排液采气
排液采气的相关文献在1998年到2022年内共计230篇,主要集中在石油、天然气工业、工业经济、世界各国文化与文化事业
等领域,其中期刊论文114篇、会议论文6篇、专利文献641556篇;相关期刊55种,包括石油天然气学报、江汉石油职工大学学报、新疆石油天然气等;
相关会议6种,包括首届西部天然气开发技术研讨会、2008年石油装备学术年会暨庆祝中国石油大学建校55周年学术研讨会、2001年石油采油装备技术发展研讨会等;排液采气的相关文献由606位作者贡献,包括何秀娟、裘鋆、刘通等。
排液采气—发文量
专利文献>
论文:641556篇
占比:99.98%
总计:641676篇
排液采气
-研究学者
- 何秀娟
- 裘鋆
- 刘通
- 沈之芹
- 钟海全
- 马俊伟
- 李颖川
- 沈泽俊
- 童征
- 张卫东
- 王仪
- 刘建仪
- 刘芳
- 吴晓东
- 杜洋
- 王新忠
- 薛建军
- 黄红梅
- 倪杰
- 吴春芳
- 宋文容
- 朱江
- 檀朝东
- 段进贤
- 王志彬
- 谢双喜
- 赵哲军
- 郝忠献
- 陈安猛
- 陈来勇
- 陈海龙
- 黄万书
- 丁爱芹
- 刘家意
- 刘恒
- 吴丽烽
- 周朝
- 孙瑜
- 张国东
- 张西跃
- 李伟华
- 李恩林
- 李明
- 李莉
- 杭建春
- 梁会珍
- 梅宗斌
- 梅宗清
- 池明
- 汪召华
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袁才;
万钧;
屈学峰;
唐文峰
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摘要:
中-高含凝析油凝析气藏A,多口气井因严重积液无法生产。为了保证产气,排出井筒积液,对排液采气工艺进行了研究,并优选出适合A气田的排液采气工艺。通过现场应用,连续油管注氮气排液采气取得了较好的效果,对于中-高含凝析油凝析气藏排液采气具有较好的借鉴意义。
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陈锐
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摘要:
针对产出液凝析油含量高、不适应泡排工艺的气田,优选出速度管排液采气工艺。由于该工艺对选井条件要求比较严格,通过对气井临界携液流量、产液量、产气量、气液比、地层压力、井底流压和气井剩余可采储量等选井因素的分析,确定了速度管排液采气工艺的选井条件。对P2井进行了实例应用分析,得出了该井速度管最优尺寸、有利气液比大小、停喷压力和停喷可采储量,解决了气井通过外排、内排来维持生产的现状,减少天然气放喷损失,同时根除了排液不及时压死气井的危险,为以后实施该工艺选井打下基础。
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丁志鹏
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摘要:
在气田开采过程中,采气工艺技术发挥着重要的作用,尤其是在当前复杂的气井环境下,对于采气工艺也提出了更高的要求。本文就国内外排液采气技术现状进行阐述,指出排液采气技术的应用,进一步探究油田采气工艺技术发展建议,旨在通过工艺技术的科学化应用,来提高采收率并降低成本。
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张强
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摘要:
毛细管泡沫组合排水采气技术、气举泡沫组合排水采气技术、管柱排水采气技术及柱塞气举组合排水采气技术是湿气气藏排水采气新技术.其中,毛细管泡沫组合排水采气技术适用于地层深度为4000 m、日排液量在150 m3左右且排水硬度值小于8 g·L-1、水中其他可溶性酸性物含量较低的湿气气藏;气举泡沫组合排水采气技术适用于井深为3500 m、地层压力小于10 MPa的情况,其日排液量为800 m3;柱塞气举组合排水采气技术适用于地层深度为2900 m的情况,其日排液量为60 m3;柱塞气举组合排水采气技术适用于地层深度不超过2700 m且具有一定自喷能力的气井.
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程汉生
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摘要:
为降低涪陵页岩气工区气井因积液产生的较高压力损失,保持气井稳产,结合涪陵工区页岩气田的投捞阀式气举排水采气工艺的实施,分析影响气举阀投捞工艺的主要因素,通过改造现有国产试井绞车的技术性能、改进投捞工具、开发页岩气井配重经验公式等措施,有利于简化施工工序、降低施工风险、提高气举阀投捞工作效率。
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程汉生
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摘要:
为降低涪陵页岩气工区气井因积液产生的较高压力损失,保持气井稳产,结合涪陵工区页岩气田的投捞阀式气举排水采气工艺的实施,分析影响气举阀投捞工艺的主要因素,通过改造现有国产试井绞车的技术性能、改进投捞工具、开发页岩气井配重经验公式等措施,有利于简化施工工序、降低施工风险、提高气举阀投捞工作效率.
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张凯
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摘要:
户部寨田主力开发区块地层压力系数均已降至0.35以下,平均单井产量不足3000方/天,产能5000方以上的气井仅占总井数的5%.结合雾化装置技术指标及使用条件等,研究分析户部寨气田所属气井措施适用情况.通过改变井筒流体的运动状态,降低滑脱损失,增强气井携液能力,从而达到提升排液效率,预防气井积液,延长气井稳产期的目的.
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王瑞杰
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摘要:
2016年文23气田主块整体移交做储气库后,户部寨气田和文23边块成为挖潜增效的主战场,但是,目前气田处于开发后期,"三低"现象比较普遍,挖潜思路由大型的储层改造转化为低成本的气井维护.但是,由于地层压力持续降低,气井产能不断下降,常规的气举、泡排、小油管等排液采气技术已不能满足现阶段的开发要求,因此,必须开展提高低压低产气井排液采气效率的研究,以提高气田开发后期的开发效果.
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黄雷;
满海强;
王迪;
李恩林;
陈来勇;
杨彬
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摘要:
渤海某凝析气田地质情况复杂,采用衰竭方式开采,投产至今已持续生产近30年,累计产气达85×108 m3,天然气采出程度已超过65%.目前气田已进入开发后期,因油水侵入导致气井产能大幅降低,同时,井身结构、生产流程环节频繁出现的异常情况也对安全生产带来较大隐患.通过深入分析该气田开发特征及生产管理中出现的问题,优化并制定了配套生产管理和采气工艺技术对策,可以有效地减缓油水干扰并延长气井寿命,对类似凝析气田的高效开发具有一定的借鉴意义.
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刘明阳;
郑继龙;
赵军;
刘浩洋
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摘要:
为了提高速度管柱工艺在低产低效井增产、稳产措施中的应用效果,针对鄂尔多斯盆地气井的生产特点,基于Turner模型和Li模型,以压降损失、携液量表征速度管柱井筒积液规律,进而优化管柱的尺寸及下入深度。结果表明:目标区块施工用的速度管柱油管的最佳尺寸为38.1 mm,下入深度应在喇叭口以上5~10 m,此时目标井产气量提升145.6%。
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汪召华;
耿新中;
李晓龙;
任垒
- 《2016年采油气工程降本增效技术与管理研讨会》
| 2016年
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摘要:
针对常规气举、泡排、小油管等排液采气技术应用效率低下的问题,借鉴气嘴控制气量的临界流动原理,确立了以临界流动条件控制气举管网压力、以限流气嘴稳定注气流量的思路,改造了现场注气和加热流程;首次将临界携液理论与井筒压力损失分析相结合,确定了不同尺寸小油管的适应范围.通过文23、户部寨气田8座集气站90口气井的试验和推广应用,实现了注气管网压力和流量稳定,单台压缩机由气举2~3口井增至同时气举8口气井,产气量低于1×104m3/d的气井应用1.6in小油管后恢复了带液能力,气田综合排液效率明显提高.
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陈宇;
张新;
彭泽阳;
苗雅楠;
祁鹏
- 《第七届全国天然气藏高效开发技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
速度管柱排液采气技术具有不压井作业的特点,适应性强,施工速度快安全性高,是一种有效的排液采气技术.然而目前工艺设计中存在常用临界流量和井筒压力计算的模型单一且有一定误差的问题.本文通过调研常用临界流量模型,推导了符合目标区块的临界流量计算模型,并通过考虑多因素的可行性分析优选连续油管管径,建立了一套速度管柱排液采气工艺的设计方法.该方法在新疆气田盆5区块应用,预测准确度达100%,对于其他气田速度管柱排液采气工艺设计具有指导意义.
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田常青;
陈宝金;
李翠萍
- 《2008年石油装备学术年会暨庆祝中国石油大学建校55周年学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
目前已经成熟的排液采气工艺有优化管柱、橇装气举、柱塞气举、泡排、机抽、电潜泵等,但这些工艺都有一定的局限性.鉴于此,开发了超声旋流气动雾化排液采气技术.该技术通过机械、气动和超声波的多重作用使液体形成微细雾滴,使雾化气体被井内产出气体携带到地面.该技术具有不压井不动油管作业、排液深度可调、不受积液介质的影响、经济实用、安装管理方便等优点.中原油田凝析气田5口井的现场试验表明,下入超声旋流气动雾化装置后,日产液量增加,气液比下降,排液效率提高,收到了预期的排液效果.
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张凤武;
王海峰
- 《2001年石油采油装备技术发展研讨会》
| 2001年
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摘要:
鉴于气田的开采过程中,普遍单管线柱塞排液工艺采液和排气用同一管线,气井控制较差的情况,研究了一种新型柱塞排液采气工艺.这种工艺使排液和采气各行其路、自动控制.介绍了这种工艺的地面流程、设备组成及工作原理.采用这种工艺,一般的气井柱塞上下3~5次就可将井底积液基本排完.大庆油田现场2口井的应用表明,这种新工艺使产气井得到了很好的恢复.
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王丽娜;
夏静森;
杨永祥;
方晓军;
周旭;
熊巍;
周贤
- 《第七届全国天然气藏高效开发技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
福山油田流二+三段属于凝析气藏,开发方式为衰竭式开采.由于地层压力持续下降,地层反凝析加剧,井筒积液问题已成为制约气井产能的主要因素之一,见水井停喷压力高达17.4-22.0MPa,故急需开展福山凝析气田合理排液采气工艺研究与试验,以延长气井自喷期,提高气藏采收率.依据该区生产特点优选了分体式柱塞气举排液采气方法;依据柱塞气举设计方法及选井原则,优选了花东1-3井试验了分体式柱塞排液采气工艺,取得了较好的应用效果.实践证明,分体式柱塞气举工艺具有关井时间短、增产效果好、设备维护简单的特点.
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