小套管
小套管的相关文献在1994年到2022年内共计115篇,主要集中在石油、天然气工业、工业经济、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文57篇、会议论文3篇、专利文献88885篇;相关期刊27种,包括中国科技纵横、内江科技、江汉石油职工大学学报等;
相关会议3种,包括深层、深水、非常规钻井技术研讨会暨2012年钻井研究院(所)长会议、五省(市/区)第十九届稠油开采技术研讨会 、2013年度钻井技术研讨会暨第十三届石油钻井院(所)长会议等;小套管的相关文献由360位作者贡献,包括李兴、雷佳、任向阳等。
小套管—发文量
专利文献>
论文:88885篇
占比:99.93%
总计:88945篇
小套管
-研究学者
- 李兴
- 雷佳
- 任向阳
- 李凡磊
- 周兴波
- 康玉阳
- 徐文敏
- 丁文彬
- 花杰
- 何锋
- 孙同明
- 徐丰岭
- 徐红军
- 王志平
- 石明江
- 郭伟
- 陈宁
- 陈平
- 马立
- 刘兰涛
- 吴宗福
- 吴建
- 周晓昱
- 和建勇
- 孙渊平
- 宋萍萍
- 巨亚锋
- 张静林
- 朱泽鑫
- 李华
- 李占营
- 李建国
- 李明
- 李淑芳
- 李雪峰
- 杜春龙
- 樊存社
- 樊红旗
- 毕毅
- 汪德彰
- 汪琪
- 王俊威
- 王威
- 王惺惺
- 王浩承
- 白友国
- 罗丽霞
- 蒋志辉
- 谭吉斌
- 郝建广
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孙建安;
张正道;
曹奇
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摘要:
页岩气是我国能源的重要组成部分,但其开采难度大,且具有呈低孔、低渗透等特点。针对老井产出低、丧失开采价值的问题,通过开发新的管柱结构,在现有老井套管中再次下入套管,可以实现井筒重建并再次改造地层,激发老井潜力,获得更多产量。研究开发了88.9 mm(3½″)BG-FJU小套管并成功应用在某页岩气区块152.4 mm(5½″)套管中,实现了“套中固套”和多次压裂,助力老井二次改造并再次输出了高产气流,为提升气田老区采收率提供了新的解决方案。
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张静
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摘要:
西南地区YB204井飞仙关组三联作测试管柱由于堵漏压井泥浆浓度过高、粒径过大造成射孔枪在小套管内卡埋,井下作业公司通过212天的修井打捞施工捞出射孔枪以上全部落鱼.通过修井施工,总结出了一套压井堵漏技术和小套管打捞落鱼技术,为今后的小套管井复杂落物打捞施工提供经验.
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李晓晨;
郝建广;
李科科
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摘要:
随着油田的不断开发,油水井和机械部件一样,也会出现老化,最常见的问题莫过于套管破损、错断、变形、外漏。在诸多套损治理工艺中,下小套管工艺是一种较为有效的大修方法。本文就以玻璃钢材质的小套管为技术依托的油水井大修工艺做了系统的论述,玻璃钢小套管在耐腐蚀、改进注采工艺、提高开发效果等方面有很大优势,对现实生产具有重要意义。
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吴博
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摘要:
分析了在Φ177.8mm、Φ139.7mm套管内开窗侧钻井固井技术的难点,并针对性地开展解决固井难点问题的研究,形成了一套适合该区块的侧钻井固井技术.通过7口井的固井现场应用,取得固井一次成功率、固井质量合格率100%的效果.
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赵勇
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摘要:
随着吞吐轮次的增加,稠油热采井套管损坏问题突出,影响了储量动用,造成了资源浪费,成为制约油田稳产和高效开发的不利因素.套损特征向损坏程度严重、多处套损方向发展,原有的套管补贴技术、化学封堵技术已不能适应目前套损井修复治理需要.为此,开发配套了小套管修套及相关配套工艺技术,形成了针对不同套损程度的小套管修套工艺技术,现场应用效果表明,小套管修套工艺技术工艺简单、成功率高、有效期长,有效解决了热采井套损治理问题.
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蔡俊
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摘要:
低渗透油藏开发中,超高压注水被广泛应用,但由于压力高,管柱失效较快,套管保护得不到有效保障,很大程度上制约了低渗透油藏的注水开发效果.通过开展超高压注水井下管柱优化设计研究,高压井下入小套管,采用光油管管柱,可取消保护套管的封隔器,有效解决了超高压注水井下管柱频繁失效的问题.
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林书剑
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摘要:
小套管二次固井技术在石油工业套损井治理中发挥着重要作用,油水井套管的损坏严重影响着石油开采的正常运行,必须进行有效解决.本文分析了小套管二次固井技术的运作基本原理、优点,对于套损井的判断方法,运用小套管二次固井技术进行套损井找漏技术、石油工业中小套管悬挂的具体类型分析以及运用小套管二次固井技术的具体施工流程,并对目前小套管二次固井技术运用在套损井治理中存在的问题进行了有效分析.
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王俊威
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摘要:
胜利油田小套管完井水平井具有井斜大、井身结构复杂、水平段长,试油期间入井管柱工具磨阻大、油套间隙小、遇阻遇卡风险高,下钻过程中射孔枪易中途引爆、校深难度大等风险.针对以上施工难点,开展了管柱结构优化设计,以及射孔、排液等工艺技术的优化和现场应用验证,形成了适宜于小套管完井水平井的试油工艺技术体系.在桩202-平1井得到成功应用,日产原油最高达12.3 t,累计产油106 t.
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陈宁;
蒋新立;
胡富源;
白新平
- 《2013年度钻井技术研讨会暨第十三届石油钻井院(所)长会议》
| 2013年
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摘要:
SN0135-02井是长庆苏里格南作业区的一口大位移定向井,水平位移1400m,该井采用Φ215.9mm钻头,完钻井深4114m,采用Φ88.9mm小套管一次上返固井,裸眼井段超过3300m,并直接使用Φ88.9mm小套管作为采气树,这就对固井质量要求极高.这就给固井施工造成了诸多困难:(1)这种井身结构属于"大井眼小套管",由于套管内间隙小,受泵压限制环空返速极低,容易造成"窜槽"影响顶替效率;(2)一次上返井段超过4100m,垂深超过3700m,上部低密度水泥浆封固质量难以保证,并且施工压力较高;(3)刘家沟地层承压能力低,固井施工中发生漏失的风险高.采用高强微珠低密高强水泥浆封固上部井段,降低漏失风险的同时可保证封固质量;气层井段采用胶乳水泥浆体系,提高界面交接质量;并采用冲洗液+隔离液的前置液体系,提高顶替效率,减少窜槽.
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陈宁;
魏周胜;
唐凯;
罗丽霞
- 《深层、深水、非常规钻井技术研讨会暨2012年钻井研究院(所)长会议》
| 2012年
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摘要:
SN0135-02井是长庆苏里格南作业区的一口大位移定向井,水平位移1400m,该井采用咖215.9mm钻头,完钻井深4114m,采用咖88.9mm小套管一次上返固井,裸眼井段超过3300m,并直接使用Φ88.9mm小套管作为采气树,这就对固井质量要求极高.这就给固井施工造成了诸多困难:(1)这种井身结构属于"大井眼小套管",由于套管内间隙小,受泵压限制环空返速极低,容易造成"窜槽"影响顶替效率;(2)一次上返井段超过4100m,垂深超过3700m,上部低密度水泥浆封固质量难以保证,并且施工压力较高;(3)刘家沟地层承压能力低,固井施工中发生漏失的风险高.采用高强微珠低密高强水泥浆封固上部井段,降低漏失风险的同时可保证封固质量;气层井段采用胶乳水泥浆体系,提高界面交接质量;并采用冲洗液+隔离液的前置液体系,提高顶替效率,减少窜槽.
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温栋良;
郝立军;
陈渊;
张喜玲;
高申领
- 《五省(市/区)第十九届稠油开采技术研讨会》
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摘要:
河南油田稠油热采区块,地层胶结疏松,地层出砂现象严重,且开采时蒸汽吞吐频繁,导致地层亏空严重,使得套管承压过大,井筒状况逐年变差,套管损坏十分严重.针对稠油热采多点套漏井实施小套管二次固井工艺技术,采用井口悬挂小套管修套工艺或井间悬挂小套管修套工艺,同时配套具有强度高、耐温、与钢体界面胶结性能强、封堵率高的套管修复剂,现场应用120多井次,有效率100%,增油降水效果显著,为河南油田稠油热采套损亏空井复产提供了有效的技术方法.