干式磁选
干式磁选的相关文献在1993年到2022年内共计133篇,主要集中在矿业工程、废物处理与综合利用、地质学
等领域,其中期刊论文71篇、会议论文14篇、专利文献2447084篇;相关期刊35种,包括河南理工大学学报(自然科学版)、矿业工程、金属矿山等;
相关会议13种,包括2014第五届中国矿业科技大会、2012中国矿业科技大会、2011年中国选矿学术高峰论坛等;干式磁选的相关文献由343位作者贡献,包括杨书春、尚红亮、房鑫等。
干式磁选—发文量
专利文献>
论文:2447084篇
占比:100.00%
总计:2447169篇
干式磁选
-研究学者
- 杨书春
- 尚红亮
- 房鑫
- 王芝伟
- 李书会
- 李伟
- 李国平
- 杨琳琳
- 汪建新
- 王晓峰
- 胡永会
- 邹忠良
- 陈保锋
- 高瑶
- 黄恩权
- 于克旭
- 何成善
- 冉红想
- 凌玮
- 刘晓明
- 刘永振
- 史长亮
- 吴凡
- 周惠文
- 唐冬冬
- 姚嘉斌
- 张义顺
- 张天昊
- 张宗华
- 张宝才
- 张强
- 张志荣
- 张立刚
- 慕园园
- 成磊
- 戴兴宇
- 戴惠新
- 朱磊
- 权芳民
- 李强
- 李洋
- 汪建
- 浦猛
- 焦栋
- 王一洋
- 王一鸣
- 王允火
- 王小平
- 王晓明
- 王晟
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胡厚勤;
罗荣飞;
吴雪红
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摘要:
随着企业对高品质钛铁矿精矿需求的不断增长,通过选矿技术对钛铁矿精矿进一步提质降杂变得日益重要。针对攀枝花某选钛厂产出的含TiO_(2)47.20%的钛铁矿精矿,分别采用浮选、重选及干式磁选等选矿方法进行提质降杂试验研究,结果表明,这三种工艺均能在一定程度上脱除钛精矿中的部分脉石和有害元素,可将钛铁矿精矿中TiO_(2)品位提升至50%左右,可为钛铁矿生产企业提升产品品质提供一定的参考。
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谢顺平;
胡志成;
卢东方;
赵炎;
刘剑军;
王铁军
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摘要:
目前工业界普遍采用湿式弱磁选工艺获得合格磁铁矿精矿,然而湿式工艺盛行的同时也使得缺水、寒冷等地区的同类型资源难以得到有效利用。相比于湿式,干式磁选具有环境友好、适应性强等特点,是此类资源开发利用的极佳途径。但由于细粒磁铁矿间的相互作用与磁团聚效应,干式磁选一直存在难以分散、分层、分离的技术瓶颈。针对该情况,近年来国内外科研工作者做了大量工作,基本确定了在原有设备的基础之上引入气流来实现微细粒的分散与分离的研究思路。主要围绕国内外正处于研发阶段的几类干式气流型磁选机进行论述,同时借助COMSOL有限元计算软件对各类设备的磁场、流场、粒子轨迹等机理性内容进行深入分析,综合比较各类设备的优缺点及适用范围,探究气流的最佳引入方式,以期对后续干式气流磁选机的研制和磁性矿物的干法分离提供一定的借鉴意义。
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孙盛;
张凛;
高春庆
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摘要:
为有效利用包钢开采过程中剥离的含铁围岩,针对含铁围岩铁品位低、相对难磨难选等问题,依次进行了粗碎350~0 mm、中碎60~0 mm、细碎12~0 mm分段干式磁选,所得精矿通过高压辊磨后再进行湿式磁选试验研究.试验在最佳条件下得到了抛废率83.28%,预选铁精矿全铁品位28.32%的结果.预先磁选抛尾减少了矿石入磨量,提高了下阶段选矿铁品位,有利于提质降耗.
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汪建新;
李慧慧
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摘要:
磁选主要分为湿选和干选.相比于湿选而言,干选无需用水,占地面积小,操作简单方便,更适用于缺水的地区.从磁场强度以及适用情况方面,将国内的干式磁选设备分类,并从磁选机结构特点、磁选原理等方面对几种磁选机进行简单的介绍,并分析了未来干式磁选机的发展趋势.
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蒋丰祥;
胡城;
沈远海;
李伟;
杨俊;
王本治;
陶胜利;
王迅
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摘要:
针对和尚桥选矿厂原矿品位逐年下降的问题,对细碎产品进行了磁选预抛尾试验,并根据试验结果和现场情况进行了生产改造.结果表明:①全粒级干式磁选抛尾试验可抛出产率9.98%、铁品位7.24%的尾矿,磁性铁回收率达99.48%.②全粒级湿式磁选抛尾试验可抛出产率20.17%、磁性铁品位0.76%、磁性铁回收率达99.10%的尾矿.③细碎产品中的16~5 mm粒级进行干式预选、5~0 mm粒级进行湿式预选,可抛出产率20.11%、铁品位7.71%、磁性铁品位0.90%的尾矿,可获得铁品位23.52%的粗粒预选精矿和铁品位27.88%的细粒预选精矿,预选综合精矿铁品位为24.85%.④现场采用LCT150型磁滑轮(437.90 kA/m)替代高压辊磨机给料皮带机头轮,可抛出产率8.76%、铁品位6.42%的尾矿,入高压辊磨机的品位从19.23%提高至20.46%,铁回收率为97.08%,较好地实现了节能减排、降本增效的目标.
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邹锋
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摘要:
为了更好开发四川某钛铁矿,本文通过对强磁选、浮选(试验室试验)及重选、干式磁选(扩大连选试验)两种工艺流程进行比较,对其试验选别指标、建设方案中的设备选型以及投资、经营、利润等方面比较,最终推荐强磁选、浮选的设计方案.
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汪建新;
任明明;
孔令辉
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摘要:
为实现某铁矿选矿厂低品位磁铁矿的有效预选,提高选矿厂入磨铁矿石的品位,减少后续磨选作业的矿量,降低选矿厂能耗,研制了一种适用于细粒级矿石预选抛尾的新型干式磁选机.该设备采用多级滚筒串联组合、单机多次分选的设计,能够实现非磁性物与磁性物的有效分离.使用研制出的试验样机对该选矿厂TFe品位13.51%,MFe品位3.98%,粒级-4mm的原矿进行了一系列的干式抛尾选别试验.通过试验得到了一种适合多滚筒串联磁选机的最佳运行方式,当滚筒转速自上而下转速逐渐减小、磁辊磁场强度逐渐升高时,预选抛尾的指标最好.在三级滚筒转速依次为115 r/min、105 r/min、95 r/min,滚筒表面磁场强度依次为110 mT、120 mT、220 mT时,可获得MFe品位18.43%、回收率87.1%的预选精矿,抛除产率89.69%、MFe品位0.57%的尾矿,大大减小了后续磨矿的处理量,降低了选矿成本.该新型干式磁选机不受水资源条件的限制,在缺水地区的贫铁矿富集方面有很好的发展和应用前景.
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李玉永;
刘风亮;
孟宪成;
孙国栋;
莫子雨;
薛鹏;
张永信
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摘要:
"多碎少磨、能抛早抛"是选厂实现降本增效的重要手段,磁铁矿山多采用干式磁选工艺进行早抛.为促进磁选干抛工艺技术的发展,对最大粒度400~125 mm的粗碎产品干抛、最大粒度100~50 mm的中碎产品干抛、最大粒度25~5 mm的细碎产品干抛,以及约5~0 mm的高压辊磨产品干抛设备的结构、工作原理、结构设计要点等逐一进行了分析、介绍,对矿山企业干式磁选设备的选型具有指导意义.
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于克旭;
周健;
戴兴宇
- 《第二十四届鲁冀晋粤川辽陕京八省(市)金属学会矿业学术交流会》
| 2017年
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摘要:
本文通过对磁铁矿采用干湿式预选技术选矿工艺研究对比,确定合理的工艺流程,根据选定的工艺为现场的实际应用提供技术支持.本次试验研究包括粗粒湿式磁选和粉矿干式磁选试验,试验表明粗粒湿式磁选试验指标优于粉矿干式磁选试验,粗粒预选不仅抛尾量大,且尾矿品位低,其磁性铁损失仅0.34%,能提高入磨的品位,达到节能降耗的目的.
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李国平;
成磊
- 《2014第五届中国矿业科技大会》
| 2014年
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摘要:
贫磁铁矿石经高压辊磨机细碎后,其作业产品经过干式磁选抛尾,可尽早的抛除合格尾矿,减少破碎循环负荷,且入磨品位大幅提升,有利于节能降耗及后序选别工艺优化。对四川某贫磁铁矿的高压辊磨机破碎产品采用CTF型箱式干选机进行了抛尾对比试验.结果表明,随着磁场强度降低或磁筒转速升高,抛尾率增大、精矿品位提高、回收率降低、尾矿品位升高;原矿及高压辊磨机边料产品采用较高场强、较低转速抛尾时指标较好,可有效抛除部分合格尾矿;高压辊磨机中心料产品则采用较低场强、较高转速指标较优,尽可能地抛除合格尾矿,提高精矿质量.
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李林生;
李晓
- 《2015第六届中国矿业科技大会》
| 2015年
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摘要:
随着我国铁矿资源的不断短缺,对原不具有开采价值的低品位混渣铁矿石进行回收利,不仅可实现资源的有效利用,还能创造可观的经济效益.在分析某覆盖层散体中低品位混渣铁矿石性质的基础上,进行了可选性试验.通过3段破碎-3段干选抛废处理该矿石,最终获得产率为40.81%、铁品位为19.40%的成品矿,为进一步分选创造了条件.试验结果为此类混渣铁矿石的回收利用提供了技术依据.
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李林生;
李晓
- 《2015第六届中国矿业科技大会》
| 2015年
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摘要:
随着我国铁矿资源的不断短缺,对原不具有开采价值的低品位混渣铁矿石进行回收利,不仅可实现资源的有效利用,还能创造可观的经济效益.在分析某覆盖层散体中低品位混渣铁矿石性质的基础上,进行了可选性试验.通过3段破碎-3段干选抛废处理该矿石,最终获得产率为40.81%、铁品位为19.40%的成品矿,为进一步分选创造了条件.试验结果为此类混渣铁矿石的回收利用提供了技术依据.
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李林生;
李晓
- 《2015第六届中国矿业科技大会》
| 2015年
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摘要:
随着我国铁矿资源的不断短缺,对原不具有开采价值的低品位混渣铁矿石进行回收利,不仅可实现资源的有效利用,还能创造可观的经济效益.在分析某覆盖层散体中低品位混渣铁矿石性质的基础上,进行了可选性试验.通过3段破碎-3段干选抛废处理该矿石,最终获得产率为40.81%、铁品位为19.40%的成品矿,为进一步分选创造了条件.试验结果为此类混渣铁矿石的回收利用提供了技术依据.
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李林生;
李晓
- 《2015第六届中国矿业科技大会》
| 2015年
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摘要:
随着我国铁矿资源的不断短缺,对原不具有开采价值的低品位混渣铁矿石进行回收利,不仅可实现资源的有效利用,还能创造可观的经济效益.在分析某覆盖层散体中低品位混渣铁矿石性质的基础上,进行了可选性试验.通过3段破碎-3段干选抛废处理该矿石,最终获得产率为40.81%、铁品位为19.40%的成品矿,为进一步分选创造了条件.试验结果为此类混渣铁矿石的回收利用提供了技术依据.