汽车大梁钢
汽车大梁钢的相关文献在1990年到2022年内共计175篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、公路运输
等领域,其中期刊论文72篇、会议论文25篇、专利文献766953篇;相关期刊52种,包括武汉科技大学学报(自然科学版)、鞍钢技术、包钢科技等;
相关会议17种,包括微合金非调质钢2015年学术年会暨2015钒钛高强度钢开发与应用技术交流会、2015年全国失效分析学术会议、2014年全国轧钢生产技术会议等;汽车大梁钢的相关文献由498位作者贡献,包括赵江涛、刘斌、刘永前等。
汽车大梁钢—发文量
专利文献>
论文:766953篇
占比:99.99%
总计:767050篇
汽车大梁钢
-研究学者
- 赵江涛
- 刘斌
- 刘永前
- 张扬
- 杨海林
- 周祖安
- 彭涛
- 万兰凤
- 梁文
- 徐浩
- 曾萍
- 王立新
- 谢华
- 魏兵
- 冷祥贵
- 刘振宇
- 吴迪
- 周娜
- 张卫强
- 张瑜
- 张红斌
- 曹光明
- 李金柱
- 杨春雷
- 王国栋
- 路峰
- 郑跃强
- 于金锋
- 周晓光
- 孟宪堂
- 常崇民
- 徐小科
- 徐进桥
- 方圆
- 李瑞恒
- 李飞
- 桂洲
- 殷胜
- 胡俊
- 赵亮
- 赵培林
- 邓杭州
- 邹明
- 郭洪河
- 阳代军
- 陈斌
- 于洋
- 刘勇
- 刘志璞
- 刘锟
-
-
李冠楠;
商志强;
李红俊
-
-
摘要:
通过金属摆锤冲击和显微硬度试验,采用OM、SEM、TEM等表征手段,研究了不同调质工艺对700L汽车大梁钢组织和力学性能的影响。结果表明,随着淬火温度的提高,粒状贝氏体(GB)组织有所减少,板条状贝氏体铁素体(BF)数量逐渐变多,板条宽度增加,铁素体基体及边界上的白色析出物数量增多;随着回火温度的提高,块状铁素体有所长大,马奥岛组织和残余奥氏体分解现象明显,且出现了数量较少的等轴状铁素体,回火析出物数量增多,回火温度超过600°C后粒子出现粗化长大现象。低温冲击功在不同淬火与回火条件下均表现为上下波动的状态,这主要与第二相粒子及基体组织规律性的变化有关;试验钢在经600°C回火后具有最佳低温冲击韧性,其主要原因是钢基体中存在数量较多的具有高密度位错的贝氏体铁素体(BF)与尺寸合适、分布均匀的第二相纳米粒子。
-
-
张昭;
刘惊宇;
郑国升
-
-
摘要:
本文分析CSP工艺下热轧汽车大梁钢(510L、610L)力学性能不稳定的问题,对两种型号钢的微观组织进行取样观察,并结合通过统计分析带钢力学性能的变化规律,排查影响因素。最后在透射电镜下对其析出形貌和析出相进行定向验证。对于低碳微钛强化的汽车大梁钢,通过优化钢水成分,稳定轧制速度,提高卷取温度和改善层冷冷却状态,增加了TiC的析出强化效果,有效提高了汽车大梁钢抗拉强度和延伸率的控制能力,减少了带钢力学性能不合的问题。
-
-
张嘉华;
魏晓东;
王金超
-
-
摘要:
通过对汽车大梁钢BT700L冲压过程中的开裂情况分析,发现大颗粒棱状的Al2O3夹杂物是导致开裂的主要原因。为了改善产品的夹杂物尺寸和形貌,在汽车大梁钢BT700L生产中添加稀土Ce元素,由于稀土Ce元素与氧的亲和力很强,钢水中的稀土Ce元素与氧反应生成稀土氧化物(RE_(2)O_(3))上浮到炉渣中,导致稀土Ce元素在钢中的收得率极低。通过对炼钢连铸钢水Ce含量、炉渣的氧化性及铸机保护浇注等的工艺优化控制,有效提高产品中稀土Ce元素的收得率。稀土Ce元素的原子半径比铁原子大,稀土Ce元素能够变性钢中的夹杂物,通过在汽车大梁钢BT700L中添加稀土Ce元素研究分析,钢水中添加稀土Ce元素后,产品的夹杂物尺寸变小,夹杂物形貌球状化,同时有效的改善了产品低温冲击性能。
-
-
刘敏;
陈万华
-
-
摘要:
分析了粗轧出口温度对低碳Nb-Ti微合金化600 MPa级汽车大梁钢性能的影响.研究表明:在相同成分体系下,粗轧出口温度对薄规格(3.8 mm)和厚规格(7.8 mm)的强度影响趋势一致.粗轧出口温度在1055~1075°C,随着粗轧出口温度升高强度降低;粗轧出口温度低于1055°C和高于1115°C时,粗轧温度越高强度越高.
-
-
张继永;
李爱民;
李红俊;
潘腾
-
-
摘要:
汽车大梁钢板形问题具有一定的隐蔽性和复杂性,对钢厂生产和用户加工、使用均造成不良影响,制约着产品质量的进一步提升.为改善汽车大梁钢700L板形,分析了薄规格开平浪形和厚规格纵切侧弯的产生机理,结合河钢邯钢生产实践研究了横向冷却均匀性、层冷模式、冷却水比和层冷侧喷对板形的影响,并制定了相应的改善措施.研究表明开平浪形和纵切边部侧弯与带钢残余应力有关.通过采用微中浪轧制,优化层冷模式和冷却水比,投用边部加热器和中间辊道保温罩以及轧后入库缓冷等措施,成品板形明显改善,用户满意度提高.
-
-
-
-
-
-
孙宏亮;
王耐;
武冠华
-
-
摘要:
汽车大梁钢一般采用冷成型工艺,其变形方式以冷弯为主.成型开裂是大梁钢失效的主要形式.分析了大梁钢成型开裂的几种原因,包括:因偏析导致心部合金元素含量增多,淬透性增大,心部生成大量的马奥岛,截面性能不均造成开裂;偏析会导致连铸液心中MnS夹杂物在钢坯心部聚集,夹杂物的存在破坏了基体的连续性,导致大梁钢分层开裂;炼钢时夹杂物控制水平低下;对产品用途识别不清,在标准范围内的成分微调方向不明确.根据最终产品的用途设计成分,可以有效地降低成本并减少质量异议的发生.
-
-
-
-
-
于大海;
Yu Dahai
- 《第九届中国钢铁年会》
| 2013年
-
摘要:
针对汽车大梁钢生产出现的质量问题进行剖析,提出成分和工艺改进措施.实践表明,改进后的工艺不仅能消除板带表面红锈氧化铁皮,而且还能改善板带的带状组织,利于产品性能稳定,冲压成形性和焊接性能良好.
-
-
Hui Ya-jun;
惠亚军;
Pan Hui;
潘辉;
Zhou Na;
周娜;
Li Rui-heng;
李瑞恒;
Li Wen-yuan;
李文远;
Liu Kun;
刘锟
- 《北京金属学会第九届冶金年会》
| 2016年
-
摘要:
采用OM,SEM和TEM等仪器对V微合金化钢与V-N微合金化钢的组织与析出相进行了分析,研究了强化机制.结果表明,V微合金化钢与V-N微合金化钢的显微组织主要为铁素体与少量珠光体的混合组织.随着Tc的升高,V-N微合金化钢的σs与σb均呈现出先增加后下降的规律,600°C时获得了最优的力学性能,其σs与σb分别达到了605与687MPa,δ为24.5%.与V微合金化钢相比,V-N微合金化钢的铁素体晶粒更细小,平均铁素体晶粒尺寸达到4.5μm;析出相更细小弥散,析出相分布在3~50nm之间,平均析出相尺寸达到8.0nm;晶粒细化、析出强化与位错强化是V-N微合金化钢具有高σs的主要原因,其中细晶强化是最主要的强化机制,占总σs的43.05%,析出强化与位错强化对σs的贡献占34.44%.
-
-
-
Li Yongliang;
李永亮;
Wang Fuming;
王福明;
Li Changrong;
李长荣;
Yang Zhanbing;
杨占兵;
Guo Yating;
郭亚婷;
He Yutian;
何煜天;
Cao Ruifang;
曹瑞芳
- 《微合金非调质钢2015年学术年会暨2015钒钛高强度钢开发与应用技术交流会》
| 2015年
-
摘要:
利用光学显微镜(OM)、冷场发射扫描电镜(FESEM)和万能试验机等设备,结合Thermo-calc热力学软件计算,研究了Ti含量对含Nb汽车大梁钢奥氏体晶粒长大行为、析出相析出温度和力学性能的影响.研究发现,随着Ti含量的增大,奥氏体晶粒在高温下的生长速度减缓,1200°C保温30min后,Ti含量0.07%wt的钢与无Ti钢相比,晶粒尺寸减小显著,这归因于晶界附近小于100nm的碳氮化物粒子钉扎作用.添加Ti元素后,钢中析出相由单一的NbC转变为(Nb,Ti)C,析出温度也由原来的1120°C提高至1240°C.析出相初始析出温度的提高,对抑制晶粒在高温下的快速增长有利.Ti含量的添加能够提高钢的抗拉强度和常温冲击韧性,但对塑性和低温冲击韧性不利.
-
-
-
-
-
-
-
-
- 新疆八一钢铁股份有限公司
- 公开公告日期:2022.03.11
-
摘要:
本发明公开了一种高强度550L汽车大梁钢的制备方法,大梁钢的成分组成为C:0.080~0.11wt%,Si:≤0.20wt%,Mn:0.55~0.65wt%,P:≤0.018wt%,S:≤0.004wt%,Ti:0.045~0.060wt%,Al:0.020~0.035wt%,N:0.0030~0.0045wt%,钢材TO≤0.0020wt%,转炉冶炼出钢控制:[C]:0.06‑0.08%,[P]:≤0.015%、[S]:≤0.008%,[O]≤400PPm,转炉出钢把萤石、电石、活性石灰按1:1:3的质量比进行混合,在转炉出钢过程中按间隔1分钟、2分钟、3分钟分三次加入,加入目标值600kg/炉;LF精炼处理前定氧;连铸钢水用氩气保护浇铸,板坯加热温度1210~1230°C,采用热连轧机轧制3.0mm~10mm厚的热轧卷,终轧温度854‑858°C。
-
-
-
-
-
-
-
- 新疆八一钢铁股份有限公司
- 公开公告日期:2021-08-17
-
摘要:
本发明公开了一种高强度550L汽车大梁钢的制备方法,大梁钢的成分组成为C:0.080~0.11wt%,Si:≤0.20wt%,Mn:0.55~0.65wt%,P:≤0.018wt%,S:≤0.004wt%,Ti:0.045~0.060wt%,Al:0.020~0.035wt%,N:0.0030~0.0045wt%,钢材TO≤0.0020wt%,转炉冶炼出钢控制:[C]:0.06‑0.08%,[P]:≤0.015%、[S]:≤0.008%,[O]≤400PPm,转炉出钢把萤石、电石、活性石灰按1:1:3的质量比进行混合,在转炉出钢过程中按间隔1分钟、2分钟、3分钟分三次加入,加入目标值600kg/炉;LF精炼处理前定氧;连铸钢水用氩气保护浇铸,板坯加热温度1210~1230°C,采用热连轧机轧制3.0mm~10mm厚的热轧卷,终轧温度854‑858°C。