废钢
废钢的相关文献在1977年到2023年内共计3335篇,主要集中在冶金工业、工业经济、贸易经济
等领域,其中期刊论文918篇、会议论文24篇、专利文献2393篇;相关期刊265种,包括企业决策参考、特殊钢、不锈:市场与信息等;
相关会议22种,包括第十三届全国铸造年会暨2015中国铸造活动周、第六届中国国际钢铁大会、第十六届全国炼钢学术会议等;废钢的相关文献由5402位作者贡献,包括胡品龙、黄其明、黄艰生等。
废钢
-研究学者
- 胡品龙
- 黄其明
- 黄艰生
- 李银亮
- 李勇
- 崔涛
- 崔大海
- 林加冲
- 谈存真
- 潘宏涛
- 蔡文明
- 黄全利
- 陆永伟
- 胡忠良
- 张会强
- 王佳
- 高瞻
- 黄恒
- 卢剑锋
- 朱荣
- 李佳辉
- 施维枝
- 何仁国
- 刘亚辉
- 朱桉楠
- 林高
- 刘春霆
- 解鹏
- 黄红宝
- 佟兆顺
- 姜周华
- 尚丽霞
- 常宝玉
- 康伟
- 廖相巍
- 徐益明
- 朱晓雷
- 杜光辉
- 王福权
- 赵成林
- 顾瑞华
- 周迎春
- 张建国
- 张磊
- 战东平
- 杨宁川
- 王俞龙
- 王天开
- 董凯
- 顾丽洁
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摘要:
吉林省人民政府2022年3月1日发布《吉林省促进工业经济平稳增长行动方案》,针对推动废钢、废有色金属、废纸等再生资源综合利用,提高“城市矿山”对资源的保障能力,支持废旧家电拆解项目建设,完善废旧家电处理体系,争取国家政策支持等方面提出了要求。
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石凤丽;
丛铁地;
于文武;
刘书超;
程春灵
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摘要:
本钢生产低硫硅钢时对硫含量的要求极低,因而常出现硫含量较高使得硅钢产品不合格的现象,导致低硫硅钢的炼成率较低。本文跟踪生产数据进行分析得出,当S入站质量分数<0.032%时,通过增加镁粉喷吹量,控制尽可能低的转炉上一炉倒炉硫、钢包上一炉钢包硫,同时控制好废钢、原辅料尽可能为低硫含量等,能够有效提高低硫硅钢炼成率。
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王秀瑞;
徐文武;
倪秀英;
罗海炯
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摘要:
文章主要论述废钢智能验质系统的设计及实施过程。系统采用人工智能技术(AI)、大数据分析技术、视频采集技术等先进智能科技对入库废钢铁进行自动分析判级,解决了人工验质带来的识别不准、客观性无法保证等问题。该系统可以与计量系统、结算系统、仓储系统互相联系,自动生成结算报表,能够显著提高工作效率,促进废钢检验工作安全、精准、高效运行。
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徐国涛;
赵元;
吴杰;
张洪雷;
刘黎;
张彦文;
周旺枝
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摘要:
对铁水包的异常侵蚀进行了调研,对铁水包用砖的性能、组成与结构进行分析。结果表明:1)铁水包包壁采用的铝碳化硅碳砖与包底用铝碳化硅碳砖不同,含较多的叶蜡石,Al_(2)O_(3)含量只有36.32%(w);体积密度、显气孔率、耐压强度均低于行业标准的要求;其抗氧化性差,使用过程中氧化形成多孔层,造成砖衬结构疏松,引起断砖、局部磨损及结构破坏;2)在废钢没有加热条件下,废钢熔化不彻底,造成包口、包底黏钢,黏渣,加剧了铁水包的破损;3)残砖与附渣反应形成低熔点物质,影响其高温性能。铁水包衬的耐火材料必须结合工艺条件的变化加以改进,而不完全是靠原料替代来降低成本。
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潘刚;
刘川俊;
陈永金;
胡照;
梁金桥;
胡海涛;
蔡伟峰
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摘要:
开展合金类废钢铁的分类、回收、加工和利用等方面的技术和管理研究工作,具有节能、环保效益,还能带来可观的经济效益。近年来,柳钢针对合金类废钢铁回收利用实施分类、加工等管理措施,以及在转炉工序进行回收利用的工艺措施。效果表明,2018年以来,柳钢消化利用各类合金类废钢铁达24979.4 t,替代贵重合金降低转炉生产成本1611.1万元,且减少了镍板、铜板和钼铁等贵重合金的采购,在实现厂内废旧资源回收利用的同时为社会废钢资源的利用提供了方案。
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祁永旺;
王德勇;
许志明;
王海;
王永红;
宁培栋
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摘要:
介绍了酒钢120 t转炉低铁耗生产条件下,为保证基本的钢水温度、成分,对转炉的主要操作制度进行了操作方法的改进,对造渣制度、温度制度、成分控制、炉况维护等方面进行了分析,提出了改进方法,并在实际的应用过程中取得了良好的效果。
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邢娜;
秦勉;
曲余玲;
景馨
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摘要:
废钢是一种比铁矿石更加清洁的资源。提高电炉钢比和废钢比是目前钢铁行业实现“碳达峰、碳中和”目标相对更有效、操作性较强的抓手。废钢资源已上升到关乎国家安全、产业链安全的战略高度,关乎企业的可持续发展和绿色发展程度。钢铁企业的废钢需求将持续提升,其对废钢资源战略的把控达到了前所未有的战略高度。基于此,分析了“十四五”期间我国废钢产业发展现状及发展趋势。
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朱立光;
李港湾;
郑亚旭;
杨琰丽;
郭志红;
霍彦朋;
丁志军;
王波
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摘要:
为实现废钢预热型超高功率电弧炉各种钢铁料的合理配比,以配料成本最低为目标,建立了配料和合金化优化模型。同时,为了优化冶炼参数和各项消耗指标,对物料平衡和热平衡进行了计算。物料平衡计算结果显示,金属收得率为96.4%,等效石灰消耗量为34.1 kg/t钢,与实际生产指标相符;根据实际冶炼平均总电耗为360 kW·h/t钢进行的热量平衡计算结果显示,熔化期的热量损失占全部热量损失的80%以上,主要原因是电弧辐射散热太多。通过提前造泡沫渣埋弧加热减少辐射散热,以及调整竖井内废钢的布料方式使高温烟气与废钢充分换热,提高废钢预热温度,可将电耗控制在340 kW·h/t钢以下。
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张红军;
嵇立磊
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摘要:
为了提高转炉废钢比、降低铁水消耗等问题,结合南钢现有的生产特点,通过对鱼雷罐加废钢对铁水温降及铁水脱硫的影响进行比较、分析,摸索出鱼雷罐加废钢的工艺,为优化工艺条件提供一定的理论依据。
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杨群收
- 《第十三届全国铸造年会暨2015中国铸造活动周》
| 2015年
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摘要:
本文主要介绍了用废钢加增碳剂对实际工艺进行研究,优化操作程序,调整合金成分,合理的焙炼工艺和球化处理,生产出合格球墨铸铁件,降低了生产成本,笔者根据多年的生产经验,对该工艺进行总结,以便同行参考借鉴.
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王鹏;
田勇;
郭猛;
温铁光
- 《第十六届全国炼钢学术会议》
| 2010年
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摘要:
本文根据鞍钢第三炼钢连轧厂的生产实际,分析了利用高级别管线类废钢降低成本、提高冶炼效率的可能性,并在生产实践中加以分析验证,提出了高级别管线类废钢在管理、利用方面的一系列措施,并在降低合金成本、提高废钢利用率、改善转炉综合效益方面得出具有借鉴意义的结论。
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- 《2008年吉林省铸造协会年会》
| 2008年
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摘要:
我国汽车产量逐年攀升,拉动汽车铸件需求迅速增加,国内机械制造业快速发展,拉动铸件内需扩大,国民经济的稳定发展,人民生活水平的提高,也拉动了铸件内需扩大,有资料介绍美国人均年消耗铸件45kg,日本人均年消耗铸件46kg,中国仅为17kg,内需空间相当大,由于我国人工费用低,工时费仅为发达国家(1/30-1/50)h使国际市场从中国采购铸件增加,如1993年年出口为40.3吨、到1998年出口量达到104.2吨。本文介绍了采用废钢替代生铁生产球墨铸铁汽车零部件和降低成本的成功经验。
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朱孔林
- 《第五届中国国际钢铁大会》
| 2008年
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摘要:
阐述我国现阶段发展不锈钢以高炉铁水为原料的优势,比使用进口不锈钢废钢冶炼成本低、钢水纯净。分析世界上以铁水为原料的各种不锈钢生产工艺及关键技术。铁水罐深脱磷—电炉熔炼母液—带顶枪强搅拌AOD—强搅拌VOD工艺路线既适合高铁水比又适应废钢,既能三步法又能二步法,能一步法生产铁素体钢,能生产超纯铁素体等不锈钢新产品。
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王德永;
闵义;
姜茂发
- 《2006年中国非高炉炼铁会议》
| 2006年
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摘要:
短流程炼钢的迅猛发展导致国内外市场上的优质废钢供不应求,碳化铁作为优质废钢的替代品具有显著的优势,其工艺和制备技术是近年来广泛研究的课题之一.本文首先通过热力学计算,讨论利用CO-CO2-H2混合气体生产碳化铁的可行性,并在实验室小型流化床反应器内使用CO-CO2-H2混合气体还原铁矿石,分别讨论了反应温度、系统压力、H2含量、CO/CO2比值以及矿石量等因素对碳化铁生成的影响.扩大化的公斤级流化床试验表明,当反应时间为150min时,铁矿石还原度超过95﹪,180 min碳化铁率达到90﹪左右.
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