深层稠油
深层稠油的相关文献在2001年到2022年内共计117篇,主要集中在石油、天然气工业、力学
等领域,其中期刊论文80篇、会议论文7篇、专利文献9425篇;相关期刊39种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、新疆石油天然气等;
相关会议4种,包括第三届全国特种油气藏技术研讨会、国际稠(重)油勘探开发技术论坛、第二届中国石油石化节能减排技术交流大会等;深层稠油的相关文献由331位作者贡献,包括吴永彬、赵欣、安申法等。
深层稠油
-研究学者
- 吴永彬
- 赵欣
- 安申法
- 邓宏伟
- 何亭
- 刘承杰
- 吴光焕
- 李秀峦
- 杨艳霞
- 王惠清
- 盖平原
- 石彦
- 谢建勇
- 贾庆升
- 陈新志
- 万海乔
- 徐赋海
- 杨斌
- 栾智勇
- 罗鸿成
- 赵明宸
- 逯国成
- 陈玉丽
- 于春生
- 于春磊
- 任波
- 何万军
- 刘亚明
- 刘尚奇
- 刘建伟
- 刘明
- 刘锐
- 吕芬敏
- 周翔
- 姜亦栋
- 姜延庆
- 孙业恒
- 孙古华
- 孙宝泉
- 孙洪军
- 孙琳
- 宫宇宁
- 尚跃强
- 崔彦立
- 廖伟
- 张云辉
- 张以根
- 张方礼
- 张礼臻
- 张紫军
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王小江;
谢俊辉;
王惠清;
陈新志;
阿地里;
闫婷婷
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摘要:
针对新疆油田吉7井区稠油定向井举升中存在的问题,成功研制了投捞电缆式潜油螺杆泵举升工艺。但该工艺在前期应用过程中出现联轴器断裂、动力电缆无绝缘、插接头组件对接困难等问题。经过反复分析,持续改进,采用低转速大扭矩永磁同步电动机替代传统带减速器电机,升级动力电缆和绞车的性能,有效解决了上述问题,同时研制配套的防砂控制阀,解决了停机后油管内砂子沉积在泵上端的问题,该技术整体应用效果良好,适用性更强。
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朱永贤;
张明敏;
张凯;
谢佃和;
汪小涛;
周洪涛
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摘要:
鲁克沁三叠系稠油油藏采用常温水驱开发,由于注入水黏性指进,开发效果逐年变差,为提高油田整体开发效益,开展了深层稠油油藏泡沫驱提高采收率矿场试验。根据油藏条件筛选出耐高温耐高盐起泡剂,结合其他矿场试验优化了发泡气体选择与注入参数,并在YD203井区采用段塞交替注入方式实施减氧空气泡沫驱矿场试验。YD203井区内19口井4年内见效率达到89%,整体含水下降39.5%,累计增油超过2.0万t,预计提高油田采收率6.8%。该研究对进一步提高鲁克沁深层稠油油田采收率、实现油田可持续发展具有重要指导意义。
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杨矞琦;
郭继香;
任波;
杨祖国;
刘磊;
邢钰;
秦天宝
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摘要:
针对深层稠油在井筒举升过程中形成油水两相混合流体造成举升困难的问题,采用高温高压垂直管流装置,实验研究了加入乳化降黏剂前后高温(30~130°C)、高压(0.1~50 MPa)条件下不同持水率稠油水两相流体的垂直管流压降规律,发现压降损失随持水率的增加逐渐增大,在相转换点附近达到最大值,发生相转换后,随持水率增加急剧降低.流速越大,压降损失越大,但当流速增大到一定值时,由于高流速下稠油的剪切变稀特性,压降增加趋于平缓.在高温高压实验数据基础上,依据前人模型,推导并修正得出稠油水两相压降计算模型,实验数据与模型拟合度达0.97以上,绘制了不同黏度稠油在不同油水比下的举升压差关系图版,为进一步精确预测含水稠油的井筒压降规律提供了新的方法.
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黄兆海
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摘要:
吐哈油田鲁X区块为深层稠油高盐水驱油藏,受层间、层内非均质性等因素影响,存在注水井指进现象突出,油井水窜严重及应用调剖体系效果差的问题,为此研究了一种具有耐盐、抗剪切、封堵率高、有效期长、驱替效果好的两段塞深部调驱剂,并提出了"近井调堵、远井驱油、先堵后调"的调堵、驱油结合的调驱思路.通过室内评价和现场实施表明:两段塞深部调驱剂黏损率小、封堵率达到90%以上,驱油效果好,可满足深层稠油高盐水驱油藏调驱需求.深部化学调驱技术的实施抑制了水窜优势通道,改善了油层吸水情况,扩大了水驱波及范围,增油效果明显,为同类油藏提高注水开发效果提供了一种新方法.
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邓春柏
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摘要:
深层稠油井生产过程中稠油上返到一定高度,会在井筒内形成较长一段稠油柱塞,导致生产井停产,在处理过程中按常规修井进行处理,作业效率不高,处理困难.采取改进井下工具、优选钻磨稠油工作参数及优化工作液等上返处理工艺技术,保证了修井作业的顺利、快速进行,取得了降低工期、减少投入的显著效果.
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张永;
裴玉彬;
杜华君
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摘要:
吐哈油田鲁克沁地区中区203区自注水开发以来,含水上升迅速,非均质性强,井组内水淹程度严重,驱油效率日益降低.为解决低采收率问题,自2015年4月开始实施氮气泡沫驱井组试验,利用氮气泡沫的调剖驱油作用,封堵优势水驱通道,扩大波及体积,提高驱油效率.目前203井组氮气泡沫驱试验取得成功,6口见效井至今累增油3.1万t,单井累增油5 166.7 t,含水下降50%,氮气泡沫驱增产技术对于提高深层稠油采收率具有重要意义.
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李飞鹏
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摘要:
春光油田春57井区白垩系稠油油藏,埋藏深、原油黏度大、储层物性差,常规稠油开采技术难以有效开采.为了探索该类深层稠油的经济有效开采技术,研究采用了二氧化碳与油溶性降粘剂组合吞吐降黏技术,并配套了井筒降黏举升等工艺措施.矿场试验表明,地层降粘措施有效解决了原油从地层流向井筒的技术难题,井筒降黏配套工艺有效改善了原油进泵难及举升困难的问题.试验井实现了连续稳定生产,日产原油2.5t,为中低渗深层稠油油藏有效动用提供了经验积累.
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张硕
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摘要:
研究区块油藏类型为高温、常压、低渗透、特稠油、岩性-构造油藏。目前其开发的主要难点是:埋藏深,注汽压力高,原油粘度高,渗流条件差。稠油不同于常规原油,由于粘度高,流动阻力大,难于用常规方法开采,一般需要采用热采工艺。稠油粘度对温度极为敏感,稠油渗流的启动压力梯度受储层渗透率、温度、地层原油粘度及沥青质含量影响。本文针对研究区块深层低渗稠油区块冷采产能低、热采注汽困难等问题,及其主要影响因素,开展了低渗稠油渗流规律的研究。
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王一平;
邓宏伟;
王传飞;
杨艳霞
- 《国际稠(重)油勘探开发技术论坛》
| 2017年
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摘要:
CO2在深层稠油中具有降粘优势,但其吞吐开发过程中的渗流规律需要深入研究.以物模实验为基础,在三维岩芯中模拟深层稠油直井CO2吞吐的开发过程,对实验模拟井的周期产量、压力变化以及产出油形态的阶段性变化规律进行探讨分析.实验研究表明,深层稠油CO2吞吐开发过程中的渗流规律存在阶段性变化,按照变化规律可划分为三个开发阶段:CO2回采泄压阶段、降压稳产阶段、稳压泄油阶段.
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王惠清;
金卫东;
陈新志;
石彦;
张辉
- 《第二届中国石油石化节能减排技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
准东吉7井区为普通稠油油藏,采用常规注水开发.因油藏埋深大、原油粘度较高,常规举升工艺存在举升困难、负荷大、泵效低、能耗高等问题.国产螺杆泵一般扬程有限、检泵周期较短.因此在吉7井区采用法国PCM螺杆泵举升,并通过技术配套,成功解决了该油藏采用常规抽油机井难开采的问题,为深层稠油冷采提供了一条新的途径,且应用效果好,目前已规模应用,经济效益显著.
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邬军;
万海乔;
黄黎明
- 《第十六届五省(市、区)稠油开采技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
鲁克沁油田深层稠油油田发现于1995年,由于油层埋藏深(2500~3400m),开发难度大,只有部分单井投入试采,2000年部分区块投入开发,2003年投入注水试验,存在单井产量及采油速度低等问题.自2005年开展超深稠油天然气吞吐矿场配套技术攻关研究以来,一直未能进行现场规模应用.2005-2008年共开展12口井18井次的吞吐试验,平均单井净增油175t.油田开发技术人员通过边开发、边研究、边试验、边推广的思路,逐步形成了一套成熟的天然气吞吐开发技术,该项矿场试验成果解决了单井产量及采油速度低等问题,2010-2011年共开展了50井次的矿场应用,规模推广后取得了显著的增油效果和经济效益.
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罗鸿成;
谢建勇
- 《第十六届五省(市、区)稠油开采技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
吉7井区具有丰富的深层稠油资源,原油黏度对温度敏感,储层具有强水敏性,油藏一次采收率低.通过深层稠油油藏注水可行性研究,用不同经验公式预测了注水采收率.然后开辟了注水试验区,对储层水敏性防治、地层压力恢复、储层温度变化及注水生产特征进行了全面评价。最后总结了深层稠油注水的特点,为吉7井区整体开发提供一定理论支持。
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谢建勇;
陈新志;
石彦;
刘剑飞;
王鹏
- 《第十六届五省(市、区)稠油开采技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
准东地区深层稠油储量约为6000×104t,吉7井区成为产能建设的重点区块,具有埋藏深、低渗、水敏、出砂等特点,由于多种开发难题的组合,使油田开采难度增大.为实现准东地区深层稠油的经济有效开发,先后开展了空心环流泵过泵电加热工艺试验、深层稠油螺杆泵举升技术试验等,通过对比,优选螺杆泵为主体举升工艺,并针对油田开发中的"水、气、砂、蜡"四大难题,配套完善螺杆泵工艺.通过技术配套,一方面解决了吉7井区深层稠油的举升难题;另一方面也取得了良好的节能效果,为准东稠油的后续开发提供了技术保障.
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邓强;
刘建伟;
龚万兴
- 《第十六届五省(市、区)稠油开采技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
稠油油藏的开发一直以来以热采技术占主导地位,压裂通常以辅助注气等措施存在.吐哈油田鲁克沁稠油区块具有超深、超稠的特点,通常所采用的热采技术由于深度原因效果有限,这就推动了该区块的压裂技术发展,前期压裂在降低压裂液伤害、提高裂缝导流能力方面做了大量探索试验,未能取得突破.在近几年精细化改造、体积压裂思想的启发下,针对储层厚度大的特点,创新思维,打破传统以层为单位的分层压裂思想,提出了层内分段压裂改造新思路,通过在工具与工艺上开展针对性的研究,现场试验取得成功,压裂效果取得较大突破,为区块单井产量的稳定与提升提供了新的强有力的保障. 层内分段压裂技术是以厚层精细化改造为方向,提高储层纵向上动用程度,打破以层为单位的分层压裂改造思想,整体上以实现多裂缝为目的,裂缝内提高铺砂浓度与提高支撑剂有效利用效率,从而实现增产目的。井筒内通过优选K344封隔器,并进行改进完善,配套防砂卡工具、反循环开关、安全接头、水力锚等配套工具实现分段。形成了可靠性高、抗风险能力强、现场适应性较好的分段压裂管柱组合,满足2-3段压裂施工。储层内通过裂缝形态控制实现分段压裂,优选采用工艺参数优化、压前预处理、射孔段优选等措施控制裂缝高度,最大程度降低裂缝间干扰,达到分段的目的。现场实施效果表明,增产量取得了显著的进步,压裂有效率为96. 2%,压后单井日增油6.3t,日产油6.9t。中区老井压裂是前期压裂效果的1.77倍,西区老井压裂是前期压裂效果的1.83倍,分段压裂增产优势明显。
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