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炉管

炉管的相关文献在1986年到2023年内共计3707篇,主要集中在化学工业、石油、天然气工业、能源与动力工程 等领域,其中期刊论文844篇、会议论文36篇、专利文献2827篇;相关期刊268种,包括石油和化工设备、炼油技术与工程、石油工程建设等; 相关会议32种,包括第十四届全国无损检测新技术交流会、中西南十省(区)市第十三届焊接学术年会、第十三届全国无损检测新技术交流会等;炉管的相关文献由6574位作者贡献,包括王国清、王申祥、王红霞等。

炉管—发文量

期刊论文>

论文:844 占比:22.77%

会议论文>

论文:36 占比:0.97%

专利文献>

论文:2827 占比:76.26%

总计:3707篇

炉管—发文趋势图

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    • 谢龙
    • 摘要: 炼油厂加氢装置加氢炉炉管操作条件苛刻、且造价昂贵。本文介绍了加氢炉炉管选材的原则和要求,得出加氢炉管一般选择美标的321、347型不锈钢炉管,为保证加氢炉炉管长周期安全稳定运行,设计时应对炉管提出补充技术要求,使炉管性能满足特殊环境下的使用。
    • 张绍良; 李强; 邓成泳
    • 摘要: 研究了某石化制氢装置10^(5)Nm^(3)/h垂直管排转化炉管在服役过程中的组织演变及其力学性能。分别采用火花式直读光谱仪和场发射电子显微镜对炉管化学成分和微观组织进行分析,并通过电液伺服万能试验机和高温持久试验机对炉管的力学性能进行测试。结果表明:服役过程中,炉管晶界骨架状碳化物粗化向链状转变,NbC向G相转变,晶内析出二次碳化物并逐渐聚集。与新炉管相比,服役5年、8年和10年的炉管室温强度、塑性和持久性能依次下降,其中室温强度下降4%~27%,室温塑性下降71%~84%,高温持久断裂时间下降52%~84%。服役10年后,与炉膛上部炉管相比,中部和下部炉管室温强度、室温塑性和持久性能依次下降,其中室温强度下降约2%~10%,塑性下降不超过25%,持久断裂时间下降约14%~31%。该研究可为同类型制氢转化炉管的检修提供参考。
    • 许伟龙
    • 摘要: 高压加氢裂化装置循环氢加热炉炉管设计寿命为10万h,但由于工况不同,炉管的更换周期与设计寿命会有很大差距.某石化公司高压加氢装置循环氢加热炉炉管已累计运行14万h.通过现场检测以及对炉管样品进行化学成分分析和力学性能试验,对炉管剩余寿命进行评估,进而制定了合理的运行操作指标,并确定了有科学依据的炉管更换时间.此外,还对今后装置的安全运行提出了指导性意见.
    • 江克; 李勤兵
    • 摘要: 该文使用智能立体弯管机,研究采用中频感应热弯技术弯曲制造无焊缝式Cr25Ni35Nb+MA立体弯管的工艺。通过无焊缝式立体弯管减少对接焊缝的数量,可提升高温下裂解炉管的运行安全性。研究结果表明:智能立体弯管机通过精确控制能够实现无焊缝式立体弯管的制造,在加热温度880°C~930°C,加热宽度20mm~25mm,推进速度30 mm/min~40 mm/min工艺条件下,弯管的受力分析结果与几何尺寸变形规律一致,弯管外侧受拉壁厚减薄,内侧受压增厚,最大减薄率仅2.6%,椭圆度仅1.7%,渗透检测未发现表面缺陷,符合设计要求。证明无焊缝式立体弯管可替代组对焊接弯管,提高炉管安全性。
    • 牛宗志; 唐元生
    • 摘要: 中石化第十建设有限公司承揽的多个乙烯裂解炉项目,炉管(材质25Cr-35Ni)与急冷器(材质GX10NiCrNb32-20即Incoloy800H)连接为异种钢焊口。多年来,按照设计文件或者炉管制作厂家提供的镰基焊材ERNiCr-3完成此类焊缝焊接,炉管使用多个周期后,并没有发现异样。但国内有些项目提出此类焊缝应采用ERNiCrCo-1材料焊接,方能满足炉膛内高温条件。为此,结合多个乙烯裂解炉施工条件,进行相关对比试验和分析。
    • 赵进成; 童元梁; 杨旭东; 黄超鹏
    • 摘要: 某制氢装置转化炉炉管上部法兰环焊缝热影响区产生裂纹,造成介质泄漏。采用宏观检查、材料成分分析、力学性能分析、金相组织分析以及扫描电镜分析等方法对其失效原因进行了分析。结果表明:炉管材料成分合格,内壁金相组织基本正常;由于转化炉内部高温作用,炉管外表面存在析出相、氧化层和金相组织转变,炉管材质从内到外在局部区域产生高温蠕变,材质劣化,力学性能大幅度降低。针对炉管焊缝开裂的原因,提出了相应的预防建议及处理措施。
    • 于闯
    • 摘要: 转化炉炉管作为转化炉中的关键设备,既充当换热器又充当反应器,材料通常为HP40或HP40Nb,在工作过程中最高温度可达到1000°C左右,经过长时间的高温蠕变会逐渐产生裂纹。炉管表面有杨梅粒子涂层,常规检测方法无法对炉管进行检测。本文对转化炉炉管的水浸超声检测方法进行了相关研究。研究发现水浸超声检测灵敏度较高,能准确记录整根炉管超声波信号高度的变化;并且超声波衰减也可能是因为炉管发生了材质劣化。
    • 蔡刚毅; 丁夺奎; 唐夏焘; 郭颖; 周翰卿
    • 摘要: 针对某石化企业加氢精制装置反应进料加热炉炉管的宏观检查和锤击异常现象,采用厚度测量、硬度分析、金相组织分析、光谱分析、铁素体分析等方法对炉管进行材料分析,结合加热炉运行数据对炉管缺陷产生的原因进行综合分析,认为炉管可能存在不锈钢晶界析出碳化铬的材质劣化及金属脆化现象.
    • 蒋明敬
    • 摘要: 针对某乙烯装置乙烷裂解炉运行周期大幅缩短的问题,从生产工艺方面进行分析,发现上游富乙烷气原料将焦粉、胺液等杂质带入了裂解炉炉管.由于携带重组分,炉出口温度热电偶处易形成结焦,造成温度指示不准.对炉管进行机械分析发现,炉管表面金属分布异常.性能测试显示,炉管剩余使用寿命仅两年,从经济效益的角度分析,采用更新炉管的方案更好.炉管更新后裂解炉运行正常.
    • 吕庆欢; 马金伟; 陈韶范; 张向南; 马一鸣; 赵明明; 梅光旭
    • 摘要: 针对某公司克劳斯硫磺回收装置尾气焚烧余热锅炉炉管发生局部腐蚀和穿孔泄漏的问题,采用腐蚀形貌宏观检测、金相组织分析及化学成分分析等失效分析方法确定炉管失效的原因.分析结果表明,在焚烧炉停工期间,炉管外壁发生酸露点腐蚀,造成水冷壁和液包接管穿孔泄漏.针对余热锅炉炉管失效原因提出了相应的防护建议.
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