底吹氩
底吹氩的相关文献在1985年到2022年内共计231篇,主要集中在冶金工业、自动化技术、计算机技术、化学工业
等领域,其中期刊论文103篇、会议论文6篇、专利文献70569篇;相关期刊65种,包括辽宁科技大学学报、武汉科技大学学报(自然科学版)、安徽工业大学学报(自然科学版)等;
相关会议5种,包括2009年中南·泛珠三角炼钢连铸学术交流会、中国金属学会冶金反应工程学会第十三届(2009年)冶金反应工程学会议、第十五届全国炼钢学术会议等;底吹氩的相关文献由645位作者贡献,包括刘洋、严开勇、李华等。
底吹氩—发文量
专利文献>
论文:70569篇
占比:99.85%
总计:70678篇
底吹氩
-研究学者
- 刘洋
- 严开勇
- 李华
- 胡念慈
- 邓攀
- 周甫
- 李京社
- 艾新港
- 武光君
- 王海斌
- 邱晨
- 陈红伟
- 于桂玲
- 于香萍
- 任彤
- 刘承军
- 包燕平
- 卫东
- 吴建龙
- 唐家林
- 唐海燕
- 姜茂发
- 屈天鹏
- 张明
- 张钰
- 曹海玲
- 曾永龙
- 朱纪衡
- 王勇
- 王启丞
- 王忠英
- 王振江
- 皇金锋
- 耿彪
- 董锋斌
- 蒋维治
- 蒋鹏
- 谢一夔
- 贾辉然
- 赵晶
- 钟良才
- 陈亚文
- 陈奇龙
- 陈子坤
- 马正锋
- 高建军
- 黄在强
- 万少丰
- 万锟明
- 井润东
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刘西峰;
李大亮;
韩建林;
战东平;
邹涛;
张慧书
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摘要:
钢包透气砖布置位置对钢的洁净度有较大影响。以某钢厂110 t钢包为研究对象,利用FLUENT软件进行建模,开展底吹氩强度对110 t双透气砖钢包流场影响的数值模拟研究,分别研究了钢包原布置方案A(0.5r-0.5r)、方案B(0.4r-0.5r)和方案C(0.4r-0.4r)条件下,底吹流量分别为100 L/min(标准,软吹)、200 L/min(标准,中吹)、450 L/min(标准,硬吹)时钢包内的流场特征,并计算了不同方案时的混匀时间。结果表明,方案C(0.4r-0.4r)的混匀时间更短,流场更为合理,更有利于夹杂物的快速上浮以及钢包内成分的均匀化。
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刘建伟
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摘要:
钢包底吹氩对钢水的运动、氩气泡在钢水中的迁移及夹杂物去除有重要影响。基于Fluent模拟软件建立了RH真空处理过程中钢包底吹氩的数值计算模型,对RH真空处理过程进行模拟分析,并对此模式下的钢水夹杂物尺寸及分布进行了取样分析。结果表明,RH真空处理过程中钢包底吹氩能有效增加钢包内钢水的流动速度,并减少钢包内部死区占比,同时,在一定程度上促进夹杂物的长大和上浮。另外,过大的钢包底吹氩气流量不但无法促使长大的夹杂物上浮被吸附,甚至还会导致钢水被二次污染。数值模拟及现场取样分析表明,RH真空处理过程中需采用适当的氩气流量钢包底吹氩操作,同等条件下,流量取值以5 m^(3)/h为宜。
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刘玉宝;
王举金;
杨文;
刘风琴;
李亚琼;
崔凌霄;
张洋
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摘要:
为研究LaFe合金在氩气搅拌钢液中的熔化混匀现象,本研究首先采用欧拉-拉格朗日法建立了吹氩过程钢液流场的计算模型,然后在流场模型的基础上建立了合金熔化和混匀模型,并研究了吹氩制度、合金品位对合金熔化混匀的影响。结果表明,LaFe合金的品位影响其密度,进而影响其在钢液中的熔化行为;合金熔化时间与其品位存在近似线性关系,品位越高,熔化时间越短;双孔吹氩最有利于合金混匀,其次为单孔偏心吹氩,中心吹氩情况下钢包底部难以得到有效混匀;合金品位越高,其混匀时间越短,在吹氩位置为靠近壁面的0.8倍半径处,吹氩流量为100 NL/min条件下,纯La的最大混匀时间短于300 s,而20LaFe和50LaFe的最大混匀时间均长于320 s,在综合考虑合金收得率的前提下应尽可能提高合金品位,以缩短混匀所需时间。
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张安龙;
王涛
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摘要:
介绍了弹簧式底吹氩装置的结构和失效原因,采用长行程全自动主动对接送气结构、全悬浮大偏移弹簧导向结构、耐高温软硬双重密封结构等改进方案,优化了钢包底吹氩自动对接装置的结构,提高了钢包底吹氩的可靠性和生产的安全性。
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熊洪进;
陈列;
王伟先;
董贵文
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摘要:
根据相似原理,对100t精炼钢包建立了几何比例为1:3.0的水力学模拟,通过研究不同底吹条件对钢包混匀时间的影响,确定了100t钢包底部透气砖数量与位置.试验表明:在双孔方案下,原型1与A处的组合为最优方案,在大流量搅拌过程以及软吹去夹杂过程中均得到较优的效果,相较于原型,最高可缩短混匀时间11.3%.
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杨亚迪;
赵晶;
崔剑征
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摘要:
为增强钢厂180 t钢包底吹氩过程搅拌效果,根据模型设计参数建立了底吹氩数学模型,运用CFD软件fluent对钢包底吹氩过程流场进行数值模拟.基于流体力学理论,计算并分析了底吹氩过程中心间距1/3R,1/2R和2/3R和底吹氩气流量300~1000 L/min对钢包内流场、"死区"比例及混匀时间等的影响规律.结果 表明在钢包底吹氩过程中,当两透气砖距离钢包底部中心为1/2R,底吹流量为600 L/min时,混匀时间195 s,钢液搅拌效果最佳.
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郝晓倩;
高立福;
崔振;
武光君;
刘春伟;
屈天鹏
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摘要:
以100 t钢包为研究对象,利用物理及数值模拟手段,对其内部流场进行研究分析.结果表明,不同含气率引起截面上的密度分布差异,依靠密度差产生浮力,进而驱动钢液流动;单吹条件下,均混时间的变化与吹气钢包内的流场密切相关,采用双喷的底吹方式更加有利于发挥钢包的精炼功能.
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江成斌
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摘要:
根据宝钢40 t钢包底吹氩过程的现场资料,建立了钢包底吹氩过程钢水流热耦合的多相数值模型.并计算了吹氩量对钢水流场及温度场的影响.结果表明,钢包底吹氩过程主要影响的区域位于钢包上半部,并随着吹氩量的增加,影响区域扩大.钢包内钢液流动速度为0.02~0.04 m/s的区域所占比例最大,并随吹氩量的增加比例不断增大.钢包底部的死区比例随吹氩量的增加而减小.钢包底吹氩过程中钢包内的钢液主要通过顶部散热,钢液顶部会出现明显的温降,随着吹氩量的增加,钢液顶部温降更加显著.
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杨赵军;
曾亚南;
李俊国
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摘要:
根据唐钢实际生产工艺要求,以LF精炼过程65 t钢包为研究对象,采用fluent 数值模拟及物理模拟相结合的方法研究了65 t钢包底吹喷孔中心间距、底吹喷孔夹角、底吹流量对钢液混匀时间的影响规律.结果表明,当65 t钢包底吹孔中心间距为0.6R、喷孔夹角为180°、底吹流量为250 NL/min时,钢液的混匀时间最短.当吹氩量为100 NL/min时,钢液的搅拌能力较强,可以避免卷渣的发生,混匀时间为307 s.同时,数值模拟与物理模拟的混匀时间误差在5%以内,进一步验证了数值模拟结果的准确性.
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张真铭;
蔡茜娜;
熊辉辉;
冯小明;
马鹏;
赖朝彬
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摘要:
以钢厂120 t钢包为研究对象,对相似原理为基础,建立几何比例1∶3的水模型,通过测定单、双透气砖最低吹氩条件(透气砖位置,吹气量0.4 ~2.0 m3/h等)对混匀时间的影响,确定钢包的底吹工艺.实验结果表明,单孔布置时,透气砖距离钢包0.63R(R为钢包底半径)时混匀时间最短;双孔布置时,增大两透气砖之间的距离有利于缩短混匀时间,双孔180°夹角0.6R布置方式效果最好,混匀时间最短;在等气量下,双透气砖效果明显优于单透气砖.