毛坯
毛坯的相关文献在1961年到2023年内共计5546篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、公路运输
等领域,其中期刊论文556篇、会议论文2篇、专利文献4988篇;相关期刊283种,包括精密成形工程、模具制造、机械工程师等;
相关会议2种,包括第四届华北(扩大)塑性加工学术会议、首届安徽铸造技术大会等;毛坯的相关文献由9035位作者贡献,包括薛博文、郭建东、刘伟东等。
毛坯
-研究学者
- 薛博文
- 郭建东
- 刘伟东
- 李向阳
- 胡正寰
- 曹立新
- 汪高林
- 张转立
- 不公告发明人
- 黄嘉苗
- 黄金传
- 刘会莹
- 刘晋平
- 刘杰
- 李娄明
- 张康生
- 张敏
- 邢书明
- 张勇
- 徐锋
- 杨枫林
- 冯烁
- 刘学春
- 张国华
- 张斌
- 戴玉同
- 李昌海
- 王宝雨
- 王玥
- 陈关泼
- 吴剑
- 张嘉晖
- 朱志华
- 李中灿
- 李红杰
- 村上明
- 梁宪珠
- 沈永春
- 程康永
- 程康雄
- 许进福
- 陈石云
- 冉旭
- 刘强
- 周志明
- 张戟
- 曹坤
- 李强
- 李阳华
- 肖松良
-
-
廖宗博
-
-
摘要:
扩散工艺应用于烧结钕铁硼磁体的开发,可提高矫顽力、开发高性能磁体。实际的研发和生产中,在获得更高综合性能的产品时存在较多的瓶颈和问题。本文研究了毛坯基体对扩散效果的影响,其中富钕相的体积占比与最终扩散性能直接相关,较高的富钕相占比能够获得更好的扩散效果。同时结合了理论计算,研究了扩散工艺时间对扩散后性能的影响,随着扩散时间的延长,扩散效果的提升具有一定的上限,可根据实际需求选择更具性价比的扩散工艺。
-
-
李艳;
卢国建;
邢军伟;
葛玉朝
-
-
摘要:
随着机械加工技术与自动化程度的不断提高,自动上下料机器人被广泛应用于物料的上下料过程,本文针对企业实际生产情况,设计了一类自动上下料的机械手,用于替代人工进行上下料的操作。自动上下料机器人主要由工件自动识别系统、自动启动装置、自动传输装置组成,适用于工件自动搬运的加工地点,尤其适用于自动化程度比较高的流水线等工业生产中,可以有效提高生产效率和自动化程度。在产品从毛,坯到成品的搬运过程中,采用机器人代替人工上下料已经成为现代加工生产的主流方向。
-
-
翟方彤;
石煜琳;
郭捷立;
叶雅怡;
谭诗语;
温树彬;
杨勇
-
-
摘要:
分析盘式电动机壳体零件结构、尺寸和其他加工要求,选取合适的毛坯尺寸和材料,确定加工余量,拟定加工工艺路线,选择合理的加工设备和刀具,确保零件加工精度要求。精度测量结果表明,壳体结构形状加工完整,各尺寸精度均符合图样要求,工件合格。
-
-
罗海
-
-
摘要:
在HyperMILL环境下对叶轮的整体性能进行分析,须通过TOPNC VMC-C50五轴高速机床的应用,优化叶轮五轴数控加工工艺,通过整体叶轮加工工艺、模型加工编程过程安排,确保五轴联动叶轮加工技术在应用中的可靠性与合理性,提升叶轮加工质量与效率,满足高端装备制造的实际需求.针对HyperMILL与五轴联动数控机床探讨了Hyper-MILL环境下的五轴联动叶轮加工技术.
-
-
郝文博
-
-
摘要:
数控机床的使用越来越广泛,因自动化程度高,精度高而受到欢迎.以去除毛坯粗糙表面为研究对象,根据图形的几何尺寸,计算出各个关键点的坐标值,然后在编程软件中编写程序,自动生成了数控铣削的加工程序,该计算器可以完成不同尺寸的毛坯的数控铣削加工程序的生成,方便快捷.
-
-
聂林涛;
马江
-
-
摘要:
论文介绍了在生产某型杀伤爆破榴弹过程中,某弹厂对弹体毛坯进行进厂验收时,发现机械性能与硬度值反常,弹体毛坯过烧,通过分析弹体毛坯过烧的原因,提出了三条改进措施,降低了弹体毛坯制造废品率.
-
-
吴飞
-
-
摘要:
介绍一种特殊的划线方法,针对毛坯缺陷进行"借料",取长补短,重新分配待加工表面的余量;避重就轻,优先保证关键尺寸,用于补救不合格毛坯,减少损失.
-
-
田有贵
-
-
摘要:
随着3D打印技术的发展,增材再制造技术也成为各类零件缺陷自动修复的手段之一.针对大型铸件缺陷的修复以人工堆焊为主,存在效率低、 对工人伤害大、 修复合格率低等缺点.为此,提出了利用3D打印再制造技术对缺陷进行自动修复的工艺方法,即利用视觉系统对工件自动扫描重构工件三维模型,并与标准CAD模型比对,确定缺陷的类型、分布及尺度特征,获取各损伤部位的3D点云数据,根据缺陷模型自动编程并生成机器人程序,驱动执行机构依次完成各缺陷自动焊接修复.实验结果表明:工件缺陷重构模型精度在±0.1 mm以内,扫描速度为1000 mm/min,自动焊接修复工件无焊接缺陷,各项性能指标满足实际使用要求.
-
-
高文顺;
张文君;
蒋文冬
-
-
摘要:
建立阀体毛坯热挤压成形的有限元模型,通过数值模拟分析阀体毛坯在热挤压成形过程中存在的问题,并对阀体毛坯热挤压成形工艺及所使用的模具进行优化.通过小批量试制表明,采用优化后的阀体毛坯热挤压成形工艺方案,精度和尺寸满足要求,并降低了缺陷率.
-
-
-
慈龙全
- 《首届安徽铸造技术大会》
| 2006年
-
摘要:
众所周知,内燃机湿式气缸套毛坯的生产,国内的生产工艺85%以上仍然采用金属型离心浇注的生产方式.离心浇注的工艺具有生产成型稳定,工艺出品率高,浇注操作简单,生产批量大等一系列的优点,在这种产品的毛坯生产中一直处于运用较多的工艺方案.然而在生产实践中,工艺中的好多不足之处也在强烈的影响着产品加工和使用效果,首先是毛坯的加工余量较大,内外圆单边3-5mm;其次合金易产生偏析现象,特别是铬、硼、铝等重合金元素;第三,离心浇注的严重工艺缺陷表现在冷却速度的偏差而导致内外圆的石墨形态差别较大,经常出现加工时的外圆"硬料"缺陷,另外内孔石墨粗大时,产品的耐磨性变差,极易产生气缸套的早期磨损.本文探讨了强化型内孕育提高离心铸造气缸套毛坯质量。
-
-
王强;
何芳
- 《第四届华北(扩大)塑性加工学术会议》
| 2006年
-
摘要:
合理设计毛坯形状与尺寸是实现高颈法兰精密辗扩加工的重要条件.本文介绍了高颈法兰精密辗扩加工工艺中毛坯的截面选型与设计,给出了应用数值计算方法精确计算合理的毛坯几何尺寸的公式,以及该算法程序的实现方法,对指导实际生产具有重要的意义.