炉温
炉温的相关文献在1983年到2023年内共计1977篇,主要集中在化学工业、冶金工业、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文403篇、会议论文17篇、专利文献1557篇;相关期刊263种,包括安徽工业大学学报(自然科学版)、包钢科技、山东冶金等;
相关会议16种,包括2014年全国轧钢生产技术会议、2011全国中小高炉炼铁学术年会、中国仪器仪表学会第八届青年学术会议等;炉温的相关文献由4319位作者贡献,包括刘兴高、张明明、孙优贤等。
炉温
-研究学者
- 刘兴高
- 张明明
- 孙优贤
- 张日东
- 李见会
- 吕立华
- 董大明
- 李丽荣
- 薛安克
- 孙采鹰
- 葛荣胜
- 邓龙
- 张勇
- 李强
- 潘刚
- 翟明朝
- 刘光宏
- 刘美凤
- 方亮青
- 李永治
- 贾文成
- 陈万里
- 万力
- 刘伟
- 刘强
- 刘艳
- 李鑫
- 王平
- 王斌
- 秦建超
- 肖纯
- 邱全山
- 陈静
- 刘勇
- 吴道洪
- 常雨芳
- 张俊锋
- 张宏图
- 张明
- 徐勇
- 徐能兵
- 李端发
- 李鹏
- 杨峰
- 焦吉成
- 王建中
- 王月明
- 王涛
- 蔡永厚
- 袁佑新
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肖扬武;
向道源;
郎黔
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摘要:
对水钢四号高炉生产实践中,两个铁口之间铁水温度有规律性差异现象作出分析和总结,通过采取改善入炉原燃料质量,调整风口长度、凤口面积,上、下部调剂相结合,用锰矿洗炉等一系列措施,两铁口炉温趋于一致,四号高炉取得了较好的技术经济指标。
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张小乐;
于凯;
张胜男;
崔桂梅
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摘要:
为准确预测炉缸热状态,考虑到炉缸热状态受高炉冷却壁段水温差影响而产生的时滞性,该文提出一种基于高炉水温差时间序列的新型炉缸热状态趋势评估预测方法。首先,采用相关性分析法计算出泊松相关系数并对历史炉温、与炉温预测相关的过程参数及水温差时间序列进行有效性提取;其次,综合高炉各项指标参数及相关历史信息,建立引入水温差时间序列的炉缸热状态评判预测模型,其中以PSO-LSSVM、BP-NN(BP神经网络)预测模型为例;最后,以某大型高炉为基础,预测分析其工业数据。预测模型的高命中率结果表明,引入高炉水温差时间序列方法可更准确地评估预测炉缸热状态。
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谢东军
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摘要:
高炉生产是一个复杂的物理化学冶炼过程,高炉稳定顺行高产低耗才是最大的降成本。柳钢1250m^(3)高炉生产工作者利用理论知识结合生产实际,通过多年的高炉生产技术总结,运用短期休风快速恢复技术减小了高炉休慢风率提高了高炉产量,取得了很好的降本增效成绩。
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郭亚波;
胡瑞;
刘霄;
倪永
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摘要:
在粉煤气化工艺过程中,炉温作为一种重要监测手段,常常与气化炉“安稳长满环优”的稳定运行息息相关。本文一方面通过介绍常用的一些炉温监测手段,另一方面罗列了航天粉煤气化、科林粉煤气化和Shell粉煤气化各自独特的炉温判断,采取两种炉型的相似性和差异性的比较,为气化炉长周期、稳定运行提供一种较为详细的炉温判断方式。
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汪洋;
邹汉强;
张兴辉
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摘要:
某钢厂硅钢热处理无氧化炉采用天然气替换煤气作为燃烧气体后,工艺参数变化过程中,炉温达到稳定工艺温度的时间较长,难以控制温度稳定性。针对此问题,提出增加单交叉控制算法结合双交叉控制算法的控制策略,替换原单一的双交叉控制算法,使生产工艺变化时炉温快速达到所需工艺温度。在工艺变化之初,根据工艺要求,首先设定燃烧中助燃空气流量,依据空气流量调整天然气流量使炉内温度初步达到设定值,然后切入双交叉控制同步调整空气和天然气流量,进一步精确调整炉温达到工艺要求。通过引入新的控制策略,炉温稳定时间大幅减少,炉温波动大为减小,有效提高了生产效率、保证产品质量。
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郑永利;
乔二浪;
马世荣;
乔林艳
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摘要:
总结了HT-L粉煤气化工艺的应用概况和工艺特点,以及航天气化炉以渣抗渣的原理,,结合气化原料煤质分析和炉渣特性和气化炉日常运行情况,重点研究了影响气化设备长期运行的几点原因。从操作层面和管理两方面详细介绍了炉况控制和调节的处理方法,通过一系列的改造和分析改善了操作条件,为气化炉的稳定运行提供重要参考。
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朱敏
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摘要:
本文以石洞口污水处理厂污泥处理二期工程为例,介绍了污泥焚烧炉炉温控制方式及原理,分析了污泥焚烧量、一次风量以及污泥热值对焚烧炉温度的影响,并给出运行过程中减少炉温波动的建议,有利于维持污泥焚烧过程的安全稳定并降低系统运行过程中的能耗.
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李兵兵
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摘要:
由于气化炉炉温控制对壳牌煤气化过程至关重要,因此,根据在运行实践中,结合自身不断积累的经验,综合阐述了对壳牌气化炉温度各种控制方法的优劣,为今后的实践操作中提供参考。
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廖运友;
陈小平;
黄卫;
吴从方
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摘要:
介绍了在烧结矿中配加红土镍矿,经过高炉冶炼含低镍铬铁水的实践生产取得了显著效果.由于矿石和焦炭、喷吹煤等原料价格上涨,长流程钢铁企业成本压力增加及技术创新的需要,为高炉技术创新和工艺优化提出了新的思路和方向,为新资源的开发利用提供了依据.高炉操作控制参数与冶炼普通生铁的区别是炉温控制和二元炉渣碱度控制不同,这是红土镍矿的冶金性能所决定的;高炉冶炼含镍铬生铁所取得的降本增效是由高炉铁水成本降低及减少转炉炼钢合金消耗降成本两部分组成;同时为微合金钢的生产提供了新的思路和途径.
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陈小敏;
邓勇;
陈建华
- 《2011全国中小高炉炼铁学术年会》
| 2011年
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摘要:
新钢2号高炉2004年投产,有效容积350m3,只设—个铁口.2008年前由于原燃料较好,高炉又处于青壮年期,获得了较好的生产指标,利用系数最高曾达4.2t/(m3·d).2009年后随新钢公司三期技改的结束,9号、10号两座大高炉相继投产,原燃料供应成为公司的生产瓶颈.2号高炉被迫用落地烧结矿和落地焦、外购焦、碱性球团矿等较差原燃料.炉料虽有成分记录,但供料随意性太大,相当于无成分入炉,造成高炉炉况波动大,炉温不稳定.适宜稳定的炉温是保证高炉稳定顺行的基本前提,过低或过高的炉温都会导致炉况不顺.如能通过高炉操作,设备管理等方面促进炉温稳定,将有利于抵消部分原燃料不稳对高炉的不利影响.表1为2号炉部分设计指标.
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鲍雪亚;
汪晋宽;
安翠娟
- 《中国仪器仪表学会第八届青年学术会议》
| 2006年
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摘要:
本文分析B/S和C/S模式的工作原理和结构特点,提出基于B/S和C/S混合架构的远程监控系统设计方案,以炉温远程控制系统为对象进行实验研究.运行结果表明,该系统具有良好的实时性和安全性,具有较强的实际应用价值.
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刘海宏;
赵立新
- 《2016年全国高炉炼铁学术年会》
| 2016年
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摘要:
炼铁部某高炉炉况失常,最终处理时发现炉墙大量粘结,由此分析讨论合理操作炉的管理和调控.高炉炉型变化的形式多种多样,正常渣皮脱落,不会对炉况顺行造成一定的影响,但当发生炉墙粘结或渣皮大面积脱落等炉型变化时,如不尽快采取措施则会造成炉况失常,并对产量造成一定的影响,在高炉日常操作中,要严格控制好炉温、碱度,避免连续高硅低硫操作,重视渣铁的流动性,维持高炉合理的操作炉型,重视高炉中部调剂,通过调整冷却系统参数来达到及时调整、维护炉型的目的,经一段时间的强化冶炼后,要适当进行疏导,利用发展边缘煤气流动对炉墙不规则部位进行清理。
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刘立辉;
夏中山;
甄琴英;
王信威;
李海咏;
武献民
- 《2014年全国轧钢生产技术会议》
| 2014年
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摘要:
以德龙钢铁1250生产线为例,为了满足冷轧客户对冷轧基料性能均匀性的要求,通过对炉温、卷取温度、层流冷却等进行调整,冷轧基料性能的均匀性得到了明显的改善.影响冷轧基料性能均匀性的因素主要是温度和冷却的不均,所以,对冷轧基料性能均匀性的研究应着重放在针对加热温度、卷取温度及层流冷却的研究和创新上。事实证明,通过调整加热温度和时间、控制卷取头尾温度、调整上下喷水量、下喷水错位等措施的落实,可以明显改善冷轧基料性能的均匀性。
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