底板破坏深度
底板破坏深度的相关文献在1998年到2022年内共计181篇,主要集中在矿业工程、工业经济、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文149篇、会议论文7篇、专利文献91891篇;相关期刊60种,包括华北科技学院学报、煤、煤矿安全等;
相关会议7种,包括2013煤炭科学技术40年创新发展高峰论坛、中国职业安全健康协会2011年学术年会、中国煤炭学会矿井地质专业委员会2008年学术论坛等;底板破坏深度的相关文献由435位作者贡献,包括施龙青、关英斌、张平松等。
底板破坏深度—发文量
专利文献>
论文:91891篇
占比:99.83%
总计:92047篇
底板破坏深度
-研究学者
- 施龙青
- 关英斌
- 张平松
- 王苏健
- 李海梅
- 韩进
- 刘伟韬
- 孙斌杨
- 张风达
- 李昂
- 王峰
- 王悦
- 许延春
- 鲁海峰
- 付茂如
- 唐春安
- 张丹
- 张志巍
- 张玉军
- 徐宝超
- 李金海
- 杜林
- 杨彦利
- 欧元超
- 穆殿瑞
- 解运锋
- 邱梅
- 陈通
- 黄克军
- 万通
- 于小鸽
- 于水
- 冀瑞君
- 冯启言
- 冯琛
- 刘士亮
- 刘磊
- 吕育强
- 吴南
- 吴风华
- 周江东
- 姚多喜
- 姜振泉
- 姜海滨
- 姜玉海
- 孙希奎
- 孙建
- 孙林
- 孟祥帅
- 孟辉
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杨忠;
李晓龙
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摘要:
底板破坏深度影响底板注浆改造层位的选择,采取钻孔压水试验、声波测试、钻孔窥视3种实测技术手段,选择桑树坪煤矿下组煤3105工作面进行底板破坏深度综合测试。研究结果表明,钻孔压水试验测试显示底板破坏深度为14.9 m,声波测试显示底板破坏深度为14.7 m,钻孔窥视显示底板破坏深度为15 m,声波测试结果真实合理地反应了工作面回采过程中底板岩层应力、应变变化规律,最终综合评价3105工作面底板破坏深度为15 m,可应用于同一采区其他工作面,为底板注浆加固层位选择提供了技术参数。
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邓兆睿;
孙德全;
任仲久;
宋卫华
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摘要:
基于保护层开采是治理低渗透率高瓦斯突出煤层最有效措施,针对薄煤层和极薄煤层保护层的开采,提出了截割软弱底板以增加开采高度的半煤岩保护层工作面开采方法。以中兴煤矿3203保护层工作面为工程背景,通过滑移线场理论分析计算了3203上保护层工作面开采后底板岩体的最大破坏深度,并采用数值模拟方法对半煤岩上保护层开采卸压增透效应进行讨论。研究结果表明:3203保护层工作面开采后,底板岩体最大破坏深度h_(max)达20.74 m,底板最大破坏深度距离工作面煤壁的水平距离为13.99 m;3203被保护层的卸压率为0.58,在3203工作面对应区域膨胀变形率均大于6‰;残余瓦斯含量为4.57 m^(3)/t,可解吸瓦斯量W_(j)为0.68 m^(3)/t,煤层透气性系数由0.0437 m^(2)/(MPa^(2)·d)增加至1.08 m^(2)/(MPa^(2)·d),孔隙率由3.5%增加至4.05%,残余瓦斯压力为0.31 MPa,实现了高瓦斯矿井突出煤层高效、安全、经济生产的目的。
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白邦旭
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摘要:
针对近距离煤层回采巷道稳定性问题,以柳林某煤矿为工程背景,采用理论分析、数值模拟与现场监测相结合的方法,构建了煤层底板破坏深度分析力学模型,对回采巷道支护方法进行了研究。研究结果表明,底板岩层最大破坏深度为12.85 m,近似两煤层平均间距,下煤层回采巷道可能会遭受采动影响。提出锚杆+注浆锚索联合支护方法,巷道顶、底板最大垂直位移分别为47 mm与36 mm,两帮最大位移约为44 mm,保障了巷道的稳定性。
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王程;
安又新;
朱宏军;
郭建磊
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摘要:
鄂尔多斯盆地准格尔东部煤田石炭-二叠系6煤层为巨厚煤层,煤层底板面临奥陶纪灰岩含水层威胁尤为突出,由于采动效应的影响会形成底板采动破坏带,可能会形成新的导水通道引起突水灾害。针对底板采动破坏带测试问题,提出采用动源动接收的孔中瞬变电磁法,在采前和采后工作面底板钻孔中获取岩层电阻率特征数据的方法。首先通过数值模拟对比孔中瞬变电磁法在完整和二层岩层模型中呈现的电阻率差异性,验证该方法对二层岩层模型具有较好分辨率;然后在准格尔煤田酸刺沟煤矿6119巨厚煤层综放工作面进行试验,通过探查底板电性差异层得到底板破坏深度,经过验证结果准确可靠。研究表明:孔中瞬变电磁法探测技术与测试钻孔相结合,通过对比采前与采后结果获取了较为准确底板破坏深度,对类似条件下的工作面破坏深度测试提供了一种新的方法。
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柳晶;
李根威
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摘要:
义棠煤矿9号、10号煤层埋藏深、带压大,存在奥灰水突水的可能,给100602工作面的安全开采带来严重影响。通过理论计算、数值模拟和现场实测等手段对底板破坏深度进行确定:理论计算确定工作面斜长为70 m时,底板破坏深度范围为9.56~11.61 m;工作面斜长为140 m时,底板破坏深度范围为14.53~17.26 m。数值模拟确定工作面斜长为70 m时,底板破坏深度范围为8.3~9.6 m;工作面斜长为140 m时,底板破坏深度范围为16.2~17.3 m。在现场实测中,工作面实际采高为5.4 m,工作面斜长为140 m,测得底板破坏深度范围为17.10~17.58 m。奥灰水系距离工作面底板30 m左右,可以实现保水开采。
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郭国强
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摘要:
高承压水体上采煤将引起底板扰动破坏,从而使有效隔水层厚度变薄,增大了底板突水风险系数,对目标层位注浆改造是行之有效的治理措施,但在底板破坏范围内注浆将造成浆液的大量浪费且影响治理效果。因此,开展煤层底板破坏深度及规律研究显得尤为重要。基于此,以山西榆树坡煤矿5105工作面为研究对象,采用钻孔应力–应变技术在进风巷道布置7条测线、91台传感器开展采前、采中和采后4个月的连续监测,获得三位一体“空间−时间”全方位底板扰动破坏数据并分析规律,为底板注浆治理方案制定提供了重要的技术参数。结果表明:底板破坏深度起始点距工作面24.2 m,最大破坏深度距工作面垂距28 m、平距21.3 m,底板破坏深度拟合形态符合塑性滑移规律,研究成果为类似工况下底板破坏深度规律研究提供科学依据。
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赵成洲;
李俊;
罗通;
胡杰;
刘振;
郭艳
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摘要:
淮北煤田许疃煤矿下组煤(10煤)开采受底板灰岩水的威胁严重。为了科学设计10煤开采方案、合理评价底板突水危险性,根据许疃煤矿86采区地质及水文地质条件,利用灰色BP神经网络法、经验公式法和解析计算法,预测该采区10煤开采底板破坏深度为9.26~19.75 m(平均16.0 m),鉴于该采区构造复杂、采深大,建议底板破坏深度取上限值(19.75 m)。研究方法及成果可供类似条件下的其他煤矿(区)参考。
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李贵和;
汪义龙;
崔鹏飞;
陈存强;
顾雷雨;
杨简;
李继升
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摘要:
基于白龙山煤矿瓦斯抽采及矸石处理的工程背景需求,提出了一套完整的适用于近距离煤层群瓦斯卸压问题的保护层原位充填开采技术方法,阐述了其主要原理及设计流程,分析了保护层原位充填开采方法关键参数,理论计算了底板破坏深度和等价采高,设计了保护层充填高度,通过数值模拟验证分析该组参数下岩层破坏效果、采场卸压效果以及被保护层膨胀增透效果。结果表明,该组参数条件下模拟结果符合规程要求,该技术方法实现了近距离煤层群压煤资源的高效安全开采,研究以期促进保护层原位充填技术发展,可为其他矿井提供工程技术借鉴。
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蔡维山
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摘要:
针对极近距离下煤层回采巷道支护困难的问题,以某煤矿13号煤开采条件为背景,通过现场实测及理论计算对上煤层开采后底板的破坏深度进行了研究,提出了下煤层回采巷道按不同的层间距进行分段支护的方案,采用数值模拟对支护方案进行了分析,并在现场对回采巷道围岩变形量进行监测,现场回采巷道整体支护效果良好。
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武雪琪
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摘要:
为有效预防煤矿底板突水风险,在传统的粒子群优化算法中增加自适应权重,结合遗传算法的交叉、变异步骤改进传统的粒子群优化算法,并用其优化SVM模型,建立改进的GA-PSO-SVM煤矿底板破坏深度预测模型,选取采深、煤层倾角、采高、工作面长度、煤层底板承压水水压和煤层底板损伤变量作为影响底板破坏深度的主控因素,通过15组煤炭生产单位采集底板破坏带深度相关数据,测试改进的GA-PSO-SVM模型的性能,并与FOA-SVM模型、BP模型的预测结果进行对比,研究表明:改进的GA-PSO-SVM模型预测结果与实测结果的误差范围为0.36%~5.22%,FOA-SVM模型预测结果的误差范围为1.60%~12.49%,BP模型预测结果的误差范围为1.01%~20%,改进的GA-PSO-SVM模型预测结果的误差范围更小,更适合煤矿现场的应用要求.
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XU Yan-chun;
许延春;
YANG Yang;
杨扬
- 《2013煤炭科学技术40年创新发展高峰论坛》
| 2013年
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摘要:
针对当前工作面底板破坏深度的统计公式未能充分反映大埋深、不同采高影响下煤层开采后的底板破坏深度的情况,为了准确计算底板破坏深度,保证工作面安全生产以及制定防治水措施,须建立相应的底板破坏深度统计公式.通过现场实测和文献资料收集,分析了21个埋深大于400 m的底板破坏深度的实测结果,采用统计方法进行回归分析获得了大埋深条件底板破坏深度的统计公式,进而对公式进行了适用性分析.依据实测结果,分别对断层、一次大采高和特厚煤层分层开采的影响进行了分析,并对公式分别进行了相应修正.研究结果对于大埋深底板承压水体上采煤工作面的安全生产以及制定防治水措施具有实用价值.
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姜玉海
- 《中国职业安全健康协会2011年学术年会》
| 2011年
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摘要:
探讨了底板破坏深度的现场监测手段,提出了以多种物探手段相结合的监测方案,并成功应用到新义煤矿的现场监测实践中,取得了较好的应用效果.为新义煤矿合理设计,进行超高承压水采煤和制定矿井防治水措施提供了重要的参数依据和技术支撑.
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潘卫东;
凌东启
- 《中国煤炭学会开采专业委员会2017年学术年会》
| 2017年
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摘要:
以青东矿通过力学测试和地质调查分析,得到了巨厚坚硬顶板的强度及岩体裂隙分布特征,分析了巨厚坚硬顶板的破断条件,并确定了保护层开采方式.通过力学分析和数值模拟,研究确定了巨厚坚硬顶板条件下、极软特厚高瓦斯煤层的采煤方法、采煤工艺,设计并验算了液压支架的合理工作阻力;以太沙基地基破坏理论为基础,提出了复合岩性条件下7号煤层底板破坏深度的计算方法.研究成果在青东煤矿现场应用,在高瓦斯,坚硬顶板和断层交错的复杂条件下实现了安全高效回采,取得了良好的应用效果.
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WANG Yansheng;
王延生
- 《2017中国国际矿业大会——煤层气(煤矿瓦斯)国际论坛》
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摘要:
为分析上保护层开采及卸压瓦斯抽采对煤层消突的作用,采用理论计算、数值模拟及现场实测相结合的方法,研究上保护层开采底板破坏深度及卸压范围,优化卸压瓦斯抽采参数.研究表明:当煤层采高为1.4m时,上保护层开采后煤层卸压深度为13.8~17.9m,走向卸压角为59°,倾向卸压角为74°;对被保护层使用底抽巷网格式上向钻孔抽采,穿层钻孔终孔间距为15m,终孔位置距2#煤层顶板约0.5m,钻孔直径不小于100mm;卸压瓦斯的抽采浓度达42.5%,被保护层保护范围内的瓦斯压力降为0.55MPa,残余瓦斯含量降为5.214m3/t,消除了突出危险性.