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掘进设备

掘进设备的相关文献在1979年到2022年内共计495篇,主要集中在矿业工程、公路运输、工业经济 等领域,其中期刊论文142篇、会议论文7篇、专利文献2526220篇;相关期刊89种,包括科技情报开发与经济、中国包装科技博览、采矿技术等; 相关会议7种,包括2013年非开挖技术会议、四川省2013年度煤炭学术年会、2010年全国采矿科学技术高峰论坛等;掘进设备的相关文献由1312位作者贡献,包括刘飞香、程永亮、彭正阳等。

掘进设备—发文量

期刊论文>

论文:142 占比:0.01%

会议论文>

论文:7 占比:0.00%

专利文献>

论文:2526220 占比:99.99%

总计:2526369篇

掘进设备—发文趋势图

掘进设备

-研究学者

  • 刘飞香
  • 程永亮
  • 彭正阳
  • 刘学
  • 廖金军
  • 刘在政
  • 易达云
  • 朱晨
  • 王锴
  • 胡方海
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 冯晓剑
    • 摘要: 矿井下掘进设备的发热问题已严重影响矿井下的各部件性能及安全生产,因此,根据掘进设备高功率、电动机数量多、结构复杂及采矿条件较差等特点,对掘进设备的发热原因进行了详细分析,并提出了自动冷却、风冷、水冷等冷却方法,并对三种方法的相关参数进行了设计与验证。实际应用表明:多种冷却方法的协同作用可有效降低掘进设备的温度,提高其工作稳定性,降低采煤成本。
    • 黄江
    • 摘要: 煤炭是中国重要的基础资源,关系到人民群众的日常生活,也可对多个行业的发展产生较大影响。为此,煤矿企业需在保证安全生产作业的基础上不断提高生产效率,以促进社会经济持续稳定发展。掘进开采是煤矿生产的重要环节,传统的掘进技术效率偏低,无法满足社会需求。为此,煤矿企业需积极引入快速掘进技术,不断优化生产工艺,以促进自身生产效率的提升。
    • 张旭辉; 吕欣媛; 王甜; 黄本鑫; 郑西利
    • 摘要: 针对掘进设备远程控制中存在的设备决策能力低,掘进效率不高,安全隐患大等问题,提出了一种数字孪生驱动的掘进机器人决策控制方法。通过分析对比当前数字孪生技术在煤矿领域的研究情况,设计了数字孪生驱动的掘进机器人决策控制系统体系框架,包含物理空间、虚拟空间、孪生数据、规划层、控制层、执行层6个模块,以实现虚拟样机自主规划决策,远程控制物理样机同步运动的目的。首先,结合虚拟现实技术研究了非结构化环境下的局部避障策略,建立掘进机器人运动控制模型与传感观测模型,利用激光雷达将巷道中的障碍物在虚拟环境中进行重建,采用Ray-Col方法进行机器人与障碍物之间的碰撞检测,为机器人的路径规划决策奠定基础;其次,结合深度强化学习技术研究了基于虚拟智能体的全局路径规划方法,提出了基于改进PPO算法的Muti-PPO算法,通过奖惩机制建立掘进机器人虚拟智能体,并在Unity3D平台中进行训练,训练结果表明Muti-PPO算法相比于PPO算法、SAC算法,平均奖励值分别提升了13.82%与11.31%;标准差分别下降了17.85%与16.81%;最高奖励值分别提升0.14%与0.43%,其性能在3种算法中达到最优;最后,搭建决策控制平台,将虚拟空间中产生的决策指令发送至物理样机的末端执行器,通过物理样机传感器数据驱动虚拟样机同步变化。根据系统的规划决策、双向映射与远程控制功能,设计路径规划试验与虚实同动试验对其进行验证。路径规划试验结果表明,在3种不同复杂程度的工况下,虚拟智能体路径规划结果与目标点的误差在1.2 cm以内,且能够将控制信息传输至物理空间中,远程控制机器人运动;虚实同动试验结果表明,在掘进机器人运行过程中,虚拟样机与物理样机保持同步运动,两者在巷道中的位姿均保持一致。该方法实现了“数据驱动、双向映射、碰撞检测、自主决策、人机协作”的无人化决策控制新模式,为掘进设备的智能化提供了新的思路。
    • 梁掂掂
    • 摘要: 为提升矿山巷道的掘进作业进度,企业不能仅仅依靠常规施工方法,还需创新施工工艺,结合矿山的实际情况,引入先进的快速技术.本文将对矿山掘进巷道的主要影响因素进行分析,重点探究矿山掘进巷道采用快速施工技术的有效策略,以期提高掘进作业质量、效率,提升企业的社会效益、经济利益.
    • 武波
    • 摘要: 为做好掘进设备的冷却工作,介绍了掘进设备的主要热源,探讨了掘进设备常用的几种冷却方式及各自的特点,分析了自热平衡冷却、水冷却以及风冷却的主要计算方法,并以某型掘进机为例,分析计算了其相关冷却参数.应用结果表明,通过应用组合式冷却系统,能够很好地满足掘进机冷却需求,可达到较好的冷却效果.
    • 贾祥
    • 摘要: 以沁和能源集团永安煤矿3210大采高工作面底板岩巷为案例,进行岩巷快速掘进优化方案的实践研究.通过对影响该巷道快速掘进因素的分析,从掘进设备、爆破参数、出矸线路三个方面提出了整套优化方案,工业性试验结果表明:巷道掘进头实现月平均进尺达150.2 m,月平均进尺提高了 32.9%,掘进效率大大提高.
    • 李军军
    • 摘要: 为保证掘进效率与采煤效率相匹配、保证煤炭的产出率,在分析当前掘进工艺和掘进设备现状的基础上,分别对自动化、可靠性、生产效率较低的掘进设备进行优化,并对掘进设备相配套的掘进工艺(打眼、支护、运输等)进行优化,从根本上提升掘进工作面的效率和安全性.
    • 刘子港
    • 摘要: 本文立足于煤矿巷道快速掘进技术的发展情况,挖掘机械化、智能化、一体化方面存在的问题,并通过案例分析的方式,阐述掘进装备与技术的优化措施,最后对快速掘进技术与装备发展前景加以展望。力求通过本文研究,弥补当前快速掘进的发展缺陷,为后续快速掘进领域发展指明方向。
    • 刘子港
    • 摘要: 本文立足于煤矿巷道快速掘进技术的发展情况,挖掘机械化、智能化、一体化方面存在的问题,并通过案例分析的方式,阐述掘进装备与技术的优化措施,最后对快速掘进技术与装备发展前景加以展望.力求通过本文研究,弥补当前快速掘进的发展缺陷,为后续快速掘进领域发展指明方向.
    • 牛宾
    • 摘要: 随着我国煤矿综合机械化程度的不断提高,采煤工作面推进速度明显加快,工作面开采与煤巷掘进的矛盾越发突出,很多煤矿出现了采掘接替紧张的局面。为了维持正常的采掘协调关系,这就需要采用有效技术手段来提高煤巷的掘进速度,使之与工作面的推进速度相匹配,从而保证矿井的安全高效生产。针对如何实现煤巷快速掘进的问题,应首先分析其影响因素,然后选择与煤层地质条件相适应的掘进设备,采用合理的掘进施工技术,制定科学的施工组织计划,使各个施工工艺配合默契,达到施工效率最大化、施工时间最短化,从而使煤巷的掘进速度得到提高。本文介绍连釆机“一机双巷”掘进施工技术的应用,施工进度均保持在1000 m/月。比采用综掘机双巷掘进速度提高一倍。确保小保当煤矿采、掘任务顺利交替。
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