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应力腐蚀破裂

应力腐蚀破裂的相关文献在1989年到2018年内共计170篇,主要集中在金属学与金属工艺、石油、天然气工业、原子能技术 等领域,其中期刊论文132篇、会议论文30篇、专利文献110890篇;相关期刊63种,包括机械工程材料、石油化工腐蚀与防护、不锈:市场与信息等; 相关会议18种,包括第17届全国反应堆结构力学会议、第七届中国石油和化工自动化技术年会、中国腐蚀与防护学会第十一届耐蚀金属材料学术年会等;应力腐蚀破裂的相关文献由241位作者贡献,包括杨武、李光福、黄春波等。

应力腐蚀破裂—发文量

期刊论文>

论文:132 占比:0.12%

会议论文>

论文:30 占比:0.03%

专利文献>

论文:110890 占比:99.85%

总计:111052篇

应力腐蚀破裂—发文趋势图

应力腐蚀破裂

-研究学者

  • 杨武
  • 李光福
  • 黄春波
  • 吕战鹏
  • 郭浩
  • 周建江
  • 余存烨
  • 刘杏
  • 董俊明
  • 蔡珣
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 姬艳云
    • 摘要: 不锈钢换热器腐蚀开裂情况产生之后,往往容易引起其失去使用价值,进而极大影响其经济效益的实现.不锈钢换热器出现腐蚀开裂失效后,严重的话会极大影响换热器自身的安全性能,阻碍换热器的稳定运行,直接威胁到换热设备的寿命、安全和稳定生产.因此对其腐蚀失效的研究一直是换热设备中一个重要课题.防止不锈钢换热器腐蚀开裂出现失效情况是当今我国关注的重要话题之一.通过本文对不锈钢换热器腐蚀开裂失效问题的研究和分析,从而对其进行较为全面总结,实现不锈钢换热器使用效果的提高,保证换热器的安全运行,进而保证生产的正常有效运行.
    • 梁长松
    • 摘要: 随着我国经济的不断发展,我国的工程建设越来越多,其中要用到的具有保温层的不锈钢设备和管道也越来越多.通常不锈钢设备和管道具有较高的价值,因此加强对其保护是相关技术工作中的难点.在保温层下的不锈钢设备与管道,会受到各种因素的影响而发生腐蚀现象,当腐蚀发展到一定程度就会因受到应力作用而发生破裂现象,这极大降低了不锈钢设备和管道的使用寿命.
    • 吴俊峰
    • 摘要: 1Cr18Ni9Ti不锈钢导管外场例行检查时被发现有裂纹.通过裂纹及破断口的宏、微观观察,腐蚀产物成分分析,硬度、残余应力检测等方法分析了导管开裂失效原因.结果表明:导管的开裂失效原因为应力腐蚀破裂.%Cracks were found during routine inspection on 1Cr18Ni9Ti stainless steel catheters.Macro and micro observation of the crack and fracture,analysis of the composition of corrosion products,hardness testing and residual stress testing were used to analyze the failure seasons for catheter cracking.The results show that the reason for the catheter cracking failure was stress corrosion cracking.
    • 摘要: 锅炉水中的碱度过高时,可能会引起水冷壁管的碱性腐蚀和应力腐蚀破裂;还可能使炉水产生泡沫而影响蒸汽品质。对于铆接或胀接锅炉,碱度过高也会引起苛性脆化。因此,需要对锅炉水进行碱度监督。
    • 彭德全; 胡石林; 张平柱; 王辉
    • 摘要: 采用慢应变速率拉伸试验方法(SSRT),研究了在氯离子和充氧环境下不同应变速率对304L焊接件在模拟一回路高温高压硼锂水介质中应力腐蚀开裂的影响。结果表明:当应变速率较高时(1~4.17×10-5 s-1),主要表现为材料的机械拉伸性能。当应变速率较低时(4.17×10-6~8.33×10-8 s-1),主要为脆性断裂。304L焊接件的应力腐蚀敏感性随着应变速率的降低而逐步增加,当应变速率为4.17×10-7 s-1时,304L焊接件的应力腐蚀敏感指数达到最大值37.4%,进一步降低应变速率为8.33×10-8 s-1时,应力腐蚀敏感指数几乎不变,但是至断时间却从116.7 h增加到584 h。当应变速率为4.17×10-6 s-1时,对材料的应力腐蚀敏感性区分度较高,且试验时间长短合理。大部分断口位于焊缝和热影响区,在拉伸试验过程中,焊缝和热影响区发生了巨大形变,能观察到大量滑移带,焊缝和热影响区是整个焊接件的薄弱环节。%In this study, we performed slow strain rate testing ( SSRT) to investigate the stress corrosion cracking ( SCC) of simulated reactor components of welded 304L stainless steel in a chloride ion and oxygenation atmosphere at different strain rates. The basic water chemistry was simulated in a pressure water reactor ( PWR) primary loop, in high⁃temperature and high⁃pressure water containing boric and lithium ions. The results mainly reflected the me⁃chanical properties of the welded 304L stainless steel when the strain rate was high (1~4.17×10-5 s-1). At lower strain rates (4.17×10-6~8.33×10-8 s-1), brittle fractures mainly occurred. The SCC susceptibility of the welded 304L stainless steel increased with a decreasing strain rate. When the strain rate was 4.17×10-7 s-1, the SCC sus⁃ceptibility reached a maximum of 37.4%. When the strain rate declined to 8.33×10-8 s-1, the susceptibility was al⁃most the same, while the time⁃to⁃fracture increased from 116.7 h to 584 h. When the stain rate was 4.17×10-6 s-1, the distinction between the SCC susceptibility of materials was higher, and the test time was reasonable. Most of the fractures were located in the welded joint and heat⁃affected zones. During the tensile test, a huge deformation oc⁃curred in the welded joint and heat⁃affected zones during the SSRT experiments. A large number of slip bands were also observed. The welded joint and heat⁃affected zones are the weak links in the entire weldment.
    • 吴晓峰; 徐娜; 王世国; 姚晓岚; 娄飞鹏
    • 摘要: By means of macroscopic inspection,chemical analysis,metallographic examination,scanning electron microscopy and EDS analysis,the leakage cause of a slurry self evaporator (flash drum)was analyzed.The results indicated that stress corrosion cracking (alkali embrittlement)was the main leakage reason,and it could be prevented by suitable selection of materials,working temperature control,alkali concentration decrease,improvement of welding quality and reduction of inner-stress of pipeline.%采用宏观形貌检查、金相检验、化学成分分析、扫描电镜及能谱分析等手段分析了矿浆自蒸发器(闪蒸槽)的泄漏原因。结果表明,应力腐蚀破裂(碱脆)是其开裂泄漏的根本原因。合理选材、控制作业温度、降低碱液浓度、提高焊接质量、消除管道内应力是避免碱脆发生的有效手段。
    • 卢煦; 袁义帆; 李润; 李光福
    • 摘要: 采用慢应变速率试验(SSRT)方法,研究了电极电位和应变速率对低合金钢-不锈钢异材焊接件16MNDS/309L/308L在模拟压水堆一回路高温水环境中应力腐蚀破裂(SCC)的影响.结果表明:在5×10-7 s-1应变速率条件下,在-720~+100mV(相对于标准氢电极SHE,下同)的低电位区,所有SSRT试样均在远离界面的308L焊缝金属区发生纯力学韧性断裂,与在氮气中的试验结果类似;当外加电位提高到+200mV后,试样在16MND5/309L界面发生SCC脆断,界面附近的16MND5侧发生穿晶SCC,309L侧发生沿晶SCC.该异材焊接件在该高温水环境中存在一个临界破裂电位,高于此电位发生SCC,在5×10-7 S-1的应变速率下,该临界破裂电位处于+100~+200 mV;降低速应变率至1×10-7s-1,临界破裂电位仍处于+100~+200mV;提高应变速率至1×10-6s-1后,在+200~+300mV电位区也没有显示出SCC.
    • 林毅; 郑子樵; 李世晨; 孔祥; 韩烨
    • 摘要: 对2099铝锂合金微观组织及性能在热机加工过程中的演变进行研究.研究结果表明:枝晶粗大,晶界偏析严重的铸态合金经双级均匀化(510°C/12 h+530°C/36 h)处理后,树枝晶消失,晶界偏析基本消除,晶界上残余有少量的AlCuFeMn/AlCuMn颗粒.均匀化后的铸锭在450°C进行热挤压,获得直径为16mm的合金棒.合金经固溶处理后,平行于挤压方向上,中心区域形成强的{111}织构和次强的{111}织构,表层区域形成{112}织构.中心区域的织构强度较表层的强.合金心部和表层硬度(HV)分别为95和120.在峰时效条件下,大量的T1和δ'相以及少量的θ'相在基体中析出.合金相应的抗拉强度,屈服强度和伸长率分别为613MPa,597MPa和7.9%.随着时效时间的延长,合金应力腐蚀敏感性降低.在过时效条件下,合金获得理想的抗应力腐蚀性能,强度损失率为5.5%.
    • 余存烨
    • 摘要: In this article,take place appearance of hydrogen environment on austenite stainless steel in chemical process environment and hydrogen gas were deseribed. Hydrogen environment related to stress corrosion cracking . Each factor of hydrogen environment, such as martensite phase transformation,nickel equivalent etc were analyzed. And hydrogen mechanism on stainless steel were discussed.%本文论述了奥氏体不锈钢在化工环境与氢气环境中使用时发生的氢脆现象,氢脆对应力腐蚀开裂有关系,分析了影响氢脆的各种因素,如马氏体相变、镍当量等,并讨论了不锈钢氢脆机理。
    • 余存烨
    • 摘要: 本文简述了保温层下不锈钢设备与管道应力腐蚀破裂的发生机理以及采用的防护措施,包括正确选用保温材料及其外防护层、正确采用保温层下不锈钢外表面防护镀涂层、采用喷丸使不锈钢表面形成压缩应力以提高抗应力腐蚀破裂能力等.
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