常减压蒸馏装置
常减压蒸馏装置的相关文献在1989年到2022年内共计556篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、工业经济
等领域,其中期刊论文476篇、会议论文46篇、专利文献9900966篇;相关期刊136种,包括中国石油和化工标准与质量、炼油技术与工程、石化技术等;
相关会议31种,包括第六届全国石油和化工节能技术交流及投融资大会、第四届中国管道完整性管理技术大会、第四届炼油与石化工业技术进展交流会等;常减压蒸馏装置的相关文献由857位作者贡献,包括钱锋、等、翁学书等。
常减压蒸馏装置—发文量
专利文献>
论文:9900966篇
占比:99.99%
总计:9901488篇
常减压蒸馏装置
-研究学者
- 钱锋
- 等
- 翁学书
- 钟镇鹏
- 李和杰
- 钱伯章
- 李海良
- 畅广西
- 赵予川
- 陆晓青
- 吴莉莉
- 刘小辉
- 吴应东
- 张典元
- 徐培泽
- 林世宏
- 王颖
- 赵杰
- 顾海成
- 严伟丽
- 俞东海
- 刘国胜
- 刘晓春
- 史习庆
- 吴云鹏
- 唐彬
- 屈定荣
- 张世文
- 徐彬
- 徐林威
- 徐洪坦
- 林越
- 段永锋
- 潘立登
- 王德会
- 王阅兵
- 蒋仁彬
- 邓万军
- 郑哲奎
- 郑嘉惠
- 陈淳
- 韩冰
- 乔光谱
- 于会泳
- 付奎然
- 任建松
- 任永刚
- 侍吉清
- 侯艳宏
- 关庆林
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柏宜群;
佘峰;
陈敦平;
黄晨文;
丁平平;
程学军
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摘要:
某炼油厂Ⅰ套常减压蒸馏装置建成时间较长,装置经过多次检修改造,腐蚀问题仍然存在,尤其是常压塔顶低温系统。常顶低温系统腐蚀机理为HCl-H_(2)S-H_(2)O腐蚀和氯化铵铵盐堵塞腐蚀。其中盐酸腐蚀最为严重,另外常压塔塔顶内壁及塔盘等塔内件材质偏低,注净化水氨氮超标,注氨水量大,氯含量高等造成氯化铵盐堵塞。提出了优化原料、操作工艺和工艺防腐措施,强化腐蚀监检测和材质升级等综合防腐蚀措施,解决了常顶低温系统腐蚀问题。
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张林
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摘要:
针对2号常减压蒸馏装置2016-2020年生产运行期间加工原油和腐蚀监检测情况,结合大修期间腐蚀检查发现的问题,综合分析了主体设备腐蚀的现状,评价了工艺防腐蚀的控制效果,分别从原油质量控制、深度电脱盐、工艺防腐蚀管理、腐蚀监检测等方面提出了下周期装置的防腐蚀策略,从而确保常减压蒸馏装置长周期安全稳定运行。
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赵福鹏;
陈贤德;
刘超;
陈龙;
李治明;
范成兵
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摘要:
文章介绍了常减压轻烃回收系统影响液化气产品质量及收率的主要因素,通过降低稳定塔顶压力、提高稳定塔顶温度、提高稳定塔进料温度及稳定塔底重沸器出口温度等优化措施,增加液化气产量。优化后液化气C;含量由1.25%增至2.45%,液化气产量由15.79 t/h提至18.49 t/h,并为常压总拔出率的提高作出了贡献,实现了装置液化气保质增产,每日增加效益约28.47万元。
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王波
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摘要:
5月16日,国家石化产业规划布局重点推进项目--盛虹炼化一体化项目在江苏连云港投料开车成功,标志着我国单套规模最大的炼化一体化项目正式投产,将把我国部分基础化工原料进口量降低10%左右。该项目总投资达677亿元,年加工原油能力1600万t,核心设备国产化率达到90%以上,刷新了国内同类型项目最大直径塔器、单体最重固定床反应器、最大规模常减压蒸馏装置以及裂解炉等多项纪录。
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陈约瑟
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摘要:
近年来,随着加工原油中硫含量和酸值逐渐升高,原油劣质化程度不断加重,常减压蒸馏装置在运行期间,常顶换热设备经常出现腐蚀泄漏的情况。某装置的常压塔顶换热器主要包括碳钢材质的U型管式换热器、不锈钢材质的全焊接板式换热器、碳钢衬钛的固定管板式换热器等,对这些不同结构及材质的换热器的腐蚀泄漏及检修情况进行了总结,并对其优劣进行了对比分析,同时提出相应的防护建议和措施,以减缓设备腐蚀,确保装置长周期稳定运行。
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李书涵
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摘要:
常减压蒸馏装置作为炼油厂原油加工的龙头装置,其长周期稳定运行能力决定了炼厂是否能够“安稳长满优”运行.随着炼厂加工原油的劣质化趋势不断加重,常减压蒸馏装置,特别是常压塔顶系统低温部位的设备和管线,腐蚀现象尤为突出,已成为行业难题和痛点.文章剖析了常压塔顶系统腐蚀的根本原因,并从材料设计、工艺防腐、在线除盐、腐蚀监检测等方面多角度、系统性地阐述了腐蚀控制综合设计技术,提出了有效的防腐蚀策略,可为常减压装置的稳定运行提供有力保障.
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张业涛;
魏建军;
高美乐;
沙学璞;
黄晓飞
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摘要:
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司10.0 Mt/a常减压装置为了提高停工处理效果,降低操作人员工作量,2011年开始引进化学清洗技术代替蒸汽吹扫。随着国家对环保要求不断加大,炼油厂对装置停工处理过程中的三废排放管控力度也不断加大。造成停工化学清洗效果不理想。结合常减压蒸馏装置生产实际情况以及对历年停工化学清洗过程中存在的问题分析,通过对装置停工期间化学清洗处理工艺方案和化学清洗废液排放流程进行优化,将临时线将系统各设备低点导淋与装置污油外送泵连通,利用污油外送系统将系统设备内存油和化学清洗液送至原油罐区全部回收。解决了往年停工化学清洗过程中化学清洗存在死角、效果差、清洗废液排放不及时、现场排放存在异味、对污水处理系统造成冲击等问题。最终实现系统流程中的废油和含油废化学清洗液全部回收,化学清洗效果良好,优于往年,对于同类型装置的停工处理有着指导意义。
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牛加奋;
李震;
朱永平;
张传磊
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摘要:
某常减压蒸馏装置减压炉进料弯头发生泄漏,通过渗透检测、壁厚检测、化学成分分析、拉伸性能测试、金相检验、硬度检测、能谱分析和晶间腐蚀试验等方法对弯头泄漏原因进行了分析,结果表明:该304不锈钢弯头碳含量偏高,且由于弯头未经过有效的固溶处理,导致材料硬度不均匀,力学性能较差,存在严重的材料敏化现象.弯头在内部高温高硫和外部盐雾环境的共同作用下,发生了晶间应力腐蚀开裂.通过弯头泄漏原因分析,提出了相应的建议措施.
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徐洪坦
- 《第九届(2018)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2018年
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摘要:
国内炼油加工企业原油劣质化趋势十分普遍,常减压蒸馏装置作为原油一次加工装置,面临的防腐蚀压力特别巨大.通过对常减压蒸馏装置常顶油气系统腐蚀问题的分析,认为装置冷换设备在节能方面还存在很大潜力.结合装置实际情况利用检修时机对常顶油气系统与减压炉进行了节能改造,既消除了装置的安全隐患、降低了装置能耗,又达到了节能优化与保证装置长周期安全运行的目的.
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李姝
- 《第二届中国石油石化腐蚀与防护技术交流大会》
| 2016年
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摘要:
随着我国经济的快速发展,石油加工量不断增加,使得炼油企业的设备腐蚀问题日益突出,特别是腐蚀最严重的常减压蒸馏装置.因此,如何对常减压蒸馏装置采取更加有效的防腐措施已成为炼油企业不容忽视的问题.本文从常减压蒸馏装置的主要腐蚀类型及其腐蚀机理和易腐蚀部位分析入手,提出了优化腐蚀防护措施的一些方法和建议.
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李松泰
- 《第九届(2018)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2018年
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摘要:
针对燕山石化公司炼油部四蒸馏装置常顶油气管线二次腐蚀减薄问题,以常顶换热器E-1002/2出口第一弯头作为研究对象,采用流体力学软件FLUENT对弯头内流体压力、速度及涡量进行数值模拟与腐蚀分析.结果表明,由于冲刷腐蚀和流体诱导腐蚀的共同作用,弯头产生严重腐蚀减薄.因冲刷腐蚀在弯头外侧形成凹陷区域,加剧了油气对此部位的冲刷作用,客观条件形成流动诱导腐蚀从而大大增加了此部位腐蚀减薄速率.本文提出在弯头关键部位增设缓冲导流板,改变流体流动状态,进而改变油气对弯头的冲刷腐蚀,从根源进行抑制腐蚀.对比了原弯头内部油气流动情况与增设导流缓冲板后油气流动状态,进一步验证了导流缓冲板对解决常顶油气管线腐蚀问题的有效性.
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许述剑;
刘小辉;
银奇英;
邱志刚;
刘兵强;
徐洪坦;
屈定荣
- 《第三届(2018)石油化工腐蚀与安全学术交流会》
| 2018年
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摘要:
本文应用基于可靠性模型的RAM分析技术,在收集设备检维修历史数据、建立装置系统可靠性逻辑关系模型、制定关键管理绩效指标(KPI)及明确生产经营经济数据等的基础上,开展了某常减压蒸馏装置系统可靠性、可利用性、可维护性和维护管理策略分析,确定影响装置可靠性、可利用性的设备和设备故障导致经济损失的大小等,并综合分析结果将风险与成本和效益相联系进行了设备维护管理策略和备件库存方案的优化,从而降低风险,节省成本,管控设备故障,避免设备事故发生,促进装置安全长周期运行.
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Xue-mei LIU;
刘雪梅
- 《2018全国石油石化行业腐蚀与防护新技术发展与应用交流研讨会》
| 2018年
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摘要:
随着石油资源的日益短缺,炼油装置加工高硫高酸值劣质原油的比例逐年提高,以此来降低炼油成本,提高经济效益.劣质原油加工过程中硫、酸等腐蚀介质会加剧设备腐蚀,尤其对常减压蒸馏装置将会造成严重腐蚀,造成跑冒滴漏现象,甚至导致非计划停工,影响企业安全生产和长周期运行.因此为常减压装置设置一道安全警戒线即设防值显得尤为重要.本文阐述了设防值研究的方法,并对某公司常减压装置设防值的研究情况进行了分析.
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任永刚
- 《第六届全国石油和化工节能技术交流及投融资大会》
| 2015年
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摘要:
常减压蒸馏装置是炼油厂的用能大户之一,其能耗占燃料型炼厂总能耗的14%~15%.因此对常减压换热网络进行合理优化,尽可能降低常减压装置的能耗具有非同寻常的意义.现以福建联合石化的新常减压装置所提供的工艺物流数据为基础,利用专用的优化软件,以夹点技术法为理论依据,对常减压装置进行全流程换热网络优化并给出最优的操作条件,对常减压优化后的换热网络进行了能耗经济核算.
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