液压驱动
液压驱动的相关文献在1980年到2023年内共计5297篇,主要集中在机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术、矿业工程
等领域,其中期刊论文752篇、会议论文50篇、专利文献468075篇;相关期刊387种,包括农机化研究、石油矿场机械、工程机械等;
相关会议46种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、2014年全国水电站机电技术学术讨论会、第九届中国系统建模与仿真技术高层论坛等;液压驱动的相关文献由10009位作者贡献,包括高桥究、竹林圭文、森和繁等。
液压驱动—发文量
专利文献>
论文:468075篇
占比:99.83%
总计:468877篇
液压驱动
-研究学者
- 高桥究
- 竹林圭文
- 森和繁
- 石川广二
- 中村夏树
- 何伟
- 肖公平
- 钓贺靖贵
- 陈学福
- 胡磊
- 孙贝
- 房增亮
- 肖连平
- 陶永
- 高进芃
- 刘杰
- 焦生杰
- 覃志明
- 邵玉刚
- 中村刚志
- 李贻斌
- 陈永亮
- 刘旭冉
- 荣学文
- 菅野直纪
- 闫永生
- 陈晏育
- 俞滨
- 耿晔唅
- 赵月芬
- 一村和弘
- 李伟
- 李俊
- 赵建华
- 前川智史
- 张伟
- 王伟
- 王杰
- 王磊
- 黄冰
- 前原太平
- 土方圣二
- 堀直人
- 张剑
- 张勇
- 张强
- 洪伟
- 苏岩
- 解方喜
- 刘伟
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马强维
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摘要:
本文以液压翻转式吊卡的研制方案作为研究主体,针对现有设备的结构组成、技术方案设计与基本工作原理进行详细分析,围绕自锁机构、旋转机构、补心机构的设计环节进行关键技术的应用,并综合运用翻转机构优化、液压系统优化与控制技术优化方案实现对现有设备的改良创新。观察仿真测试与试验结果可知,经由优化设计后吊卡内部各机构均实现安全稳定运转,满足自动化作业与远程控制功能,为钻井作业工具的自动化发展提供宝贵参考价值。
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摘要:
近日,振华重工为宝胜长飞建造的一艘1200吨自升式风电安装平台和一艘4000吨全回转起重船在振华重装开工。1200吨自升式风电安装平台,船长90米,型宽40.8米,型深约7.5米,最大作业水深50米。该船型呈箱体,带有四个圆形筒式(圆柱形)桩腿,抬升驱动方式为“液压驱动”,每个桩腿下端带有桩靴。艏艉各设有2台全回转推进器,艏部右舷设1200吨绕桩式全回转起重机,主要用于12兆瓦及以下风电机组设备安装。
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尤晓东;
魏传省;
白伟;
张旭
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摘要:
为提高免耕播种机的苗带秸秆清理效果、减少清秸装置的动力浪费,利用运动学分析探究了清秸装置转速与免耕播种机作业速度之间的关系,设计液压驱动弹齿式清秸装置转速控制系统,实现清秸装置转速与作业速度的匹配。
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李萌;
周毅;
华先亮;
周斌;
孙冰
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摘要:
面对恶劣海况条件,常规海上LNG(液化天然气)软管输送与转接驳装置已无法满足装卸作业条件的技术要求,为满足海上LNG软管输送与转接驳装置能在不同船舶、不同海况下安全可靠输送控制的需求,设计了一种基于冗余PLC控制、船舶位置检测装置、液压驱动的主动紧急脱离控制系统。试验表明该系统能较好地满足相关设计要求,具有很好的适用性。
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张红梅;
陈博;
李康;
李顺利;
朱晨辉;
王万章
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摘要:
为解决玉米田间作业车行驶不稳定、平衡性差的问题,设计一种双泵双伺服阀控液压马达行驶系统,双泵供油可降低油路干扰,反馈式PID算法控制双伺服阀精准调整驱动轮转速以提高作业车行驶稳定性。利用AMESim软件对单、双泵两种供油方式进行仿真分析。仿真结果表明,负载恒定变速直线行驶时,单、双泵供油最大同步误差分别为2.6%、2.2%;单侧负载变化定速行驶时,单、双泵供油最大同步误差分别为16.8%、8%;单侧负载变化变速行驶时,单、双泵供油最大同步误差分别为37.76%、14.3%;负载恒定转弯时,单泵供油马达转速达到设定值较慢且有波动。在液压驱动系统试验台上对双泵双伺服阀控液压马达行驶系统在实际工况下转向和直线行驶性进行模拟。结果表明,单通道转弯时马达转速接近期望值;双通道控制直线行驶时,两组马达变化趋势相同,系统同步误差为3.06%,验证了双泵双伺服阀控制田间作业车的行驶性能是可行的。
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师明杰;
程明;
张士宏;
VLADIMIR Petrenko;
GRAZHINA Valerievna Kozhevnikova
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摘要:
为满足楔横轧工艺研究的需要,推动板式楔横轧机在我国的应用与发展,中国科学院金属研究所与白俄罗斯科学院物理技术研究所共同开展了高精度板式楔横轧机(IM500)的研制工作。IM500轧机采用卧式水平结构和液压驱动的单板可动设计方案,由主体机械结构、液压站、电控柜三部分组成。在主体机械结构方案设计过程中,采用有限元模拟方法进行同步校核优化。在IM500轧机上,分别采用45钢、GH4169、TC11三种材料进行楔横轧实验。结果表明该轧机具有轧件尺寸精度高、维护和更换零部件方便、自动化程度高等突出优点。
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张文广;
陆瑶;
王维建;
尹德斌;
马艳华
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摘要:
重型燃气轮机是能源高效转换与清洁利用系统的核心动力装备。为确保重型燃气轮机的安全、稳定运行,以双连杆型进口导叶(IGV)系统为研究对象,进行分析建模与故障仿真研究。首先,对IGV系统进行机理分析,建立了液压驱动部分和机械传动部分的动力学模型。其次,基于模块化建模方法,在Simulink中搭建了非线性IGV系统仿真模型,并将IGV仿真模型输出与燃机电厂IGV历史运行数据进行对比。最后,对典型故障进行故障机理分析,分别建立了各类故障的动力学模型,并在Simulink中搭建了故障仿真模型。仿真结果表明,所建IGV系统模型能准确反映IGV角度跟随负荷的变化,与电厂实际运行数据一致;IGV系统故障模型与故障机理分析基本符合,具有较高的准确性。建模与故障仿真具有良好的研究前景,为燃气轮机IGV系统的动态分析和故障诊断提供了重要技术参考。
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薛艳飞
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摘要:
为解决胶带机传动驱动控制系统在满载、超载工况下的启动延时、冲击大等问题,在对胶带机双动力合成系统基本原理分析的基础上,分别设计了基于恒压频比调速原理的电机变频调速系统和液压驱动系统,并完成了双动力合成装置的设计,并基于AMESim软件对胶带机双动力合成系统的动力输出性能进行仿真分析,得出可观的控制效果。
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张鑫;
王守城;
易炳辉
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摘要:
环卫垃圾车上料机械手是一种车载式垃圾桶内垃圾收集设备,由推出机构、抓取机构、提升反转机构、开合箱盖机构组成,采用液压驱动方式,以PLC作为控制器。根据系统整体的流程,保证各个机构动作相互协调,设计出系统的液压系统原理图,对各个子系统的工作原理进行介绍,得出电磁铁的动作顺序。绘制出控制系统的流程图,分配输入输出接口,设计PLC控制接线图,编写控制梯形图程序。最终,通过环卫垃圾车上料机械手的自动化控制,实现垃圾桶内垃圾的收集装车。
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WANG Jianfeng;
王建锋;
BU Chen;
卜忱;
TAN Hao;
谭浩
- 《2017年(第三届)中国航空科学技术大会》
| 2017年
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摘要:
介绍了应用液压驱动形式构建风洞动态试验控制系统的软硬件设计方法,包括液压马达、伺服阀的参数计算及选型,液压伺服位置控制系统设计方案,基于前馈控制和模糊比例-积分-微分(Proportion-Integration-Differentiation,PID)控制算法的设计思路,简谐运动的实现方法等.通过试验数据分析,该套系统在50/2.5Hz和400/0.8Hz以下的振幅/频率组合指标运动下,满足幅值差10%和相位差10.以内的控制指标要求,同时分析得到伺服阀死区特性是运动频率对指标造成影响的主要原因,并得出了基于液压驱动的动态试验系统较传统电机驱动系统的优缺点.
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Wu Guangwei;
武广伟;
Fu Weiqiang;
付卫强;
Dong Jianjun;
董建军;
Cong Yue;
丛岳;
Meng Zhijun;
孟志军
- 《国际农业与生物系统工程学会第十八届世界大会暨中国农业机械学会第十次全国会员代表大会》
| 2014年
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摘要:
针对我国缺乏农田水渠开沟专用装备的现状,设计了1 KY-40型液压驱动农田水渠开沟机.该设备采用牵引式结构,开沟作业的动力由独立的液压系统提供,利用液压马达带动开沟刀盘旋转,开沟刀盘能同时实现切土和抛土的功能,开挖出梯形截面水渠.同时,设备集成了GPS拖拉机自动导航系统,提高了开沟直线度.田间试验结果表明,在土壤含水率15.8%,土壤坚实度0.31 MPa情况下,样机作业速度能够达到0.12 m/s,开沟深度407 mm,梯形断面的沟面宽度984 mm,沟底宽度305 mm,开沟深度稳定性可以达到97.1%,在使用拖拉机GPS自动导航的情况下,开沟最大直线偏差能控制在90 mm以内,机具能够稳定地一次性开挖梯形断面水渠,设备在北京、江苏、黑龙江等地开展了田间试验,均能在当地土壤条件下完成梯形截面水渠的开沟作业.
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Chen Yongchang;
陈永昌;
Cao Xinjie;
曹新杰;
Zhi Shanjie;
职山杰;
Liang Yong;
梁勇
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
本文对DCMC型自行式液压模块车的研发背景、技术性能、创新点进行了介绍。宝钢工程技术集团苏州大方公司以宝钢股份3、4号高炉原地快速大修炉体运输工程为契机,研制了载重量达10000t级的DCMC型自行式液压模块车(简称:C型模块车),该模块车具备超大载重、模块化、智能化、多模式转向等特点,大幅缩短了高炉停炉时间(3号高炉停炉时间仅为76天),节约了高炉大修成本。该模块车成功替代了进口产品,打破了国外厂商对万吨级运载装备的技术垄断。同时作为超大型海工平台、大型船体的核心运载装备,必将助力我国冶金、海洋工程等行业的快速发展。C型模块车由多个6轴线模块、4轴线模块及动力模块(PPU)组合而成。模块车采用CAN总线微电控制,液压驱动行走,液压独立转向方式,最大组拼规模可达到1000轴线,最大载重量可达2万吨。每个单元模块均设置驱动桥1~2轴线,即动力分散布置,每两轴线设置一套转向、行走驱动控制装置,即分布式控制。在设置在PPU上的主控单元统一协调控制下,多达上千轴线的并车系统可以实现同步行走、多模式转向、平台升降等动作。
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尹伟龙;
崔广志;
王道臣
- 《第九届中国系统建模与仿真技术高层论坛》
| 2014年
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摘要:
某起竖系统受力复杂,液压冲击及变负负载影响起竖系统动态特性及起竖平稳性.本文利用AMESim软件建立起竖系统液压模型,利用Simulink软件设计控制策略,通过AMESim与Simulink联合仿真接口,对起竖系统动态过程及起竖平稳性进行仿真.通过对仿真结果进行分析,对起竖系统起竖过程中恒功率泵输出特性、油缸推力、起竖角度、变负负载控制特性等系统参数有了定量的了解,研究结果可以为起竖系统液压驱动、控制策略的设计和优化提供参考.
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李冬军;
杨程
- 《中海油田服务有限公司油田技术事业部2013年科技论文报告会》
| 2013年
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摘要:
南海西部随钻测井工况恶劣,可能会导致CTN中子源丝扣卡住,因此在使用卸源杆拆卸的过程中会引起中子源外六方变形,导致无法进行常规拆卸。针对这个问题,本文提出一种利用液压驱动的六方钳,能短时间,较长距离内完成中子源外六方夹紧并进行拆卸工作。减少中子源强辐射伤害的危险,同时提高退口拆卸效率。
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徐生双
- 《第四届国内外水泥行业安全生产技术交流会》
| 2017年
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摘要:
公司二线5000t/d生产线配套的篦冷机为成都院设计的第四代SCH426R篦冷机,额定产量为5500t/d,设有8组篦床模块组,每个篦床模块组由4个篦床床模块组成,每个篦床模块由两个串接在液压缸驱动,每个篦床模块组单独配有一套液压泵供油,每个篦床模块由一个比例阀控制液压缸往复运动,各模块相对独立运行,液压系统共有9台液压泵和1台循环冷却泵.这在祁连山系统内生产线上是首次使用,故可借鉴的使用经验很少.该篦冷机自投用以来,一直问题不断,尤其在2016年度问题最多,篦冷机平均故障间隔时间2.5天,严重影响了水泥窑的正常生产.经过多次与生产厂家技术人员沟通,了解和学习国内类似篦冷机使用企业的经验,制定了详细计划,于2016年11月进行技改和全面维护,自2017年3月投产运行至今,连续运行100天以上,没有再出现过故障,系统运行平稳,二线窑产量维持在5800t/d.下面就该篦冷机存在的问题和使用维护经验做一简单介绍.