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淬火裂纹

淬火裂纹的相关文献在1983年到2022年内共计307篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、公路运输 等领域,其中期刊论文261篇、会议论文33篇、专利文献25047篇;相关期刊127种,包括黑龙江科技信息、理化检验-物理分册、钢管等; 相关会议28种,包括2015第六届先进节能热处理技术与装备研讨会、第十四届全国金相与显微分析学术年会、第10届中国热处理活动周暨中国热处理技术路线图论坛等;淬火裂纹的相关文献由708位作者贡献,包括孙盛玉、刘柯军、徐香秋等。

淬火裂纹—发文量

期刊论文>

论文:261 占比:1.03%

会议论文>

论文:33 占比:0.13%

专利文献>

论文:25047 占比:98.84%

总计:25341篇

淬火裂纹—发文趋势图

淬火裂纹

-研究学者

  • 孙盛玉
  • 刘柯军
  • 徐香秋
  • 秦会常
  • 苏瑛
  • 袁鹏斌
  • 赵慧敏
  • A·M·鲍威尔
  • A·阿科斯塔
  • D·P·穆雷尔
  • 期刊论文
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    • 陈启略; 贺新星; 陆杰实
    • 摘要: 某公司汽车发动机SAE1538MV钢曲轴磨削后经磁粉探伤发现连杆颈有裂纹。对开裂的曲轴进行了宏观分析、化学成分分析、力学性能测定、金相检验、表面淬火宽度和深度检测,以查明其开裂的原因。结果表明:该曲轴的化学成分、淬火宽度均符合要求,但有异常铁素条带,淬火深度是要求值的3倍,说明曲轴开裂是锻造和表面淬火工艺不当造成的。
    • 褚明志; 曾云玲
    • 摘要: 汽车横向稳定杆是一种在车身倾斜时使车身保持平衡的一种辅助弹性元件。在生产使用接近2万支后,突然发生零公里断裂。通过对断口形貌、原材料、生产工序过程、金相组织及力学性能等方面进行分析,结果表明:稳定杆为沿晶脆性断裂,通过对过程记录文件的查看确定断裂的根本原因是淬火冷却介质温度太低,冷却速率过快导致了淬火开裂,降低了零件强度及承载能力,且在后续过程中未进行必要的检测,最终导致在整车动态试验过程中发生断裂。同时对多种可能原因进行验证,肯定了对产品失效原因的判断,建议管控淬火工艺过程,并对产品进行无损检测,保证产品质量。采用优化工艺后未再发生断裂事故。
    • 张坤; 骆文锋; 郭小童; 黄凯; 朱刚
    • 摘要: 对直径为8mm的密封螺塞用锻造正火态45钢棒进行(750~880)°C×15min淬火和550°C×30min高温回火处理,研究了不同淬火温度下试样的显微组织、断口形貌和硬度,分析淬火温度对开裂的影响,并对热处理工艺进行优化。结果表明:当淬火温度为750,780°C时,淬火后试样均未发生开裂,而当淬火温度为800~880°C时均发生了开裂;随着淬火温度的升高,组织中铁素体减少,晶粒尺寸增大,硬度先升高后降低;在800~830°C淬火时,淬火开裂的原因为过冷奥氏体在马氏体转变相区冷却速率过大,组织应力在试样外层集中,裂纹以沿晶和穿晶混合方式扩展;在850~880°C淬火时,淬火温度较高,晶界弱化,在组织应力与热应力的共同作用下裂纹沿晶界扩展。在830°C淬火前增加3~5s室温缓冷工序再回火后45钢既可获得最佳的回火索氏体组织与较高的硬度,又可避免淬火开裂。
    • 周武风; 董娜; 戴木海; 徐周珏; 李勇; 蒋敏; 李想军; 吕晨
    • 摘要: 30CrMnSiA支臂零件在机加工和热处理后,经无损探伤检验发现在零件轴线多处有裂纹存在。为明确支臂零件裂纹产生的原因,通过宏观观察、金相组织分析、微观观察和能谱分析、力学性能测试、化学成分分析等试验手段进行分析,并与原材料进行对比。结果表明:该零件材料的微观组织不均匀,容易产生较大的组织应力,异常的带状组织分布方向与裂纹扩展方向一致;裂纹主要位于零件截面尺寸变化处,因筋条的尺寸变化而造成的淬火冷速不一致,导致裂纹处存在较大热应力。经分析可知,零件裂纹均为淬火裂纹,零件原材料带状组织不均匀和零件形状尺寸变化较大等综合因素导致该零件淬火时容易产生淬火裂纹
    • 陈亮; 徐浩杰; 刘丽; 姚良
    • 摘要: 某4340钢齿轮在试验台上运行4 h后发生断齿,通过宏观观察、渗透检测、磨削烧伤检测、金相检验、化学成分分析、非金属夹杂物评定、平均晶粒度评定、硬度测试、渗氮层深度测定、扫描电镜和能谱分析对齿轮断齿原因进行了分析。结果表明:由于齿轮在运行前已存在淬火裂纹,在齿轮运行过程中啮合受力,裂纹扩展导致断齿。
    • 谢允钏; 何西样; 孔孟泽; 王孟; 孔淑萍
    • 摘要: 通过对42Cr Mo高强度合金钢枢轴调质裂纹进行宏观观察、化学成分分析、金相组织检测,研究调质工件开裂的原因。结果表明:故障件轴部过渡区处裂纹位置断口心部呈现褐色,是由氧化造成的,表明该件调质淬火前心部已存在裂纹,调质时因组织应力及热应力影响而造成裂纹扩展。根据对排查出异常件进行分析,试样存在明显带状组织,且内部存在多处锻造裂纹,因此推断锻造因素造成的工件内部裂纹及带状组织是引起工件开裂的主要原因。
    • 张勇; 孙永鹏; 米佩; 刘莹
    • 摘要: 矿用压板在调质淬火过程中发生孔部位批量开裂情况,从材料化学成分、热处理工艺、裂纹宏观、微观组织、产品结构等方面对开裂原因进行了分析,并通过优化加热方式、冷却方式及工艺流程的方法解决了压板淬火开裂问题。
    • 柳鹏; 赵士刚; 裴洪磊; 吴广磊; 高曦; 张笑康
    • 摘要: 为了探明调质后42CrMoA曲轴齿轮法兰盘处开裂的原因,本文对开裂部位的化学成分、裂纹形貌和夹杂物等进行观察和分析。结果表明:曲轴齿轮法兰盘处开裂为淬火裂纹;材料的淬透性提高,淬火冷却速度过快,曲轴毛坯结构设计不合理以及表面加工粗糙是造成淬火裂纹的主要原因,并提出了改进措施。
    • 张俊花; 陈廷树; 康学勤
    • 摘要: SUP9A钢板弹簧在台架疲劳试验中出现断裂,为分析开裂产生的原因,寻找预防措施,采用断口观察、化学成分测试、力学性能测试、微观组织检验等方法对开裂样品进行检验和分析。结果表明:热处理时产生的裂纹是钢板弹簧疲劳试验断裂的主要原因;由于原材料中存在网状铁素体和晶粒粗大,为此在淬火过程中产生裂纹,因此应制定严格的原材料验收标准,提高原材料质量。
    • 孙后金; 刘春明; 孙亚平; 孙少楠
    • 摘要: 通过光谱分析化学成分、试样及裂纹宏观形貌分析、微观组织及晶粒度分析和扫描电镜分析,对加工完成品包装或装配阶段存在的纵向裂纹的锥齿轮22CrMoH钢进行了开裂原因分析.结果表明裂纹起源于V型花键皮下约2~3 mm处,结合其形态判断该裂纹属淬火裂纹.
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