摘要:
GD包装机组在长期的生产使用过程中我们发现,烟支第二推进器在使用一段时间后,U型导轨OX4306与铜质滑块OX4302之间产生间隙,造成推烟板在推烟过程中产生上下波动,经检查发现铜质滑块磨损较为严重,只有更换滑块,才能保证推烟板正常运行轨迹.由于该部件材质难以保证,造成更换频次较多.既影响了设备有效作业零的提高,也增加了设备的维修工作量和维修费用。烟支第二推进器的往返运动是由直线运动与摆动的复合来完成烟支传递的,其连接滑块b在U形导轨a内做直线往复运动(如图1所示),其中U形导轨a是铝合金材质,滑块b的材质为铜质.滑块b在U形导轨a内做的往复运动所产生的摩擦属于滑动摩擦,同时摆动对滑块两侧边压力加大,增加了摩擦力,所以经过一段时间的运行后,即使有润滑油作为介质,铜质的滑块b也会因周而复始的往复运动而磨损,经过正常磨损阶段进入急制磨损阶段,这样滑块b与U形导轨a的间隙便逐渐增大,由于配合面间隙过大,正常配合关系被破坏,传动精度大大降低,滑块b在U型导轨中的运动轨迹就会产生波动,从而引起与之连接的推烟板在模盒中运行的不稳定。造成其与输送模盒相撞,撞烂模盒,损坏推板,还有可能导致输送皮带撕裂。本文对GD包装机组的问题进行研究并介绍技术改进后的效果。