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导向滑靴

导向滑靴的相关文献在1995年到2022年内共计182篇,主要集中在矿业工程、机械、仪表工业、金属学与金属工艺 等领域,其中期刊论文70篇、会议论文7篇、专利文献91256篇;相关期刊38种,包括城市建设理论研究(电子版)、科技成果管理与研究、煤矿机电等; 相关会议6种,包括2017中国焊接产业论坛 、低碳智能 持续创新——煤矿机电一体化新技术2014年学术年会、第七届全国煤炭工业生产一线青年技术创新大会等;导向滑靴的相关文献由396位作者贡献,包括王振乾、胡滔、胡璟等。

导向滑靴—发文量

期刊论文>

论文:70 占比:0.08%

会议论文>

论文:7 占比:0.01%

专利文献>

论文:91256 占比:99.92%

总计:91333篇

导向滑靴—发文趋势图

导向滑靴

-研究学者

  • 王振乾
  • 胡滔
  • 胡璟
  • 郭岱
  • 顾恩洋
  • 周海峰
  • 章立强
  • 董超
  • 宋振
  • 史春祥
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 王奋雄; 胡海洋
    • 摘要: 导向滑靴是采煤机重要的机械零部件之一,在恶劣的工作环境下容易出现故障失效,影响煤炭开采生产的效率及安全性。通过生产现场分析,深入剖析各个失效形式的原因,得出失效形式所带来的安全隐患。根据产生失效的因素,提出了防止导向滑靴失效的具体改进措施及方法,提高了采煤机导向滑靴的安全性、可靠性及使用寿命,为相关技术人员的日常维护保养提供依据。
    • 张伟峰
    • 摘要: 针对李雅庄煤矿MG400/920-WD型采煤机导向滑靴因各种故障导致其失效率较高问题,采用ANSYSworkbench有限元分析软件对导向滑靴强度进行计算,确定了后导向滑靴工作过程中应力最大值超过材料许用应力值,对后导向滑靴从销轴孔耳板厚度和倒角尺寸大小两方面进行了改进优化设计。
    • 李峰
    • 摘要: 针对某煤炭企业采煤机行走部导向滑靴中部撕裂问题,借助ANSYS仿真计算软件,开展了撕裂问题仿真分析工作,得出右铰耳与中部板连接处和铰耳的下圆角处应力较为集中是导致导向滑靴中部撕裂的主要原因。通过将两个铰耳与中部板两节位置的过渡圆角半径和铰耳孔位置的圆角半径增大的方法完成了改进,结果表明,改进后导向滑靴的最大应力数值相较于改进之前降低了42.6 MPa,取得了很好的改进效果,保证了导向滑靴工作的可靠性。
    • 吴立杰
    • 摘要: 首先介绍了导向滑靴失效所呈现的形式以及危害,然后对导向滑靴失效的原因进行分析,并提出了一系列可行、有效的优化措施,以提高采煤机导向滑靴的使用性能.
    • 刘彬彬
    • 摘要: 分析了采煤机行走部齿轨轮、销轨和导向滑靴的失效种类,在SolidWorks中建立了关键零件的模型,利用有限元分析软件ANYSY对关键零件进行了弯曲强度分析、弯曲疲劳分析、接触强度分析、接触疲劳分析,对不满足设计要求的零件给出了改进建议,以提高采煤机行走部的机械强度.
    • 王腾飞
    • 摘要: 针对采煤机导向滑靴失效率较高的问题,以某型号采煤机导向滑靴为研究对象,借助ANSYS workbench仿真计算软件,开展了采煤机导向滑靴失效分析工作.分析结果表明,采煤机后导向滑靴存在应力集中以及安全隐患问题.通过提高后导向滑靴耳板厚度和销轴孔倒角尺寸的方法完成了后导向滑靴结构的改进,改善了应力集中问题,提高了采煤机的利用率,降低了采煤机的维护维修成本,减少了工作面的停工时间,为企业创造了更多经济效益.
    • 李卫强
    • 摘要: 本文对采煤机在使用过程中行走机构出现的各类故障进行研究,细致的分析其产生的原因,结合生产实践针对性的提出了解决方案和改进措施,使采煤机整体可靠性得到加强,提升了生产效率,为安全生产提供了保障,同时也为采煤机生产厂家和煤矿生产企业提供技术借鉴和参考。
    • 李领
    • 摘要: 利用Creo软件建立了采煤机导向滑靴三维模型,通过ANSYS有限元软件对导向滑靴的受力情况进行了分析,发现在危险受力状态时后导向滑靴的最大应力值为527.8 MPa,超过了材料的最大许用应力值490 MPa,不利于零部件的稳定工作.通过增加销轴孔倒角半径和耳板厚度的方法对后导向滑靴进行优化改进,结果发现优化后的最大应力值为442.6 MPa,降低到了材料许用值以下.优化的后导向滑靴受力情况得到了改善,延长了使用寿命.
    • 田立勇; 李文政; 隋然
    • 摘要: 采煤机实际运行过程中工况环境恶劣,滑靴作为连接采煤机与刮板输送机的重要部件,在剧烈的非线性冲击载荷下极易损坏,直接影响采煤机工作效率,降低煤矿井下生产效益.为研究斜切工况下采煤机滑靴力学特性,以MG500/1130-WD型电牵引采煤机为研究对象,构建斜切工况下采煤机整机空间力学模型.根据煤岩截割理论,结合煤岩性质与采煤机结构参数,利用Matlab求解计算采煤机滚筒截割载荷与滑靴各接触载荷,提出一种基于平滑靴销轴传感器、导向滑靴销轴传感器、导向滑靴销轴拉力传感器等多传感器融合的采煤机滑靴受力检测系统,并依托国家能源煤矿采掘机械装备研发试验中心进行现场实验验证.实验结果表明:采煤机工作过程中,同种滑靴受力大小基本相同,后侧滑靴所受载荷略大于前侧滑靴所受载荷,平滑靴支撑力大于导向滑靴支撑力且导向滑靴轴向载荷明显大于竖直方向载荷.实验过程中滑靴最大载荷出现在斜切进刀阶段,受刮板输送机位姿、落煤等因素影响,实验值均大于理论值.利用Solidworks建立滑靴三维模型,将现场实验数据导入ANSYS对滑靴进行有限元仿真分析,得到采煤机滑靴最大斜切受载下的应力云图与位移云图,为滑靴结构优化提供基础.
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