步进式加热炉
步进式加热炉的相关文献在1989年到2022年内共计607篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文285篇、会议论文65篇、专利文献2742711篇;相关期刊143种,包括鞍钢技术、包钢科技、山东冶金等;
相关会议46种,包括第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会、全国冶金自动化信息网2014年年会、中国金属学会轧钢分会热轧板带生产技术交流会、冷轧板带生产技术交流会等;步进式加热炉的相关文献由1182位作者贡献,包括杨福瑞、李明、李鹏等。
步进式加热炉—发文量
专利文献>
论文:2742711篇
占比:99.99%
总计:2743061篇
步进式加热炉
-研究学者
- 杨福瑞
- 李明
- 李鹏
- 汪东
- 刘学民
- 孙延刚
- 欧阳德刚
- 苗为人
- 陈迪安
- 丁翠娇
- 侯卫军
- 刘英刚
- 唐兴智
- 宋中华
- 杨乐彬
- 杨风滨
- 王梦园
- 赵勇
- 赵培胜
- 陈国海
- 陈飚
- 万纯杰
- 仵阳
- 何学才
- 刘志民
- 刘燕燕
- 刘磊
- 庞晓梅
- 张久林
- 曹恒
- 李君
- 李坤鹏
- 李怡
- 李磊
- 江波
- 汪小龙
- 沈鑫
- 王惠家
- 王睿昊
- 白旭
- 祝洪喜
- 谭欧
- 蹇军强
- 邓承继
- 高星
- 麻卫平
- 井玉娟
- 刘占全
- 刘大勇
- 刘雅俊
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景婧
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摘要:
介绍步进式加热炉在棒线材生产线上电气控制部分的结构和功能,优化装出钢控制过程,将装出钢周期由95 s/支下降至65 s/支,消除了轧线停车待料时间,提高了生产效益;增加物料下发选择功能,弥补了加热炉没有二级系统的缺陷,实现轧线二级与加热炉一级间的数据收发,提高加热炉L1物料跟踪可靠性;优化控制方案,为炉区的高效、稳定运行奠定了基础,也为同类型设备的技术改造提供了一定参考。
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汪建新;
邵和平;
吴启明
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摘要:
根据对步进式加热炉水梁漏水事故的分析,发现漏水位置均位于纵梁双管的上管与垫块连接的焊接端部。通过对多种原因分析排除,水梁漏水的原因是耐热垫块与水梁之间的焊接存在一定的缺陷,造成了水梁的应力集中;加上加热炉停炉过于频繁,加剧了水梁的疲劳损伤等几种因素叠加,最终导致水梁出现裂纹后漏水。通过改进两者之间的焊接工艺,提出了具体的改进方案,并通过数值模拟的方法进行验证。
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景婧
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摘要:
步进式加热炉是棒线材轧制过程中的关键设备,作为首道工序,其安全、稳定运行对整个轧线正常生产起着至关重要的作用,针对仅有两根静梁支撑钢坯的侧进侧出式加热炉设计了加热炉装钢动态定位系统。通过采用非接触式激光测距仪克服了有限空间内编码器测长及对中偏差较大的难点,实现了钢坯入炉过程的精准定位,有效避免了钢坯掉道的生产事故。
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姚鸿波;
罗应义
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摘要:
轧钢工序步进式加热炉的步进梁在下降过程中,液压系统会释放一部分势能,这部分能量通过散热的形式浪费了。通过增加液压系统势能回收装置以及进行相应的改造,可将原来液压系统浪费的能量回收利用,减少液压泵的使用数量,实现节能的目的。文章结合韶钢实施的案例,介绍了势能回收的技术原理、改造内容以及获得的效果。
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徐亚男;
姬爱民;
刘晓伟
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摘要:
为了缓解传统能源短缺和污染问题,尝试将燃烧液化天然气(LNG)的三段步进式加热炉改为燃烧沼气。文章基于加热炉实际工况,采用加热炉设计方法,从热平衡计算及传热校核角度研究燃烧沼气对加热炉各段平均烟温和加热炉热效率的影响,使加热炉运行稳定,实现节能减排。结果表明,更换燃料后炉内各段平均烟气温度降低,燃烧LNG的加热炉热效率为64.58%,燃烧沼气的加热炉热效率为64.02%,热效率变化不明显,加热炉运行稳定,为实际生产提供参考。
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于泽通;
汪建新;
吴启明;
李锁
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摘要:
步进式加热炉结构较为复杂,其主要由炉体、炉底机械、水梁、装出料设备、燃烧系统、冷却系统和电气系统组成[1],不管哪个部分出现问题都会因其巨大的维修成本对企业轧钢的生产造成巨大的损失。结合国内外步进式加热炉近10年出现的故障,主要对炉底机械和水梁两个最易出现问题的部分进行了故障原因分析并给出了解决方案,所做工作对提高步进炉寿命、减少企业经济损失具有一定的参考价值。
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李芳林;
吴君;
韦光术
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摘要:
柳钢棒型厂一、二高生产线以Φ6~12 mm盘圆、盘螺为主,工业材为辅,采用连续步进式加热炉(二高是蓄热式)、摩根5代精轧机及全套摩根控轧控冷技术,产品具有表面光洁、尺寸精度高、性能稳定且富余量大等特点。轧机排列按照连续式布置,Φ610×6+Φ430×4+Φ370×4+Φ285×2+Φ230×7+Φ160×5共28架,全线高速无扭单线轧制。
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蒋友军;
刘福胜
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摘要:
柳钢热轧板带厂2032生产线加热炉为步进式加热炉,其炉内水梁采用汽化水冷系统冷却。水冷却系统配套有软水再生器以置换硬水中钙、镁等硬离子,减少CaCO3、MgCO3等水垢生成,保证热炉汽化冷却系统管路水循环正常,保持水梁温度恒定。软水再生器为JMA-1200型,工作、反洗、再生等流程由一个集成的182系列多路控制阀完成,软水小时产量30 t,出水硬度<0.03 mg/L。
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伞俊博;
秦勤;
赵俣;
于庆波
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摘要:
针对富氧MILD燃烧步进式加热炉,应用Fluent软件建立了炉内流动与传热的数学模型,对加热炉内流场、温度场进行了数值模拟,得到了炉内详细的速度温度分布.结果表明:侧烧嘴加装高速氧枪可以实现加热炉富氧MILD燃烧.高速射流卷吸大量烟气形成巨大的回流区流场,其卷吸率最高可达21.高速射流在卷吸作用下速度急剧下降,1 m内从220 m/s下降为30 m/s.炉内温度分布均匀,无集中高温区,预热段平均温度为1175 K,加热段平均温度为1521 K,均热段平均温度为1580 K.
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伦宝军;
吴玉霄;
冯向飞;
曾霞;
王晶
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摘要:
前言目前钢铁企业搬离城区重新沿海布局的发展形势如火如荼,钢铁企业建设周期长,铁钢乳工序虽同步开工,但轧钢工序往往提前具备投产调试条件。由于炼铁高炉没有投产,高炉煤气双蓄热式板坯轧钢加热炉面临着燃料无资源可用问题,因此,采用其它燃料代替高炉煤气势在必行。
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Ji Yuan;
纪元;
Min Yun-feng;
闵云峰;
Chen Pei-li;
陈培莉;
Lan Peng;
兰鹏;
Zhang Jia-quan;
张家泉
- 《第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会》
| 2015年
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摘要:
利用Fluent软件模拟某钢厂步进式加热炉内铸坯的二维温度场,结合分子扩散模型,探讨C元素在不同加热制度下的扩散行为,对比不同加热制度对铸坯中心C偏析的改善程度.结果表明:采用加热工艺1(均热段温度1014°C,加热时间90min),铸坯出加热炉时心部、表面和角部的温度分别为941°C、957°C和970°C,而采用工艺2(均热段温度1053°C,加热时间140min),铸坯出炉温度比工艺1高约60-80°C.铸坯在加热炉内加热温度高、加热时间长可使其出炉温度高,内外温差小,提高塑性保证压下效率.对于相同铸坯,工艺1可使中心C偏析指数降低4.0%,而工艺2可使其降低6.7%.加热时间长、加热温度高有利于改善中心C偏析,但改善效果仍然有限.
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李怡
- 《全国冶金自动化信息网2014年年会》
| 2014年
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摘要:
通过对八钢南疆公司棒线材项目中步进式加热炉调试过程中出现的一些问题分析,如装钢定位不准确、钢坯跑偏、自动出钢节奏调整不方便、风机控制受干扰、步进梁原点标定较繁琐、全自动控制过程不完善等,介绍了问题解决的措施、控制方法的优化和改进,最终使控制过程更加可靠和高效.
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孙运芝;
吴光宁
- 《河北省冶金学会冶金设备学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文介绍了步进式加热炉出钢机的功能及使用过程中存在的问题及不足,并针对投产后实际生产中出现的问题提出了改进方案:根据实际情况,首先在液压控制原理上进行了改进,由原来前进、后退各一个液压阀控制改为东西两臂分别有各自的液压阀控制,但两臂的速度控制仍用一个比例阀。在电气方面,硬件上东臂增加一个线性位移传感器,使两臂均有各自的检测和控制,软件上优化PLC程序,由原出钢机单臂反馈控制改为两臂双反馈控制,使坯料在托钢位、放钢位和后位(原始位)两臂始终保持一致,当一臂到达所需位置后等待另外一臂,两臂均到达同一个位置后再进行下一个动作,确保钢坯的托、放在同一水平位置,避免了两个液压缸速度不一致所造成的不足。方案实施后,出钢机作业率大大提高,为生产的顺利进行提供了可靠保障.
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杨万有
- 《2014年中南·泛珠三角地区轧钢学术交流会》
| 2014年
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摘要:
根据冶金加热炉的步进梁,单体设备自重大,要求控制精度高,动作平滑,同时按工艺要求在一定的时间内完成一个步进周期,而且必须与加热炉外的各种机械设备完好配合的特点,以工控机、服务器和西门子S7-400系列的PLC为平台,开发的加热炉步进梁电气控制系统,以液压为动力源,包括现场位置信号的采集,以及对液压比例放大板的控制构成闭环系统.并以西门子的Wincc作为上位机和服务器平台,实现了加热炉步进梁的集中显示和控制.
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叶青;
杨旭超;
李伟岭
- 《2012年河北省轧钢生产技术暨学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文针对邯钢中板厂步进炉炉内钢坯“跑偏”的问题,通过对步进炉底机械深入的研究与分析,提出了可能造成钢坯“跑偏”的五种因素,分别是:步进机构的升降、平移运动轨迹与炉子中心线不平行,造成坯料在炉内跑偏。平移框架行走滚轮及滑板磨损严重,增加了平移框架运动的不稳定性,造成坯料在炉内跑偏。步进梁升降框架升降轮轮面磨损严重,增加了升降框架运动的不稳定性,造成跑偏。步进梁抖动会使钢坯在升降时产生位移造成钢坯跑偏。坯料不规则,扭曲严重,使钢坯在输送过程中产生侧向位移,造成跑偏。并对这些因素加以综合分析、利用,最终解决了步进炉炉内钢坯“跑偏”的问题.
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黄家宝;
黄启川;
王启新
- 《第十五届全国不定形耐火材料学术会议》
| 2019年
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摘要:
灌注材在灌注完成后,如未经烘炉,又长时间暴露于高湿度的环境下,会在灌注材表面形成白色须状或粉状区块,称之为白华现象,主要发生原因是灌注材已固化的水泥与空气中CO2和湿气产生化学反应成为碳酸钙CaCO3,此反应尤其经常发生在轻质灌注材.加热炉更新工程中,在动静梁横梁发生多处白华异常,主要是施工程序不洽当造成周围通风不良,材料内部水分无法逸散,后续施工应将环境湿度与周围通风列入考虑.
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黄家宝;
黄启川;
王启新
- 《第十五届全国不定形耐火材料学术会议》
| 2019年
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摘要:
灌注材在灌注完成后,如未经烘炉,又长时间暴露于高湿度的环境下,会在灌注材表面形成白色须状或粉状区块,称之为白华现象,主要发生原因是灌注材已固化的水泥与空气中CO2和湿气产生化学反应成为碳酸钙CaCO3,此反应尤其经常发生在轻质灌注材.加热炉更新工程中,在动静梁横梁发生多处白华异常,主要是施工程序不洽当造成周围通风不良,材料内部水分无法逸散,后续施工应将环境湿度与周围通风列入考虑.