数控铣床
数控铣床的相关文献在1980年到2023年内共计4176篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文1308篇、会议论文48篇、专利文献99984篇;相关期刊491种,包括设备管理与维修、金属加工:冷加工、模具制造等;
相关会议44种,包括2016年全国设备监测诊断与维护学术会议、第十五届全国设备故障诊断学术会议、第十七届全国设备监测与诊断学术会议、2016年全国设备诊断工程会议、第八届国防科技工业生产制造工艺技术创新研讨会、2014年全国机电企业工艺年会暨第八届机械工业节能减排工艺技术研讨会等;数控铣床的相关文献由5500位作者贡献,包括许耀满、朱恩权、李锦潮等。
数控铣床—发文量
专利文献>
论文:99984篇
占比:98.66%
总计:101340篇
数控铣床
-研究学者
- 许耀满
- 朱恩权
- 李锦潮
- 不公告发明人
- 刘伟
- 凌益民
- 王振飞
- 黄继战
- 何江贤
- 宋庆华
- 梁家裕
- 肖照江
- 俞湘
- 刘浩涛
- 尹佑盛
- 张言亮
- 江诚
- 沈伟平
- 沈良永
- 王伟
- 范玉
- 蔡国庆
- 蔡晶
- 谭广
- 赵华勇
- 高尔荣
- 党卫国
- 冯学胜
- 周燕强
- 李晓龙
- 杨勇
- 褚国荣
- 储善谦
- 刘鹄然
- 张书豪
- 张伟
- 张华
- 张扩堂
- 李全金
- 李年强
- 李辉
- 王凤清
- 王瑞
- 臧伦国
- 赖田生
- 赵冰
- 赵新
- 赵磊
- 邱俊霖
- 邱志平
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郭满荣
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摘要:
介绍了SIEMENS 802S/C数控铣床铣削循环LCYC75和子程序调用的使用方法,并结合一实例论述如何使用两种方法来加工6个键槽,并把两种加工键槽的方法予以对比,以发现两种编程方法的优缺点。
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庄宏军;
杨春红;
张翠翠
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摘要:
数控铣床加工汽车零部件时手工编写的程序简短精练,尤其是宏程序,能将有规律的形状或尺寸用最短的程序表示出来,具有极好的易读性和修改性,程序逻辑严密,通用性极强,通过宏程序编程不但能锻炼编程者的编程能力,更能深入地了解自动编程的本质,本文以法那科系统为例介绍两种汽车零部件中经常会用到的宏程序经典案例供读者参考学习,在生产实践中具有一定的借鉴作用。
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薛邵文
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摘要:
针对企业实际生产中铣床加工精度波动的问题,应用Renishaw XL⁃30激光干涉仪对MVC850B数控铣床的定位误差进行精密检测与补偿试验。利用环境参数对比试验,得出影响定位误差测量的因素;通过三因素双指标正交试验判断进给速度、加工时间以及测距等输入变量对反向间隙与螺距累积误差影响的主次关系;通过单因素对比试验获得反向间隙与螺距累积误差在某个单因素影响下的变化情况;采用半闭环前馈补偿方式对数控铣床定位误差进行补偿,并进行工件加工验证试验。结果表明:所提出的误差补偿方法可以有效提高工件加工精度。
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吴康福
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摘要:
分析由热误差引发的数控机床加工精度问题,并提出基于模糊神经网络的铣床热误差预测模型。热误差作为制约数控机床加工精度的关键因素,在重型数控机床上表现得尤为明显。为了降低机床热误差对主轴加工精度的影响,通过优化BP神经网络结构,并基于兼顾相关系数和欧式距离的系统聚类准则,以减小温度测点间共线性,进而实现误差预测和提升加工效率。结果表明:综合粒子群算法、耦合遗传算法和混合粒子群算法优化BP神经网络结构建立的BP神经网络热误差预测模型和热误差优化模型可有效提高热误差预测精度。
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初忠智;
王基钰;
于竹青
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摘要:
介绍了在专业维修团队或专业厂家了解设备性能和需求的前提下,对二手老旧设备实施电气改造,并保留原机械部分,结合当前先进的技术和数控系统应用,使老旧设备重新焕发生机,实现了企业低投入、高收益。
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时慧喆;
贝广霞;
李安邦;
李红娟
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摘要:
数控铣床是常见机加工设备,在数控铣削加工过程中,加工零件的精度会受到很多因素的影响,如果不采取相应的方法加以解决,则可能会出现所加工零件的尺寸、形状无法达到图纸的设计要求,从而影响最终产品的质量。为了解决这些影响因素,数控铣床操作者需要全方位了解影响数控铣床加工精度的因素,并在大量实际的加工操作后对相关因素进行分析,通过使用合理的解决方法降低甚至消除这些因素的影响,最终提高数控铣床加工零件的精度。
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王震
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摘要:
在数控铣床中,数控技术则是处于核心地位的关键性技术,在数控铣床中合理运用数控技术,不仅能够有效推动机械加工制造水平的提升,同时也能为数控铣床行业的发展提供有力的支撑。因此要给予数控技术应用高度的重视,并积极探索合理的应用措施,更好的发挥数控技术的优势与作用,推动我国工业的快速发展。基于此,本文分析了数控铣床,并就数控技术在数控铣床中的应用进行探究,仅供大家参考。
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谢恒勇;
林翠虹;
邓姣
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摘要:
国内大部分中、高职业院校都采用工业数控机床和模拟仿真软件来进行《数控铣床切削加工》课程的一体化教学。由于数控机床设备少,模拟仿真软件工艺性差,毛坯定位装夹过程和对刀过程过于简单,不利于培养学生正确的操作规程和安全意识,因此,一体化教学效果不佳。该论文基于微型数控铣床应用为平台的《数控铣床切削加工》课程就改革教学内容、教学环境、教学方法、考核评价等方面作了全面的简述。
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黄结荣
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摘要:
在机械加中,孔属于一类常见的机械设备零件形式。常规的钻孔加工工艺存在很多问题,为提升孔类加工的质量,目前最现实并且高效的孔类加工通常采用数控铣床以及数控加工中心的形式,借助以铣代钻、螺旋形式的铣孔、插铣代铰等方法提升孔类的加工精度和品质。文章对数控铣床孔系加工过程中的各类问题进行深入研究,并给出富有针对性的优化方案,以提升孔系加工的品质。
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黎国飘
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摘要:
根据实际生产需求和飞幕ADIRC数控铣床功能要求,采用西门子S7-1200 PLC为主站,广州数控GSK机器人为从站,主从站通过Modbus TCP通信来实现数控铣床上下料工序,设计出了基于广数机器人的数控铣床上下料控制系统。同时,详细介绍了系统硬件结构组成和软件控制功能,该上下料控制系统的实现,能降低工人劳动强度,减少人工成本,提高生产效率。
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YAN Zhuan-yun;
晏转运
- 《2013春季国际PCB技术/信息论坛》
| 2013年
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摘要:
数控铣床属于PCB生产流程中的机械加工,将大拼板PCB铣成客户需求的成型小拼版,随着PCB的多品种、小批量化的趋势,换型的次数也越来越频繁,而换型的时间也从十几分钟到半个多小时,有些更是长达一个多小时,极大地浪费了生产的时间,降低了生产的效率.因此,在这种形势下,减少数控铣床的换模时间就非常有必要了.在实施精益生产过程中,快速换型是实现生产均衡化,减少在制品库存的一个重要的因素.文章主要介绍了快速换型SMED的基本方法及原理,并将其运用到数控铣床的换模过程中,进而减少换模时间,提高生产效率,使生产实现稳定化和均衡化.
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王亮
- 《2017重庆市铸造年会暨第十一届全国铸件挽救工程技术交流会》
| 2017年
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摘要:
针对点铣曲面加工中存在的刀具与工件接触面积小、加工精度不高、表面质量差等问题,对于一种高效率的机床结构设计是非常有必要的.本文分析了现行国内外对线接触加工的研究状况,点接触加工和侧铣加工的优缺点.采用了线接触回转加工曲面的方法,提出了线接触回转铣削加工各种曲面的数控铣床机械结构方案,合理地选择了工件侧和刀具侧的运动配合关系可实现对一些可展直纹面以及空间曲面进行高效率的数控加工.
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ZHOU Yuqing;
周余庆;
GAO Chen;
高晨
- 《2016年全国设备监测诊断与维护学术会议、第十五届全国设备故障诊断学术会议、第十七届全国设备监测与诊断学术会议、2016年全国设备诊断工程会议》
| 2016年
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摘要:
针对刀具损伤状态的识别问题,以提高刀具故障状态的识别精度为目标,结合信号处理和统计分析技术,提出了一种KPCA-Chi2数控铣床刀具损伤状态识别方法.首先,采用激光测振仪提取数控铣床运行状态下的振动时域信号.然后,选取振动信号时域和频域分布的8个统计特征参数,基于核主成分分析对特征参数进行降维融合,获得反映铣床刀具故障特征的时频主成分.在此基础上,构建时频主成分的Chi-2统计量,建立刀具损伤特征分布图,为刀具损伤状态的识别提供图形化参考.实验表明,本文提出的方法能够直观有效地识别刀具不同故障状态.
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ZHAO Gang;
赵刚;
ZHANG Hua;
张华;
JIANG Zhi-gang;
江志刚;
YAN Wei;
鄢威
- 《2015年第五届全国地方机械工程学会学术年会暨中国制造2025发展论坛》
| 2015年
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摘要:
高速数控铣削是高精度表面和复杂形面加工的重要工艺方法.在切削原理没有根本性改进的条件下,通过使用恰当的工艺条件和工艺参数协调加工过程,降低机床切削能耗,是实现表面加工绿色节能的重要手段.特性曲面分析方法(Response Surface Method,RSM)通过对数控铣床干切削加工过程的实时功率进行数据采集和分析处理,描述数控铣削加工各主要工艺参数与切削能耗、机床能耗、单位能耗之间的定量关系,建立各工艺影响因素对机床系统单位能耗及总能耗影响的二次回归方程,最终确定该方程的各回归系数.通过RSM方法可以掌握不同工艺条件和参数对制造系统绿色性能指标的影响,从而实现数控铣削加工能耗的最小化和机床能效的最大化.通过对RSM方法的结果进行分析,讨论了增大工艺参数和材料去除率对降低机床能耗,以及降低机床基础能耗和空载能耗对提升机床能效的积极作用.
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郑晓明
- 《第十四届沈阳科学学术年会暨中国·沈阳机器人大会》
| 2017年
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摘要:
针对日本东芝MPB-3080B数控龙门铣的TOSHIBA600MB电气控制系统的改造,TOSHIBA600MB电气控制系统的元器件已严重老化,模拟驱动板与直流驱动电机已多次维修且无备件可换,维修费时费力,成本高昂.机械部分滑枕与滑板移动基准导轨磨损严重,精度降低,滑枕运动时存在跌刀现象,已严重影响生产,提出关于西门子采用西门子全数字控制系统SINUMERIK840DSL控制系统与SINAMICS S120伺服驱动改造后,利用粒子群优化算法在系统自带PID优化的基础上,整定优化PID参数,使系统响应速度与控制精度更上一层.
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郑晓明
- 《第十四届沈阳科学学术年会暨中国·沈阳机器人大会》
| 2017年
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摘要:
针对日本东芝MPB-3080B数控龙门铣的TOSHIBA600MB电气控制系统的改造,TOSHIBA600MB电气控制系统的元器件已严重老化,模拟驱动板与直流驱动电机已多次维修且无备件可换,维修费时费力,成本高昂.机械部分滑枕与滑板移动基准导轨磨损严重,精度降低,滑枕运动时存在跌刀现象,已严重影响生产,提出关于西门子采用西门子全数字控制系统SINUMERIK840DSL控制系统与SINAMICS S120伺服驱动改造后,利用粒子群优化算法在系统自带PID优化的基础上,整定优化PID参数,使系统响应速度与控制精度更上一层.