未焊透
未焊透的相关文献在1959年到2022年内共计266篇,主要集中在金属学与金属工艺、石油、天然气工业、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文218篇、会议论文7篇、专利文献74643篇;相关期刊120种,包括理化检验-物理分册、焊管、焊接技术等;
相关会议4种,包括陕西省第十二届无损检测年会、第一届全国管道学术交流会议、中国机械工程学会无损检测分会第七届年会/国际无损检测技术交流研讨会等;未焊透的相关文献由611位作者贡献,包括郭黎群、余旭红、李隆骏等。
未焊透—发文量
专利文献>
论文:74643篇
占比:99.70%
总计:74868篇
未焊透
-研究学者
- 郭黎群
- 余旭红
- 李隆骏
- 洪君华
- 董灵军
- 郭涛
- 顾荣见
- 周海彦
- 刘晴岩
- 周波
- 夏承刚
- 夏春
- 孙亮
- 尹玉环
- 廖忠佐
- 张保贵
- 张践新
- 彭欣
- 徐奎
- 柯黎明
- 毛天林
- 王元月
- 王恩林
- 石岩
- 竺哲明
- 胡博文
- 蒋诚航
- 许林涛
- 郑渊蔚
- 郭立杰
- 金志江
- 陆水龙
- 陈云荣
- 黄春平
- 倪丁瑞
- 刘伟
- 刘延雷
- 刘杰
- 刘雪芳
- 卢明技
- 向斌
- 向阳
- 吕光宙
- 吴勇刚
- 吴向阳
- 周华
- 商浩
- 国东芳
- 姚君山
- 孔令雷
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马怀宇;
彭家政;
吴继权;
邱康勇
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摘要:
某公司一段在用的输油管道发生泄漏.采用宏观检查、化学成分分析、拉伸试验、显微组织分析及断口分析等方法,对油管进行分析.结果表明:在弯管内壁焊缝根部处有一长度为103 mm的未焊透焊接缺陷,该区域最小有效壁厚为2.4 mm.裂纹起裂于未焊透应力集中处,在内、外载荷长期作用下,沿熔合线在焊缝内形成由内向外的韧性开裂,导致管道泄漏.
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王红源;
胡利晨;
施星光;
陈松生;
钱盛杰
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摘要:
利用常规相控阵和全聚焦相控阵成像技术对换热器管板筒体角焊缝人工试块中的气孔、夹渣、未熔合、未焊透、裂纹等缺陷进行了检测。首先介绍了管板筒体角焊缝检测的基本情况以及相控阵技术的基本原理,其次设计制作了含上述缺陷的人工试块,最后对人工试块进行检测,比较了常规相控阵技术和全聚焦技术对上述5种缺陷的检测能力。结果表明,相比常规相控阵超声技术,全聚焦技术具有更高的缺陷检出率和检测分辨率,对缺陷的定位和定量检测误差更小,可应用于工程实践。
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陈国华;
胡卫朋;
左嘉琦;
林桂征;
谭启勇
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摘要:
采用现场勘察、光谱分析和金相检验等方法对一起立式锅炉爆炸事故进行原因分析,发现该锅炉制造时存在严重未焊透的设备缺陷和其他使用管理方面的问题。为此制定了超声波检测工艺,对本地区同一制造厂生产的在用锅炉进行隐患排查。对排查发现存在严重制造缺陷的锅炉进行现场维修或召回,对排查发现的使用管理方面的问题也一并跟踪整改。
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郭涛;
周海彦;
赵星波;
竺哲明;
程飞;
张明洋;
陆水龙;
蒲建忠
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摘要:
针对压力管道定期检验中常见的未焊透缺陷,分析了国内外标准关于未焊透深度检测的相关规定和研究现状,提出了一种基于DR (数字X射线摄影)技术的未焊透深度检测方法,并用其对阶梯试块、内壁有刻槽的管道和外壁有刻槽的管道等3个模拟试件进行检测,检测深度的最大偏差为10.0%。将该方法用于工程检测,结果表明DR技术可以实现未焊透深度的定量检测,为工业管道的安全评级奠定了基础。
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朱毅莹;
刘希骥
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摘要:
由于焊接难度大,压力容器接管管座角焊缝存在未焊透缺陷的问题普遍存在。本文以某制造单位生产的压力容器为例,就其接管角焊缝未焊透问题展开风险分析与讨论,从合于使用角度对压力容器进行安全评定,通过开孔强度校核计算,给出安全评定的结论与建议。
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孙宏军
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摘要:
某厂300MW机组EH油管发生漏油事故,对泄漏油管进行宏观检查、无损检测和微观组织检验,结合机组运行状况进行分析,结果认为,本次EH油管泄漏原因为采用搭接接头焊缝根部存在的未焊透在交变应力作用下开裂并扩展所致。
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周海彦;
竺哲明;
赵星波;
商瑜烽;
陆水龙;
郭涛
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摘要:
导热油管道在带介质、带保温层的工况下开展不停机检验,应用X射线数字成像检测技术进行埋藏缺陷检测,发现存在评定为4级的未焊透缺陷,由于使用单位无法停机进行维修处理,按照GB/T 19624—2019《在用含缺陷压力容器安全评定》附录I对其进行合于使用评价。结果表明,在正常操作工况下,管道满足合于使用评价的要求,可以安全运行到下一个检验周期,从而实现工业管道不停机检验全流程贯通。
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姚徐伟;
崔国平;
仇一卿;
瞿磊;
赵舵;
卜星;
邬剑虹
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摘要:
对8mm厚2219铝合金锁底焊接接头进行了VPTIG焊接,利用X射线对焊缝进行了检测,同时针对未焊透进行了常规手工TIG焊补焊,对各试样接头进行了力学性能测试,对断口宏观形貌进行了观察。通过测试及观察发现:对于锁底未焊透缺陷,断裂部位起源于背部缺陷处,并扩展至焊核区,焊缝力学性能较差。当厚板处能够完全熔合时,焊缝从薄板熔合区发生断裂,焊缝力学性能有明显的提高,但相对于对接接头,性能有一定幅度的下降;补焊后焊缝相对无缺陷焊缝强度略有下降,但伸长率有所提高。
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张国强;
孙宝财
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摘要:
压力管道检验检测过程中发现的超标缺陷,常常由于生产周期等客观原因,无法及时进行返修,因此需要对超标缺陷进行应力分析,评估管道是否能够安全运行。本文通过有限元建立未焊透与内壁局部减薄管道模型,对模型进行网格划分,分析计算未焊透深度与内壁局部减薄的应力分布状况。结果表明,基于有限元模拟的失效压力与计算的失效压力相吻合,误差为0.6%,有限元模拟能够作为一种评估压力管道超标缺陷是否满足安全运行要求的手段。
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马倩
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摘要:
针对两起因相关技术标准不相容而造成部分管道焊缝检测不合格并产生经济损失的事件,分析了此两起事件中钢管管口缺陷(凹陷或凸出)、错边、错边未焊透等现象,探讨了标准不相容问题,提出了几点建议:第一,对于焊管管口凹陷或凸出缺陷的允许偏差,建议修订为焊管管口不允许出现凹陷或凸出缺陷;第二,管道施工企业应该强化质量管理体系运行,加强进场管材、焊材等材料的检验、验证;第三,管道施工企业应经常开展标准知识培训,以提升施工技术人员对标准的使用和认识水平.
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- 上海航天设备制造总厂有限公司
- 公开公告日期:2021-01-15
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摘要:
本发明的消除搅拌摩擦焊根部未焊透及弱连接的方法包括:待焊工件预先装配定位,保证对接间隙≤0.3mm,焊接边保持钝边不倒角、不开坡口;采用激光焊接方法从对接接头背面进行焊接,根据工件焊接边壁厚偏差值δ1确定激光焊接熔深δ2≥δ1+0.2,焊接过程中光斑呈圆形摆动,提高激光对焊接边间隙适用范围,焊缝宽度1~3mm,余高≤0.2mm;检查激光焊缝的余高,对超出的余高进行局部修锉;从正面进行搅拌摩擦焊接,搅拌针长t=焊接边最小壁厚δmin‑0.2,搅拌针端部直径大于激光焊缝的束腰宽度。本发明在正面进行搅拌摩擦焊之前,先对对接接头背面进行激光焊,激光焊缝将工件根部预先熔合从而消除了搅拌摩擦焊根部未焊透缺陷,尤其能够有效解决厚度波动较大的构件搅拌摩擦焊接未焊透问题。
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