挺柱
挺柱的相关文献在1987年到2022年内共计911篇,主要集中在能源与动力工程、公路运输、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文74篇、会议论文6篇、专利文献86452篇;相关期刊50种,包括河北农机、林业机械与木工设备、大连交通大学学报等;
相关会议6种,包括中国石油润滑油科技情报站2003年年会、中国兵工学会焊接专业委员会第五届年会、第九次全国焊接会议等;挺柱的相关文献由1458位作者贡献,包括徐纳、杨贵根、干佳伟等。
挺柱—发文量
专利文献>
论文:86452篇
占比:99.91%
总计:86532篇
挺柱
-研究学者
- 徐纳
- 杨贵根
- 干佳伟
- 徐维超
- 欧阳小红
- 董增斌
- 陈永臻
- 郑银松
- 李琼琼
- 吴耀东
- 张文龙
- 王翠
- 杜茂
- 王俊
- 郭宗强
- 任海军
- 徐志江
- 唐永东
- 肖显萍
- 董华
- 费永刚
- 费腾
- 龙迪
- 吴龙龙
- 王刚
- 王孟晓
- 王永刚
- 王秀强
- 王立峰
- 王震
- 罗勇
- 诺伯特·盖耶
- 周青
- 廖建洪
- 张勃
- 王昊天
- 谭建伟
- 唐斌
- 徐兴栋
- 梁浩
- 王慧芹
- 田维
- 邓华
- 陈永苗
- 韩志强
- 付海林
- 刘彬
- 宋国庆
- 徐继东
- 曾庆波
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李康宁;
王刚;
陈广茂;
于健
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摘要:
采用宏观分析、扫描电镜分析、金相分析、硬度分析及仿真分析等方法,对龟裂挺柱进行失效分析,挺柱材料成分、表面硬度及渗碳层深度符合设计要求,表层及基体组织正常,挺柱底面磨削时进给量过大,导致挺柱底面及内部温度过高,在冷却时产生热应力,进而产生原始裂纹.原始裂纹在挺柱底面与凸轮轴接触运行过程中进一步扩展形成麻点及龟裂.通过对挺柱工艺进行优化,合理预留磨削量,并减小磨削速度,对磨削区进行充分冷却,新批次挺柱底面未产生裂纹,故障消除.
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王刚;
崔凯;
陈广茂
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摘要:
针对某重型柴油机配气机构耐久试验后出现挺柱底面磨损及剥落的现象,分别采用金相分析、硬度分析等方法对挺柱进行物化分析,并利用正时阀系统动力学分析软件AVL Excite Timing Drive仿真计算凸轮与挺柱的接触应力.结果表明:挺柱材料及硬度符合设计要求,凸轮-挺柱接触应力过大是造成挺柱失效的主要原因.为最大限度保证挺柱底面与凸轮全宽接触,将挺柱底面直径由30.5 mm增大至36.8 mm.仿真计算和试验表明:进气凸轮与挺柱底面的接触应力由974.7 MPa降为706.0 MPa,排气凸轮与挺柱底面的接触应力由929.8 MPa降为745.0 MPa.对优化后的挺柱进行耐久试验,挺柱底面未出现不正常磨损及剥落现象,说明增大挺柱底面直径可以降低凸轮-挺柱的磨损.
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刘立波;
张俊;
覃尚第
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摘要:
基于现有气门挺柱计算模型,通过分析现有模型的缺点,提出了一种全新的气门挺柱计算模型.自主编写python程序,完成了气门间隙数据采集以及补偿值K更改预测程序,并结合PLC控制逻辑,实现了该计算模型补偿值K的全自动补偿.通过大批量验证,验证了新模型的可行性,同时为工厂自主开发智能制造应用提供了一种可行方案.
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刘立波;
张俊;
覃尚第
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摘要:
基于现有气门挺柱计算模型,通过分析现有模型的缺点,提出了一种全新的气门挺柱计算模型。自主编写python程序,完成了气门间隙数据采集以及补偿值K更改预测程序,并结合PLC控制逻辑,实现了该计算模型补偿值K的全自动补偿。通过大批量验证,验证了新模型的可行性,同时为工厂自主开发智能制造应用提供了一种可行方案。
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陈祎博;
屠丹红;
宋雅丽
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摘要:
针对某型船用柴油机配气凸轮机构凸轮副接触疲劳失效,从生产、加工质量着手,采用化学成分及机械性能分析、硬度检测、电镜扫描等手段排查材料是否存在缺陷;基于设计仿真分析凸轮滚轮的接触应力以及影响因素.结果表明:挺柱体导向块间隙过大,改变了凸轮与滚轮的接触状态,使其接触应力超过材料的疲劳极限是导致凸轮副疲劳失效的根本原因.
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张薇;
刘柯军;
柳超
- 《中国汽车工程学会汽车材料分会第21届学术年会》
| 2018年
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摘要:
某汽油发动机在产品审核试验中出现多起挺柱异常磨损的现象,为此对失效件进行了理化检验并通过微观形貌分析了磨损机理及产生异常磨损的原因.结果表明,凸轮和挺柱磨损机理均为黏着磨损,二者之间的润滑油膜破裂,裸露的金属表面接触是产生黏着磨损的直接原因.而润滑条件恶化、挺柱自身旋转不良以及由于装配间隙、缸盖、凸轮轴等零件变形而致使的凸轮和挺柱间接触应力加大也是影响挺柱异常磨损的因素.
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刘功文;
郝志勇;
郑康;
朱君亮
- 《中国内燃机学会2013年学术年会暨油品与清洁燃料分会和山西省内燃机学会联合学术年会》
| 2013年
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摘要:
目前求解凸轮-挺柱接触应力的常规理论和有限元方法简化了过多的问题,基于多体动力学理论,对某型号汽油机建立配气机构多质量动力学模型,以优化凸轮-挺柱接触应力为目标,进行凸轮型线和气门弹簧改进的仿真研究,并分析了接触应力的最大值分布和最高转速下的波动情况以及各因素对其影响,得到了以下结论:1.根据凸轮型线的优化研究可知:3种凸轮犁线中,ISAC方法拟合的凸轮型线虽然在各转速的最大接触应力值和落座段波动最小,但在凸轮上升阶段有多处接触应力为零的情况,易造成飞脱;而POLYD YNE方法拟合的凸轮型线丰满度高,而且在凸轮转动上升段的接触应力波动较小,但落座时振动磨损较大,曲线波动幅度大;而POLY-ISAC方法拟合的凸轮型线结合了丰满度高和振动磨损小的优点,使得高转速工况时的凸轮与挺柱间的摩擦运动性能最佳。2.根据气门弹簧的优化研究可知:适当的降低气门弹簧刚度常量以及增大安装高度可以减小凸轮与挺柱间的最大接触应力;同时,在满足凸轮与挺柱间许用最大接触应力的情况下,若一味的降低弹簧刚度,容易造成预紧力不足,造成接触应力为零,易引起飞脱现象,加剧振动,因此在此基础上适当增加刚度,可以抵消阀系零件惯性影响,改善接触应力在高转速时的摩擦性能。
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马冰;
邢德振
- 《中国兵工学会焊接专业委员会第五届年会》
| 1999年
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摘要:
为实现B/F8L413F风冷发动机挺柱的国产化,作者试验研究了以45钢为基体材料,表面喷焊F102Fe镍基合金粉末履层的喷焊挺柱.对比了喷焊挺柱与现役冷激合金铸铁柱的耐磨性和对匹配件的磨损,分析了两种金相组织和喷焊工艺对挺柱耐磨性的影响.
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