差速
差速的相关文献在1984年到2023年内共计4095篇,主要集中在公路运输、机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文100篇、会议论文3篇、专利文献49783篇;相关期刊84种,包括佛山科学技术学院学报(社会科学版)、管理观察、农业工程学报等;
相关会议3种,包括老水厂改造和应急处理技术研讨会、中国水协设备材料委水行业节能减排经验交流技术研讨会、中国炼焦行业协会第二届三次理事会等;差速的相关文献由7159位作者贡献,包括陈建能、高峰、赵晓东等。
差速—发文量
专利文献>
论文:49783篇
占比:99.79%
总计:49886篇
差速
-研究学者
- 陈建能
- 高峰
- 赵晓东
- 徐高欢
- 梁斌
- 杨铭学
- 潘文彬
- 王应普
- 王豫疆
- 范永革
- 马维锦
- 冯涛
- 肖名涛
- 不公告发明人
- 黄旭宁
- 陈玉梅
- 孙松林
- 王继新
- 王瑷国
- 费先江
- 刘鹏
- 孔维康
- 李伟
- 王克俭
- 赵匀
- 黄玉军
- 刘伟
- 张国凤
- 徐中伟
- 徐百平
- 胡华东
- 陈斌
- 孙国晖
- 张伟
- 张宇荣
- 张治民
- 张磊
- 朱文祥
- 杨建明
- 王斌
- 王超
- 隋月梅
- 何进
- 俞高红
- 喻慧文
- 孔德文
- 宋大凤
- 张军
- 张强
- 张杰
-
-
郭忠峰;
徐博闻
-
-
摘要:
针对支撑轮式管道机器人在过弯时驱动轮与管道内壁易发生打滑的问题,设计了一种可适应140~150 mm管内径的机械差速式管道机器人.对机器人的结构组成及驱动原理进行了介绍,建立了机器人变径支撑、越障条件及过弯阶段的理论模型.运用ADAMS软件对管道机器人进行运动仿真分析.结果表明,仿真数据与理论模型分析结果误差较小,验证了该机构的合理性.本文设计的机器人驱动轮在过弯时具有差速功能,避免了与管道内壁之间的打滑,提高了运动稳定性.
-
-
吴双;
刘清成;
朱琦;
王涵;
赵文龙;
高美妍;
谢琪琪;
陈正扬
-
-
摘要:
为了实现无人机的水平侧向机动规避,开展了固定翼无人机双发差速电机拉力和位置的设计,同时进行了无人机方向舵和水舵的一体化设计,并进行了仿真分析。结果表明,只要参数选取合理,就可以实现无人机的高效侧向机动转弯,从而减少被武器系统摧毁的概率。
-
-
张志旋;
谭寿再;
杨卫波;
喻慧文;
杜遥雪;
徐百平
-
-
摘要:
为取消捏合块的应用,自主研制了一种差速摄动环螺纹元件,对转速比为2:1的同向差速双螺杆挤出机进行改造,使用带摄动环的差速双螺杆挤出机、传统等速双螺杆挤出机和差速双螺杆挤出机制备聚丙烯(PP)/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)复合材料,并对PP/ABS复合材料的相形态和力学性能进行表征和分析.通过摄动环差速双螺杆挤出机制备的PP/ABS复合材料中的分散相表现出最小的直径和最佳均匀分布.与传统双螺杆挤出机相比,摄动环差速双螺杆挤出机制备的PP/ABS复合材料表现出更好的力学性能:拉伸强度提高9.21%~21.95%、弯曲强度提高了16.1%~19.48%、冲击性能提高了40.56%~77.62%.拉伸和弯曲性能与差速双螺杆相比,制备的PP/ABS复合材料也提高了6.93%~11.24%和8.53%~15.47%.力学性能的提高是由于上下啮合区拓扑流道的变化以及摄动环和机筒间存在的窄间隙产生的拉伸场作用导致的.
-
-
杨牧垚;
谢敏;
张学军
-
-
摘要:
文章首先分析了国内外公司清洁机器人产品的技术发展历史,根据技术发展过程猜想下一代产品可能使用的技术,然后着重横向比较各不同产品的避障技术,通过电商了解使用者对不同产品的评价,根据所学知识,设计出适用于小空间中(如宿舍、实验室)的中端清洁机器人,设计成品价位较低,效率较高.文章根据现有产品及文献,设计出完整的清洁机器人,对避障系统、路径规划进行着重设计,电源模块和清扫系统等非核心技术使用现有解决方案并进行结合.采用89c52单片机作为核心控制器,完成对各传感器反馈电平的处理,并发出相应指令使电动机转速发生差额变化实现避障动作.文章使用JY043W红外对管作为主障碍检测器,使用两个OMRON SS-5微动开关作为辅障碍检测器(碰撞检测器),可通过增加红外对管的数量来提升避障系统障碍检测的精度以及清洁效率.最后使用C语言作为编程语言编写控制指令,使得机器完成并实现预期效果.
-
-
何晴
-
-
摘要:
通过对脱水离心机参数的不断调整研究,在降低滤液的浊度以及提高离心机处理量的试验上取得了较为满意的效果.实验表明,采用适当的运行参数可以降低滤液浊度,提高脱水污泥的日产量.本实验的对象为D7 LLC60CHP E2卧式螺旋沉降离心机,离心脱水前污泥含水率在97.4%左右,脱水后的污泥含水率≤80%.当扭矩控制在32~40 N·m之间,差速(转鼓与螺旋推料器的转速差)在4.5~5.2之间,PAM(聚丙烯酰胺)脱水药剂(浓度为4.0‰)加药量在2.0?m3/h,污泥进泥量在50?m3/h时,滤液浊度最低,脱水效果最佳,处理效率最高[1].
-
-
王雄东;
彭章明;
潘华辰;
田晓庆;
朱泽飞;
冷建兴
-
-
摘要:
采用安装有2个螺旋桨的模型遥控船为研究对象,采用滑移网格技术建立实尺度三维混合网格,运用SST模型进行计算流体力学(CFD)仿真.对该船在静止坐标系下进行自航模拟,通过阻力/推力平衡和单个螺旋桨的偏心位置计算单螺旋桨推进下船的转弯力矩.建立包含船、桨在内的大区域旋转网格,对该船2种工况下的转弯特性进行数值模拟.通过插值,可得转弯半径.对左侧螺旋桨转速为7560 r/min的实船模型进行转弯实验,测出实船的转弯半径.数值模拟值与实验测量值之间的相对误差为5.56%,验证了该方法的通用性,为后续双桨水面无人船的精确控制提供数据支持.
-
-
何晴
-
-
摘要:
通过对脱水离心机参数的不断调整研究,在降低滤液的浊度以及提高离心机处理量的试验上取得了较为满意的效果。实验表明,采用适当的运行参数可以降低滤液浊度,提高脱水污泥的日产量。本实验的对象为D7 LLC60CHP E2卧式螺旋沉降离心机,离心脱水前污泥含水率在97.4%左右,脱水后的污泥含水率≤80%。当扭矩控制在32~40 N·m之间,差速(转鼓与螺旋推料器的转速差)在4.5~5.2之间,PAM (聚丙烯酰胺)脱水药剂(浓度为4.0‰)加药量在2.0 m~3/h,污泥进泥量在50 m~3/h时,滤液浊度最低,脱水效果最佳,处理效率最高^([1])。
-
-
何晓东;
朱德泉;
朱健军;
廖娟;
张顺;
李镜发
-
-
摘要:
针对类球形脆皮水果在清洗过程中洗净率偏低、损伤率高的问题,采用毛刷辊差速原理,设计集浸泡、刷洗、喷洗与集果等功能的双速毛刷辊式水果清洗机,阐述其基本结构和工作原理,并对浸泡装置、喷淋装置、刷洗装置等关键部件进行设计与分析.选取红富士苹果为试验物料,以奇数排毛刷辊转速、偶数排毛刷辊转速、浸泡时间为试验因素,洗净率和损伤率为评价指标,进行单因素试验,确定试验因素水平;通过3因素3水平正交试验,分析了试验因素对各试验指标影响的显著性,确定了水果清洗的最佳清洗工艺参数组合,即奇数排毛刷辊转速为80 r·min-1,偶数排毛刷辊转速为100 r·min-1,浸泡时间为25 s.在此条件下,水果洗净率为98.08%,损伤率为3.07%.
-
-
谢新亚;
姚河江;
王灿博;
孙利锋;
任一迪
-
-
摘要:
针对轮盘式切碎器动刀片磨刀时存在的耗时耗力、刃口打磨不均问题,设计一种自动磨刀装置,利用差速原理实现机械化磨刀.通过试验确定的最佳工作参数为:切碎器转速350~540 r/min,油缸进给速度0.3~0.5 mm/s,磨刀石正压力100~200 kPa.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
魏国瑞
- 《中国炼焦行业协会第二届三次理事会》
| 2000年
-
摘要:
液力驱动卧螺离心机是由一个液压马达通过以带驱动转鼓,随转鼓一起旋转的另一个液压马达驱动输料螺旋.液力驱动卧螺机适应性强,可满足现场工况变化时的分离要求,而且无故障运行时间长,容易维护检修.该机特别适合焦油除渣,也可应用于其它工业分离过程.