态贝叶斯方法建立了烟气轮机退化失效模型.与传统依据信号特点进行故障诊断的方法相比,该模型充分考虑了部件之间的相互作用,能够利用烟气轮机状态参数偏差情况找出失效根原因,得到各部件所处的退化状态,并预测出烟气轮机部件的退化趋势.
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安绍沛
- 《第九届(2018)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2018年
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摘要:
本文对某石化公司催化裂化装置烟气轮机的动、静叶片失效原因进行分析,运用了材料金相分析、成分分析、硬度分析、断口形貌分析和光电子能谱分析等多种分析手段,对失效的动静叶片按照标准比对分析和排除,最终确定了动静叶片的失效原因.
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李晓东
- 《中国石化2016年催化裂化技术交流会》
| 2016年
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摘要:
发电量的高低直接影响到催化裂化装置经济指标的优劣,本文简单介绍了催化裂化装置四机组的运行原理和设计要求,主要就装置日常生产工艺优化方面进行了详细的分析、讨论,通过关小双动滑阀,合理控制再生压力;提高掺渣比,控制氧含量2%左右,减少二次燃烧;中压透平蒸汽用量卡边(上限)操作,降低主风机运行负荷,提高烟机发电量.并就如何维护烟机安全、平稳、高效运行提出了相应的建议,为其他类似装置优化生产提供借鉴.