弱凝胶
弱凝胶的相关文献在2000年到2022年内共计352篇,主要集中在石油、天然气工业、化学、化学工业
等领域,其中期刊论文266篇、会议论文24篇、专利文献56553篇;相关期刊95种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、精细石油化工进展等;
相关会议19种,包括第三届五省(市、区)提高采收率技术研讨会、第二届五省(市、区)提高采收率技术研讨会、第五届全国特种油气藏技术研讨会等;弱凝胶的相关文献由1076位作者贡献,包括王健、李华斌、叶仲斌等。
弱凝胶—发文量
专利文献>
论文:56553篇
占比:99.49%
总计:56843篇
弱凝胶
-研究学者
- 王健
- 李华斌
- 叶仲斌
- 岳湘安
- 徐赋海
- 李洪玺
- 王宁
- 郭睿
- 陈铁龙
- 高弯弯
- 刘玉章
- 刘雪艳
- 吴晓峰
- 张兵
- 张松
- 曹绪龙
- 李秀环
- 桑海波
- 罗健生
- 耿铁
- 蒲春生
- 郭程飞
- 霍文生
- 侯吉瑞
- 冯文佩
- 刘全稳
- 刘平德
- 刘涛
- 吴金涛
- 唐孝芬
- 宋新旺
- 康博
- 张向明
- 张坤
- 张现斌
- 徐春梅
- 李振杰
- 李浩
- 李飞洋
- 汲国庭
- 潘广明
- 牛忠晓
- 王伟忠
- 秦义
- 苏君
- 蒋官澄
- 许元泽
- 赖南君
- 郭剑梅
- 鞠野
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胡鹏程
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摘要:
针对大平房油田复杂断块油藏高含水、后期注水利用率低、水驱效果不理想的问题,开展了酚醛体系油藏深部调驱技术研究和现场试验应用。结果表明:酚醛体系深部调驱技术适用于大平房油田,凝胶体系与现场注入水配伍性良好,可改善水驱开发效果。该技术可为复杂断块“双高期”注水开发老油田提高采收率开辟一条有效的途径。
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赵董艳;
杜慧丽;
赵永强;
张橙;
高乃煦;
李帅斌;
雷小洋
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摘要:
常规弱凝胶体系的耐温抗盐效果较差,采用高矿化度回注水配制存在成胶强度低、稳定性差的问题。基于耐温抗盐聚合物(TSRP)与酚醛树脂交联剂制得适配于高矿化度回注水的耐温抗盐弱凝胶体系,通过红外光谱、扫描电镜、动态光散射仪分析了弱凝胶体系的耐温机理。结果表明,弱凝胶体系成胶性能受聚合物加量、聚交比和热稳定剂硫脲加量的影响较大。弱凝胶优化后的配方为2 g/L聚合物、聚交比1∶1、400 mg/L硫脲。采用矿化度约为38 g/L的回注水配制弱凝胶,成胶时间为63 h,弱凝胶在90°C、7.34 s^(-1)下的黏度为1760 mPa·s。该凝胶在90°C高温老化90 d后仍保持稳定。聚合物凝胶的高温稳定性与两方面有关。一方面,TSRP分子链上N-乙烯基吡络烷酮的环状基团可提高聚合物分子链的刚性,有效抑制聚合物链的热降解作用;另一方面,TSRP交联后形成刚性网络结构,部分抑制了聚合物链在高矿化度下的卷曲作用,凝胶不易发生脱水收缩。
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郐婧文;
鞠野;
徐国瑞;
李翔;
刘丰钢;
贾永康
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摘要:
聚合物弱凝胶具有耐盐性好、油藏适应性强和深部液流转向效果明显等优点,可用于中低渗高盐油藏,油田应用增油降水效果明显。通过室内模拟实验进行了聚合物溶液与聚合物弱凝胶渗流特性对比,结合稀释后分子聚集体尺寸变化规律分析了弱凝胶与聚合物溶液渗流特性差异及作用机制。结果表明:稀释作用对聚合物溶液和弱凝胶中分子聚集体尺寸影响存在不同变化趋势。对于聚合物溶液,随聚合物质量浓度降低,分子聚集体尺寸减小;与聚合物溶液相反,随聚合物质量浓度降低,弱凝胶中分子聚集体尺寸逐渐增加。在渗流特性实验中,聚合物弱凝胶阻力系数7.22,残余阻力系数18.89,二者绝对值较大且残余阻力系数大于阻力系数,表现出独特渗流特性;在后续水驱阶段,聚合物溶液压力呈现下降趋势,而聚合物弱凝胶压力却继续呈现上升趋势。
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张生魁;
赵昆;
张建明;
王鹏;
张玉秋
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摘要:
针对吴起油田侏罗系油藏裂缝发育的特点,提出了凝胶颗粒+弱凝胶为主体的复合调剖体系。在室内实验基础上优化了弱凝胶配方,并对其性能进行了评价。在杨66区块注水井现场应用,起到了很好的增油降水的效果。
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史锋刚;
吴晓燕;
赵传勋;
张晓学;
尹一红
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摘要:
随着注水开发的持续进行,渤海B油田地层的非均质性愈加突出,逐渐形成地下水流优势通道,使得开发效果受到较大影响.针对渤海B油田的油藏条件研发了以弱凝胶+聚合物粘弹性颗粒+乳液聚合物的液固共存复合调驱体系,通过室内实验考察了弱凝胶的成胶性能、聚合物粘弹性颗粒的溶胀性能以及持续增粘性能;通过实验优化,初步开发出适合B油田条件的液固共存复合调驱体系配方.注入性和驱油实验结果表明,液固共存复合调驱体系具有良好的注入能力和调驱效率,可以大大提高驱油效果.
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龚俊
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摘要:
胜利海上油田已成为胜利油田产量稳定和接替的重要阵地,但随着注水开发的深入,有限的海工设施寿命和处理能力与较低的采油速度的矛盾逐渐加剧,海上采油成本不断上升,盈利空间逐渐下降.三次采油是提高采油速度和采收率的有效技术手段,但受到海上特殊生产环境制约,大规模推广的适应性需要慎重评价.文章通过对比分析聚合物和弱凝胶驱油技术在海上应用的优缺点,提出适应胜利海上油田特点的弱凝胶调驱方案.
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刘丰钢;
鞠野;
李翔
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摘要:
泡沫-弱凝胶复合调驱体系具有强度大、封堵作用强和起泡性能好等优点,在深度调剖采油等领域有巨大的应用前景。本文首先通过对弱凝胶调驱体系进行优选,筛选出优化的弱凝胶调驱体系,并对其长期稳定性进行了评价。评价结果表明,3000 mg/L聚合物B和聚铬比为90:1形成的弱凝胶体系,成胶后的粘度约为7739 mPa·s,满足调驱要求。在此基础上,进行了两种泡沫-弱凝胶复合体系的优选,并对优选出的泡沫-弱凝胶复合体系进行了理化性能评价。结果表明,优选的泡沫-弱凝胶复合体系具有强度大、稳定性好和半衰期长等优点。
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李鹏冲;
李建晔;
鞠野;
杨劲舟;
徐国瑞
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摘要:
弱凝胶已在渤海进行矿场试验,取得了较好增油降水效果,但有关弱凝胶与油藏适应性方面的研究成果还较少.以J油田地质模型和开发模型为基础,对井组进行弱凝胶调驱注入速度对调驱效果影响的数值模拟研究.结果表明:随着注入速度增大,井组采收率增幅和"产出与投入比"呈上升趋势,单位PV弱凝胶增油量呈先升后降趋势.
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李承龙;
张宇
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摘要:
传统调驱方式能够驱替并封堵高渗透层,有效动用中渗透层,而无法实现对低渗透层的有效动用,且高地层压力影响调驱剂注入量和开发效果.针对这些问题,以中低渗透油层为研究对象,开展弱凝胶与水交替注入实验研究,揭示周期性深部调驱机理及效果.实验结果表明,周期性深部调驱效果明显好于传统调驱方式效果,与1号岩心(整体注入)相比,2号岩心(2个轮次)采收率增幅为3.6%,3号岩心(3个轮次)采收率增幅为5.3%;随着注入轮次的增加,采收率增加;周期性深部调驱方式可在有效动用中高渗透层的基础上,提高低渗透层的采收率.矿场实验结果表明,经过2个轮次凝胶深部调驱试验,试验区累积增油量为1.53×104 t,采收率提高1.66%,周期性弱凝胶深部调驱效果显著.研究成果对提高中低渗透油藏原油采收率具有重要的现实意义.
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杨锁;
李彦来;
解婷;
王立垒;
张伟
- 《国际稠(重)油勘探开发技术论坛》
| 2017年
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摘要:
旅大某油田具有油层厚度大、平均渗透率高、非均质性较强、原油黏度高的特点.针对稠油油田注水开发容易水窜、含水上升速度快问题,该油田于2009年开始开展2个井组注弱凝胶调驱试验,取得了一定的降水增油效果,并于2010~2016年进行了4个扩大井组调驱试验.本文采取动态法与数值模拟法相结合的评价方法,对调驱试验进行效果跟踪与评价,研究认为弱凝胶调驱矿场试验取得了一定的效果,达到了降水增油的目的,油田准备继续扩大调驱井组范围.
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潘广明;
吴金涛;
谢岳;
李浩;
吴鹏
- 《国际稠(重)油勘探开发技术论坛》
| 2017年
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摘要:
针对普Ⅱ类稠油油田弱凝胶连续注入过程中出现的注入能力逐年变差、增油效果逐年降低的问题,以室内实验数据为基础,认识到弱凝胶连续调驱吸液剖面发生反转是必然规律,从而导致注入能力减弱,化学剂利用效率降低.矿场动态资料也证实剖面反转现象的存在.基于油藏数值模拟技术,研究对比了弱凝胶连续注入和弱凝胶-水交替注入的开发效果.结果表明,交替注入的开发效果好于连续注入,优化的交替周期为1个月.3个矿场井组的实践表明,交替注入后化学剂用量降低50%,注入能力提高20%,油田日产提高110方/天,油田含水下降6%,降水增油效果明显.研究成果为普Ⅱ类稠油的高效开发提供了借鉴.
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汲国庭;
吴晓峰;
李飞洋;
徐春梅
- 《2016低渗透油田堵水调剖技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
低渗透油气储层开发过程中会存在天然裂缝、人工裂缝,这使得水驱开发矛盾突出、油藏采出程度低。通过改变岩面贴合垫片厚度来模拟油田裂缝宽度;改变弱凝胶注入量以模拟弱凝胶封堵半径,研究其对提高采收率的影响.驱替试验表明,当裂缝宽度为0.43mm,随着弱凝胶封堵裂缝半径比例由25%增大到100%,弱凝胶的封堵能力增大、综合采收率增大、综合采收率增长斜率出现先增加后降低的趋势,并得出最佳封堵半径.
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徐文娟;
柴世超;
杨友国;
李想;
何滨
- 《第三届五省(市、区)提高采收率技术研讨会》
| 2015年
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摘要:
A油田是海上水平井井网整体开发油田,受平面非均质性影响,注水开发后油井单向见水、含水上升快,波及系数低.本文通过室内岩心实验法和数值模拟法,开展了水平井网弱凝胶整体调驱方案研究,研究结果表明,含水率40%时进行调驱,调剖剂可以较好地发挥对高渗透层的封堵作用,与水驱相比采收率有明显提高.该方案在现场实施后,油田自然递减率及含水上升率等开发指标得到了有效改善.同时利用霍尔曲线法、含水上升率法、自然递减率法、数值模拟法等方法评价实际应用效果,结果表明弱凝胶整体调驱是改善该类油田开发效果的有效途径.
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庞长廷;
刘义刚;
刘长龙
- 《第二届五省(市、区)提高采收率技术研讨会》
| 2013年
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摘要:
本文针对旅大5-2油田东二上段部分井区储层非均质性强,油水流度比大等问题造成该区块层间动用不平衡,注入水突进.为改善注水井吸液剖面,抑制注入水突进,增加中低渗透层原油储量动用程度,减缓含水上升速度,对旅大5-2油田2号块东二上段开展弱凝胶调驱技术室内研究及现场实施.弱凝胶提高水驱效率技术在旅大5-2油田的实施后,累计增油12.7x104m3,是渤海稠油油田开发稳油控水的有效措施。弱凝胶提高水驱效率技术能够有效减缓注入水的指进问题,改善流度比,调整吸水剖面,注入井注入压力上升,视吸水指数下降,是一种有效的调驱手段。弱凝胶提高水驱效率技术在旅大5-2油田成功的实施为海上类似油田提高原油采收率提供了新的思路。弱凝胶提高水驱效率技术从油藏、工艺方案设一计、注入设备、现场实施等方面均已成熟,该技术在稠油油藏注水开发油田中具有巨大的市场前景和经济效益。
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李晓佳;
刘广东;
景峰;
王楠
- 《第五届全国特种油气藏技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
海1块为一注水开发普通稠油油藏,开展弱凝胶调驱试验前区块采出程度为35.6%,综合含水为86.3%,处于"双高"开发阶段.面临剩余油分布零散、水驱动用程度严重不均等开发矛盾,2010年开展了弱凝胶深部调驱工作,规划25个井组,设计3个段塞,注入量为0.2PV,先期实施的5个井组取得了较好效果.研究表明:常规水驱油层动用不均、弱凝胶调驱有效降低油水黏度比、合理的井网井距、聚合物成胶稳定性是调驱见效的主要因素.
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马奎前;
李彦来
- 《第十六届五省(市、区)稠油开采技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
旅大某油田具有油层厚度大、平均渗透率高、非均质性较强、原油黏度高等特点.针对稠油油田注水开发容易水窜、含水上升速度快的问题,该油田于2009年开始开展2个井组注弱凝胶调驱试验,取得了一定的降水增油效果,并于2010年、201 1年进行了4口扩大井组调驱试验.本文采取动态法与数值模拟法相结合的评价方法,对调驱试验进行了效果跟踪与评价,研究认为弱凝胶调驱矿场试验取得了一定的效果,达到了降水增油的目的,油田准备继续扩大调驱井组范围.
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高刚;
蒋生健;
曲金明
- 《第五届全国特种油气藏技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
欢2-7-13块经过多年注水开发,主力油层水淹严重,常规水驱方法提高采收率的难度较大.为进一步挖潜剩余油潜力,改善开发效果,开展了弱凝胶调驱先导试验,研究设计出适合的弱凝胶深部调驱配方体系、地面工艺流程以及自动加药装置,并提出动态配方调整思路,有效保障了深部调驱的顺利实施.实施4个井组,日增油14.7t/d,累计增油4293t,结果表明,弱凝胶深部调驱能够较好地解决稀油区块目前开发方式采收率很难提高的问题。弱凝胶深部调驱能够调整平面和层内非均质性,提高注水波及效率,是稀油区块进一步提高采收率的有效措施,同时也为高含水、非均质油藏的深化挖潜提供了有效的技术途径,具有较高的推广价值。研究设计出的调驱配方体系及地面工艺流程,可保障欢2-7-13块调驱深部调驱的高效实施,同时对其他区块具有借鉴和指导作用。
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徐艳丽;
龙永福;
王涛;
王伟华;
曹瑛;
陈威武;
高挺;
胡志杰
- 《第七届宁夏青年科学家论坛》
| 2011年
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摘要:
随着油田开发时间的延长,油井含水上升速度不断加快,水驱油效率降低。为延缓含水上升速度,提高最终采收率,开展了以调剖和驱油技术相结合的组合调驱技术研究。并针对组合调驱技术及其现场应用中存在的问题,通过系统的理论分析和室内模拟实验,探索出适合采油三厂提高最终采收率的有效方法,改善低渗透油藏的水驱开发效果。通过时油藏的精细描述,优化选井,在五里湾一区开展了三口水井的现场试验,试验效果良好。