无取向硅钢
无取向硅钢的相关文献在1991年到2023年内共计1038篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、电工技术
等领域,其中期刊论文340篇、会议论文99篇、专利文献224161篇;相关期刊134种,包括企业决策参考、武汉科技大学学报(自然科学版)、武汉工程职业技术学院学报等;
相关会议45种,包括2016国产高性能电工钢生产技术与应用研讨会、第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、2014年全国轧钢生产技术会议等;无取向硅钢的相关文献由1794位作者贡献,包括杨光、李准、陈圣林等。
无取向硅钢—发文量
专利文献>
论文:224161篇
占比:99.80%
总计:224600篇
无取向硅钢
-研究学者
- 杨光
- 李准
- 陈圣林
- 石文敏
- 吕黎
- 裴英豪
- 王国栋
- 冯大军
- 夏雪兰
- 施立发
- 岳重祥
- 李成刚
- 曹光明
- 詹东方
- 高振宇
- 刘海涛
- 李亚东
- 王波
- 骆忠汉
- 吴圣杰
- 杜光梁
- 陈春梅
- 占云高
- 张峰
- 张智义
- 刘文鹏
- 张元祥
- 张文康
- 陈晓
- 张仁波
- 祁旋
- 刘振宇
- 程国庆
- 杜军
- 张晓明
- 王立涛
- 陈凌峰
- 方烽
- 赵家七
- 郑泽林
- 李文权
- 欧阳页先
- 王洋
- 谢世殊
- 刘义滔
- 吕学钧
- 李化龙
- 陈冬梅
- 黄景文
- 刘青松
-
-
李冉;
秦强波;
马允敏;
赵奇少;
钱红伟
-
-
摘要:
结合实际生产0.4%Si无取向硅钢,统计了不含Sn和0.025%Sn无取向硅钢的磁性能变化,利用金相显微镜、X射线衍射仪观察分析不同成分下试样的显微组织和微观织构。试验结果表明:Sn元素可以显著降低无取向硅钢的晶粒尺寸,0.025%Sn试样的平均晶粒尺寸比不含Sn减小28.4%;加入Sn元素后抑制了无取向硅钢中不利于磁性能的{111}面织构组分强度,提高了对磁性能有利的{100}面织构组分强度,0.025%Sn与不含Sn相比磁感均值从1.756 T提升至1.768 T,铁损均值从5.476 W/kg降低至5.204 W/kg,明显改善了无取向硅钢磁性能。
-
-
康伟;
姚伟智;
高洪涛;
舒耀;
王晓达
-
-
摘要:
对无取向硅钢炼钢全流程钢液增钛的原因进行了分析,认为铁水钛含量、转炉出钢温度、转炉下渣量、精炼渣TiO_(2)含量、钢水罐及RH浸入管混钢种生产是影响钢液增钛的主要原因。通过采取低钛铁水冶炼,减少转炉下渣量,提高出钢温度,添加白灰改质精炼渣等措施,均能够降低钢液中的钛含量。
-
-
阎东宇;
马小军;
曲帅;
高磊
-
-
摘要:
通过对无取向硅钢热轧板边部线状缺陷进行光学显微镜、扫面电镜和能谱分析,确定是热轧轧制过程产生的缺陷。定宽压力机模块对连铸坯进行轧制,使铸坯角部产生凸起,立辊轧制后凸起加重,在水平辊轧制后翻平宽展被压入轧件表面形成线状缺陷,侧压量越大,缺陷距离边部越远。将定宽压力机模块设计成带有凹槽的孔型,边部线状缺陷问题得到大幅改善。
-
-
刘青松;
裴英豪;
施立发;
夏雪兰;
程国庆;
祁旋
-
-
摘要:
为探索退火温度对薄规格3.0%Si无取向硅钢组织及电磁性能的影响,借助多气氛连续式退火炉模拟不同退火温度对冷轧0.25 mm厚度3.0%Si无取向硅钢电磁性能、组织以及织构的影响。结果表明:退火温度从850°C提高到975°C,铁损P_(1.5/50)与P_(1.0/400)均逐渐降低;退火温度超过950°C时,铁损P 1.5/50基本稳定在1.47 W/kg左右,退火温度超过975°C时,铁损P_(1.0/400)逐渐增加;随着退火温度的增加,{111}〈121〉、{111}〈110〉等难磁化织构强度增加速度高于{001}面织构,磁感B 50降低。综合退火温度对磁感和铁损的影响,温度为975°C时可以获得较好的电磁性能,临界晶粒尺寸为125μm,工业化生产中最佳退火温度在950~975°C之间。
-
-
-
魏庆庆;
陈冬梅;
刘海涛
-
-
摘要:
在实验室条件下探索了0.5%Si无取向硅钢冷轧后退火温度对其组织、织构演变及磁性能的影响。结果表明,当退火温度从675°C提高到725°C时,再结晶率逐渐增加,725°C时完全再结晶。随着退火温度从725°C升到850°C,平均晶粒尺寸从18.2μm增加到40.2μm。随着退火温度从675°C提高到850°C,P_(1.5/50)从10.5W/kg降低到4.6W/kg。当退火温度从675°C提高到725°C时,由于再结晶率增加,磁感逐渐增加。当退火温度从725°C升到850°C时,不利的{111}取向晶粒面积分数由35.8%增加至40.4%,有利的{001}和Goss取向晶粒面积分数由14.8%降低到12.8%,从而使B;从1.76T降低至到1.74T。因此,需要选择合适的退火温度以获得较低的铁损与较高的磁感。
-
-
陈祥;
林媛;
张文康
-
-
摘要:
以某压缩机电机铁芯用无取向硅钢为研究对象,探讨冲裁毛刺大小、表面涂层厚度、表面粗糙度、力学强度、消除应力退火温度及气氛等因素对退火后粘结的影响。利用激光共聚焦显微镜分析表面粗糙度,采用SEM观察研究涂层的表面形貌及成分。结果表明:粘结是由边缘毛刺退火后相互勾连所致;涂层厚度越薄,退火后粘结越严重;在一定的范围内,粘结程度随着表面粗糙度增大而减小,随着退火氧化气氛比例及退火温度升高,粘结程度增加;相同牌号力学强度越低,冲片毛刺越大,退火后层间粘结越严重。
-
-
陈明侠;
裴英豪;
施立发;
祁旋;
夏雪兰;
占云高
-
-
摘要:
研究了退火温度对3.1%Si无取向硅钢组织和磁性能的影响规律。结果表明:退火温度从940°C提高至1000°C,平均晶粒尺寸由98μm增加到145μm,铁损P 1.5/50从2.576 W/kg降低至2.408 W/kg。随着退火温度的升高,γ不利织构组分强度逐渐降低,{111}〈112〉织构组分强度降低约16%,磁感B 50逐渐升高,磁性能水平提高。
-
-
赵从文;
张振海
-
-
摘要:
通过对无取向硅钢层间电阻和膜重进行检测分析,初步制定了现场层间电阻和膜重的内控标准,同时结合生产实际对层间电阻和膜重之间的影响规律进行了简要分析,当膜重小于500 mg/m^(2)时,层间电阻随着膜重的增加而升高,整体呈抛物线形式;而膜重范围在500~550 mg/m^(2)时,膜重变化不大,但层间电阻差距较为明显。
-
-
阎骏;
周博文;
樊雷
-
-
摘要:
通过研究精轧末机架压下率和终轧温度对无取向硅钢组织性能的影响因素,结果表明,精轧末机架压下率和终轧温度对热轧板组织有较大影响。随着末机架压下率的增大,热轧板晶粒尺寸呈减小趋势;随着终轧温度的提高,热轧板再结晶和晶粒长大得更加充分,对磁性能不利的{111}面织构会转变为对磁性能有利的{001}面织构。低的末机架压下率和高的终轧温度有助于获得粗大的热轧板晶粒组织,从而降低成品铁损。
-
-
汪勇;
朱诚意;
Jürgen Schneider;
周博文;
李光强;
刘昱;
侯若谷
- 《2017第十四届中国电工钢学术年会》
| 2017年
-
摘要:
利用超高温激光共聚焦显微镜在线观察了经过常化与未常化的冷轧板在退火过程中的组织演变过程,研究了常化和退火温度对2.4%Si冷轧无取向硅钢组织和织构演变的影响.研究结果表明:常化热处理和提高退火温度,平均晶粒尺寸增大,有利于铁损的降低,但退火温度对晶粒尺寸的影响更大.提高退火温度,对未常化冷轧板来说,(X{100}+X{110})/X{111}比值显著增大,有利于磁性能的改善,对常化冷轧板则不利;常化有利于高斯织构强度的提高,但高斯织构在退火过程中难以得到发展.
-
-
Zhao Yanyu;
赵艳宇;
Luo Yan;
罗艳;
Ren Qiang;
任强;
Zhang Lifeng;
张立峰
- 《2017第十四届中国电工钢学术年会》
| 2017年
-
摘要:
本文对两种不同Al+Si含量的无取向硅钢进行了工艺过程中的析出相对比分析.采用ASPEX自动扫描电镜和辉光光谱分析法得出无取向硅钢在工艺过程中析出相的演变规律.结果表明:高Al+Si无取向硅钢中典型析出相为氮化物、氧化物、氮氧化物及氮氧硫化物,铸坯中析出相的平均尺寸大于3μm.从铸坯到热轧,钢中析出相尺寸分布在1~3μm,经常化后,钢中析出相尺寸分布较为均匀且有长大趋势,最终成品中<1μ析出相较为集中.而低Al+Si无取向硅钢中典型析出相为氮化物、硫化物及氮硫化物.在纵截面上成品样析出相分布不均匀,高Al+Si含量的成品样中细小的析出相多半集中在表层,而低Al+Si含量的样主要集中在中心位置上;该现象主要由退火制度和AlN的粗化速率所决定.
-
-
Luo Shinian;
罗石念
- 《2017第十四届中国电工钢学术年会》
| 2017年
-
摘要:
本文研究揭示了无取向硅钢轧硬卷表面"油斑"缺陷的产生机制.通过优化DG01硅钢冶炼成分与1780mm热连轧机组的轧制工艺参数,分别研究钢种硅含量及热轧终轧温度、卷取温度对成品冷轧带钢磁性能的影响规律,得出合理控制连铸坯出炉温度及精轧温度、卷取温度十分有助于提高无取向硅钢产品的磁性能;从而在大生产条件下,开发了一种高磁感DG01无取向电工钢,磁感应强度B50值达到1.75T以上,受到用户好评.
-
-
-
-
-
Li Yiwei;
李毅伟;
Li Dejun;
李德君
- 《2017第十四届中国电工钢学术年会》
| 2017年
-
摘要:
无取向硅钢随着含硅量的提高,常温下塑性变差,冷轧过程中变形抗力明显提高,如果存在原料质量或生产工艺问题,极易发生断带事故,造成轧机设备损坏,影响生产,降低硅钢冷轧过程的成材率和生产效率.通过生产实践对中牌号无取向硅钢50BW600的冷轧工艺参数优化,在单机架可逆轧机生产中提高了冷轧生产的稳定性.通过合理分配冷轧各道次压下量和轧制速度,保证了轧制过程的稳定,大幅度降低了冷轧断带事故的发生.
-
-
Lin Yuan;
林媛;
Zhang Wenkang;
张文康
- 《2017第十四届中国电工钢学术年会》
| 2017年
-
摘要:
冷轧无取向硅钢(%:0.003C,0.58Si,0.20Mn,0.01P,0.0022S,0.25Al,0.0030N)2.6mm热轧板冷轧至0.50mm薄板.研究了390~820°C退火温度范围内再结晶组织比例对磁性能、抗拉强度和硬度的影响.结果表明:未发生再结晶时,退火温度对抗拉强度和硬度的影响很小;当再结晶组织比例≥70%时,降低退火温度能够有效提高抗拉强度,同时不显著恶化磁性能,但对硬度没有影响;当再结晶组织比例<70%时,降低退火温度使磁性能剧烈恶化,但能够大幅提高抗拉强度和硬度;再结晶完全、晶界平直后,晶粒随着退火温度的增加迅速长大.
-
-
Li Yiwei;
李毅伟
- 《2017第十四届中国电工钢学术年会》
| 2017年
-
摘要:
高速冲床用50BW600产品硬度和强度指标与普通产品相比,硬度指标要达到125Hv以上,抗拉强度要达到415MPa以上,同时要求具有优良的电磁性能,铁损值要求小于4.2W/kg.热轧工艺对产品的组织和性能具有重要影响,在合理的化学成分设计和冷轧工艺基础上,通过不同热轧工艺方案的试验,得到最佳的热轧工艺参数,保证产品的力学性能和电磁均达到最佳.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 本钢板材股份有限公司
- 公开公告日期:2020-06-12
-
摘要:
本发明具体提供了一种优化无取向硅钢电磁性能的生产方法,包括如下步骤:1)按设定成分进行冶炼,其化学成分按质量百分比含:C≦0.005、Si 0.50‑0.80、Mn 0.10‑0.30、P 0.02‑0.05、Als 0.20‑0.30、S≦0.004、O≦0.003、N≦0.003、Nb≦0.004、V≦0.004、Ti≦0.004、Cr≦0.005,其余为Fe以及不可避免的杂质;铸制成铸坯厚70‑85mm;2)在辊道式加热炉中加热,加热温度≦1080°C;开轧温度1020°C~1060°C;终轧温度850~880°C;3)热轧卷板经酸洗机组酸洗、CVC6辊单机架冷轧机5道次一次轧制到0.5mm;连续退火,时间为1.5‑5min,最后涂覆绝缘膜。
-