弹簧操动机构
弹簧操动机构的相关文献在1975年到2022年内共计819篇,主要集中在电工技术、机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文180篇、会议论文5篇、专利文献1042932篇;相关期刊77种,包括黑龙江科技信息、数控机床市场、电气技术等;
相关会议5种,包括2012年“康平纳杯”全国机电企业工艺年会暨第六届机械工业节能减排工艺技术研讨会、江苏省电机工程学会2010年学术年会暨第四届电力安全论坛、2008年中国电机工程学会年会等;弹簧操动机构的相关文献由1260位作者贡献,包括刘宇、郭良超、宋广民等。
弹簧操动机构—发文量
专利文献>
论文:1042932篇
占比:99.98%
总计:1043117篇
弹簧操动机构
-研究学者
- 刘宇
- 郭良超
- 宋广民
- 宋超
- 朱苛娄
- 闫广超
- 付亚旭
- 李美荣
- 雷琴
- 惠勇锋
- 苏菊芳
- 刘煜
- 孔志武
- 杨秋蓉
- 韩冬
- 方春阳
- 梁传涛
- 富英
- 张强
- 穆贝贝
- 袁平定
- 许家源
- 党德旺
- 王守山
- 苏计东
- 潘艳明
- 胡光福
- 贾丽丽
- 赵伟涛
- 郑晓春
- 郭锴
- 韩国辉
- 于洪宇
- 李传强
- 王慧慧
- 王颖
- 贾越
- 李建兵
- 李海文
- 邓洪祥
- 陈金钟
- 刘超
- 宗清森
- 张文炎
- 李铁
- 赵艳红
- 丁金庆
- 吴夕科
- 张国跃
- 朱宣吉
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曹辰;
孙晓宇;
胡大政;
梁传涛;
王超;
贾丽丽
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摘要:
随着高压断路器开断电流不断增大,要求配用的弹簧操动机构应具有更大的操作功。在机构合闸过程中,冲击变大,合闸保持结构的稳定性降低,偶尔会出现机构合闸后立即分闸的“空合”现象。文中首先对CT26弹簧操动机构合闸保持结构进行了研究,通过采取增大机构合闸过冲量、加快合闸保持掣子复位速度、增大滚子与分闸掣子扣接区域等措施,对合闸保持结构进行了设计改进,并通过试验进行了验证。最终,消除了操动机构的“空合”现象,提高了断路器动作的可靠性。
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于海成;
吴孝军;
王坤;
章如海;
王瑞元;
童玉林
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摘要:
本文通过对弹簧操动机构原理及关键材料物性分析介绍,阐述了操动机构关键部件材料应力仿真分析和凸轮失效分析,给出了弹簧操动机构的设计优化建议,为研究弹簧操动机构失效机理演变及失效规律提供工程应用和指导,具有重要的现实意义。
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谭盛武;
宋广民;
解国林;
奚延辉
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摘要:
在合闸优化设计的过程中,由于其优化变量的增加,以及部分变量相关,常常使得优化求解变得困难。这里提出了一种针对具有复杂的、相关性强的变量的优化模型的分段优化求解方法,顺利完成了优化模型的求解。并通过动力学仿真分析对优化结果进行了验证,表明优化之后的断路器操作功减小46.1%,刚合速度减小5.09%,提高了断路器的工作性能和可靠性。同时也表明了这种分段优化求解的方法可为具有复杂的、相关性强的变量的优化模型提供了一种求解思路。
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万堃;
奚延辉;
王小鹏
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摘要:
针对断路器弹簧操动机构中被缓冲对象复杂、难以最小化系统机械冲击的问题,提出一种规划动触头运动求解缓冲器结构参数的方法,对侧切式阶梯型缓冲器的活塞进行设计。以某CT-IV型弹簧操动机构为例,建立缓冲器作用时操动机构的等效动力学模型,设计动触头的等减速运动规律,结合运动学分析,计算缓冲器应当提供的理想缓冲力。为保证实际缓冲力与理想缓冲力接近,根据缓冲器的缓冲动态特性,将缓冲器活塞铣面长度的设计问题转换为最大铣面间距及最小铣面长度的取值问题,根据中间位移的缓冲力与理想缓冲力相等求解每级铣面的间距。采用ADAMS与MATLAB联合仿真搭建的弹簧操动机构虚拟样机模型对设计结果进行验证,结果表明:与在运缓冲器相比,设计缓冲器断路器分闸特性曲线中的缓冲时间增加了0.005 s,缓冲末速度减小了63%,分闸特性曲线更加平缓,且未出现动触头在开断区间内停止的现象,符合实际要求。
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林婧;
张佳灏;
黎旭;
朱信红;
陈宇昇;
郭毅明;
林子钊;
王立军
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摘要:
操动机构是高压断路器的核心元件,其性能优劣显著影响着高压断路器分合特性。然而断路器故障时有发生,其中又以机械故障类型最为常见。因此需要提前发现潜伏性机械故障,进一步提高断路器的可靠性。针对这一问题,文中以ZN98型真空断路器弹簧操动机构为研究对象,采用Adams动力学仿真软件,建立了ZN98断路器弹簧操动机构的机械动力学仿真模型。仿真分析了操动机构各零部件运动情况,对断路器合闸与分闸过程分别进行了分析。将仿真得到的机械动力学特性作为操动机构正常工况的参照,对弹簧应力松弛潜伏性故障条件下操动机构的机械动力学特性进行仿真研究,以期及时发现高压断路器操动机构的潜伏性故障,提高电力系统的运行可靠性。研究表明,合闸弹簧发生应力松弛故障时,操动机构运动速度减慢,合闸时间增加,甚至会导致合闸过程分闸弹簧储存能量不足,进而导致断路器后续分闸失败;分闸弹簧发生应力松弛故障时,动触头的运动速度不断降低,分闸完成时间不断增长,分闸后触头无法达到额定开距,导致分闸失败。
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贺建新
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摘要:
在科技进步的推动下,GIS产品的生产规模和交付规模都越来越大,实现了大批量生产,再加上城市化速度的提升,城市用电负荷成为人们关注的主要话题.为了满足用电负荷的要求,提高供电的安全性,对断路器弹簧操作初步了解具有积极意义,可以提升设备的稳定性.基于此,本文将重点讨论弹簧操动机构的相关工作原理,以便可以为今后的工作做出指导,掌握其整体结构,可以为装配工作的出色完成提供保障.
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张旭;
孔志武;
彭跃辉;
王岩妹
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摘要:
弹簧操动机构由于结构简单、体积小、对环境无污染、可靠性高等优点,在断路器中得到广泛应用.在弹簧操动机构运行故障中,储能弹簧问题最为突出.本文设计了一种断路器弹簧操动机构弹簧压力在线监测系统,实现了断路器机构弹簧断裂和疲劳松弛的在线监测和故障预警.
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贺建新
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摘要:
在科技进步的推动下,GIS产品的生产规模和交付规模都越来越大,实现了大批量生产,再加上城市化速度的提升,城市用电负荷成为人们关注的主要话题。为了满足用电负荷的要求,提高供电的安全性,对断路器弹簧操作初步了解具有积极意义,可以提升设备的稳定性。基于此,本文将重点讨论弹簧操动机构的相关工作原理,以便可以为今后的工作做出指导,掌握其整体结构,可以为装配工作的出色完成提供保障。
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葛亚龙;
焦明青;
贾克元;
宋利卡
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摘要:
型号为CT20的弹簧型操动机构具有较为优秀的应用特征,其能够在高电压等级的断路装置上进行应用。但是,在开断能量级别不断上升的状态下,CT20型号的弹簧型操动机构可能会出现无法满足需求的问题,进而影响正常应用。若没有及时进行处理,可能会导致机构装置在合并闸门的过程中出现振动,引发动作失败的情况。因此,本文针对相关振动问题进行深入分析,为后续的正常应用提供必要的参考信息。
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刘宇;
郭良超;
万堃;
奚延辉;
杨珂
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摘要:
为研究用于弹簧操动机构的侧切式阶梯型缓冲器的结构参数对缓冲特性的影响,通过分析缓冲器的工作原理,探究了其缓冲动态过程.根据伯努利定理建立了缓冲器缓冲的数学模型,提出了对当量直径计算的雷诺数进行修正的方法,解决了由月牙形节流缝隙造成的压力损失难以准确计算的问题.通过ADAMS与MATLAB联合仿真对弹簧操动机构作用下的缓冲器缓冲过程进行了数值模拟,分析了侧切式阶梯型缓冲器的活塞铣面间距以及铣面长度对缓冲特性的影响.研究结果为侧切式阶梯型缓冲器设计提供了理论指导.