油水比
油水比的相关文献在1985年到2023年内共计14696篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、化学
等领域,其中期刊论文72篇、会议论文6篇、专利文献14618篇;相关期刊60种,包括大庆师范学院学报、中南民族大学学报(自然科学版)、科学技术与工程等;
相关会议6种,包括2009年第三届油气田开发技术大会、第30届全国聚氯乙烯行业技术年会、中国化工学会2001年石油化工学术年会等;油水比的相关文献由27105位作者贡献,包括钱海荣、张涛、不公告发明人等。
油水比—发文量
专利文献>
论文:14618篇
占比:99.47%
总计:14696篇
油水比
-研究学者
- 钱海荣
- 张涛
- 不公告发明人
- 吴应湘
- 周兴平
- 黄秋月
- 王磊
- 张军
- 张勇
- 杨勇
- 李军
- 李伟
- 杨敬民
- 王勇
- 王强
- 冯琳
- 刘伟
- 王军
- 仝宝旺
- 戴永锋
- 刘洋
- 王涛
- 李增亮
- 罗浩
- 刘娜
- 张伟
- 刘军
- 张杰
- 杨海军
- 王胜
- 刘兴斌
- 刘超
- 刘勇
- 史仕荧
- 李明
- 江雷
- 蒋明虎
- 赵立新
- 刘同雷
- 李健
- 李勇
- 李强
- 王飞
- 刘敏
- 唐新德
- 张强
- 李斌
- 刘国军
- 刘波
- 张华
-
-
周宗丰;
赵晴;
高光宇;
刘锋
-
-
摘要:
为有效改善煤泥浮选效果,节约浮选药剂用量和控制设备输入能量,利用高速动态分析系统及单槽浮选机,对药剂的乳化分散效果与浮选精煤灰分、可燃体回收率等指标进行了对比分析。结果表明:在搅拌转速为1900 r/min、油水比为2∶1时,乳化效果最佳,在此条件下,精煤灰分降低2.81个百分点,可燃体回收率增加4.83个百分点。该研究可为实际生产中的药剂与输入能量的节约提供理论指导,有助于提高经济效益和社会效益,实现碳减排。
-
-
廖建军;
李华斌;
邓金玭;
何刚;
郭程飞
-
-
摘要:
微乳液因其优良特性被广泛应用于三次采油、化妆品、食品工业等领域。为了探究阴/阳离子表面活性剂复配微乳液体系的相行为影响因素,研究了SDBS与(C_(12)-4-C_(12))Br_(2)的最佳摩尔比以及盐度、表面活性剂质量分数、油水比的影响。研究表明,对于SDBS-(C_(12)-4-C_(12))Br_(2)/正丁醇/Na Cl/水/煤油体系,增溶参数随着SDBS与(C_(12)-4-C_(12))Br_(2)摩尔比的增加呈现先增加后减小的趋势,最终确定SDBS与(C_(12)-4-C_(12))Br_(2)的最佳摩尔比为0.7∶1。盐扫实验中,随着Na Cl质量分数的增加,体系呈现出Winsor Ⅰ型→Winsor Ⅲ型→Winsor Ⅱ型的相态转变。油扫实验中,随着油水比的增加,当Na Cl质量分数较低时,体系发生由胶团溶液到Winsor Ⅰ型的转变;当Na Cl质量分数足够高时,体系呈现出Winsor Ⅱ型→Winsor Ⅲ型→WinsorⅠ型的相态转变。此外Winsor Ⅲ型微乳液形成和消失所需要的油量随着NaCl和复合表面活性剂的质量分数增加而增加。
-
-
徐向前;
李蕾;
李茂;
张涛;
王兆雷
-
-
摘要:
为直观显示油气田撬装中罐体内油水体积,进行了智能型罐体内液体计量显示设计。采用电容法检测介电常数,根据液体的介电常数随油水比的不同发生变化,实时动态计算和显示油水比。在罐体的管道入口处检测流入罐体内的含水原油的油水比。结合罐体的几何尺寸和液面高度,完成罐体内油水的液体的体积计算和显示。采用ESP8266完成油水比检测、罐体内油水体积计算和数据显示。该设计具有直观、实时、动态显示的特点,方便现场工程技术人员掌握罐体内的油液体积。
-
-
-
郭永宾;
管申;
刘智勤;
彭巍;
徐一龙
-
-
摘要:
涠洲W油田涠二段易垮塌地层所用常规油基钻井液油水比和破乳电压低,乳化状态稳定性不够,易引起地层泥页岩水化分散,给井壁失稳和储层保护造成困难.在分析涠二段硬脆性灰色泥岩垮塌机理基础上,通过提高油水比来提高钻井液的乳化稳定性、优化复合粒径封堵材料,构建了全油基强封堵钻井液体系.室内性能评价结果表明,优化后的全油基钻井液乳化稳定性强,塑性黏度小、滤失量小、封堵承压效果好,抗水和土污染能力强.全油基强封堵油基钻井液体系已在涠洲W油田11口定向井中取得成功应用,解决了超千米长裸眼涠二段易垮塌地层井壁失稳问题,同时储层保护效果良好.本文研究成果可为类似硬脆性泥页岩易垮塌地层钻进和储层保护提供借鉴.
-
-
吕晓平;
田径;
王向阳;
夏宏伟;
范宇
-
-
摘要:
目前关于钻井液润滑性能对油套管磨损行为影响的研究较少.为此,以G105钢和2Cr13钢为摩擦副,通过销盘摩擦试验研究钻井液油水比对石油套管摩擦学性能的影响.对套管磨损率、摩擦因数、表面形貌以及磨损产物进行分析,得到了不同油水比下套管的磨损机理:增大钻井液油水比可以显著减轻套管磨损;随着油水比从0增加到5,磨损率和平均摩擦因数呈现先减小后增大的趋势;油水比为0~3时套管主要磨损机制为磨料磨损,油水比为3~5时套管主要磨损机制为腐蚀磨损;低油水比下(小于3),犁沟是销盘表面主要磨损形貌;高油水比下,小孔和裂纹是销盘表面主要磨损形貌;过高的含油量会阻止摩擦热损失,导致钻井液温度迅速升高、Cl-活性显著增强,从而加剧腐蚀磨损.为防止2Cr13石油套管在使用过程中过度磨损,推荐钻井液油水比为3左右.研究结果可为减轻套管磨损以及降低钻井风险研究提供一定的指导.
-
-
马双政;
张耀元;
南源;
陈金定;
王冠翔
-
-
摘要:
针对油基钻井液在现场钻井作业出现返排出泥球和井壁冲洗效果不佳等问题,本文通过室内实验对海上油田现场油基钻井液进行了油基钻井液体系优化研究,通过增加有机胶体量,以提高钻井液粘切和封堵性;提高油水比为95:5和水相CaCl2浓度至30%,以增强抑制性;采用重晶石沉降体积法优选润湿剂C-2,其加量1.6%具有很好的润湿性;改进了高油水比油基钻井液滚动回收率性能评价方法,优化后滚动回收率可达92.68%,真实反映了油基钻井液的优异抑制性能.优化后的油基钻井液体系在现场应用后的性能平稳,起下钻顺利,未出现泥球,钻井液性能满足了优快作业需求.
-
-
黄志江;
吕孝飞;
赵会军;
宋琳琳;
杨草来;
张建龙
-
-
摘要:
研究油水两相流在颗粒多孔介质中的流动阻力特性,建立了颗粒填充多孔介质通道中油水流动过程的计算模型.采用计算流体力学方法,对多孔介质内部流场进行三维数值模拟.分析了等差值多孔介质通道长度和等体积分数差油水液的工况下,多孔介质进出口阻力压降随入口流速的变化规律,得出了以下结论:油水比越小时,阻力压降反而会越大;多孔介质通道长度越长时,阻力压降也会越大;不同入口流速时,油水比和多孔介质通道长度的改变并不能改变阻力压降的变化趋势,即雷诺数较低时,阻力压降与流速呈一次函数关系,雷诺数到达一定临界值,阻力压降与流速呈二次函数关系.
-
-
-
程怡博;
柳永;
陈兴江
-
-
摘要:
采用超声波乳化法制备菌核净纳米乳液,对油相溶剂种类和油水比进行了组合筛选.结果表明,菌核净纳米乳液得到成功制备,DTN10和DTN112组样本在透射电子显微镜下呈现粒径<100 nm的均匀分布药物颗粒.DTN10处理组对应制备条件为油水比1/2,油相为菌核净25%、二甲基亚砜40%、二氯甲烷40%、十二烷基苯磺酸钠20%,水相为0.2%黄原胶,超声乳化处理2 min(Φ6变辐杆、功率30%、30 mL溶液,4.3 s超声-5.3 s暂停).菌核净纳米乳液在实验室条件下表现出优良的抗菌活性.
-
-
王荐;
吴彬;
向兴金;
舒福昌;
史茂勇;
崔应中
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
-
摘要:
油基钻井液已成为钻页岩气井、高温深井、水平井、大斜度定向井和各种复杂地层的重要手段,降低油基乳化钻井液的油水比,是大幅降低油基钻井液配制成本,降低生物毒性及钻屑含油量的重要途径,室内开发了一套超低油水比油基钻井液体系,油水比在50∶50~90∶10可调,具有较好的乳化稳定性,破乳电压1000V以上,同时形成的乳液呈纳米级分布,具有较低的滤失量和较好的页岩井壁稳定能力,可满足页岩气水平井和大位移井的作业要求.
-
-
李胜;
韩秀贞;
王显光;
杨小华
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
-
摘要:
降低油基钻井液的油水比可节约配浆用基础油用量,达到降低油基钻井液成本的目的,因而室内展开了油水比对油基钻井液性能的影响研究.利用Turbiscan Lab型分散稳定性分析仪测定了不同油水比下油包水乳状液的粒径及稳定性,结果表明,油水比由90∶10降至60∶40,油包水乳状液的平均粒径由5.65μm增至8.21μm;随着油水比降低,油水比乳状液的反射光强度和投射光强度变化幅度逐渐增大,表明油包水乳状液稳定性变差.在处理剂加量不变的条件下,油水比由90∶10降至60∶40,热滚后的油基钻井液的塑性黏度由16mPa·s增至55mPa·s,动切力由7Pa增至30Pa,破乳电压由1211V降至303V.通过提高乳化剂加量、降低有机土加量,室内优化、形成了不同油水比的油基钻井液配方.形成了的低油水比钻井液配方在焦页54-3HF、焦页25-2HF、焦页54-1HF等多口井进行了现场应用,现场油基钻井液具有良好的乳化稳定性和流变性,满足现场施工要求.
-
-
-
刘红晶;
贺高红;
李祥村
- 《中国化工学会2001年石油化工学术年会》
| 2001年
-
摘要:
本文主要以破乳率为衡量标准,通过设计正交实验来研究油水比、制乳搅拌速度、表面活性剂的浓度、外水相酸的浓度四个因素对W/O/W乳化液膜稳定性的影响.由实验得到,在实验条件下,油水比和制乳搅拌速度对W/O/W乳化液膜的稳定性影响较大,而表面活性剂的浓度和外水相酸的浓度对液膜的稳定性影响较弱.同时又分别探讨了油水比、制乳搅拌速度、表面活性剂的浓度对W/O/W乳化液膜稳定性的影响,得出各因素在操作过程中的较优值.
-
-
刘玉民;
姚江涛;
林发枝;
战菲
- 《2009年第三届油气田开发技术大会》
| 2009年
-
摘要:
为了提高固井质量在杏十二区104口井进行了套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术试验。近5年动态数据采集及分析表明:含水率比对比井降低了11.7个百分点,单井日采水量比对比井减少 11.26m3。单日采油量比对比井增加0.08m3。实现了很好的层间封隔,较好地实现了分层开采,没有额外开采射孔层段的液体(几乎全是水),降低了开发成本。本文简要介绍了分层注采固井新工艺工作原理、工艺流程、理论计算、现场试验效果及经济效益分析。
-
-
刘玉民;
姚江涛;
林发枝;
战菲
- 《2009年第三届油气田开发技术大会》
| 2009年
-
摘要:
为了提高固井质量在杏十二区104口井进行了套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术试验。近5年动态数据采集及分析表明:含水率比对比井降低了11.7个百分点,单井日采水量比对比井减少 11.26m3。单日采油量比对比井增加0.08m3。实现了很好的层间封隔,较好地实现了分层开采,没有额外开采射孔层段的液体(几乎全是水),降低了开发成本。本文简要介绍了分层注采固井新工艺工作原理、工艺流程、理论计算、现场试验效果及经济效益分析。
-
-
刘玉民;
姚江涛;
林发枝;
战菲
- 《2009年第三届油气田开发技术大会》
| 2009年
-
摘要:
为了提高固井质量在杏十二区104口井进行了套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术试验。近5年动态数据采集及分析表明:含水率比对比井降低了11.7个百分点,单井日采水量比对比井减少 11.26m3。单日采油量比对比井增加0.08m3。实现了很好的层间封隔,较好地实现了分层开采,没有额外开采射孔层段的液体(几乎全是水),降低了开发成本。本文简要介绍了分层注采固井新工艺工作原理、工艺流程、理论计算、现场试验效果及经济效益分析。
-
-
刘玉民;
姚江涛;
林发枝;
战菲
- 《2009年第三届油气田开发技术大会》
| 2009年
-
摘要:
为了提高固井质量在杏十二区104口井进行了套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术试验。近5年动态数据采集及分析表明:含水率比对比井降低了11.7个百分点,单井日采水量比对比井减少 11.26m3。单日采油量比对比井增加0.08m3。实现了很好的层间封隔,较好地实现了分层开采,没有额外开采射孔层段的液体(几乎全是水),降低了开发成本。本文简要介绍了分层注采固井新工艺工作原理、工艺流程、理论计算、现场试验效果及经济效益分析。
-
-
刘玉民;
姚江涛;
林发枝;
战菲
- 《2009年第三届油气田开发技术大会》
| 2009年
-
摘要:
为了提高固井质量在杏十二区104口井进行了套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术试验。近5年动态数据采集及分析表明:含水率比对比井降低了11.7个百分点,单井日采水量比对比井减少 11.26m3。单日采油量比对比井增加0.08m3。实现了很好的层间封隔,较好地实现了分层开采,没有额外开采射孔层段的液体(几乎全是水),降低了开发成本。本文简要介绍了分层注采固井新工艺工作原理、工艺流程、理论计算、现场试验效果及经济效益分析。
-
-
刘玉民;
姚江涛;
林发枝;
战菲
- 《2009年第三届油气田开发技术大会》
| 2009年
-
摘要:
为了提高固井质量在杏十二区104口井进行了套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术试验。近5年动态数据采集及分析表明:含水率比对比井降低了11.7个百分点,单井日采水量比对比井减少 11.26m3。单日采油量比对比井增加0.08m3。实现了很好的层间封隔,较好地实现了分层开采,没有额外开采射孔层段的液体(几乎全是水),降低了开发成本。本文简要介绍了分层注采固井新工艺工作原理、工艺流程、理论计算、现场试验效果及经济效益分析。