小方坯
小方坯的相关文献在1986年到2022年内共计666篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、工业经济
等领域,其中期刊论文277篇、会议论文39篇、专利文献23309篇;相关期刊116种,包括鞍钢技术、包钢科技、河北冶金等;
相关会议28种,包括2014年(第十八届)冶金反应工程学术会议暨中国金属学会冶金反应工程分会成立大会、第十七届全国炼钢学术会议、2011年华东五省炼钢学术交流会等;小方坯的相关文献由1609位作者贡献,包括陈涛、吕迺冰、钱亮等。
小方坯—发文量
专利文献>
论文:23309篇
占比:98.66%
总计:23625篇
小方坯
-研究学者
- 陈涛
- 吕迺冰
- 钱亮
- 刘珂
- 孙齐松
- 王立峰
- 丁宁
- 佟倩
- 孔祥涛
- 温荣宇
- 陈伟庆
- 王勇
- 王英林
- 谢长川
- 陈志凌
- 刘强
- 徐士新
- 张学田
- 彭晓华
- 李永东
- 李泽林
- 王翔
- 卜志胜
- 周青峰
- 杨文中
- 汤新彦
- 王丽萍
- 王全礼
- 王向红
- 赵晓敏
- 邹旭
- 郭庆华
- 郭达
- 郭鹏
- 齐志宇
- 孙振宇
- 廖相巍
- 张玮
- 李富帅
- 李明
- 檀伟峰
- 王晗桐
- 赵恒
- 邹长东
- 陈亮
- 陈天明
- 陈明跃
- 任灵元
- 何博
- 吕刚
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史建凯;
岳峰;
田儒良;
郑力宁;
翟万里;
林鹏
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摘要:
为改善20CrMnTi钢小方坯凝固组织,基于ProCAST软件中的CAFE模型,对其凝固组织进行数值模拟,研究了不同钢水过热度、铸坯拉速、二冷比水量对凝固组织的影响。模拟结果表明,降低钢水过热度、提高铸坯拉速、降低二冷比水量均可达到增大铸坯等轴晶率和细化晶粒的目的,其中过热度对其影响最大。过热度每降低10°C,等轴晶率平均增加3.7%;拉速每增加0.1 m/min,铸坯等轴晶率平均增加1.8%;比水量每降低0.1 L/kg,铸坯等轴晶率平均增加1.65%。生产应用表明,钢水过热度30°C时,当拉速由原2.2 m/min降低至2.1 m/min,二冷比水量由0.6 L/kg提高至0.7 L/kg,铸坯中心疏松明显减少。
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吕凯辉
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摘要:
介绍了火焰切割与液压剪在连铸方坯上的应用情况,连铸钢坯液压剪技术替代丙烷火焰切割钢坯技术,吨钢切割成本由1.15元降低至0.59元,切割时间由30 s降低至8 s。钢坯液压剪切采用的是物理式剪切,全程不产生切屑,不存在割缝的金属损失和钢坯底部粘熔渣现象,真正实现了零割损、零排放、提高成材率作用,是一项安全高效的钢坯离断技术。
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石桂芬;
何永辉;
吴振平
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摘要:
针对线材表面质量信息无法按支追溯到坯、对分析异常原因及改进均带来很大局限、造成各种质量异议的问题,结合机组现场条件,自主开发了小方坯端面手写字符自动识别系统。该系统以机器视觉技术为基础,配置高性能双侧照明光源和面扫描CCD图像传感器,获得高质量的方坯端面图像;系统检测识别软件采用快速高效的边缘检测算法和深度学习算法,实时识别出端面手写字符,并将检测结果发送至服务器。系统采用C/S模式为网络架构,实现检测数据在客户端和服务器之间的可靠传递。系统上线1年多的运行实绩证明:该系统在条钢部加热炉前位置,可长期连续工作,按支跟踪准确率达98%以上,实现小方坯的在线按支自动识别和跟踪,具有卓越的检测识别性能和良好的稳定性。
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贾红伟;
陈达双
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摘要:
随着钢铁冶炼技术的不断进步和发展,产品质量提升是钢铁企业始终追寻的目标。连铸工序是炼钢过程的的重要环节,对产品质量提升起到关键性作用。通过小方坯连铸无塞杆保护浇注开浇及过程浇注操作的完善及冷却制度的优化,连铸坯表面质量得到较大改善。
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任刚;
陈子刚;
李金波;
肖国华;
袁野
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摘要:
包晶钢铸坯在凝固过程中线收缩和体积收缩大,裂纹敏感性强,铸坯质量不易控制.分析了河钢邯钢包晶钢12Cr1MoVG小方坯生产过程中铸坯表面凹陷形成的原因,并提出了改进措施.通过控制碳含量、优化包晶钢保护渣、提高拉速、降低结晶器水流量、优化足辊喷嘴等措施,包晶钢铸坯表面质量得到了明显改善,铸坯表面凹陷率由100%降低到5%以下,凹陷深度不大于1.5 mm的达标率100%.
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郭达
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摘要:
针对莱钢小方坯连铸机正角部纵裂漏钢的现状、成因进行分析,查找工艺、设备中存在的问题,通过优化结晶器及足辊段工艺、操作等措施,铸坯冷却均匀性、冷却效果得到大幅度提升,有效解决了小方坯正角部纵裂漏钢。
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郭达
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摘要:
针对莱钢小方坯连铸机正角部纵裂漏钢的现状、成因进行分析,查找工艺、设备中存在的问题,通过优化结晶器及足辊段工艺、操作等措施,铸坯冷却均匀性、冷却效果得到大幅度提升,有效解决了小方坯正角部纵裂漏钢.
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丁振涛;
侯晓林
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摘要:
65Mn钢小方坯角部龟裂对后续轧制影响极大。在分析裂纹成因的基础上,建立了钢水在结晶器中凝固的数学模型。计算结果表明,角部龟裂产生的根本原因是结晶器锥度过大,为方便生产现场管理,应使用旧结晶器铜管浇铸65Mn钢。生产实践表明,该方案解决铸坯角部龟裂的同时,还能有效降低结晶器使用成本。
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谭杜;
彭灿锋
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摘要:
总结了小方坯超高拉速保护渣研究过程及实践应用效果,为实现小方坯超高拉速,同时保证生产正常、质量稳定,结合实际情况,通过一系列配方调整、优化,最终确定了保护渣各物料配方最佳方案及最佳理化性能指标,将连铸小方坯最高拉速提高至5.73 m/min。
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