氨冷器
氨冷器的相关文献在1977年到2022年内共计113篇,主要集中在化学工业、能源与动力工程、一般工业技术
等领域,其中期刊论文71篇、会议论文6篇、专利文献2973974篇;相关期刊44种,包括压力容器、安徽化工、纯碱工业等;
相关会议6种,包括第二十四届全国尿素厂技术交流年会、第二十二届全国大型合成氨装置技术年会、第十九届全国大型合成氨装置技术年会等;氨冷器的相关文献由223位作者贡献,包括黄加斗、张伟、倪永良等。
氨冷器—发文量
专利文献>
论文:2973974篇
占比:100.00%
总计:2974051篇
氨冷器
-研究学者
- 黄加斗
- 张伟
- 倪永良
- 刘建忠
- 危晓慧
- 周瑞
- 周顺泽
- 崔琴
- 张久长
- 朱炎明
- 王海范
- 秦国安
- 罗晓成
- 何柳杰
- 关天颂
- 刘亚龙
- 刘加洪
- 刘威
- 刘辉
- 吕小强
- 吴权和
- 周广耀
- 姬冬央
- 宋百胜
- 屈政
- 张国峰
- 张泽顺
- 张铁信
- 李华
- 李旭初
- 李春艳
- 李豹
- 桂雄奇
- 梅奇
- 檀乐乐
- 汪益均
- 王敏
- 章秀娟
- 胡桂林
- 胡金明
- 郭振
- 钱伯章
- 陈文
- 陈雷刚
- 韦磊
- 韩爱峰
- 黄伟锋
- 黄新奎
- Li Qiang
- Liu Zhigang
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张伟华
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摘要:
甲醇洗装置中的氨冷器一旦发生泄漏,会污染压缩机和冷冻系统,影响装置负荷,对装置安全带来极大危害。针对中海石油华鹤煤化有限公司低温甲醇洗装置中的氨冷器出现泄漏现象及危害,采取具体处理措施,总结运行过程中的应对经验。
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和进伟
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摘要:
氨冷器在甲醇净化装置中作用至关重要,一旦发生泄漏,会影响装置负荷,降低运行经济性,同时对装置安全和设备安全带来极大危害.结合实例,重点介绍了净化制冷系统中氨冷器出现泄漏后的现象及危害,并对后续的操作控制和检修情况进行了总结,仅供生产管理和操作人员参考和交流.
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赵伟;
李伟;
尤永平
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摘要:
为了分析300 kt/a合成氨装置低温甲醇洗冷量亏损原因,将低温甲醇洗系统看成一个整体,对照设计进行全局性冷量平衡分析,找出影响冷量平衡的因素,逐项分析、验证、排除,找到冰机制冷效果差、贫甲醇冷却器换热效果差、冷区保冷效果差、抽氢气改造设计缺陷、硫化氢浓缩塔气提效果差等问题,采取更换换热器、更新保冷、增设冷量回收换热器、增设氮气气提塔等一系列有效应对措施,消除低温甲醇洗亏冷现象,使得低温甲醇洗生产负荷恢复到设计水平,不再成为合成氨装置的生产瓶颈,实现了企业节能降耗、提质增效的目标.本次采取的全局冷量平衡分析方法是一种全局、系统、有效分析问题的工具,分析问题全面准确,不容易丢项,可为同行业提供参考.
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黄公青;
边亭亭
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摘要:
低温甲醇洗工艺是目前主要的煤化工酸性气体净化工艺,被广泛应用于国内外合成氨、甲醇生产和其他羰基合成、工业制氢和天然气脱硫等气体净化装置中.该技术以冷甲醇为吸收溶剂,利用甲醇在低温下良好的选择性来吸收脱除原料气中的酸性气体,从而使原料气得到净化.冷甲醇中的部分冷量来源于液氨制冷.内蒙古博大实地化学有限公司采用低温甲醇洗工艺技术生产合成氨原料气,该装置自2013年投产以来运行良好,随着长时间的运行,2019年出现氨冷器泄漏问题.本文介绍就该装置氨冷器发生内漏后,工艺上通过简单有效的措施,缓解了设备泄漏对生产的影响,避免了装置停车,为同类装置解决类似问题提供了借鉴.
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张德南;
董华林;
胡云凯;
付国;
梅屾
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摘要:
分析了低温甲醇洗装置氨冷器出现内漏后对生产的影响,并对不同处置方案进行比较,提出氨冷器出现少量泄漏时延续生产的处置措施,即通过在氨冷器壳侧进出口设置盲板隔离、降低氨冰机入口压力和开启液氮洗冷箱直补液氮等方式为低温甲醇洗装置补充冷量.处置措施实施后,合成氨装置生产负荷达到98%,使生产得以延续.
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罗俊
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摘要:
某厂时至装置大修后开车.在合成塔出料过程中,因尿素一吸塔上部精洗段塔顶出口二氧化碳超标窜入氨冷器造成甲铵结晶堵塞事故.引起工序界区液氨流量波动,进入分解系统物料失衡.中压吸收塔鼓泡段液位显示成泡沫状,精洗段温度居高不下,气相温度也随之反复波动并有带液现象,顶、底回流氨已加至最大.几分钟后顶、底氨迅速下滑,以致无量,氨泵无打量.立即启动顶、底氨及氨泵进口管冲洗装置,反复冲洗该路管线及过滤网后无果,同时系统负荷减至最低.因氨泵无量,合成塔严重缺氨,系统被迫短停.
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刘加洪;
吴权和
- 《全国化工合成氨设计技术中心站2017年技术交流会》
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摘要:
贵州开阳化工有限公司500kt/a合成氨项目气体净化装置采用大连理工大学的低温甲醇洗(脱硫脱碳)工艺,项目于2013年1月建成投产,自2015年6月以来,甲醇氨冷器多次出现内漏情况,严重影响低温甲醇洗系统及氨压缩机冷冻系统运行。介绍500kt/a合成氨项目低温甲醇洗装置2台富碳甲醇氨冷器出现内漏后的异常状况,分析氨冷器内漏的原因及危害,并采取相应的对策,解决了因低温甲醇洗氨冷器内漏而影响生产运行的问题.
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