成分控制
成分控制的相关文献在1987年到2022年内共计353篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、化学工业
等领域,其中期刊论文176篇、会议论文92篇、专利文献1450531篇;相关期刊121种,包括吉林冶金、山东冶金、特钢技术等;
相关会议77种,包括Lw2016第六届铝加工技术(国际)论坛、中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会 、第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会等;成分控制的相关文献由1090位作者贡献,包括李洛利、李继文、王文焱等。
成分控制—发文量
专利文献>
论文:1450531篇
占比:99.98%
总计:1450799篇
成分控制
-研究学者
- 李洛利
- 李继文
- 王文焱
- 王爱琴
- 谢敬佩
- 黄财德
- M·加斯纳
- S·伯内罗
- 乔璐
- 刘纯星
- 单庆林
- 孙群
- 宋满堂
- 康爱元
- 康跃丰
- 朱士将
- 朱荣
- 李敏
- 毛玲玲
- 王向辉
- 申景霞
- 聂雨青
- 费燕
- 郭达
- 陈峰
- D.W.甘地
- J.辛格尔德克
- Li Zhanjun
- Liu Jingang
- Shi Zhiqiang
- Wang Dongzhu
- 严建华
- 么洪勇
- 于华财
- 于洋
- 任允清
- 任子明
- 任选
- 伊夫·肯西歇尔
- 倪明江
- 傅杰
- 关玉龙
- 关顺宽
- 冯冲
- 刁承民
- 刘傲
- 刘兴洪
- 刘建培
- 刘式高
- 刘强强
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冯翰秋;
郎宇平;
屈华鹏;
陈海涛
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摘要:
针对含Nb不锈钢热轧中厚板出现的中间裂纹分层以及力学性能不合问题,通过金相观察、扫描电镜、相分析和力学性能检测等手段对中间裂纹分层以及力学性能不合原因进行研究。结果表明,Mo、Nb在凝固过程中偏析严重、形成σ相和Z相(CrNbN)是产生热轧中厚板中间裂纹分层以及力学性能不合的主要原因。通过降低Nb含量,优化热处理制度,降低钢液过热度,确定合理冷却制度,添加电磁搅拌工艺,可以有效地减小中间裂纹分层的发生并提高低温冲击韧性。
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金培元;
王兴;
支旭波;
成泽强
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摘要:
鉴于焊接材料的化学成分对焊接性的重要影响,在气保焊丝钢ER70S-6研发项目的实施过程中,主要针对合金元素、有害元素、微量元素、残余元素等展开深入研究,分析焊接材料化学成分对焊接性的影响原理,并制定出合理的气保焊丝钢ER70S-6化学成分控制要求。
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杜振杰;
何腾;
张壬寅;
胡盛凯;
李洪鹏;
杨锁兵
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摘要:
宁波钢铁有限公司具有两款Q355B生产工艺,即含铌Q355B和含钛Q355B。生产含铌Q355B时,易发生面翘皮缺陷,主要可通过降低对应钢种二冷配水,提高连铸机生产拉速和维持连铸机精度等一系列措施进行改善;生产含钛Q355B时,钛元素控制不稳定,通过改善脱氧合金化方式和管控生产过程等一系列措施,成分命中率得到提高。文章对此进行了详细介绍。
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刘海稳
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摘要:
本合金为Ni基合金,Al、Si元素成分控制严格。电渣炉冶炼含Al、Si的合金时,成分稳定性差,极易出现成分不合问题。本文研究了电渣炉冶炼该合金的工艺,通过数据分析,找到影响Al、Si成分的因素,可为制定电渣炉冶炼工艺提供理论支持。
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余庭松;
钟钊
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摘要:
柳钢转炉炼钢厂共6台方坯连铸机,其中7机7流方坯连铸机5台,8机8流方坯连铸机1台。目前全年方坯产量约750万吨,出坯模式主要采用汽车运输方式将红坯热送到下道工序,部分坯料采用辊道方式输送。因地理条件和设计原因,长期以来精整跨方坯堆垛场较小,每台方坯铸机旁仅能安排1块约12 m×12 m的场地临时存放落地方坯。转炉方坯采用“井”字形堆放方式。虽然该方式存坯能力较大,但在切换生产品种以及方坯成分控制出现较大偏差时,由于必须对相应炉次的混浇部分进行取样判定,易造成待取样铸坯积压。
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张渊普;
韦泽洪;
张欢;
鲍海燕;
梁宝珠
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摘要:
汽车发动机连杆用钢C70S6BY的工艺流程为130 t转炉-LF-RH-CCM-加热-轧制.LF精炼通过低碱度1.5~2.0的CaO-SiO2-Al2O3-MgO渣系,RH采用氮气驱动,退泵后循环5~1O min,可以精准控制钢中S、N含量(0.064%~0.068%S和136×10-6~142×10-6N).轧制后入坑缓冷,钢材组织由珠光体和少量铁素体组成,钢中非金属夹杂物主要是硫化锰和复合夹杂物.1 050°C30 min空冷钢的抗拉强度达到995~1 018 MPa,屈服强度586~611 MPa,伸长率11.5%~13.0%,断面收缩率22%~24%,HB布氏硬度值285~301.各项指标均满足涨断连杆的要求.
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陈振文;
谢凯;
尹振芝;
刘彭
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摘要:
从生产组织、原辅材料准备到工艺过程、成分控制,全面介绍了涟钢在高牌号无取向硅钢50W350的炼钢生产控制情况,并对钢包顶渣、连铸保护渣、夹杂物做了简要分析研究.生产实践表明:涟钢具备生产高牌号无取向硅钢50W350的能力,所试制产品达到了预期目标,质量满足客户要求.
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陈三芽
- 《2016年全国特钢年会》
| 2016年
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摘要:
新钢特钢公司拥有年产40万吨特殊钢产能,主要生产设备包括50吨EBT电炉一座,50吨LF精炼炉两座,50吨双工位VD真空炉一座,100吨浇注车一台,50吨退火炉3台,三机三流合金钢连铸机一台,可生产2.95t-35t钢锭,生产品种包括碳结钢、合结钢、弹簧钢、低合金高强度钢、模具钢等,产品广泛应用于核电、舰船、大中型精密模具等领域.从成分控制、气体控制、夹杂物三个方面阐述了钢锭质量的控制。
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