液压锁
液压锁的相关文献在1988年到2022年内共计698篇,主要集中在机械、仪表工业、矿业工程、公路运输
等领域,其中期刊论文112篇、会议论文3篇、专利文献341552篇;相关期刊69种,包括科技与生活、林业机械与木工设备、冶金动力等;
相关会议3种,包括中国公路学会筑路机械分会2011年(第19届)学术年会、中国公路学会筑路机械分会2010年学术年会、中国宇航学会发射工程与地面设备专业委员会学术会议等;液压锁的相关文献由1451位作者贡献,包括刘勇、吴红旗、管燕梅等。
液压锁—发文量
专利文献>
论文:341552篇
占比:99.97%
总计:341667篇
液压锁
-研究学者
- 刘勇
- 吴红旗
- 管燕梅
- 倪洪贵
- 张勇
- 李瑞川
- 肖光宇
- 胡祖尧
- 郭凯
- 叶廷璧
- 杨志宏
- 潘勇
- 王江山
- 王江海
- 许强
- 贾玲玲
- 黄昆
- 何寥
- 刘少刚
- 刘纪明
- 吴伟峰
- 吴晓春
- 吴超
- 周乔
- 周城
- 唐忠林
- 姚磊
- 宋建鑫
- 张伟华
- 张旭
- 张龙飞
- 曾杏
- 朱先勇
- 杨利奎
- 杨华勇
- 汪敏
- 沈雪
- 潘方冬
- 王亮
- 竺旭曙
- 肖平
- 胡浩龙
- 邬丹
- 郑冠慧
- 郑大勇
- 阴正锡
- 陈建有
- 陈磊
- 陈轶杰
- 鞠海洁
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祝传亮;
曹国帅;
郑洪国;
黄超;
赵昌锋;
张学禄
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摘要:
针对某发动机在耐久试验中出现的活塞环岸断裂故障,对故障活塞进行结构强度计算、物理性能和铸造缺陷检测,确定故障原因为发动机形成液压锁;分析造成发动机液压锁液体来源,总结不同液体造成的液压锁判定方法,分析液压锁导致的活塞失效模式.结果表明:冷却液、机油和燃油是形成发动机液压锁液体的主要来源;可以通过活塞表面外观、活塞顶面积碳和发动机性能判定形成液压锁的液体类型;液压锁可以导致活塞环岸断裂和活塞顶面开裂等故障.该研究可以为液压锁形成分析提供参考.
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陈磊
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摘要:
高空车支腿液压控制典型要求为集成化、低成本、简单可靠,本文提出针对典型负载进行匹配,运用Amesim仿真工具合理分析支腿运动过程中的液压锁振动问题,并使用HCD模块找出可行的解决方案,实现在多路换向阀组上集成解决问题的方案.
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袁东;
史辉云;
张丽;
刘向阳;
段培勇
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摘要:
随着液压调平系统调平精度要求的提高,对调平结束后水平精度也有不超过一定变化范围的要求.由于油液的热涨冷缩特性、液压锁的渗漏使支腿液压缸活塞杆位移发生变化,对平台的水平度有较大的影响.针对油液的热胀冷缩、渗漏对平台水平度保持的影响进行分析,并提出减少水平度变化的改进措施.
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严山钦;
郭辉;
李薇;
王奉龙
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摘要:
液压锁是舱门收放系统的主要部件,是控制舱门开启、关闭的液压执行元件,文中针对液压锁油液微量泄漏故障,采用质量工具,分析问题,确定根本原因,验证实施.分析出故障原因是由飞机舱门控制系统液压执行元件双向液压锁中胶圈密封性能降低而造成.确定密封件分模面质量问题是油液微量泄漏的直接原因,通过工艺改进可有效降低油液微量泄漏发生的频率.文中分析故障的方法,同样可借鉴于其他零部件故障分析.
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祝帅;
董崇军
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摘要:
皮带运输是煤矿原煤运输的重要工具,在煤矿井下应用非常广泛,胶带输送机在使用过程中经常发生输送带跑偏现象,皮带磨损严重,不但减少使用寿命还影响正常生产,以往采用人工调整和简单的挡轮强制限制皮带跑偏,劳动强度大,效率低,浪费人工。以往调偏装置在调整后不能定位,针对这种问题研发了胶带输送机自动调偏定位装置,该装置采用两侧竖立抗跑偏小辊带动油泵产生压力,调整油缸位置达到调整托辊位置自动调整皮带,并用液压锁锁住油缸防止托辊受力转动。
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陈思远;
黄春生
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摘要:
机场飞机加油车的平台升降液压锁容易损坏,影响飞机加油车的正常使用。为了降低飞机加油车液压锁的故障率,提升车辆可靠性,使用FMEA方法对液压锁进行分析,根据分析结果提出了合理改进方法。
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唐海斌;
吴广丰;
刘军;
刘永军
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摘要:
换轨车作业装置在下降过程中液压系统有明显振动和噪音,会严重影响换轨车作业质量和设备安全.针对上述问题,对液压系统产生的振动现象进行了理论分析,得出液压锁控制口压力不稳和出口压力过高是引起振动的原因.由此提出改变节流堵安装位置的方法来消除振动,同时运用AMESim软件对其液压系统进行建模及仿真分析,得到了液压锁和油缸的动态特性曲线.结果 表明,改变节流堵位置后,解决了液压锁出口压力过高问题,液压系统振动得以消除.经试验验证与分析一致,对换轨车液压系统进一步研究提供参考及指导.
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张传胜;
秦宇飞;
赵利锋
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摘要:
设计一种"负载补偿控制方法+变增益PID"的控制方法,采用该方法能消除机械手自身构件重力、 末端负载力对控制系统的影响,消减抖动现象,提高系统稳定性,解决串联液压机械手在运行过程中出现的液压阀关闭延迟和不稳定性及系统抖动等问题.通过理论与实践的结合,利用所设计的控制算法对液压伺服系统参数、 控制方法进行完整测试及识别,彻底解决液压伺服系统存在的抖动、 爬行等问题,实现机械手的高精度控制.